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        己二酸和己內(nèi)酰胺廢水混合處理工程實(shí)例

        2024-01-08 09:32:18梅慧瑞許建民
        工業(yè)用水與廢水 2023年6期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)

        梅慧瑞, 許建民

        (北京北控工業(yè)環(huán)保科技有限公司, 北京 100102)

        己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水具有有機(jī)物種類多、 成分復(fù)雜、 毒性大、 COD 和BOD 濃度高的特點(diǎn), 是難處理的化工廢水之一。 隨著國家環(huán)保監(jiān)控力度的加強(qiáng), 煤化工園區(qū)廢水回用的要求已逐漸普及。 己內(nèi)酰胺廢水的處理大部分采用傳統(tǒng)A/O、鐵碳微電解、 MBR、 Fenton 氧化等方法[1-3], 出水水質(zhì)最高可達(dá)到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。 由于處理過程中調(diào)節(jié)pH 值和降解有毒物質(zhì)需投加大量藥劑, 廢水若要回用, 則需設(shè)置反滲透或蒸發(fā)濃縮[4]等工藝單元, 處理成本較高。 己二酸廢水生產(chǎn)過程中涉及到硝酸氧化, 廢水pH 值較低, 且硝態(tài)氮濃度高,但COD 濃度偏低, 在A/O 處理過程中需要投加碳源。 己二酸廢水的處理過程中調(diào)節(jié)pH 值需投加堿液, 或?qū)е鲁鏊甌DS 含量偏高, 不能直接回用。

        本文以河南某化工園區(qū)己二酸和己內(nèi)酰胺廢水為研究對(duì)象, 在進(jìn)行深入調(diào)查、 研究的基礎(chǔ)上, 確定以混合破肟-生物強(qiáng)化穩(wěn)定床-兩相UASB-兩相SBR-過濾為主體工藝的設(shè)計(jì)方案, 最終達(dá)到處理出水可回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的目的。

        1 項(xiàng)目概況

        河南某化工園區(qū)計(jì)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)25 萬t己二酸和20 萬t 己內(nèi)酰胺。 己二酸生產(chǎn)采用環(huán)己醇硝酸氧化工藝, 己內(nèi)酰胺生產(chǎn)采用氨肟化制環(huán)己酮肟、 多段重排+ 中和結(jié)晶精制己內(nèi)酰胺工藝。從苯加氫、 環(huán)己酮氨肟化、 重排反應(yīng)等主裝置到公輔系統(tǒng)的制氫單元、 硫胺收集單元等均產(chǎn)生水質(zhì)各異的廢水, 廢水種類復(fù)雜多樣、 水質(zhì)波動(dòng)大, 且含有苯系物、 磺酸鹽及重金屬等高毒性難降解物質(zhì)。為減少園區(qū)內(nèi)原水用量, 擬將生產(chǎn)廢水處理后的出水用作回用水系統(tǒng)補(bǔ)充水。

        2 設(shè)計(jì)規(guī)模及進(jìn)出水水質(zhì)

        己二酸裝置排放廢水包括: 環(huán)己醇含油廢水、環(huán)己醇有機(jī)廢水、 環(huán)己醇脫氫廢水、 硝酸廢水、 己二酸酸性廢水、 己二酸有機(jī)廢水等; 己內(nèi)酰胺裝置排放廢水包括: 環(huán)己酮氨肟化廢水、 己內(nèi)酰胺重排廢水、 硫銨廢水、 制氫廢水、 硫酸裝置區(qū)廢水、 雙氧水廢水、 罐區(qū)及火炬廢水、 廢液濃縮廢水; 公輔系統(tǒng)廢水包括: 生活污水、 初期雨水及清凈生產(chǎn)廢水等。

        本工程設(shè)計(jì)規(guī)模為380 m3/h。 根據(jù)水質(zhì)特性劃分為以下幾類: 己二酸廢水(己二酸酸性廢水、 己二酸有機(jī)廢水)、 硝酸廢水、 胺肟化廢水、 雙氧水廢水、 高濃度其他廢水(環(huán)己醇脫氫廢水、 重排廢水、 硫銨廢水、 廢液濃縮廢水)、 低濃度廢水(包括環(huán)己醇有機(jī)廢水、 環(huán)己醇含油廢水、 初期雨水、 罐區(qū)及火炬廢水、 清凈生產(chǎn)廢水)、 生活污水。 各類廢水水質(zhì)匯總見表1。

        表1 污水廠進(jìn)水水質(zhì)Tab.1 Influent water quality of the sewage treatment plant

        設(shè)計(jì)出水水質(zhì)按GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》中循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn), 同時(shí)參考GB/T 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》要求。

        3 廢水處理工藝

        3.1 處理工藝選擇

        己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的胺肟化廢水中含有大量的酮肟類有機(jī)物, 該類有機(jī)物對(duì)微生物有一定的抑制性且難以生物降解, 因此, 預(yù)處理考慮將肟類有機(jī)物進(jìn)行破肟處理。 破肟的方法有: 水解法、氧化法、 電化學(xué)法等[5], 常用的是酸性水解法[6],本工程利用該原理, 在己二酸廢水的酸性條件、Fe2+的催化作用及雙氧水廢水的氧化作用下進(jìn)行脫肟。 該預(yù)處理單元一方面解決了難降解有機(jī)物的分解, 提高了廢水的B/C 值, 另一方面避免了外來藥劑的引入, 從而達(dá)到以廢治廢的目的, 最終實(shí)現(xiàn)“系統(tǒng)增加的ρ(TDS)≤400 mg/L”的出水要求及混合廢水回用的目標(biāo)。

        針對(duì)NO3--N 濃度高的問題, 本項(xiàng)目擬將反硝化及脫氮單元分開設(shè)計(jì), 厭氧單元完成NO3--N 及部分有機(jī)物的去除, 而好氧單元去除剩余有機(jī)物及氨氮。 反硝化過程中產(chǎn)生大量的堿度使廢水的pH值急劇上升, 對(duì)微生物的生長產(chǎn)生較大的沖擊, 因此, 厭氧采用兩相厭氧工藝, 一相解毒脫氮, 二相脫碳脫氮。 一相采用填料法, 填料為“卍”字形嵌套填料[7], 形成活性污泥-生物膜共生系統(tǒng)增強(qiáng)微生物對(duì)水質(zhì)環(huán)境的抗沖擊性; 二相采用污泥法, 作為廢水進(jìn)入好氧單元的屏障。 實(shí)際設(shè)計(jì)過程中, 為防止一相厭氧反硝化后pH 值過高, 可在均質(zhì)池及一相厭氧沉淀池后的中間水池設(shè)置酸投加點(diǎn)。

        經(jīng)厭氧單元處理后的廢水對(duì)脫氮的需求仍較高, 后續(xù)有機(jī)物的去除主要是好氧微生物的作用,而氨氮的去除則需在缺氧條件下完成, 且同步硝化反硝化過程對(duì)水質(zhì)條件如溫度、 曝氣時(shí)間、 pH 值、DO 等有嚴(yán)格的要求, 傳統(tǒng)工藝將有機(jī)物的去除及脫氮在同一反應(yīng)池內(nèi)實(shí)現(xiàn), 好氧菌(一般為異養(yǎng)菌)和反硝化菌(自養(yǎng)菌)2 類菌種在相同的水質(zhì)環(huán)境下完成不同的功能, 將導(dǎo)致2 類菌種對(duì)氧源的爭(zhēng)奪,且碳源的供給條件也對(duì)2 類菌種的生長產(chǎn)生不同的影響, 最終的結(jié)果只能是2 類菌種均不能發(fā)揮最大效率, 從而影響廢水處理效果。 基于此, 本工程好氧單元采用兩相SBR 工藝[8], 該工藝將脫碳與脫氮過程單獨(dú)完成, 原水首先進(jìn)入一相SBR 池, 該單元為好氧菌提供充足的碳源及氧源, 使得大部分有機(jī)物在此分解, 而氨氮的去除僅完成30% 左右,殘余有機(jī)物、 好氧微生物內(nèi)源呼吸產(chǎn)生的氨氮、 水體中未降解的氨氮及硝態(tài)氮等進(jìn)入二相SBR 池,通過控制該單元的溶解氧、 pH 值等參數(shù), 形成同步硝化反硝化反應(yīng)的適宜環(huán)境, 硝化菌及反硝化菌可利用殘余有機(jī)物實(shí)現(xiàn)高效脫氮, 完成廢水中剩余有機(jī)物及氨氮的去除。 根據(jù)水質(zhì)情況可在二相SBR池設(shè)置碳源投加點(diǎn)。

        3.2 工藝流程

        廢水處理工藝流程見圖1。

        圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment

        部分己二酸廢水、 胺肟化廢水、 雙氧水廢水及硝酸廢水經(jīng)胺肟化廢水集水池混合后, 提升進(jìn)入除肟反應(yīng)槽, 在酸性條件及Fe2+的催化作用下進(jìn)行破肟處理, 出水自流入高效澄清器排除沉淀污泥, 然后匯入均質(zhì)池。

        高濃度其他廢水、 剩余己二酸廢水及破肟處理后的廢水進(jìn)入均質(zhì)池混合, 均衡水質(zhì)、 調(diào)節(jié)水量,然后由提升泵輸送到生物強(qiáng)化穩(wěn)定床(EBS)。 采用SBR 池外排剩余活性污泥對(duì)廢水中的生物抑制性污染物進(jìn)行生物吸附、 攔截以及生物酶分解, 使水質(zhì)結(jié)構(gòu)得到改善, 降低廢水的毒性。

        生物強(qiáng)化穩(wěn)定床出水流入兩相UASB 系統(tǒng)配水池后, 由厭氧提升泵送入U(xiǎn)ASB 池。 一相UASB 池內(nèi)投加“卍”字形嵌套填料, 主要完成硝態(tài)氮的去除, 由于反硝化產(chǎn)生的堿度過高且C/N 值較低,因此需要補(bǔ)充碳源及酸; 二相UASB 池內(nèi)形成污泥床, 利用高效厭氧菌去除有機(jī)物, 并可以破解大分子有機(jī)物, 改善廢水可生化性, 促進(jìn)有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮。 兩相UASB 系統(tǒng)出水進(jìn)入兩相SBR 池。

        生活污水經(jīng)格柵攔截大顆粒污染物后, 在集水池內(nèi)進(jìn)行均質(zhì)調(diào)節(jié), 泵提升進(jìn)入兩相SBR 池。

        低濃度廢水在隔油調(diào)節(jié)池中混合均勻, 給后續(xù)處理構(gòu)筑物創(chuàng)造一個(gè)較穩(wěn)定的進(jìn)水條件, 并通過隔油池及混凝氣浮池去除石油類, 消除石油類對(duì)生化處理系統(tǒng)的不良影響[9]。 混凝氣浮池出水自流進(jìn)入兩相SBR 池。

        在一相SBR 池將混合廢水中大部分有機(jī)物去除后, 低負(fù)荷廢水進(jìn)入二相SBR 池, 同步硝化反硝化菌可利用殘余有機(jī)物實(shí)現(xiàn)高效脫氮的功能, 完成廢水中剩余有機(jī)物及氨氮的去除。 由于反硝化碳源不足, 需補(bǔ)充碳源。

        SBR 池出水經(jīng)轉(zhuǎn)盤過濾器攔截廢水中部分懸浮物并降低濁度, 經(jīng)消毒處理后達(dá)標(biāo)回用。

        4 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)及運(yùn)行參數(shù)

        (1) 除肟反應(yīng)槽。 鋼結(jié)構(gòu), 2 組4 臺(tái), 單臺(tái)尺寸為φ4.5 m × 7.5 m, FeSO4投加量為200 mg/L。配套攪拌器功率為7.5 kW, 轉(zhuǎn)速為30 ~80 r/min。

        (2) 生物強(qiáng)化穩(wěn)定床。 鋼結(jié)構(gòu), 2 臺(tái), 單臺(tái)尺寸為φ6.0 m×6.5 m。 水力停留時(shí)間為1.2 h, 污泥回流比為100%。 配套潛水曝氣機(jī)功率為2.2 kW;污泥回流泵4 臺(tái), 2 用2 備, 流量為150 m3/h, 揚(yáng)程為15 m。

        (3) 兩相UASB 系統(tǒng)。 兩相厭氧池: 鋼筋砼結(jié)構(gòu), 2 組4 座, 每組各含2 座20.0 m×20.0 m×12.5 m池體, 分別為一相厭氧池和二相厭氧池; 填料體積為1 600 m3, 停留時(shí)間為26 h, 容積負(fù)荷為1.06 kg[COD]/(m3·d), 反硝化負(fù)荷為0.065 kg[NO3--N]/(kg[MLVSS]·d), 污泥濃度為8 500 mg/L, 酸(98% 硫酸)補(bǔ)充量為1.42 t/d, 碳源(90% 甲醇)補(bǔ)充量為1.34 t/d, 絕干污泥量為342.4 kg/d。

        沉淀池: 鋼筋砼結(jié)構(gòu), 共2 座, 單座尺寸為8.5 m×8.5 m×9.0 m, 停留時(shí)間為2.3 h, 最大表面負(fù)荷為3.89 m3/(m2·h)。

        中間水池: 鋼筋砼結(jié)構(gòu), 1 座, 尺寸為11.5 m×2.5 m×9.0 m, 停留時(shí)間為0.5 h。

        主要設(shè)備: 厭氧回流泵6 臺(tái), 4 用2 備, 流量為80 m3/h, 功率為7.5 kW; 布水器、 三相分離器各4 套; 硫酸加藥裝置1 套, 含濃硫酸儲(chǔ)罐1 臺(tái)(30 m3)、 在線稀釋裝置2 套、 稀硫酸儲(chǔ)罐1 臺(tái)(3 m3)、 計(jì)量泵2 臺(tái), 加藥量為50 L/h, 功率為1.1 kW; 中間水池提升泵3 臺(tái), 2 用1 備, 流量為160 m3/h, 功率為15 kW; 排泥泵3 臺(tái), 2 用1 備, 流量為150 m3/h, 功率為15 kW。

        (4) 兩相SBR 池。 鋼筋砼結(jié)構(gòu), 4 組, 每組4個(gè)廊道, 分別為一相反應(yīng)池A/B 和二相反應(yīng)池A/B; 廊道間串聯(lián), 單個(gè)廊道尺寸為22.5 m×6.5 m×8.0 m, 停留時(shí)間為42 h, 污泥負(fù)荷為0.029 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 容 積 負(fù) 荷 為0.086 kg[BOD5]/(m3·d), 平均污泥濃度為3 500 mg/L, 需供空氣量為164.67 m3/min, 氣水比為26 ∶1, 填料填充率為20%, 體積為3 000 m3, 設(shè)各相氣提回流1 組, 內(nèi)回流比為100%。

        主要設(shè)備: 推流式攪拌器32 臺(tái), 功率為2.2 kW; 排泥泵4 臺(tái), 流量為30 m3/h, 功率為3 kW;羅茨鼓風(fēng)機(jī)4 臺(tái), 3 用1 備, 流量為58.67 m3/min,功率為132 kW。

        (5) 轉(zhuǎn)盤過濾器。 濾池鋼筋砼結(jié)構(gòu), 1 座, 尺寸為12.1 m×4.5 m×8.0 m; 濾盤組直徑為3.0 m,濾布水通量為10 ~12 m3/(m2·h)。 配套反洗水泵2臺(tái)(1 用1 備), 流量為50 m3/h, 功率為4 kW。

        (6) 接觸消毒池。 鋼筋砼結(jié)構(gòu), 1 座, 尺寸為10.8 m×10.7 m×8.0 m; 停留時(shí)間為1.0 h, ClO2投加量為6 mg/L。 配套二氧化氯發(fā)生器1 套, 產(chǎn)氣量為3 kg/h。

        5 工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn)

        5.1 預(yù)處理階段以廢治廢、 綜合利用

        本工程利用己二酸廢水的酸性條件及Fe2+的催化作用、 雙氧水廢水的氧化作用進(jìn)行脫肟, 實(shí)現(xiàn)了廢水的最大利用化。 當(dāng)混合廢水pH 值調(diào)節(jié)至2 ~3、 Fe2+投加量為200 mg/L、 溫度穩(wěn)定在35 ℃左右, 停留時(shí)間為2.5 h 時(shí), 廢水的可生化性有明顯提高, B/C 值由原來的0.25 提高至0.36。

        廢水均質(zhì)后設(shè)置生物強(qiáng)化穩(wěn)定床, 用以調(diào)節(jié)水質(zhì)并攔截可能存在的油、 懸浮物等。 生物強(qiáng)化穩(wěn)定床以微生物控制進(jìn)程技術(shù)及微生物絮凝技術(shù)[10]為理論基礎(chǔ), 將SBR 池排放的剩余污泥與來水進(jìn)行混合攪拌, 利用活性污泥的吸附絮凝作用, 將來水中的有機(jī)物包裹在菌膠團(tuán)上, 通過選擇區(qū)的分離,達(dá)到去除生物抑制物質(zhì)的目的, 實(shí)現(xiàn)了剩余污泥的二次利用。

        5.2 生化處理單元靈活操作

        因己二酸裝置開車時(shí)間相比己內(nèi)酰胺裝置晚3 ~5 個(gè)月, 本項(xiàng)目兩相UASB 裝置設(shè)計(jì)成“可并可串可逆流(即先經(jīng)二相再經(jīng)一相)”的靈活型式(見圖2)。 在己二酸裝置未產(chǎn)水之前, 整體負(fù)荷低的情況下, 一、 二相UASB 采用并聯(lián)型式運(yùn)行, 整體負(fù)荷提高以后按正常串聯(lián)型式運(yùn)行, 在一相UASB 出現(xiàn)事故或運(yùn)行狀況不佳時(shí), 采用逆流型式運(yùn)行或直接超越一相。 靈活操作的運(yùn)行方式可輕松應(yīng)對(duì)化工廢水的波動(dòng)及非正常排水。

        圖2 兩相UASB 系統(tǒng)運(yùn)行模式Fig.2 Two-phase UASB system operation mode

        厭氧生物處理低成本去除廢水中的有機(jī)污染物,釋放的有機(jī)氮通過好氧單元徹底去除氮污染物。 本項(xiàng)目好氧單元采用兩相恒水位SBR 技術(shù), 該技術(shù)在處理含氨氮廢水及抗沖擊方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)[11]。與傳統(tǒng)SBR 法不同的是構(gòu)筑物的構(gòu)成方式和運(yùn)行操作, 它是在一組反應(yīng)池中, 在時(shí)間上進(jìn)行各種目的不同的操作, 并通過4 組SBR 池交替運(yùn)行, 保證連續(xù)進(jìn)水、 連續(xù)出水(見圖3)。

        圖3 兩相SBR 運(yùn)行模式Fig.3 Two-phase SBR operation mode

        SBR 池采用缺氧池、 曝氣池與生物流化床合建的工藝, 以時(shí)間劃分各功能區(qū), 各池內(nèi)均設(shè)置曝氣器、 攪拌器、 生物填料, 在同一時(shí)序內(nèi)通過調(diào)整攪拌強(qiáng)度、 曝氣量、 回流量等參數(shù), 實(shí)現(xiàn)一、 二相反應(yīng)池分別達(dá)到去除有機(jī)物及同步硝化反硝化脫氮的目的。 正常狀態(tài)下4 組池子順序完成進(jìn)/出水、 曝氣、 攪拌、 沉淀工作, 水量不足或設(shè)備大修時(shí), 可切換為3 組池子工作, 該運(yùn)行方式提高了廢水處理的靈活性; 微生物菌群非常豐富, 可生物降解污染物的去除非常徹底。

        經(jīng)預(yù)處理后的廢水進(jìn)入兩相UASB 池時(shí)TN 質(zhì)量濃度達(dá)453 mg/L(加權(quán)平均計(jì)算的設(shè)計(jì)值), 且經(jīng)過厭氧單元脫氮后SBR 池進(jìn)水TN 質(zhì)量濃度約為100 mg/L, 廢水的C/N 值嚴(yán)重不足, 因此, 在兩相UASB 池及兩相SBR 池中均投加甲醇用于補(bǔ)充碳源。

        為提高COD 及氨氮、 總氮的去除效率, 采用低溶解氧控制運(yùn)行方式(其質(zhì)量濃度控制在0.5 mg/L 左右), 這在己內(nèi)酰胺廢水及印染廢水均有應(yīng)用[12-13],培養(yǎng)出的菌膠團(tuán)具有較強(qiáng)的吸附性, 可實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化。

        6 工程運(yùn)行效果

        本項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成后, 生化單元采用就近污水處理廠脫水污泥接種培養(yǎng), 經(jīng)過3 個(gè)月的連續(xù)培養(yǎng)并逐步開始馴化, 當(dāng)均質(zhì)池混合廢水進(jìn)水COD 質(zhì)量濃度在1 000 ~1 500 mg/L 范圍條件下, 兩相UASB系統(tǒng)出水COD 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在300 ~400 mg/L,兩相SBR 池出水COD 質(zhì)量濃度保持在50 mg/L 以下, 氨氮質(zhì)量濃度基本在3 mg/L 以下, 滿足回用水系統(tǒng)水質(zhì)要求。 本項(xiàng)目與主裝置區(qū)處于同期調(diào)試階段, 兩相UASB 系統(tǒng)分別經(jīng)歷混合來水ρ(COD)>5 000 mg/L、 pH >12、 ρ(TN)>950 mg/L 的負(fù)荷沖擊, 沖擊過后系統(tǒng)保持彈性恢復(fù)狀態(tài), 且恢復(fù)時(shí)間短, 說明該系統(tǒng)具有良好的自修復(fù)功能。

        本工程試運(yùn)行半年后主要污水處理單元平均處理效果見表3。

        表3 主要污水處理單元的處理效果Tab.3 Effect of main sewage treatment unit

        7 投資及運(yùn)行成本

        工程總投資約為9 700 萬元, 折合單位成本為1 060 元/t。 試運(yùn)行階段藥劑費(fèi)為1.993 元/t, 公用工程(水、 電、 儀表風(fēng)、 蒸汽等)費(fèi)用為1.962 元/t,合計(jì)3.955 元/t(不含人工費(fèi))。

        8 結(jié)語

        (1) 本工程遵循“以廢治廢、 分質(zhì)處理”的原則, 利用己二酸廢水本身的特性實(shí)現(xiàn)氨肟化廢水的脫肟, 減少了藥劑的投加, 并采用高效的兩相UASB+ 兩相SBR 技術(shù)脫除混合廢水硝態(tài)氮、 氨氮及COD 等污染物, 出水滿足GB/T 19923—2005 中循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn)要求。

        (2) 本工程的主工藝單元操作模式靈活, 可應(yīng)對(duì)水質(zhì)復(fù)雜、 波動(dòng)大的化工廢水。

        (3) 本工程調(diào)試及試運(yùn)行結(jié)果穩(wěn)定, 運(yùn)行成本約為3.955 元/t(不含人工費(fèi)), 可為同行業(yè)類似廢水的處理設(shè)計(jì)提供借鑒。

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