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        壓梗機潤輥系統(tǒng)優(yōu)化研究與設計

        2024-01-11 10:43:46彭小于向勇剛
        設備管理與維修 2023年21期
        關鍵詞:煙梗壓輥調(diào)節(jié)閥

        彭小于,張 輝,呂 勇,向勇剛

        (重慶中煙工業(yè)有限責任公司重慶卷煙廠,重慶 400061)

        0 引言

        在煙草加工過程中,SY232 壓梗機是將煙梗壓到一定厚度的設備,通過擠壓使煙梗的木質(zhì)纖維疏松,但不會壓斷木質(zhì)纖維,為后續(xù)切梗絲及梗絲膨脹提供一個有利的工藝條件。經(jīng)HT蒸梗處理后的煙梗來料經(jīng)進料振槽振動輸送,均勻地喂入壓梗機的一對壓輥。每個壓輥由一個減速機驅(qū)動(不變頻),帶自動間隙調(diào)整裝置,絕對值傳感器和電機制動器組成閉環(huán),來控制壓輥間隙。壓梗時碟簧為動輥提供推力,阻止動輥移動。輥兩側(cè)噴嘴不斷向輥面噴霧化水,以防煙梗粘結于輥面上,擠壓好的煙梗經(jīng)出料振槽排出。在每一對壓輥的下面設置有一對清輥機構,機構中有兩片用特殊鋼制成的刮刀,使輥子在工作時不斷得到清潔。

        1 SY232 型壓梗機應用現(xiàn)狀

        制絲車間梗線更換SY232 壓梗機后,在生產(chǎn)運行過程中發(fā)現(xiàn)壓梗機運行不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)壓梗厚度不均勻以及兩個壓輥間的煙梗易出現(xiàn)堵料而導致設備停機,甚至嚴重時壓輥之間出現(xiàn)搓?,F(xiàn)象,這一方面影響壓梗質(zhì)量,另一方面撮梗會破壞煙梗的木質(zhì)纖維結構,增大煙梗原料消耗。通過分析發(fā)現(xiàn),由于煙梗固有的特性,煙梗在擠壓過程中具有較強的粘性,設備長時間生產(chǎn)運行會造成壓輥積垢,但是目前壓梗機潤輥系統(tǒng)加水量是通過手動調(diào)節(jié)截止閥開度進行、無法精準控制加水量,無法保證潤輥質(zhì)量,這導致壓輥積垢后在其表面形成凹凸不平產(chǎn)生壓梗厚度不均、壓輥之間撮梗,甚至產(chǎn)生壓輥負荷增加、導致壓梗機保護停機。

        影響壓梗機運行因素如圖1 所示。

        圖1 壓梗機運行影響因素

        2 壓梗機潤輥系統(tǒng)設計

        針對SY232 壓梗機潤輥裝置存在的設計缺陷,壓輥全表面無法得到有效清潔,造成壓輥積垢、粘料、煙梗堆積以及撮梗等現(xiàn)象,影響設備的工作效率,因此需要對潤輥系統(tǒng)進行升級改造,實現(xiàn)壓輥潤濕水流量和蒸汽引射壓力的自動化調(diào)節(jié)和控制,達到精細化潤輥目的,同時也可實現(xiàn)對煙梗的水分和溫度進行微調(diào),實現(xiàn)潤輥霧化水的自動控制和可視化監(jiān)控壓梗過程,提升梗線加工加工能力。

        2.1 設計理念

        設計的壓梗機潤輥系統(tǒng)包括潤輥噴嘴組和管路系統(tǒng),其中管路系統(tǒng)又包括水管路、蒸汽管路、潤輥噴嘴和PLC,其主要特點有:

        (1)水管路和蒸汽管路的末端均與潤輥噴嘴連接,在水管路、蒸汽管路上分別設有第一氣動薄膜調(diào)節(jié)閥(一側(cè)設有電磁流量計)、第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥(一側(cè)設有壓力傳感器),氣動薄膜調(diào)節(jié)閥、壓力傳感器和電磁流量計均與PLC 連接。

        (2)水管路和蒸汽管路上均設有截止閥,截止閥的后端設有過濾器,截止閥便于工作人員控制水管路和蒸汽管路的開關,過濾器可過濾蒸汽和水中的雜質(zhì)、避免將噴嘴堵塞。

        (3)蒸汽管路上過濾器和第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥之間設有疏水閥,可以將蒸汽管路中的凝結水、空氣和二氧化碳氣體盡快排出,同時最大限度防止蒸汽管路的蒸汽泄漏。

        本文設計的壓梗機精細化潤輥系統(tǒng),通過HMI(Human Machine Interface,人機界面)設置加水量和蒸汽壓力,PLC 通過PID 控制持續(xù)調(diào)節(jié)加水薄膜調(diào)節(jié)閥、蒸汽薄膜調(diào)節(jié)閥,然后壓力傳感器和電磁流量計反饋實際加水流量值和壓力值,進行自動精細化的蒸汽引射、濕潤壓輥,保證壓輥正常運行,并實現(xiàn)壓梗機加水量和蒸汽壓力參數(shù)的可視化以及相關數(shù)據(jù)采集反饋。整個系統(tǒng)實施后,優(yōu)化了壓梗機管路,便于設備的維護和保養(yǎng)。

        2.2 設計圖

        首先根據(jù)設計理念、設備實際使用需求和未來的壓梗的質(zhì)量要求等,確定設計圖(圖2)。

        圖2 壓梗機潤輥系統(tǒng)的結構示意

        在系統(tǒng)運行方面,需要明確以下事項:

        (1)壓梗機潤輥系統(tǒng)工作時,通過蒸汽引射水的方式將蒸汽和水混合,然后通過潤輥噴嘴組噴出霧化水對壓梗機的兩個壓輥進行潤輥,防止壓輥表面粘連與撮梗。

        (2)水管路、蒸汽管路上分別設有氣動薄膜調(diào)節(jié)閥(前者一側(cè)設有壓力傳感器、后者一側(cè)設有電磁流量計),分別用于控制水管路的流量大小、蒸汽管路的壓力大小。

        (3)氣動薄膜調(diào)節(jié)閥、壓力傳感器和電磁流量計均與PLC 連接,電磁流量計檢測水管路中水的流量值,并實時將流量值發(fā)送至PLC,經(jīng)PLC 判斷后通過控制第一氣動薄膜調(diào)節(jié)閥對水流量大小進行調(diào)節(jié);壓力傳感器用于檢測蒸汽管路中蒸汽的壓力大小,并將壓力數(shù)據(jù)實時發(fā)送至PLC,經(jīng)PLC 判斷后通過控制第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥對蒸汽的壓力大小進行調(diào)節(jié)。

        (4)系統(tǒng)根據(jù)來料的流量、水分和溫度值,通過PLC 計算并設定最佳的壓力值和流量值,隨后與電磁流量計測定的流量值、壓力傳感器測定的壓力值進行對比,再通過第一氣動薄膜調(diào)節(jié)閥和第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),直至實際測定的流量值和壓力值與設定最佳值相等。這樣便實現(xiàn)了流量值和壓力值的自動調(diào)節(jié),自動精細化地蒸汽引射、濕潤壓輥,防止壓輥表面粘連與撮梗。而且工作人員只需要將來料的流量、水分和溫度值輸入PLC,系統(tǒng)便可自動計算與處理,操作簡單。另外,本系統(tǒng)還可以對出料煙梗的水分含量和溫度進行調(diào)節(jié)。

        (5)水管路和蒸汽管路上均設有截止閥,截止閥的后端設有過濾器,截止閥用于控制水管路和蒸汽管路的開關,過濾器用于過濾蒸汽中和水中的雜質(zhì)、避免將管路堵塞。

        (6)蒸汽管路于過濾器和第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥之間設有疏水閥,通過疏水閥盡快排出管路中的凝結水、空氣和二氧化碳氣體,同時最大限度地自動防止管路中的蒸汽泄漏。

        3 實施后效果

        通過對壓梗機潤滾系統(tǒng)的設計,根據(jù)設置第一氣動薄膜調(diào)節(jié)閥、第二氣動薄膜調(diào)節(jié)閥和PLC 以及壓力傳感器、電磁流量計,實現(xiàn)流量值和壓力值的自動調(diào)節(jié),進行自動精細化的蒸汽引射、濕潤壓輥。本設計項目安裝調(diào)試完成之后,進行了生產(chǎn)試驗、效果對比和后續(xù)生產(chǎn)的持續(xù)跟蹤(圖3、圖4)。

        圖3 優(yōu)化前后壓輥積垢數(shù)據(jù)對比

        圖4 優(yōu)化前后斷料數(shù)據(jù)對比

        從圖3 和圖4 的數(shù)據(jù)來看,實施優(yōu)化后壓輥表面的積垢情況明顯好轉(zhuǎn),并且基本上解決了生產(chǎn)斷料情況,進一步提高設備的運行水平。

        4 結束語

        通過壓梗機設計方案的實施,基本上實現(xiàn)了以下目的:

        (1)防止壓輥表面粘連與撮梗,保證壓梗質(zhì)量,提高梗絲的整絲率和出絲率,而且只需將來料的流量、水分和溫度值輸入PLC 計算器,操作簡單。

        (2)避免壓輥表面因為積垢形成的凹凸不平產(chǎn)生壓梗厚度不均,提高制梗絲質(zhì)量。

        (3)提高設備的智能制造能力,實現(xiàn)設備的自動化控制以及信息化水平,而且有效提升了生產(chǎn)制造和工藝質(zhì)量保障能力,為后期優(yōu)化梗線參數(shù)提供了數(shù)據(jù)支撐。

        (4)避免壓輥粘料,減少梗線的停機次數(shù)、壓梗機維修頻次,提高梗線設備運行穩(wěn)定性和梗線有效作業(yè)率。

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