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        礦井通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng)智能化改造研究

        2024-01-11 10:43:44張建偉
        設(shè)備管理與維修 2023年21期
        關(guān)鍵詞:變頻器風(fēng)機(jī)通風(fēng)

        張建偉

        (攀鋼朱蘭鐵礦,四川攀枝花 617000)

        0 引言

        礦山地采通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行是井下生產(chǎn)的重要保證,攀鋼礦業(yè)公司朱蘭鐵礦尖山地采的總回風(fēng)機(jī)組,作為與井下風(fēng)流換氣的設(shè)備,用于交換新鮮空氣、稀釋并抽出有毒、有害氣體和粉塵,對(duì)保障井下人員健康與安全意義重大。2009 年尖山露天轉(zhuǎn)地采的掛幫礦生產(chǎn)設(shè)計(jì)中,風(fēng)機(jī)房主風(fēng)機(jī)供電采用的是10 kV單母線供電,風(fēng)機(jī)由崗位人員用傳統(tǒng)的操作方式在機(jī)房單獨(dú)控制,職工的工作量大、與現(xiàn)今井下礦山智能化、信息化管理的要求不相適應(yīng)。因此,在尖山“六大系統(tǒng)”建設(shè)中,對(duì)供電進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì),并利用PLC、變頻調(diào)速及工業(yè)組態(tài)技術(shù),對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行自動(dòng)化改造,增加井下排水、壓氣界面集成,提升安全監(jiān)測(cè)管理水平,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守遠(yuǎn)程監(jiān)控。

        1 改進(jìn)方案

        1.1 目標(biāo)的確定

        鑒于初期生產(chǎn)、基建條件等因素的制約,在原有供電的基礎(chǔ)上,主風(fēng)機(jī)供電改由地表35/10 kV 系統(tǒng)雙電源J13/J14 供電,主變?nèi)萘繛?×8000 kV·A(圖1)??刂葡到y(tǒng)將各級(jí)風(fēng)機(jī)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng),組建以太網(wǎng)在線監(jiān)控系統(tǒng),可以隨時(shí)監(jiān)視、調(diào)取運(yùn)行狀態(tài)及工藝參數(shù)。

        圖1 礦井供電系統(tǒng)

        (1)保留原通風(fēng)機(jī)K40-6-NO.22 機(jī)械型號(hào)不變,將總回風(fēng)豎井坑口3 臺(tái)250 kW 變頻電機(jī)作為主要回風(fēng)裝置,通過(guò)自動(dòng)/手動(dòng)/工頻按鍵切換風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)。

        (2)采用遠(yuǎn)程通信的PLC 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),進(jìn)行與上位機(jī)工控機(jī)軟件的數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)中央控制室的集中監(jiān)控和遠(yuǎn)程啟動(dòng),以及迅速反風(fēng)要求、遙測(cè)和監(jiān)控的功能,以降低故障倒機(jī)停風(fēng)時(shí)間,確保風(fēng)機(jī)的安全、可靠運(yùn)行,為調(diào)度中心實(shí)時(shí)關(guān)注通風(fēng)狀況創(chuàng)造條件。

        (3)預(yù)留擴(kuò)展端口,滿足多界面切換,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守運(yùn)行。在控制室的控制屏(臺(tái))上設(shè)主PLC 及工業(yè)圖形顯示器,另設(shè)4個(gè)PLC 子站,在子站中采用遠(yuǎn)程模塊,PLC 子站與主站之間用光纖構(gòu)成通信。在主站的顯示器上可對(duì)各風(fēng)機(jī)進(jìn)行控制,在顯示器上還可顯示各風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)信息。

        (4)系統(tǒng)具有報(bào)警功能,當(dāng)檢測(cè)參數(shù)超過(guò)設(shè)定值或數(shù)據(jù)異常,將及時(shí)報(bào)警并發(fā)出聲光信號(hào)。同時(shí),報(bào)警信息自動(dòng)保存生成報(bào)表記錄,便于事后的分析、匯總。

        1.2 可行性分析

        1.2.1 工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)

        伴隨PLC 通信及網(wǎng)絡(luò)功能的日益成熟,Ethernet+TCP/IP+Web 用于自動(dòng)化系統(tǒng)中單元級(jí)和現(xiàn)場(chǎng)通信,即工業(yè)自動(dòng)化PLC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的第一級(jí)(基礎(chǔ)自動(dòng)化),是實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制和全集成自動(dòng)化系統(tǒng)的基礎(chǔ)。主要特點(diǎn)如下:

        (1)10 Mbps 以上的快速通信速率和可靠的通信質(zhì)量(通信速率取決于傳輸介質(zhì)和通信距離)。

        (2)適用于大范圍數(shù)字通信,安全及可靠性高。

        (3)節(jié)省布線,通信線纜與現(xiàn)場(chǎng)連接,可以實(shí)現(xiàn)一體化傳送信息。

        (4)底層設(shè)備與工業(yè)環(huán)境信息交換,具有良好的可擴(kuò)展性。

        地采通風(fēng)系統(tǒng)采用以太網(wǎng)絡(luò),為智能化改造提供了可行性系統(tǒng)連入基礎(chǔ)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)后,很容易實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制(圖2)。

        圖2 控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)

        1.2.2 接線原理的改進(jìn)

        主風(fēng)機(jī)高壓供電系統(tǒng)由J13/J14 兩路10 kV 進(jìn)線互為備用,設(shè)計(jì)機(jī)械/電氣防誤操作聯(lián)鎖裝置,同時(shí)2 臺(tái)變壓器低壓側(cè)增加雙電源切換柜1 臺(tái),確保供電安全,通風(fēng)變電所一次系統(tǒng)如圖3 所示。控制系統(tǒng)在保留原西門子MM430 變頻器控制柜主接線不變的情況下,通過(guò)中間繼電器擴(kuò)展線路接點(diǎn),與PLC 的I/O點(diǎn)進(jìn)行連線。將KA1~KA12 的12 個(gè)中間繼電器集成在一塊控制板上,安裝在原柜體左側(cè),其中KA1~KA8 線圈電壓為AC 220 V,功能依次為本地正轉(zhuǎn)、本地反饋、集中選擇、變頻器電源、遠(yuǎn)程正轉(zhuǎn)運(yùn)行、遠(yuǎn)程反轉(zhuǎn)運(yùn)行、運(yùn)行信號(hào)、故障信號(hào);KA9~KA12 線圈電壓為DC 24 V,功能依次為正轉(zhuǎn)輸出、反轉(zhuǎn)輸出、停止輸出、復(fù)位控制。變頻器接線原理如圖4 所示。

        圖3 通風(fēng)變電所一次系統(tǒng)

        2 軟硬件設(shè)計(jì)及參數(shù)調(diào)試

        2.1 硬件選型

        尖山地采礦井總風(fēng)壓為879.60 Pa,額定裝機(jī)總功率750+48.5 kW,其中主扇總功率750 kW,輔扇總功率48.5 kW??刂葡到y(tǒng)的PLC 選用西門子S7-1500 系列CPU 1516-3 PN/DP,遠(yuǎn)程模塊是ET 200SP。具體選擇的硬件型號(hào)見表1。

        表1 主要硬件型號(hào)

        2.2 軟件編程

        PLC 編程采用TIA Portal STEP7 V15 編程軟件環(huán)境,監(jiān)控畫面采用WINCC V7.4 RC2048 軟件。PLC 程序主要實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的手動(dòng)、自動(dòng)和工頻工作3 個(gè)控制功能,通過(guò)本地/遠(yuǎn)程進(jìn)行操作。PLC 程序的編寫要求盡量符合風(fēng)機(jī)控制性能,力求簡(jiǎn)單方便,保證通風(fēng)系統(tǒng)安全,方便后期維護(hù)、使用。

        2.3 PLC 程序調(diào)試

        PLC 程序編寫完成后,使用仿真軟件脫機(jī)模擬,通過(guò)對(duì)模擬結(jié)果的觀察和判斷,確定達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足生產(chǎn)工藝需要。模擬正常后進(jìn)行聯(lián)機(jī),將程序下載進(jìn)S7-1500 CPU,斷開電機(jī)主電源,先選擇就地方式,在總回風(fēng)機(jī)房控制室按操作步驟分別啟動(dòng)/停止各風(fēng)機(jī),觀察繼電器動(dòng)作和指示燈顯示是否正確,再選擇遠(yuǎn)程方式,在中央操作室控制計(jì)算機(jī)上啟動(dòng)/停止各風(fēng)機(jī),在屏幕上觀察顯示是否正確。全部正確后,調(diào)試交流電機(jī)的控制變頻器。

        2.4 變頻器參數(shù)設(shè)置

        變頻器設(shè)置時(shí),需要結(jié)合電機(jī)的各項(xiàng)數(shù)據(jù),快速優(yōu)化變頻器參數(shù)(表2),然后根據(jù)風(fēng)機(jī)類負(fù)載特點(diǎn),具體進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。變頻器在復(fù)位時(shí),設(shè)置P0010=30,P0970=1,按面板P鍵,變頻器恢復(fù)缺省值。需要注意的是如果要在BOP 面板/端子之間進(jìn)行切換,除了需修改P0700 和P1000 外,還要對(duì)P0810 和P0811的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。

        表2 電機(jī)參數(shù)設(shè)置

        2.5 聯(lián)動(dòng)試車

        先手動(dòng)操作運(yùn)行/停止,結(jié)合風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及負(fù)荷,通過(guò)對(duì)斜坡時(shí)間P1120 和P1121進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,將加/減速時(shí)間設(shè)定在合理的范圍,確保電機(jī)轉(zhuǎn)速變化,隨變頻器頻率調(diào)節(jié)同步。當(dāng)啟動(dòng)有過(guò)流時(shí),加速時(shí)間可設(shè)置大一些;如果制動(dòng)時(shí)遇到過(guò)流,則需要把減速時(shí)間加長(zhǎng),并觀察是否報(bào)故障,若出現(xiàn)故障保護(hù)還要加大最大電流值,以減小對(duì)電網(wǎng)的沖擊。正常后可與整個(gè)生產(chǎn)線通過(guò)遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)試車。并對(duì)電機(jī)電壓、電流、溫度等相關(guān)數(shù)據(jù)做好記錄,正常運(yùn)行8 h 后,結(jié)束試車。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        隨著礦井通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性要求的不斷提高以及運(yùn)維人力的逐年減少,按照人工值守方式,已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)場(chǎng)值守、雙崗作業(yè)的要求。2020 年以來(lái),通過(guò)雙電源設(shè)計(jì),供電更加穩(wěn)定可靠,主風(fēng)機(jī)運(yùn)用PLC 和在線監(jiān)控技術(shù),改造后能夠?qū)崿F(xiàn)中央控制室的集中監(jiān)控和遠(yuǎn)程啟動(dòng),為風(fēng)機(jī)、水泵的無(wú)人值守運(yùn)行創(chuàng)造了條件,按“精益+智能”模式,有效降低了運(yùn)行管理成本,提高了工作效率。24 h 不間斷的數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程監(jiān)控,能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及故障異常告警,達(dá)到了改造目標(biāo)的要求。

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