盧鵬宇 洪大智 于 明
(內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010200)
某機組為引進日立公司技術(shù)生產(chǎn)的600 MW汽輪發(fā)電機組。汽輪機型號為TC4F-40,發(fā)電機型號為TFLQQ-KD。汽輪機采用高中壓缸合缸結(jié)構(gòu),兩個低壓缸均為雙流反向布置。軸系采用雙支撐型式,1、2號軸承采用可傾瓦式軸承,3~6號軸承采用橢圓抗沖擊軸承,7~9號軸承采用橢圓形軸承,其中1~9號軸承上瓦的X、Y向裝有瓦振測量裝置。
機組投產(chǎn)后軸系整體振動良好,運行至機組第一次A修,由于中心偏差,對發(fā)電機定子墊片進行了較大調(diào)整,A修后機組啟動,空載運行時7、8瓦軸振和瓦振優(yōu)良,機組帶負(fù)荷后,軸振、瓦振均隨升負(fù)荷而上漲。本次機組檢修后,發(fā)電機7、8瓦軸振和瓦振均較修前變大,其中瓦振變化量大于軸振的變化量。
機組A修后運行半年,氫冷器下部振動導(dǎo)致螺栓松動造成機組漏氫,就地測試發(fā)電機出線箱振動偏大,最高至100 μm。
(1)2010年2月針對發(fā)電機出線箱振動問題開展C修工作,對發(fā)電機地腳進行載荷試驗,檢查密封瓦間隙和7、8瓦軸瓦間隙、緊力,更換發(fā)電機地腳墊片為梯形布置的斜墊片,并校正低發(fā)、發(fā)勵中心。
機組C修后啟動,7、8瓦的軸振和瓦振隨機組負(fù)荷變化情況與修前相似,且振幅稍稍增大,如表1所示。
表1 2010年C修前后發(fā)電機振動情況單位:μm
(2)2010年9月臨修中更換地腳墊片為符合日立公司要求的平墊片,檢查密封瓦間隙和7、8瓦軸瓦間隙、緊力,并校正低發(fā)、發(fā)勵中心。
機組臨修后啟動,7瓦軸振幅值增大30~40 μm,瓦振降低10 μm左右,8瓦軸振變化不明顯,瓦振降低20~30 μm,如表2所示。
表2 2010年臨修前后發(fā)電機振動情況單位:μm
(3)2011年1月C修中,檢查發(fā)電機橫銷和縱銷,發(fā)電機地腳螺栓孔磨損量,發(fā)電機地腳頂起后地腳接觸情況,并清理地腳下水泥凸包;另外,抽發(fā)電機轉(zhuǎn)子返廠,檢查出有4匝存在匝間短路并做動平衡。
機組C修后啟動,7、8瓦振動較修前有明顯改善,如表3所示。
表3 2011年C修前后發(fā)電機振動情況單位:μm
2011年3月,發(fā)生線路跳閘故障,故障點距離電廠37 km。發(fā)生故障后,7、8瓦振動發(fā)生了相應(yīng)變化,8瓦X向瓦振從600 MW負(fù)荷時最開始的31 μm增大到84 μm,7瓦X向軸振也有近30 μm振幅的增加,X向瓦振漲了14 μm,如表4所示。
2014年和2021年機組分別進行了兩次A修,對7、8瓦軸瓦、軸系中心及發(fā)電機轉(zhuǎn)子均做了相關(guān)檢查工作,修后7、8瓦振動有較好改善,但8瓦瓦振依舊偏大,超出報警值。
目前7、8瓦軸振基數(shù)較小,7瓦X/Y:25/27 μm,8瓦X/Y:35/31 μm;且隨負(fù)荷變化很小,不超過10 μm。但7、8瓦瓦振大于軸振,其中7瓦瓦振X方向(右45°)振動最大到20 μm,7瓦瓦振Y方向(左45°)振動最大38 μm,7瓦瓦振Z方向(軸向)振動最大24 μm。7Z瓦振較為穩(wěn)定,與機組負(fù)荷、軸振關(guān)聯(lián)性不強,7X和7Y與負(fù)荷呈負(fù)相關(guān)。
8瓦瓦振X方向(右45°)振動最大到69 μm,8瓦瓦振Y方向(左45°)振動最大到52 μm,8瓦瓦振Z方向(軸向)振動最大到30 μm。8Z瓦振較為穩(wěn)定,與機組負(fù)荷、軸振關(guān)聯(lián)性不強,8X和8Y與負(fù)荷呈正相關(guān)。瓦振變化較負(fù)荷變化有一定的滯后時間,尤其是450~600 MW負(fù)荷段振動爬升顯著。
2.1.1 與負(fù)荷關(guān)系
發(fā)電機7、8瓦軸振基數(shù)偏小,均在30 μm左右,負(fù)荷變化期間,7、8瓦軸振無明顯變化,變化趨勢如圖1所示。
發(fā)電機7瓦瓦振基數(shù)偏小,幅值在10~20 μm,負(fù)荷變化期間,7X瓦振與負(fù)荷呈現(xiàn)一定負(fù)相關(guān)性,7Y瓦振與負(fù)荷關(guān)系不明顯;發(fā)電機8瓦瓦振基數(shù)偏大,幅值在55~65 μm,負(fù)荷變化期間,8X瓦振與負(fù)荷呈現(xiàn)一定正相關(guān)性,8Y瓦振與負(fù)荷呈現(xiàn)一定負(fù)相關(guān)性,且瓦振隨負(fù)荷變化存在滯后性,變化趨勢如圖2所示。
2.1.2 與瓦溫、油溫關(guān)系
機組運行期間,發(fā)電機7、8瓦瓦振以及對應(yīng)軸瓦瓦溫與潤滑油溫度關(guān)系不明顯,變化趨勢如圖3所示。
2.1.3 與氫氣溫度關(guān)系
機組運行期間,查看冷氫、熱氫溫度與發(fā)電機瓦振關(guān)系,發(fā)現(xiàn)冷、熱氫氣溫度對發(fā)電機振動無明顯影響,變化趨勢如圖4所示。
圖4 發(fā)電機瓦振與氫溫關(guān)系
(1)8瓦軸振基數(shù)很小,在優(yōu)良范圍內(nèi),軸振變化量不明顯,而瓦振幅值與軸振的比值達到了1.8~2.1倍,且瓦振最大值可達到65 μm左右,說明轉(zhuǎn)子的激振力不大,定子的動剛度偏低[1]。
(2)2014年機組大修前,600 MW負(fù)荷下8瓦軸振47/26 μm、8瓦瓦振34/42/30 μm,機組檢修后,565 MW負(fù)荷下8瓦軸振47/46 μm、8瓦瓦振60/49/41 μm。在檢修期間,對發(fā)電機墊片進行了調(diào)整,說明發(fā)電機定子的調(diào)整對瓦振還是有影響的,在軸振變化不大的情況下,瓦振變化20~30 μm[2]。
(3)軸承座振動增大的原因在于定子振動大,定子振動大與定子底座和臺板接觸不實有關(guān),檢修中對定子底座墊片的調(diào)整可能導(dǎo)致其接觸和連接狀況發(fā)生變化[3-4]。
(4)發(fā)電機底部出線箱振動偏大,分析認(rèn)為是發(fā)電機軸承振動增大導(dǎo)致下部出線箱振動明顯,且在對應(yīng)轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)振動峰值,說明出線箱在一定轉(zhuǎn)速下存在共振現(xiàn)象。
機組在A修期間進行發(fā)電機定子墊片調(diào)整,修后啟動發(fā)電機軸承出現(xiàn)振動問題,且發(fā)電機軸振均在優(yōu)良范圍內(nèi),說明定子剛度出現(xiàn)問題,即定子底部接觸情況發(fā)生變化,導(dǎo)致發(fā)電機軸承瓦振偏大,同時也引起發(fā)電機底部出線箱振動增大。后續(xù)結(jié)合機組檢修機會,針對發(fā)電機定子底部接觸情況進行發(fā)電機定子載荷調(diào)整試驗,提高定子接觸剛度,以解決發(fā)電機瓦振偏大問題。