陳 琦
(廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司,廣東惠州 516080)
為提高聯(lián)合循環(huán)效率,三菱M701F4 機組在F3 機型的基礎(chǔ)上對空冷型TCA(Turbine Cooling Air,燃機冷卻空氣)換熱器進行改進,改進后分為TCA 換熱器和FGH(Fuel Gas Heater,燃料加熱器)換熱器。其中,F(xiàn)GH 換熱器利用中壓省煤器出口的熱水對天然氣進行加熱,以達到燃燒器燃燒的要求。燃機FGH 系統(tǒng)如圖1 所示。
圖1 燃機FGH 系統(tǒng)
燃機發(fā)出啟動指令后,F(xiàn)GH 進口旁路閥打開進行注水,當FGH 內(nèi)壓力達到4.5 MPa 后,進口主路閥打開。燃機點火至低負荷階段,通過FGH 至凝汽器的流量調(diào)節(jié)閥調(diào)整流量。當機組負荷高于135 MW 后,F(xiàn)GH 至低壓省煤器前的流量調(diào)節(jié)閥開始工作,至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。燃機停機階段,當燃機熄火降速時,流量控制閥關(guān)閉,F(xiàn)GH 進口主路、旁路閥延時600 s 關(guān)閉。FGH 至凝汽器的流量控制閥在低真空時閉鎖開啟。
為降低廠用電率,電廠會對非兩班制運行機組進程破壞真空,停運軸封、輔汽、凝結(jié)水系統(tǒng)的操作。當凝結(jié)水泵停運后,在凝結(jié)水系統(tǒng)壓力下降的過程中,燃機FGH 系統(tǒng)管道及凝結(jié)水系統(tǒng)管道會發(fā)生水沖擊現(xiàn)象,且持續(xù)時間較長,對管道設(shè)備造成很大危害。典型的停運凝結(jié)水泵過程中FGH 出現(xiàn)水沖擊的曲線如圖2 所示。
圖2 典型凝泵停運后出現(xiàn)水沖擊的FGH 系統(tǒng)曲線
由圖2 可見,在A 點FGH 進口主路、旁路閥關(guān)閉后,F(xiàn)GH 內(nèi)壓力迅速從6.0 MPa 降至與凝泵出口壓力一致(2.23 MPa),F(xiàn)GH出口溫度測點也有明顯上升,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水流出。在B 點凝結(jié)水泵壓力由2.23 MPa 調(diào)整降至1.3 MPa,F(xiàn)GH 內(nèi)壓力逐漸下降,下降趨勢明顯強于前一階段。在C 點凝結(jié)水泵停運,凝結(jié)水系統(tǒng)壓力迅速降至0,F(xiàn)GH 壓力雖然下降明顯,但明顯高于凝結(jié)水系統(tǒng)壓力,F(xiàn)GH 出口水溫逐漸上升。當FGH 出口水溫達到最高點(D 點190 ℃,接近于A 點)時,F(xiàn)GH 系統(tǒng)及凝結(jié)水系統(tǒng)出現(xiàn)水沖擊現(xiàn)象,F(xiàn)GH 出口水溫隨即緩慢降低。初步判斷為FGH 內(nèi)的水通過至低壓省煤器前調(diào)節(jié)閥沖入凝結(jié)水系統(tǒng),造成FGH 系統(tǒng)與凝結(jié)水系統(tǒng)管道的水沖擊。
為減緩水沖擊現(xiàn)象,運行人員在停運凝結(jié)水泵前打開FGH水側(cè)放水閥,對FGH 系統(tǒng)進行泄壓。壓力降低后,停運凝結(jié)水泵時水沖擊現(xiàn)象有所減緩。FGH 水側(cè)放水口與放水手動閥距離較短,在放水過程中,存在人員燙傷風險。有計劃在FGH 至低壓省煤器管路增加電動隔離閥,阻斷FGH 內(nèi)的水沖入凝結(jié)水系統(tǒng),以解決水沖擊現(xiàn)象。
從圖2 曲線可以看出,機組停運后FGH 內(nèi)水壓基本與凝結(jié)水系統(tǒng)壓力一致,可見FGH 至凝汽器的調(diào)節(jié)閥嚴密性較好,將機組停運后的熱水“憋”在FGH 內(nèi)。當凝結(jié)水系統(tǒng)壓力降低時,F(xiàn)GH 內(nèi)相對壓力較高的水通過FGH 至低壓省煤器流量調(diào)節(jié)閥“漏”入凝結(jié)水系統(tǒng),并保持與凝結(jié)水系統(tǒng)的壓力一致。
對多次水沖擊曲線進行分析后發(fā)現(xiàn),F(xiàn)GH 出現(xiàn)水沖擊時的系統(tǒng)壓力、水溫均不同。停機時間越長,水沖擊出現(xiàn)時的壓力越低、水溫越低,且水溫為該壓力下水的飽和溫度。海南文昌F4 燃機聯(lián)合循環(huán)電廠調(diào)試過程中也出現(xiàn)類似的水沖擊現(xiàn)象。出現(xiàn)水沖擊時,F(xiàn)GH 內(nèi)水壓約0.2 MPa,F(xiàn)GH 出口水溫120 ℃。
由此推斷,在凝結(jié)水泵停運后,F(xiàn)GH 系統(tǒng)壓力下降的過程中,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水發(fā)生汽化并造成水沖擊現(xiàn)象。為確定FGH 水沖擊的產(chǎn)生機理,設(shè)計以下對照試驗。
機組狀態(tài):機組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗?zāi)康模簷z驗當FGH 內(nèi)為常溫水時,利用FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(與試驗三做對比)。
試驗步驟:①啟動中壓給水泵,打開FGH 進口旁路閥,往FGH 內(nèi)注入常溫水;②當FGH 注水完成后,關(guān)閉FGH 進口旁路閥;③打開FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動,若發(fā)生振動,記錄振動開始及結(jié)束時刻。
機組狀態(tài):機組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗?zāi)康模簷z驗當FGH 內(nèi)為常溫水時,破壞凝汽器真空,停運凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(與典型案例做對比)。
試驗步驟:①啟動中壓給水泵,打開FGH 進口旁路閥,往FGH 內(nèi)注入常溫水;②當FGH 注水完成后,關(guān)閉FGH 進口旁路閥;③破壞凝汽器真空;③停運凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動,若發(fā)生振動,記錄振動開始及結(jié)束時刻。
機組狀態(tài):機組停機后,機組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗?zāi)康模簷z驗當FGH 內(nèi)為熱水時,利用FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動。
試驗步驟:①機組停機后,維持凝汽器真空;②打開FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動,若發(fā)生振動,記錄振動開始及結(jié)束時刻。
機組狀態(tài):完成試驗三。
試驗?zāi)康模和ㄟ^試驗三的操作,停運凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動,檢驗試驗三操作的正確性。
試驗步驟:①試驗三結(jié)束后;②破壞凝汽器真空;③停運凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動,若發(fā)生振動,記錄振動開始及結(jié)束時刻。
根據(jù)試驗方案進行試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1 對照試驗結(jié)果
根據(jù)試驗一與試驗三、試驗二與典型數(shù)據(jù)進行對比,可以看出當FGH 內(nèi)為熱水時,F(xiàn)GH 內(nèi)水壓下降速率明顯變慢,說明FGH內(nèi)熱水在該過程中不斷汽化,減緩了泄壓的過程。當FGH 內(nèi)為熱水時,在泄壓過程中,F(xiàn)GH 系統(tǒng)與凝結(jié)水系統(tǒng)管道會發(fā)生振動或晃動現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場觀察,振動(晃動)現(xiàn)象發(fā)生在特定的時間段內(nèi)。
為確定管道晃動原因,將試驗三過程中FGH 出口水溫、出口壓力、晃動時間數(shù)據(jù)進行處理。根據(jù)FGH 出口壓力計算該壓力下飽和溫度,將計算后的飽和溫度與FGH 出口水溫進行對比。調(diào)閥100%、50%、25%開度泄壓試驗如圖3、圖4、圖5所示。
圖3 調(diào)閥100%開度泄壓試驗
圖4 調(diào)閥50%開度泄壓試驗
圖5 調(diào)閥25%開度泄壓試驗
在泄壓的過程中,F(xiàn)GH 內(nèi)熱水逐漸流經(jīng)溫度測點,F(xiàn)GH 出口水溫在逐漸升高,最高溫度略低于為停機前FGH 進口水溫。隨著FGH 內(nèi)的壓力逐漸降低,對應(yīng)飽和溫度也在降低。在圖3(調(diào)閥100%開度)中,有明顯的飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,該區(qū)域也正是管道發(fā)生晃動的區(qū)域。在圖5(調(diào)閥25%開度)中,沒有發(fā)生飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,管道未發(fā)生晃動。在圖4(調(diào)閥50%開度)中,有短時的飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,在該區(qū)域內(nèi),管道發(fā)生了晃動,但比調(diào)閥100%開度泄壓時晃動幅度小。由此可以看出,在FGH 壓力降低的過程中,F(xiàn)GH內(nèi)的水發(fā)生汽化,是導致管道晃動及水擊的根本原因。FGH 泄壓速度與出口溫度關(guān)系如圖6 所示。
圖6 FGH 泄壓速度與出口溫度關(guān)系
水在汽化過程中需要吸收熱量,在試驗過程中FGH 系統(tǒng)并無外部熱源,由此判斷,F(xiàn)GH 內(nèi)汽化部分的水吸收了FGH 內(nèi)其他水的熱量,導致在泄壓過程中水溫下降。通過對比試驗三中不同泄壓速度對FGH 內(nèi)水溫的影響可以看出,當FGH 內(nèi)壓力下降越快,F(xiàn)GH 內(nèi)水汽化越劇烈,吸收的熱量越多,水溫下降越快,管道晃動越劇烈。
由表1 可以看出,雖然試驗三中25%調(diào)閥開度的泄壓速率明顯高于典型案例速率,但試驗過程中并沒有出現(xiàn)明顯的水擊現(xiàn)象。主要原因是試驗三中,管道中的汽化現(xiàn)象主要發(fā)生在FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥處,調(diào)節(jié)閥后為真空,汽化后的水蒸汽被快速的“抽”凝汽器。因此,管道內(nèi)流質(zhì)的壓力不會產(chǎn)生突變,造成管道水沖擊。
通過以上分析,重新對機組停運凝結(jié)水泵時FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道發(fā)生水擊現(xiàn)象進行解釋。在機組停運后,F(xiàn)GH 內(nèi)在保存大量的熱水。在機組保持真空、凝結(jié)水泵運行時,因FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥嚴密性較好,F(xiàn)GH 內(nèi)熱水保持與凝結(jié)水泵出口一致的壓力,且水溫在飽和溫度以下。當凝結(jié)水泵停運后,F(xiàn)GH 至低壓省煤器流量調(diào)節(jié)閥后的壓力驟降,該調(diào)節(jié)閥嚴密性較差,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水進入凝結(jié)水系統(tǒng),F(xiàn)GH 內(nèi)壓力逐漸降低。在壓力下降的過程中,F(xiàn)GH 內(nèi)水的飽和溫度也逐漸下降,當水溫超過飽和溫度時,管道內(nèi)的水開始劇烈汽化,并造成FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道水沖擊。在汽化的過程中,汽化部分的水吸收了FGH 內(nèi)其他水的熱量,水溫逐漸下降,當水溫低于飽和溫度時,汽化現(xiàn)象消失,水沖擊現(xiàn)象消失。
在試驗四中,由于FGH 內(nèi)已無熱水,在凝結(jié)水泵停運時,F(xiàn)GH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道均無發(fā)現(xiàn)水擊及晃動現(xiàn)象。證明利用凝汽器保持真空,通過FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥對FGH 進行泄壓,可有效避免凝結(jié)水泵停運時FGH 及凝結(jié)水管道的水沖擊現(xiàn)象,但泄壓過程中應(yīng)控制泄壓速度,防止管道內(nèi)的水發(fā)生汽化現(xiàn)象。
通過對三菱F4 機組凝結(jié)水泵停運時,F(xiàn)GH 及凝結(jié)水管道系統(tǒng)發(fā)生水擊現(xiàn)象進行觀察,尋找、總結(jié)水擊現(xiàn)象的規(guī)律。通過設(shè)計對比試驗和數(shù)據(jù)分析,找到發(fā)生水擊現(xiàn)象的核心原因是FGH內(nèi)的熱水在降壓過程中汽化。同時,找到了簡單的運行操作方法來防止水擊現(xiàn)象。在提高機組設(shè)備安全性的同時,避免了不必要的改造工作和人為就地高風險操作。