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        提高原油處理終端生化單元總氮去除率的方法

        2024-01-11 10:43:46梁建斌魏湘宇侯辰光尹旭明蘆紅威
        設(shè)備管理與維修 2023年21期
        關(guān)鍵詞:工藝流程硝化生化

        梁建斌,魏湘宇,侯辰光,尹旭明,蘆紅威

        (中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)

        1 生化系統(tǒng)簡(jiǎn)介及脫氮工藝運(yùn)行效果

        陸地某原油終端廠承擔(dān)著海上3 個(gè)油田區(qū)塊群30 余座平臺(tái)的原油處理、儲(chǔ)存外輸和污水處理任務(wù),處理污水符合地方標(biāo)準(zhǔn)后外排。污水處理系統(tǒng)包括物化處理和生化處理兩個(gè)階段,其中生化系統(tǒng)的生化單元和高級(jí)氧化單元與芬頓單元兩套工藝并聯(lián)運(yùn)行。生化單元的主要原理是,采用內(nèi)循環(huán)高性能生物倍增工藝,將除碳、脫氮、除磷及沉淀等多個(gè)單元設(shè)置于同一個(gè)池體內(nèi),利用多種微生物,通過硝化、反硝化作用將有機(jī)物轉(zhuǎn)化為少量細(xì)胞物質(zhì)及無(wú)機(jī)物(圖1)。

        圖1 生化單元工藝流程

        終端廠接收上游3 個(gè)區(qū)塊的海管來液,生產(chǎn)污水能否達(dá)標(biāo)排放制約著上游3 個(gè)油田群的正常生產(chǎn)情況。生產(chǎn)污水的排放必須符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn),直接排放的生產(chǎn)污水指標(biāo)共有25 項(xiàng),其中重點(diǎn)檢測(cè)指標(biāo)有4 項(xiàng)。目前化學(xué)需氧量、氨氮、石油類化驗(yàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),均在允許排放濃度50%以下;總氮含量接近排放濃度15 mg/L,水質(zhì)波動(dòng)情況下存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

        2 原因分析

        終端廠的兩套處理工藝中,生化處理系統(tǒng)均滿負(fù)荷運(yùn)行:生化系統(tǒng)自身具備脫氮、除磷能力,但實(shí)際脫氮效果不佳;芬頓處理系統(tǒng)本身不具備脫氮除磷能力,需要投加藥劑進(jìn)行脫氮。通過連續(xù)兩個(gè)月的檢測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)進(jìn)水、出水總氮基本上穩(wěn)定在40~50 mg/L;生化系統(tǒng)進(jìn)出水總氮含量平均值基本持平,無(wú)去除總氮的能力;芬頓系統(tǒng)添加脫氮?jiǎng)┬Ч黠@,去除率為82.5%。

        脫氮?jiǎng)┦峭ㄟ^去除水中的氨氮含量來降低總氮含量,對(duì)氨氮去除率可以接近100%,但目前尚無(wú)有效的去除總氮的化學(xué)藥劑。脫氮?jiǎng)┑闹饕煞趾新入x子,有明顯的消毒殺菌作用,會(huì)破壞生化池內(nèi)活性菌群的生存環(huán)境,影響化學(xué)需氧量、磷等指標(biāo)的去除,因此在生化系統(tǒng)不能通過添加藥劑的方式降低總氮。綜合考慮后,計(jì)劃通過優(yōu)化生化池運(yùn)行效果的方法提高生化單元的脫氮效果[1]。選用的菌種脫氮能力在20%~30%,但由于入水總氮含量低于設(shè)計(jì)值及實(shí)際脫氮效果,計(jì)劃保持在處理量500 m3/d運(yùn)行的情況下,通過參數(shù)調(diào)節(jié)流程等措施將生化單元出口總氮含量降低10%。

        為找到主要原因,首先排查人員技能掌握不足、巡檢不及時(shí)的原因。對(duì)生化單元操作人員能力進(jìn)行摸底,人員具備上崗所需的理論知識(shí)和專業(yè)技能,通過不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)人員對(duì)待工作態(tài)度認(rèn)真,能夠地完成日常巡檢及流程調(diào)整工作。然后對(duì)工藝設(shè)計(jì)、運(yùn)行參數(shù)、微生物相的狀態(tài)等方面進(jìn)行分析。

        (1)缺少標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì),共有操作規(guī)程5 項(xiàng)及管理規(guī)定與應(yīng)急預(yù)案7 項(xiàng),范圍能夠全面覆蓋系統(tǒng)運(yùn)行所需工作,內(nèi)容已進(jìn)行了更新和完善。

        (2)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整不當(dāng)。確認(rèn)過程:影響生化系統(tǒng)運(yùn)行的參數(shù)包括pH、水溫、溶解氧、營(yíng)養(yǎng)鹽、污泥回流比,通過對(duì)上一級(jí)pH 濃度的調(diào)整,目前保證生化單元入口pH 在7.0~7.5,微生物在弱堿性的情況下能進(jìn)行正常的活動(dòng)。通過兩級(jí)冷卻塔的調(diào)節(jié),將65 ℃的進(jìn)水降溫至35 ℃進(jìn)入生化池,整個(gè)設(shè)生化池溫度在33~35 ℃,這個(gè)區(qū)間溫度微生物活性很高。通過壓縮機(jī)氣量的調(diào)節(jié)容器比后注入到好氧池內(nèi),溶解氧由在溶氧儀在線檢測(cè),污泥狀況良好。原設(shè)計(jì)中生產(chǎn)污水中磷元素缺乏,需要定期添加磷酸鹽保持微生物繁殖,現(xiàn)經(jīng)過流程優(yōu)化生活污水進(jìn)入生化系統(tǒng)處理,為微生物反應(yīng)提供必要的磷元素。目前污泥回流量根據(jù)來水量及時(shí)調(diào)節(jié),約30 m3/h,污泥回流比過高有利于脫氮不利于除磷,過低時(shí)對(duì)厭氧除磷有利,但因硝化不完全造成脫氮效果不佳,目前回流比100%~200%,均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。生化參數(shù)設(shè)定值均保持在正常穩(wěn)定的范圍內(nèi),生化池運(yùn)行穩(wěn)定。

        (3)活性污泥量不足[2]?;钚晕勰嗟臄?shù)量用SV(Sludge settling Velocity,污泥沉降比)即沉降污泥占混合液的比例表示,連續(xù)30 d 取二級(jí)好氧池和污泥回流液進(jìn)行污泥沉降比測(cè)定。通過整理的數(shù)據(jù)可以看出,二級(jí)好氧池的SV 穩(wěn)定在19%~20%,但污泥回流的SV 在10%~18%波動(dòng)、波動(dòng)較大,平均值15%。分析原因?yàn)?,沉淀池底部沉降污泥流?dòng)性差,污泥回流吸入口為固定點(diǎn),長(zhǎng)時(shí)間回流造成吸入口附近的SV 波動(dòng)偏低。

        (4)污泥活性差。污泥的活性主要由污泥內(nèi)微生物相決定,在普通光學(xué)顯微鏡(400 倍以下)觀察,生物相基本保持穩(wěn)定,鐘蟲較多切纖毛在活動(dòng)為優(yōu)。如果鐘蟲較多,說明微生物開始增值,出現(xiàn)菌團(tuán)說明溶解氧過多。鐘蟲顯示清晰可見,可見明顯游動(dòng),故污泥活性良好。

        (5)工藝設(shè)計(jì)上存在缺陷。生化池應(yīng)用污水處理的A2/O 工藝原理[3],污水需要經(jīng)過兩級(jí)回流處理,實(shí)現(xiàn)硝化和反硝化過程。與A2/O 工藝流程對(duì)比,終端廠生化池目前流程內(nèi)缺少硝化液回流流程,不利于反硝化作業(yè)脫氮。

        通過以下綜合分析,認(rèn)為工藝流程未設(shè)計(jì)硝化液回流、活性污泥量不足是脫氮效果差的主要原因。

        3 工藝流程優(yōu)化改造及效果評(píng)價(jià)

        3.1 工藝流程優(yōu)化改造

        針對(duì)活性污泥量不足的問題,計(jì)劃進(jìn)行污泥回流吸入管線改造優(yōu)化[4],將吸入口管線改造為多點(diǎn)均勻吸入,保證污泥回流SV 穩(wěn)定。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,提出以下3 種入口管線流程的優(yōu)化措施:方案1,安裝水下布水器;方案2,PE 管線制作多吸入點(diǎn);方案3,移動(dòng)式橡膠軟管。

        對(duì)于方案1,布水器效果最好但安裝及后期的維護(hù)保養(yǎng)復(fù)雜,不建議采用。方案3 的成本及維護(hù)成本較低,但在人為移動(dòng)固定、操作不便,不建議采用。方案2 的閥門控制吸入點(diǎn)位置,操作簡(jiǎn)單,吸入點(diǎn)深度無(wú)需調(diào)節(jié),成本較低,建議采用。

        改造中考慮到生化池寬度及液面高度,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量和設(shè)計(jì)。改造管線每個(gè)生化池安裝4 根,距離生化池液面高度在200 cm,管距200 cm,較好地做到均勻布置,吸入位置較為合理(圖2)。

        圖2 污泥回流吸入管線改造優(yōu)化

        對(duì)于工藝流程未設(shè)計(jì)硝化液回流的問題,采用增加二級(jí)好氧池到缺氧池硝化液回流流程的措施進(jìn)行解決(圖3)。二級(jí)厭氧池內(nèi)混合液流動(dòng)好、活性污泥分布均勻,綜合考慮成本問題,硝化液回流改造可以采用固定點(diǎn)吸入,啟動(dòng)隔膜泵作為動(dòng)力源,參照設(shè)計(jì)規(guī)范回流比選用150%。

        圖3 增加硝化液回流

        3.2 效果評(píng)價(jià)

        通過連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),改造后二級(jí)好氧池內(nèi)的SV 保持不變,污泥回流中SV 數(shù)據(jù)明顯升高,數(shù)據(jù)平穩(wěn)。

        通過對(duì)系統(tǒng)總氮數(shù)據(jù)的連續(xù)檢測(cè),改造前后生化池進(jìn)水、芬頓出水總氮含量基本持平,生化池出水由43.89 mg/L 降至39.1 mg/L、降低10.3%,外排出水由12.3 mg/L 降至9.9 mg/L、降低19.5%。改造后的除氮效果非常明顯,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

        為鞏固除氮效果,制定了一系列的措施:加強(qiáng)對(duì)生化池運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控,保證改造流程后穩(wěn)定運(yùn)行;更新生化池污泥回流操作規(guī)程,每4 h 更換一次吸入管線,穩(wěn)定后取樣觀察污泥沉降比;繼續(xù)加強(qiáng)生化單元好氧池和污泥回流SV 測(cè)定,觀察變化情況,分析數(shù)據(jù)變化情況;對(duì)生化系統(tǒng)各級(jí)連續(xù)取樣,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)變化情況。

        4 總結(jié)及展望

        針對(duì)原油終端廠污水處理生化系統(tǒng)總氮含量接近限值的問題,通過對(duì)工藝設(shè)計(jì)、運(yùn)行參數(shù)、微生物相的狀態(tài)等方面進(jìn)行分析,找到主要原因,通過優(yōu)化改善生化池回流工藝及增加硝化液回流流程,有效提高污水系統(tǒng)生化單元的總氮去除率,從而將外排指標(biāo)控制在一個(gè)較低范圍,保障污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,增加污水達(dá)標(biāo)外排的安全性。污水達(dá)標(biāo)外排穩(wěn)定,不僅有效保障上游3 個(gè)區(qū)塊、30 余座平臺(tái)的安全生產(chǎn)任務(wù),同時(shí)也為生化系統(tǒng)降低總氮含量提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

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