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        破碎自動化系統(tǒng)在陜西某鉛鋅礦中的應用

        2024-01-11 11:01:20趙彥杰魏曉飛
        現(xiàn)代礦業(yè) 2023年11期
        關鍵詞:故障作業(yè)設備

        范 松 王 洋 趙彥杰 魏曉飛 張 祥

        (陜西西北有色鉛鋅集團有限公司)

        陜西某鉛鋅選礦廠破碎作業(yè)自動化程度低[1],仍采用傳統(tǒng)的人工操作模式,該傳統(tǒng)操作模式存在操作人員多、工作效率低、破碎給礦不穩(wěn)定、設備故障率高等問題,同時存在粉塵、噪音等職業(yè)危害因素,職工工作環(huán)境差。為解決上述問題,該礦進行了設備自動化控制改造及應用,以期實現(xiàn)破碎作業(yè)設備的自動化控制,降低設備故障率,提高生產效率。

        1 工藝簡介

        陜西鳳縣某鉛鋅礦選礦廠采用2 段1 閉路破碎工藝流程,礦石經350 mm×350 mm 固定格篩進入C80 顎式破碎機粗碎,粗碎產品經皮帶進WYK1530圓振篩進行篩分,篩上產品經皮帶返回到GP100 圓錐破碎機細碎,篩下產品經皮帶輸送至粉礦倉儲存。選礦廠破碎作業(yè)工藝流程見圖1。

        2 自動化控制系統(tǒng)組成

        該自動化控制系統(tǒng)采用可編程控制器(PLC)進行邏輯處理[2],通過傳感器采集各工藝設備的運行狀態(tài)參數(shù)[3],實現(xiàn)自動監(jiān)測、自動連鎖控制、故障自動保護、自動報警等功能,即使發(fā)生觸摸屏(包括中控室上位機)故障停機[4],系統(tǒng)在PLC 的控制下仍能保持高效、節(jié)能、安全有效的自動運行狀態(tài)。

        自動化控制系統(tǒng)采用工業(yè)級彩色觸摸屏,通過以太網與PLC進行通信,實時監(jiān)測破碎設備的運行狀態(tài)及參數(shù),實現(xiàn)操作指令下達、報警顯示、歷史記錄、數(shù)據(jù)存儲等功能。

        該自動化控制系統(tǒng)由動力柜、PLC 控制柜、雷達料位計和電子皮帶秤等組成[5-6],PLC 控制柜由觸摸屏、PLC、隔離模塊、開關電源及其他低壓元器件組成[7]。自動化控制系統(tǒng)設備組成見表1。

        注:“*”處單位為套,“☆”處單位為項。

        3 自動化系統(tǒng)的設計及應用

        3.1 設備啟停聯(lián)鎖控制[8]

        在自動化控制系統(tǒng)中,按照破碎作業(yè)開停車順序及時間間隔設定好程序,即對破碎篩分生產設備實現(xiàn)一鍵逆工藝流程自動順序啟動,按工藝流程自動順序停車。操作人員在電腦屏幕前操作“一鍵啟動、一鍵停車”按鈕,自動化系統(tǒng)按照設置好的程序自行開、停車,縮短流程設備的啟停時間,降低空車運行能耗,實現(xiàn)破碎篩分作業(yè)一鍵啟停連鎖控制遠程操控。

        3.2 主要設備的運行監(jiān)測

        對破碎機、皮帶輸送機、振動篩、除塵器等主要設備的電流、油溫、空氣壓力等進行實時監(jiān)測。

        (1)電流監(jiān)測。在顎式破碎機、圓錐破碎機、除塵設備、振動篩、3條皮帶等7個主要設備的控制箱內安裝電流采集模塊,并對設備的電流進行實時監(jiān)測。自動化控制系統(tǒng)通過對主要設備的電流監(jiān)測,分析判斷設備的工作狀態(tài),當運行參數(shù)出現(xiàn)異常時,發(fā)出報警聲提示操作人員。

        (2)油溫監(jiān)測。在圓錐破碎機稀油站安裝溫度傳感器模塊,通過對稀油站油溫的監(jiān)測,并結合圓錐破碎機電流瞬時值等監(jiān)測數(shù)值,判定圓錐破碎機是否處于正常工作狀態(tài)。系統(tǒng)可根據(jù)異常數(shù)值發(fā)出警報。

        (3)除塵系統(tǒng)風機負壓監(jiān)測。在除塵系統(tǒng)箱體上方空氣壓縮罐上安裝壓力變送器模塊,通過對除塵系統(tǒng)風機壓縮空氣的壓力監(jiān)測,監(jiān)測除塵壓縮空氣壓強是否在工藝要求范圍內,如果監(jiān)測數(shù)值不符合生產工藝要求,系統(tǒng)將及時報警。

        3.3 原礦給礦實現(xiàn)變頻控制及遠程操控

        正常生產時,需要調整電磁振動給礦機的頻率,實現(xiàn)破碎生產系統(tǒng)的均勻給礦。在顎式破碎機口安裝視頻監(jiān)控,為電磁振動給礦機安裝變頻控制箱,給職工配備遙控開關,職工可根據(jù)監(jiān)控畫面觀察顎式破碎機的料位情況,通過遙控開關控制振動給礦機的運行頻率來控制給礦量,實現(xiàn)給礦的自動調頻控制、均勻給礦和遠程操控。

        3.4 粉礦倉自動倒倉

        該選礦廠經過幾次擴建,處理能力大幅提升,但粉礦倉未進行擴建改造,導致粉礦倉容積不足。為提高粉礦倉的有效容積,減少破碎系統(tǒng)的開停機次數(shù),在粉礦倉頂部設置了2 個進料口,增加粉礦倉的有效容積,生產過程中2 個進料口需輪換進料。為此,在1#、2#進料口處各安裝1 個雷達料位計,并在2個進料口中間位置安裝1 個電動分料器。雷達料位計可實時測量出1#、2#倉的料位,并將料位高度實時準確地反應在上位機顯示屏上,操作人員可通過顯示屏了解粉礦倉的料位情況,并根據(jù)料位情況遠程啟動分料器工作,實現(xiàn)自動粉礦倉倒倉功能。

        3.5 處理能力計量

        在3#皮帶中段安裝1 臺電子皮帶秤,電子皮帶秤通過稱重橋測量[9]出單位質量,同時通過安裝在尾輪上的測速傳感器[10]檢測出皮帶的速度,測量出的質量信號和速度信號在電子皮帶中進行微分處理,并以“t/h”為單位顯示瞬時質量,以噸為單位,顯示累計質量。電子皮帶秤通過工業(yè)互聯(lián)網將數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C顯示屏上,操作人員可在中控室查看破碎作業(yè)瞬時處理量和累計量,并與球磨系統(tǒng)處理量進行對比,為原礦石處理量平衡及破磨系統(tǒng)匹配程度提供數(shù)據(jù)支撐。

        3.6 皮帶的自動糾偏與扶正

        在3 條皮帶輸送機的機頭、機中、機尾位置分別安裝1 臺皮帶自動糾偏扶正裝置[11],共計9 臺。皮帶自動糾偏扶正裝置由2個立棍(跑偏監(jiān)測機構)、自動液壓裝置[12](糾偏扶正機構)組成,生產過程中,左右2 個立棍根據(jù)受力情況的信號,傳遞給自動液壓裝置,自動液壓裝置會對皮帶產生反作用力,將皮帶扶正,從而實現(xiàn)無人自動糾偏,確保設備穩(wěn)定運行,降低操作人員的勞動強度,提高生產率。

        3.7 操作平臺遠程控制與管理

        將破碎篩分自動化PLC控制模塊、上位機監(jiān)控模塊、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、網絡交換機[13]安裝在破碎值班室。各模塊通過以太網進行連接,可同時實現(xiàn)遠程設備啟停及各傳感器控制,采集的數(shù)據(jù)、畫面通過PLC 控制柜觸摸屏、上位機[14](工業(yè)級計算機)顯示器、選礦廠調度指揮中心顯示屏顯示。破碎作業(yè)自動化控制系統(tǒng)操控界面見圖2。

        操作人員在控制室內通過顯示器觀看監(jiān)測畫面和系統(tǒng)信息,查看有無報警及數(shù)據(jù)異常,即可實現(xiàn)設備的控制及遠程操作。

        4 自動化控制安全系統(tǒng)

        4.1 控制功能保護

        (1)為實現(xiàn)各工藝設備自動順序開車,選廠設備開車前電鈴發(fā)出警告音,當各部位允許啟動信號返回后,開啟最末端的設備,直至給礦設備啟動完畢,警告音消除。停車順序與開車順序相反,停車前發(fā)出電鈴提示音,系統(tǒng)自動按順序停車。在停車過程中,皮帶可延時運行一段時間后開始順序停車,避免突然停車造成的人員損傷,其延時時間的長短可設定。

        (2)生產運行過程中,某設備發(fā)生故障時,系統(tǒng)可根據(jù)故障情況停止或延時停止故障設備及其前方聯(lián)鎖設備,各處的電鈴發(fā)出報警音,PLC 控制柜上的蜂鳴器發(fā)出報警聲,觸摸屏畫面顯示報警內容并自動記錄。

        (3)粉礦倉料位處設“是否參控選擇”轉換開關,撥至“非參控”位置上,當粉礦倉滿時,粉礦倉滿系統(tǒng)只發(fā)出提示音,撥至“參控”位置上,系統(tǒng)立即停止原礦給礦機,電鈴發(fā)出提示音,蜂鳴器發(fā)出警告提示音,觸摸屏畫面顯示粉礦倉滿。

        (4)系統(tǒng)設“本地手動控制”、“PLC 手動控制”、“PLC自動控制”3種控制狀態(tài),PLC控制時,可實現(xiàn)手動、自動無擾動切換。

        4.2 自動運行時的故障處置

        現(xiàn)場處于自動運行時,若遇設備故障,控制系統(tǒng)會自動停止有故障的設備及與該故障設備聯(lián)鎖的相關設備。此時,需把故障設備的控制柜“轉換開關”打至“停止”位置,進行維修處理,必要時切斷控制柜電源。故障處理后,將故障設備控制柜的“轉換開關”打至“聯(lián)鎖”位置。

        4.3 巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題處置

        如果巡視過程中發(fā)現(xiàn)設備故障,可將現(xiàn)場控制柜的“轉換開關”打至“停止”位,該故障設備及與其連鎖設備會切換為人工控制,現(xiàn)場手動關停該設備進行故障處理。故障排除后,手動開啟設備并將“轉換開關”打至“聯(lián)鎖”位置,恢復自動控制。

        5 效益分析

        (1)降低人工成本。該系統(tǒng)安裝運行后情況良好,破碎系統(tǒng)實現(xiàn)了作業(yè)自動化控制,作業(yè)人員由16名減至8 名,破碎作業(yè)勞動生產率提高1 倍。以人均工資10 萬元/a計,可節(jié)約用工成本80萬元/a。

        (2)降低設備維修成本。通過安裝自動化系統(tǒng),可提前預判及處理設備故障,防止設備故障的擴大化,減少設備故障率,年可節(jié)約維修費用5 萬元。

        (3)正常生產時,職工只需在操控室內即可監(jiān)測設備并進行操控,大大減輕了噪音、粉塵對操作工人造成的職業(yè)健康危害。

        6 結 論

        (1)某選礦廠破碎自動化系統(tǒng)的應用,使破碎作業(yè)生產過程實現(xiàn)了設備遠程集中控制、設備連鎖啟停、設備運行參數(shù)實時監(jiān)測、生產狀態(tài)分析及異常報警、粉礦倉自動倒倉、皮帶自動糾偏與扶正等自動化控制功能。

        (2)自動化控制系統(tǒng)的應用,不但降低了設備故障率,提高了勞動生產率;同時改善了職工作業(yè)環(huán)境,降低了職工噪音、粉塵等職業(yè)健康危害,年可創(chuàng)造經濟效益85 萬元,在同行業(yè)具有推廣應用價值。

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