郝尚斌
(中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司,湖北 襄陽 441104)
鄂西北地質(zhì)條件復(fù)雜,隧道施工過程中選擇合適的支護(hù)方式控制隧道變形破壞是施工難點(diǎn),尤其是隧道片巖、斷裂破碎帶等地段受巖層變化、開挖、超前支護(hù)、初期支護(hù)等影響易導(dǎo)致隧道發(fā)生大變形、塌方等嚴(yán)重病害[1-2]。
某隧道地處富水弱膠結(jié)地層,施工中受突涌水出現(xiàn)土體流動(dòng),導(dǎo)致初期支護(hù)懸空,產(chǎn)生大變形。王懷正等提出隧道底部雙導(dǎo)洞超前法,采用分部開挖、加強(qiáng)排水、回填注漿等措施,通過數(shù)值模擬與現(xiàn)場(chǎng)量測(cè)相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)隧道變形控制[3]。王超等提出圍巖壓力與鋼架內(nèi)力存在先增后回彈、最后趨于平緩的規(guī)律[4]。張圣強(qiáng)等提出改變隧道曲面形式及隧道開挖方式、增強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度等措施,降低紅層隧道軟巖大變形[5-6]。高付才提出三臺(tái)階微臺(tái)階開挖、型鋼與預(yù)應(yīng)力錨桿聯(lián)合支護(hù)、控制隧道大變形的措施[7]。張金龍等提出隧道變形呈非對(duì)稱性,右邊墻至拱頂范圍內(nèi)變形較大,右拱肩值最大[8]。李志軍等提出隧道大變形機(jī)制為巖體在地應(yīng)力影響下的力學(xué)響應(yīng)機(jī)制,將大變形分為擠壓、膨脹、松散三種類型[9-12]。
以某高鐵隧道(以下簡(jiǎn)稱A隧道)工程為例,結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng),研究破碎片巖段大變形控制技術(shù),對(duì)初支結(jié)構(gòu)應(yīng)力進(jìn)行監(jiān)測(cè),總結(jié)出適合片巖破碎段隧道施工的支護(hù)方法,為類似工程施工提供技術(shù)參考。
該隧道全長(zhǎng)6495.7 m,共設(shè)進(jìn)口、橫洞、出口斜井三個(gè)工區(qū),分4個(gè)掌子面進(jìn)行施工,其中隧道橫洞位于某村南側(cè),長(zhǎng)334 m,與正洞85°相交,橫洞工區(qū)負(fù)擔(dān)任務(wù)與大里程段共計(jì)3016 m。全隧設(shè)計(jì)Ⅲ級(jí)圍巖670 m、Ⅳ級(jí)圍巖4460 m、V級(jí)圍巖1365.7 m。其中,Ⅲ級(jí)圍巖占比10.3%、Ⅳ級(jí)圍巖占比為68.7%、V級(jí)圍巖占比21%。
A隧道施工中揭露圍巖隧道洞身通過的地層主要為中元古界武當(dāng)山群第一至第三巖組片巖、變粒巖,構(gòu)造巖類主要為壓碎巖、片巖,淺灰色為主,主要成分以石英、長(zhǎng)石、云母、綠泥石為主,呈斑狀變晶結(jié)構(gòu)、片狀構(gòu)造、薄層狀。
隧道范圍內(nèi)主要發(fā)育褶皺構(gòu)造與節(jié)理構(gòu)造。線路穿越一個(gè)次級(jí)背斜,受褶皺構(gòu)造及斷裂構(gòu)造影響,區(qū)內(nèi)巖層產(chǎn)狀多變,巖體一般三組節(jié)理、裂隙發(fā)育,并在洞身發(fā)育有節(jié)理密集帶。
地表水特征。隧道通過水系區(qū)域?qū)贊h江水系,洞頂經(jīng)過各溝谷經(jīng)實(shí)地調(diào)查無常年流水,僅有季節(jié)性流水,經(jīng)過區(qū)域內(nèi)溝谷發(fā)育,地表植被覆蓋好。
地下水特征。根據(jù)地層巖性的組合特征及含水介質(zhì)特征,地下水類型主要為松散巖類孔隙水、基巖裂原水。松散巖類孔隙水主要賦存于第四系松散層中,分布于溝谷沖、洪積層及殘坡積層中。基巖裂隙水含水巖組主要為中元古界武當(dāng)山群第一至第三巖組片巖夾變粒巖。松撒巖類孔隙水與基巖裂隙水主要接受大氣降水補(bǔ)給,動(dòng)態(tài)隨季節(jié)變化明顯。
該隧道施工存在以下施工難點(diǎn):圍巖抗壓強(qiáng)度低,開挖后自穩(wěn)性差。圍巖遇空氣風(fēng)化快,遇水后軟化。原有的隧道支護(hù)參數(shù)不能保證隧道初支穩(wěn)定,出現(xiàn)支護(hù)變形。隧道現(xiàn)場(chǎng)大變形如圖1、圖2、圖3、圖4。
圖1 核心土崩裂Fig.1 Core soil collapse
圖2 邊墻處初支開裂Fig.2 Initial support of the cracked side wall
圖3 掌子面溜塌Fig.3 Palm has fallen
圖4 拱頂初支剝落Fig.4 The first branch of the vault has fallen off
A隧道Ⅳa原施工采取25 cm厚C25噴射混凝土,1.2 m間距格柵鋼架,3.5 m長(zhǎng)φ22 mm砂漿錨桿,預(yù)留沉降量10 cm,具體參數(shù)見表1。
表1 隧道片巖破碎段原支護(hù)參數(shù)Tab.1 Original supporting parameters of fractured schist section of tunnel
現(xiàn)場(chǎng)施工出現(xiàn)以下問題:上臺(tái)階初期支護(hù)完成后,收斂變形大于5 cm/d;初支混凝土開裂、掉塊;鎖腳錨管下沉變形,無法承受初支背部圍巖壓力;掌子面圍巖揭露后,拱頂與邊墻發(fā)生圍巖溜塌,破碎體圍巖自穩(wěn)性差。
現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)整預(yù)留沉降量至50 cm,但破碎片巖段仍然存在初支侵限,導(dǎo)致初支換拱,隧道貫通節(jié)點(diǎn)時(shí)間滯后。
對(duì)于隧道破碎片巖段存在的開挖及支護(hù)問題,調(diào)整開挖工法,增強(qiáng)隧道支護(hù)參數(shù)。隧道由臺(tái)階法開挖工法調(diào)整為三臺(tái)階預(yù)留核心土開挖法,增強(qiáng)掌子面穩(wěn)定性。初期支護(hù)由格柵鋼架調(diào)整為I22a鋼拱架,間距由1.2 m/榀調(diào)整為0.6 m/榀。根據(jù)監(jiān)控量測(cè)結(jié)果預(yù)留沉降量擴(kuò)大至50 cm,C25噴射混凝土厚度由25 cm調(diào)整為28 cm,45 cm厚二襯C30鋼筋混凝土調(diào)整為60 cm。初支φ22 mm砂漿錨桿長(zhǎng)度由3.5 m調(diào)整為4 m;鎖腳錨管采用雙排φ42 mm注漿小導(dǎo)管,重筑組合拱增強(qiáng)支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。鋼拱架之間采用I16焊接,增加鋼架整體穩(wěn)定性。超前小導(dǎo)管環(huán)向間距40 cm,每循環(huán)施作46根,單根長(zhǎng)度4.5 m,縱向間距3 m(6榀拱架),搭接1.5 m。
A隧道破碎片巖段支護(hù)困難,采用地質(zhì)雷達(dá)與TSP等超前地質(zhì)預(yù)報(bào)方法預(yù)判掌子面前方圍巖狀況,選擇適宜的施工參數(shù)與施工方法。破碎片巖無水段注漿采用水泥凈漿方式進(jìn)行超前支護(hù)、縮腳錨桿加固,富水段改用水泥漿+水玻璃雙液漿加固。
根據(jù)破碎片巖松散體分布及圍巖富水情況,采用懸挑式超前小導(dǎo)管技術(shù)、富水段水泥漿+水玻璃雙液漿技術(shù)穩(wěn)定開挖面。
懸挑式超前小導(dǎo)管。現(xiàn)場(chǎng)超前小導(dǎo)管施工中,在掌子面端頭鋼拱架腹板開設(shè)超前小導(dǎo)管孔,將超前小導(dǎo)管穿過腹板,超前前端搭接于圍巖內(nèi)。受片巖破碎體荷載作用,掌子面開挖后出現(xiàn)溜塌,鋼拱架變形,超前支護(hù)失效。為防止下一榀拱架開挖時(shí)頂部松散堆積體溜塌,在第一榀鋼架后方第二榀位置施作懸挑式超前小導(dǎo)管,更改超前小導(dǎo)管簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu)為懸臂結(jié)構(gòu),提升鋼拱架結(jié)構(gòu)完整性、穩(wěn)定性。懸挑式φ42 mm超前小導(dǎo)管環(huán)向間距15 cm,長(zhǎng)度4.5 m。
超前注漿固結(jié)。懸挑式超前小導(dǎo)管鉆安完成后,利用超前小導(dǎo)管進(jìn)行注漿加固片巖破碎體,富水段采用注水泥漿+水玻璃雙液漿,將超前小導(dǎo)管錨固于破碎圍巖體內(nèi),超前小導(dǎo)管周圍破碎巖體黏結(jié)一體,初步形成支撐拱結(jié)構(gòu),避免了掌子面開挖后圍巖坍塌。其中,水泥漿配合比為水泥∶水=1∶0.8,水玻璃∶水=1∶2,水泥漿與水玻璃體積比為水泥漿(0.8)∶水玻璃=1∶0.5(體積比),注漿壓力為0.5~1 MPa。根據(jù)掌子面涌水狀況動(dòng)態(tài)調(diào)整水泥漿水灰比,涌水量較大地段水泥漿水灰比為0.5,涌水量較小地段水泥漿水灰比為0.8,富水段雙液漿凝固時(shí)間控制在42 s。
隧道破碎片巖段原開挖方式為臺(tái)階法開挖,改進(jìn)后采用三臺(tái)階預(yù)留核心土法,上臺(tái)階高度3 m,中下臺(tái)階高度2.5 m,其中中下臺(tái)階根據(jù)破碎體溜塌情況動(dòng)態(tài)調(diào)整每次開挖臺(tái)階高度。上臺(tái)階核心土占上臺(tái)階掌子面面積50%,核心土為上臺(tái)階拱架安裝提供平臺(tái),核心土的留存保證了掌子面穩(wěn)定。
開挖方法。采用鉆爆方法,爆破振動(dòng)擾動(dòng)掌子面圍巖穩(wěn)定,增加了掌子面圍巖溜塌風(fēng)險(xiǎn),采用機(jī)械方式開挖,利用破碎錘與挖機(jī)相配合的方式進(jìn)行機(jī)械開挖,較好地控制了圍巖超挖量,保證了掌子面穩(wěn)定。
鋼拱架長(zhǎng)度動(dòng)態(tài)調(diào)整。中下臺(tái)階開挖時(shí),受初支背部松散破碎體的影響,中下臺(tái)階無法按照設(shè)計(jì)臺(tái)階高度成型,根據(jù)實(shí)際開挖臺(tái)階高度動(dòng)態(tài)調(diào)整初支鋼拱架長(zhǎng)度,至鋼拱架落底。
排水固結(jié)大鎖腳補(bǔ)強(qiáng)。富水段初支鋼架采用φ42 mm鎖腳錨桿注水泥+水玻璃雙液漿加固。在中臺(tái)階與下臺(tái)階拱架連接處增設(shè)長(zhǎng)度6 m、φ89 mm熱軋無縫鋼管作為加強(qiáng)大鎖腳。加強(qiáng)鎖腳搭設(shè)完成后作為初支背部排水通道,待涌水量降低后,后期對(duì)鎖腳注漿加固,增加鎖腳強(qiáng)度。
注漿小導(dǎo)管重筑組合拱。原有砂漿錨桿鉆孔在松散體內(nèi)無法成孔,砂漿錨桿在松散體內(nèi)無法形成錨固支撐結(jié)構(gòu)。故破碎片巖段原有φ22 mm砂漿錨桿調(diào)整為φ42 mm注漿小導(dǎo)管,注漿小導(dǎo)管長(zhǎng)度3.5 m,環(huán)向×縱向間距為0.8 m×1.0 m。富水段注水泥+水玻璃雙液漿,雙液漿參數(shù)與富水段超前注漿相同,無水段改用1∶1水泥凈漿固結(jié)加固。環(huán)向注漿小導(dǎo)管注漿后將初支背部松散體固結(jié)呈環(huán)形拱狀結(jié)構(gòu),注漿小導(dǎo)管錨固于固結(jié)體內(nèi),形成組合拱結(jié)構(gòu),降低初支結(jié)構(gòu)受力,避免初支變形、破壞。
隧道破碎片巖段初支鋼架安裝后緊貼圍巖面安裝土壓力盒。噴射混凝土完成后布設(shè)沉降觀測(cè)點(diǎn),對(duì)破碎段進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
在隧道拱頂、上下臺(tái)階位置對(duì)稱布置沉降觀測(cè)標(biāo),定期采集數(shù)據(jù)。繪制沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)變化曲線,見圖5。
圖5 監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù)Fig.5 Monitoring measurement data
根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)曲線分析,拱頂沉降數(shù)據(jù)在第9 d趨于穩(wěn)定,累計(jì)沉降變形數(shù)值約130 mm,中下臺(tái)階監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移在第10 d收斂,最終趨于穩(wěn)定。初支結(jié)構(gòu)采用調(diào)整后的施工參數(shù)與施工方法保證了穩(wěn)定性,為襯砌封閉成環(huán)施工提供了安全保障。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)點(diǎn)位的布設(shè)位置,在鋼支撐背部圍巖面上布置土壓力盒,在上中臺(tái)階縮腳位置各布置1處,拱頂布置1處,記錄初始?jí)毫袛?shù)值,初支混凝土噴射完成后定期測(cè)量土壓力盒數(shù)據(jù)。土壓力布置點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝見圖6。
圖6 土壓力盒點(diǎn)位布置(左)與設(shè)備安裝(右)Fig.6 Earth pressure box location (left) and equipment installation (right)
根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果繪制不同位置土壓力盒數(shù)據(jù)變化曲線,見圖7。
圖7 不同位置土壓力盒點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)曲線Fig.7 Monitoring data curves of earth pressure box points at different locations
根據(jù)土壓力盒監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)曲線變化規(guī)律可知,拱頂監(jiān)測(cè)點(diǎn)壓力最大,最后穩(wěn)定時(shí)達(dá)到293 kPa,上臺(tái)階左右側(cè)拱腳壓力值最大190 kPa,而中臺(tái)階左側(cè)拱腳壓力值最大為89 kPa。土壓力盒監(jiān)測(cè)應(yīng)力在第10 d后變化率降低,表明支護(hù)結(jié)構(gòu)背部圍巖變形趨于穩(wěn)定。
通過分析應(yīng)力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可知,中臺(tái)階壓力小于上臺(tái)階壓力,上臺(tái)階施工中徑向注漿形成了組合拱,加上補(bǔ)強(qiáng)縮腳錨固作用,在中臺(tái)階開挖過程中,上臺(tái)階已形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),故壓力數(shù)值較小。壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化與沉降變形觀測(cè)數(shù)據(jù)變化規(guī)律相符,表明調(diào)整后支護(hù)結(jié)構(gòu)能有效控制破碎片巖段大變形。
在隧道軟弱破碎段,圍巖自穩(wěn)性差,改變超前小導(dǎo)管受力狀態(tài),進(jìn)行注漿加固破碎體,是保證掌子面安全開挖的有效措施。改進(jìn)注漿小導(dǎo)管在松散破碎體中的受力狀態(tài),富水段采用水泥漿+水玻璃雙液漿固結(jié),形成組合拱結(jié)構(gòu),改善隧道拱部應(yīng)力分布狀態(tài),可降低隧道初期支護(hù)結(jié)構(gòu)變形量。動(dòng)態(tài)控制破碎段臺(tái)階開挖高度,增設(shè)補(bǔ)強(qiáng)大鎖腳,兼顧初支背部排水泄壓,大鎖腳注漿固結(jié),進(jìn)一步提升了上臺(tái)階初支結(jié)構(gòu)及組合拱的穩(wěn)定性,有效降低了隧道工程沉降變形。