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        轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩提升系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2024-01-10 01:33:42江志波
        山東冶金 2023年6期
        關(guān)鍵詞:鏈條鋼結(jié)構(gòu)螺栓

        江志波

        (青島特殊鋼鐵有限公司,山東 青島 266400)

        1 前言

        轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩的主要作用是通過鏈條升降來控制活動(dòng)煙罩與爐口間的距離,有效回收轉(zhuǎn)爐在冶煉過程產(chǎn)生的煤氣和粉塵,減少煙氣外泄而導(dǎo)致的爐前環(huán)境惡化,同時(shí)避免吸入空氣影響一次除塵的煤氣質(zhì)量。在吹煉過程中,煙罩下降到下限位進(jìn)行煤氣回收,在出鋼、倒渣、兌鐵、加廢鋼時(shí)活動(dòng)煙罩升起,不妨礙轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)。轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩通過吊掛裝置與傳動(dòng)升降裝置相連,活動(dòng)煙罩的自由升降在轉(zhuǎn)爐冶煉過程及煙氣粉塵回收過程中起到了重至關(guān)重要的作用,而活動(dòng)煙罩的行程順行已成為制約煉鋼生產(chǎn)的又一關(guān)鍵原因。為降低活動(dòng)煙罩提升裝置的故障率,提高提升裝置(鏈條、調(diào)節(jié)螺栓等)的壽命,確保活動(dòng)煙罩提升裝置與活動(dòng)煙罩以及轉(zhuǎn)爐爐役進(jìn)行匹配更換,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備活動(dòng)煙罩升降系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行研究,提出改進(jìn)方案。

        2 活動(dòng)煙罩提升裝置基本原理

        煉鋼廠轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩提升裝置設(shè)計(jì)由電機(jī)、減速機(jī)、傳動(dòng)軸、卷筒、配重、鋼絲繩、鏈條以及滑輪組等組成,如圖1 所示。電機(jī)得電正向轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)輸出軸通過聯(lián)軸器傳動(dòng)至減速機(jī),減速機(jī)按照速比調(diào)配后經(jīng)傳動(dòng)軸傳至兩側(cè)的鋼絲繩卷筒,卷筒轉(zhuǎn)動(dòng),鋼絲繩帶動(dòng)鏈條經(jīng)定滑輪進(jìn)行提升,煙罩上升。當(dāng)煙罩上升至上限位時(shí),電機(jī)斷電,活動(dòng)煙罩停止上升;反之,活動(dòng)煙罩下降[1]。當(dāng)活動(dòng)煙罩制動(dòng)器故障時(shí),制動(dòng)器失效,軸端的配重可將活動(dòng)煙罩拉起,正常進(jìn)行冶煉、出鋼、倒渣等操作。

        圖1 活動(dòng)煙罩提升裝置

        3 活動(dòng)煙罩提升系統(tǒng)優(yōu)化及改造效果

        3.1 現(xiàn)有結(jié)構(gòu)存在的問題

        隨著轉(zhuǎn)爐量的增加,工藝降本的深挖,轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)工況環(huán)境的變化,煙氣量的增加,活動(dòng)煙罩升降系統(tǒng)出現(xiàn)了幾個(gè)較為頻繁的問題:

        (1)轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩無導(dǎo)向裝置,活動(dòng)煙罩在升降過程中晃動(dòng)大,因鏈條與鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)距離較近,鏈條與鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)距離為250~300 mm,升降時(shí)晃動(dòng)量太大,易與鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)、大梁鋼結(jié)構(gòu)等進(jìn)行剮蹭[2]。若鏈條掛住鋼結(jié)構(gòu),不僅會(huì)損傷鏈條,還會(huì)造成設(shè)備停臺(tái)事故。

        (2)隨著冶煉強(qiáng)度的增大,冶煉節(jié)奏的加快,轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩吊掛點(diǎn)下側(cè)的調(diào)節(jié)螺栓無檢修時(shí)間進(jìn)行調(diào)節(jié)及緊固,如圖2所示。該處的調(diào)節(jié)螺栓在長(zhǎng)時(shí)間的使用過程中易出現(xiàn)松動(dòng),可能會(huì)導(dǎo)致活動(dòng)煙罩傾斜,甚至墜落,最終影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

        圖2 鏈條調(diào)節(jié)裝置

        冶煉過程中,反應(yīng)劇烈,火焰較大,長(zhǎng)時(shí)間烘烤升降鏈條受熱變形,拉長(zhǎng)甚至燒斷,如圖3所示,煙罩吊掛點(diǎn)長(zhǎng)時(shí)間受熱也存在變形跡象。若鏈條出現(xiàn)變形,煙罩傾斜,轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)爐時(shí)出鋼口護(hù)板容易與煙罩碰撞導(dǎo)致煙罩漏水甚至掛斷導(dǎo)致煙罩墜落,存在極大的安全隱患。若鏈條拉斷,煙罩墜落至爐口,無法進(jìn)行出鋼倒渣,且人員需要登高進(jìn)行爐蓋吊掛,把爐蓋拉起,造成重大的生產(chǎn)事故,且人員掛吊掛點(diǎn)時(shí)存在高溫燙傷、煤氣中毒等安全隱患。

        圖3 受熱拉伸鏈條

        通過對(duì)以上問題分析,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)的正常順行,煙罩升降系統(tǒng)急需要提高運(yùn)行的可靠性和使用壽命,降低事故率。

        3.2 設(shè)計(jì)導(dǎo)向管裝置

        針對(duì)活動(dòng)煙罩升降過程中晃動(dòng)大的問題,現(xiàn)已在活動(dòng)煙罩和17 m大梁之間增加了活動(dòng)煙罩導(dǎo)向裝置,在活動(dòng)煙罩上4 個(gè)角各焊接1 根Ф89×1 000管道,在17 m 大梁平臺(tái)下焊接Ф108×1 000 的管道,利用大管套小管的形式,使活動(dòng)煙罩在固定的軌跡內(nèi)升降,減輕活動(dòng)煙罩的晃動(dòng)量,避免鏈條剮蹭,使用過程中效果良好[3]。

        3.3 優(yōu)化煙罩連接點(diǎn)

        生產(chǎn)節(jié)奏緊張且活動(dòng)煙罩調(diào)節(jié)螺栓位置空間狹小,煙罩下部調(diào)節(jié)螺栓無法及時(shí)緊。針對(duì)此問題,作業(yè)區(qū)對(duì)煙罩吊掛點(diǎn)進(jìn)行了優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件,拆除下端調(diào)節(jié)螺栓和Ф36 長(zhǎng)吊環(huán),加長(zhǎng)Ф 26小鏈節(jié),利用U型卡環(huán)對(duì)鏈條和活動(dòng)煙罩進(jìn)行連接固定,并把U 型卡環(huán)螺栓焊接,減少易松動(dòng)的薄弱點(diǎn)。使用爐役過程中,未出現(xiàn)損壞或松動(dòng)情況,大大減輕了維修人員的工作量,同時(shí)保證了生產(chǎn)的順行。

        3.4 鏈條改造防護(hù)

        為防止活動(dòng)煙罩鏈條或鋼絲繩的斷裂,導(dǎo)致活動(dòng)煙罩墜至爐體無法第一時(shí)間吊起而影響生產(chǎn),現(xiàn)在活動(dòng)煙罩鏈條吊掛點(diǎn)外側(cè)各增加1條防墜鏈條,防墜鏈條一端固定在平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)上,另外一端焊接在活動(dòng)煙罩吊掛點(diǎn)外側(cè)。事故鏈條的最長(zhǎng)極限位置在活動(dòng)煙罩下限位處約300~500 mm,事故鏈條平常處于松弛狀態(tài),若主繩斷裂,事故鏈條拉直,避免煙罩墜落至爐口,同時(shí)可以用吊葫蘆把事故鏈條拽起,檢修時(shí)間約在5~10 min完成,避免轉(zhuǎn)爐無法出鋼而影響生產(chǎn)節(jié)奏。

        為了防止活動(dòng)煙罩鏈條長(zhǎng)時(shí)間烘烤出現(xiàn)變形,拉長(zhǎng)甚至燒斷現(xiàn)象,現(xiàn)對(duì)活動(dòng)煙罩鏈條進(jìn)行二層防烘烤防護(hù)。首先,煉鋼廠活動(dòng)煙罩鏈條最大寬度為80 mm,現(xiàn)用Φ108 mm×6 mm 的碳鋼管從中間割開,兩側(cè)套在鏈條外側(cè)并進(jìn)行焊接固定,鏈條可在套管內(nèi)自由活動(dòng),完成第一步的隔熱防火防護(hù)。其次,制作利用6 mm 鋼板制作焊接方形防護(hù)套150 mm×150 mm,包裹方形鏈條及碳鋼管,在方形防護(hù)套和碳鋼防護(hù)管之間填充耐火噴涂材料,完成最關(guān)鍵的隔熱防火防護(hù),如圖4所示?;顒?dòng)煙罩升降過程中鏈條升降,方形防護(hù)套和碳鋼套管固定,進(jìn)行兩層隔熱防護(hù),確保反應(yīng)過程中的火焰無法傷及鏈條,使用過程中鏈條無變形。改造后,鏈條使用壽命匹配活動(dòng)煙罩的更換周期,大大降低了事故率,提高了煉鋼的冶煉效率及煤氣的回收,同時(shí)降低了維修成本。

        圖4 鏈條防護(hù)管

        經(jīng)過上述改造,轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩提升系統(tǒng)鏈條事故次數(shù)已由4 次/爐役縮減至1 次爐役。創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益:爐役節(jié)省備件費(fèi)用24 000 元;每次鏈條更換需8 人進(jìn)行6 h 作業(yè),節(jié)省檢修時(shí)間18 h,節(jié)省檢修費(fèi)用86 400 元;事故期間按照正常生產(chǎn)折算,按照100 t 出鋼量,150 元/t 利潤(rùn)計(jì)算,生產(chǎn)創(chuàng)效約為46.28萬元;副產(chǎn)品煤氣回收創(chuàng)效約7.4萬元。每爐役共計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益64.72萬元。

        4 結(jié)語

        通過對(duì)活動(dòng)煙罩升降系統(tǒng)過程中存在的問題點(diǎn)進(jìn)行分析和設(shè)計(jì)改造,實(shí)現(xiàn)了活動(dòng)煙罩提升裝置的壽命與爐役周期同步,大大降低了升降系統(tǒng)的事故率,杜絕了活動(dòng)煙罩掉落至爐體上的情況,大大減少了搶修時(shí)間,不僅減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)保障了生產(chǎn)的高效順行,同時(shí)還創(chuàng)造較多的經(jīng)濟(jì)效益。

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