李瑞宣 蔣一博 簡欣 李繼安/四達(dá)機(jī)械制造公司
某型燃油泵調(diào)節(jié)器性能復(fù)試過程中,當(dāng)操縱軸調(diào)整轉(zhuǎn)速進(jìn)入慢車狀態(tài)(1700 ~2300r/min)時(shí),燃油泵調(diào)節(jié)器發(fā)生振動,隨著操縱軸調(diào)整轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升至2700r/min,振動消失。分解檢查燃油泵調(diào)節(jié)器,無異?,F(xiàn)象。
根據(jù)燃油泵調(diào)節(jié)器故障情況,分析可能造成該故障的原因,列出如圖1 所示的故障樹。初步分析,燃油泵調(diào)節(jié)器慢車轉(zhuǎn)速狀態(tài)振動值大主要由與轉(zhuǎn)速相關(guān)的零組件引起,主要有轉(zhuǎn)子組件、斜盤組件、轉(zhuǎn)速傳感器及傳動軸等。分解油泵組件進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,測量相關(guān)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)子柱塞的配合間隙符合工藝要求,因此排除轉(zhuǎn)子和柱塞間隙超差的可能。該型燃油泵調(diào)節(jié)器在修理中部分零件結(jié)構(gòu)陸續(xù)進(jìn)行了改進(jìn),可能出現(xiàn)新舊兩種結(jié)構(gòu)形式,為此更換為原廠新品斜盤和傳感器組件,按工藝裝配后進(jìn)行試驗(yàn),故障復(fù)現(xiàn),因此排除斜盤殼體新舊結(jié)構(gòu)差異和轉(zhuǎn)速傳感器傳動失效的可能。對傳動軸進(jìn)行故障檢查,花鍵傳動齒未發(fā)現(xiàn)異常,因此排除傳動軸花鍵傳動失效的可能。采取逐項(xiàng)零組件更換的試驗(yàn),在更換傳動軸進(jìn)行裝配試驗(yàn)后故障現(xiàn)象消失,因此故障原因定位在傳動軸。
發(fā)動機(jī)附件傳動機(jī)匣與傳動軸齒輪嚙合,根據(jù)發(fā)動機(jī)工作狀態(tài),通過傳動軸帶動燃油泵調(diào)節(jié)器的轉(zhuǎn)子組件轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)子端面與分油盤相對高速運(yùn)轉(zhuǎn),通過柱塞孔容積的改變,完成燃油的吸入和擠出,從而實(shí)現(xiàn)燃油流量的調(diào)節(jié)功能。
依據(jù)工藝規(guī)程對傳動軸進(jìn)行再次檢查。通過10 倍放大鏡目視檢查,傳動軸無硬化、碰傷、銹蝕;傳動軸與轉(zhuǎn)子尾桿以及發(fā)動機(jī)傳動機(jī)匣嚙合的方向未出現(xiàn)磨損、點(diǎn)蝕或壓傷。檢查結(jié)果均符合工藝要求。
圖1 故障樹
查閱相關(guān)文獻(xiàn),傳動軸自身的對中性不好,在工作過程中可能引發(fā)此類振動現(xiàn)象[1-4]。但是,故檢工藝規(guī)程中并沒有給出傳動軸的直線輪廓檢查要求,且該傳動軸為原廠零件,無相關(guān)圖紙說明,造成該傳動軸的直線輪廓故檢項(xiàng)目未被納入工藝檢查要求中。
采用輪廓測量儀測量該傳動軸中間區(qū)域60cm 長度的直線度輪廓(見圖2),現(xiàn)場選擇3 件在修的傳動軸進(jìn)行測量對比,結(jié)果如表1 所示,發(fā)現(xiàn)故障傳動軸的對中性不好,傳動軸彎曲最高點(diǎn)與中心軸線的距離(撓度)為0.0057mm,而其他3 件傳動軸的平均測量值為0.003mm。更換故障傳動軸后故障現(xiàn)象消失,因此傳動軸發(fā)生微量彎曲是引起上述故障的主要原因。
圖2 輪廓測量儀檢查傳動軸
表1 測量結(jié)果
傳動軸一端與發(fā)動機(jī)后附件傳動機(jī)匣的花鍵嚙合,另一端與燃油泵調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)子組件的花鍵嚙合,傳動軸受后附件傳動機(jī)匣驅(qū)動,在發(fā)動機(jī)不同的工作狀態(tài)下帶動燃油泵調(diào)節(jié)器工作。故障傳動軸可能因個(gè)體制造質(zhì)量,在長期使用以及傳動交變扭力等作用下,其中部出現(xiàn)微量變形,導(dǎo)致軸的對中性變差,產(chǎn)生了彎曲撓度。
當(dāng)傳動軸的轉(zhuǎn)速接近其固有振動頻率時(shí),傳動軸振幅急劇增加,會產(chǎn)生共振現(xiàn)象,此時(shí)的轉(zhuǎn)速為傳動軸的臨界轉(zhuǎn)速。如果傳動軸的轉(zhuǎn)速停滯在臨界轉(zhuǎn)速附近,軸的變形會迅速增大,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致傳動軸斷裂,從而造成嚴(yán)重后果。
根據(jù)傳動軸的工作狀態(tài)建立雙鉸支軸模型,如圖3 所示。
假設(shè)傳動軸質(zhì)量為m,材料不均勻或制造有誤差且未經(jīng)平衡,其質(zhì)心c 與軸線間的偏心距為e。當(dāng)該傳動軸以角速度ω轉(zhuǎn)動時(shí),由于離心力而產(chǎn)生撓度y,則旋轉(zhuǎn)時(shí)的離心力為[5]:
與離心力對抗的就是傳動軸彎曲變形后產(chǎn)生的彈性反力。當(dāng)軸的撓度為y時(shí),此彈性反力為:
式中,k為傳動軸的彎曲剛度。根據(jù)平衡條件得:
可求得軸的撓度:
當(dāng)傳動軸的角速度ω由0 逐漸增大時(shí),式(4)的分母隨之減小,故y值隨ω的增大而增大。在沒有阻尼的情況下,當(dāng)k/mω2趨近于1 時(shí),則撓度y趨近于無窮大。這就意味著軸會產(chǎn)生極大的變形而導(dǎo)致破壞。此時(shí)對應(yīng)的角速度稱為軸的臨界角速度,以ωc表示:
式(5)右側(cè)恰為軸的自振角頻率,表明軸的臨界角速度等于其自振角頻率。由式(5)可知,軸的臨界角速度只與軸的剛度k和質(zhì)量m有關(guān),而與偏心距e值無關(guān)。
軸的剛度:
式(6)中,g為重力加速度,y0為軸的靜撓度,臨界角速度又可以寫為:
由式(7)可求得雙鉸支軸不計(jì)軸質(zhì)量的一階臨界轉(zhuǎn)速:
由公式(7)和(8)可知,臨界轉(zhuǎn)速與撓度成反比關(guān)系,即臨界轉(zhuǎn)速
根據(jù)圖4 可以得出,傳動軸彎曲產(chǎn)生撓度后,隨著撓度的增加,傳動軸自身的臨界轉(zhuǎn)速n減小。由檢查情況可知,故障傳動軸最大彎曲測量結(jié)果為0.0057mm,高于在修的其他傳動軸,因此該故障傳動軸的臨界速度較低。
1)正常情況下,當(dāng)傳動軸彎曲變形的程度(撓度)較小時(shí),其自身的臨界轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)高于工作轉(zhuǎn)速;但因故障導(dǎo)致傳動軸彎曲變形程度(撓度)增大,傳動軸臨界轉(zhuǎn)速可能減小到1700 ~2300r/min 區(qū)間,當(dāng)燃油泵調(diào)節(jié)器工作轉(zhuǎn)速達(dá)到1700r/min 時(shí),傳動軸會帶動燃油泵調(diào)節(jié)器開始振動,當(dāng)達(dá)到2300r/min 附近時(shí)傳動軸的振幅急劇增加,此時(shí)燃油泵調(diào)節(jié)器的振動達(dá)到最大,隨著轉(zhuǎn)速的繼續(xù)增加,振動現(xiàn)象消失。
2)傳動軸因個(gè)體制造質(zhì)量以及受傳動交變扭力作用,發(fā)生了彎曲變形,撓度增大,導(dǎo)致傳動軸臨界轉(zhuǎn)速降低,最終使燃油泵調(diào)節(jié)器出現(xiàn)振動。如果傳動軸長時(shí)間工作在該轉(zhuǎn)速附近,將造成軸的彎曲變形更加明顯,嚴(yán)重時(shí)可能造成傳動軸斷裂。
圖3 雙鉸支軸模型
圖4 臨界轉(zhuǎn)速n與撓度y反比關(guān)系
3)對現(xiàn)場在修的多臺燃油泵調(diào)節(jié)器進(jìn)行檢查,均未出現(xiàn)此故障,傳動軸直線輪廓測量值均小于0.004mm。后續(xù)對對燃油泵調(diào)節(jié)器的傳動軸進(jìn)行針對性測量檢查,如果發(fā)現(xiàn)傳動軸直線輪廓測量值大于0.004mm 的,將進(jìn)行換件。未來將繼續(xù)收集、統(tǒng)計(jì)與振動相關(guān)的附件轉(zhuǎn)速范圍和傳動軸直線輪廓數(shù)據(jù),以做進(jìn)一步的研究。