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        某開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程工藝設計

        2024-01-08 09:32:18馮靜嫻曹倩倩劉晶晶
        工業(yè)用水與廢水 2023年6期
        關鍵詞:水質工藝

        馮靜嫻, 曹倩倩, 劉晶晶

        (中機國際工程設計研究院有限責任公司華東區(qū)域中心, 南京 210023)

        光伏產業(yè)是半導體與新能源需求結合衍生的產業(yè), 近年來在我國得到大力發(fā)展, 2021 年我國光伏市場累計并網裝機容量達到308 GW[1]。 光伏廢水水質單一、 水量大, 進水Ca2+濃度往往偏高,有機物含量偏低[2-3]。 光伏廢水處理難點主要在于除氟, 排入污水處理廠的F-濃度需滿足GB/T 31962—2015《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》的要求。 含氟廢水通常采用混凝沉淀法、 化學沉淀法、吸附法等處理方法除氟[4-5]。 任夢嬌[6]設計采用三級混凝沉淀除氟裝置處理光伏企業(yè)生產廢水, 經處理后, 出水F-質量濃度可穩(wěn)定達到6.7 mg/L。魏霞[7]設計采用混凝氣浮處理單晶硅生產廢水中的F-, 出水F-質量濃度可穩(wěn)定在8 mg/L 以下。 某開發(fā)區(qū)污水處理廠來水為生產單晶硅太陽能電池片的光伏廢水及周邊企業(yè)生產廢水, 本文針對該污水處理廠工藝流程設計, 介紹了其工藝方案、 主要構筑物設計參數(shù)和經濟指標等, 以期為類似光伏廢水處理項目提供工程經驗。

        1 工程概況

        某開發(fā)區(qū)產業(yè)定位主要為機電產業(yè), 現(xiàn)狀已有1 座污水處理廠, 主要收集范圍包括周邊居民生活污水及經濟開發(fā)區(qū)企業(yè)廢水, 該污水廠一期已建規(guī)模為2 萬m3/d。 為解決該地招商引資的光伏產業(yè)及周邊企業(yè)廢水處理問題, 需要在原廠預留地塊內擴建處理規(guī)模。 根據收集資料及現(xiàn)場調查情況, 污水處理廠現(xiàn)狀出水TN 存在超標情況, 且出水采用紫外消毒, 不滿足現(xiàn)階段當?shù)鼗赜盟螅?此外全廠未做除臭處理。 因此, 本次擴建工程, 除了二期新建規(guī)模為3 萬m3/d 的廢水處理設施外, 還需考慮全廠回用水和除臭工程。

        2 設計規(guī)模及進出水水質

        2.1 設計規(guī)模

        該污水處理廠主要處理開發(fā)區(qū)工業(yè)廢水, 包括光伏企業(yè)和其他企業(yè)的工業(yè)廢水。 結合現(xiàn)狀規(guī)劃和光伏、 電子企業(yè)環(huán)評, 確定二期新建規(guī)模為3 萬m3/d, 其中光伏廢水量占二期處理量的91%。

        2.2 現(xiàn)狀進出水水質

        污水處理廠2019 年2 ~11 月進出水水質如表1 所示(一期進水中已接入部分光伏廢水)。 由表1可知, 現(xiàn)狀污水廠一期進水有機物濃度偏低, 出水TN 濃度存在超標情況。

        表1 2019 年2 ~11 月污水廠一期進出水水質Tab.1 Influent and effluent water quality of the first-stage project of sewage treatment plant in February to November of 2019

        2.3 設計進出水水質

        結合開發(fā)區(qū)部分光伏企業(yè)出廠廢水實測水質(見表2), 同時為適應開發(fā)區(qū)未來發(fā)展, 污水處理廠設計進水水質留有一定余量, 確定二期工程進水水質;出水水質執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級A 標準(排放口ρ(F-)≤3 mg/L)。 污水處理廠設計進出水水質如表3 所示。結合光伏企業(yè)出水及設計進水水質分析可知, 二期工程進水B/C 值低于0.4, 可生化性一般, 進水有機物濃度偏低, 廢水處理中需投加碳源。

        表2 光伏企業(yè)出廠水質Tab.2 Quality of effluent water from photovoltaic enterprise

        表3 污水廠二期工程設計進出水水質Tab.3 Design influent and effluent water quality of the second-stage project of the sewage treatment plant

        3 廢水處理工藝

        3.1 工藝路線的確定

        二期工程主要收集光伏廢水及其他企業(yè)廢水,為污水處理廠長遠考慮, 本工程工藝的選擇除了滿足光伏廢水的處理功能外, 還需要適應經濟開發(fā)區(qū)未來入駐企業(yè)的廢水處理。

        綜上所述, 廠內采用一級預處理-二級強化處理-三級深度處理對進廠廢水進行處理。 其中, 一級預處理用于除Ca2+, 二級強化處理用于去除COD、TN、 NH3-N, 三級深度處理主要用于除氟并對SS、TP、 TN 進一步處理, 起到出水達標的把關作用。

        3.2 預處理工藝的選擇

        污水處理廠進水由壓力提升接入, 廠內不需要設置格柵, 預處理工藝采用調節(jié)池及應急池-混凝沉淀池。

        (1) 水質水量調節(jié)。 由于工業(yè)廢水的水質水量變化大, 一般在廢水進廠后設置調節(jié)池單元用于水質水量的調整。 為適應事故工況及檢修需要, 污水處理廠設置應急事故池。

        (2) 除鈣工藝選擇。 光伏廢水的除氟預處理主要采用加鈣除氟工藝, 導致出水Ca2+偏高。 Ca2+過高會影響活性污泥生化效能, 堵塞生化處理的曝氣系統(tǒng), 并加速設備腐蝕[8-9]。 為減少Ca2+對后續(xù)二級生化處理的影響, 需要在預處理階段對Ca2+進行去除。 廢水軟化處理常采用的工藝包括離子交換法、 化學沉淀法等, 其中化學沉淀法技術成熟、 應用廣泛、 處理效果好且投資低, 因此, 本工程除鈣工藝選用化學沉淀法[10]。

        (3) 預留工藝選擇。 污水處理廠進水有機物含量較低, 為滿足生化處理的所需碳源, 本次擴建工程暫不設置水解酸化池。 考慮開發(fā)區(qū)遠期存在進水難降解有機物濃度高的情況, 預留水解酸化池用地用于后期改造。

        3.3 生化處理工藝的選擇

        傳統(tǒng)的A2O 工藝中硝化菌、 反硝化菌和聚磷菌在有機負荷、 泥齡以及碳源需求上存在著矛盾和競爭, 很難在同一系統(tǒng)中同時獲得氮、 磷的高效去除。 Bardenpho 工藝是在A2O 工藝基礎上將生化處理單元分為6 段, 包括預缺氧、 厭氧、 缺氧、 好氧、 后缺氧及后好氧部分。 回流污泥回流至預缺氧段, 硝化液回流至缺氧段, 廢水經厭氧、 好氧處理, 同步實現(xiàn)脫氮除磷; 后缺氧段投加外加碳源,進一步降低廢水中氮的濃度, 同時在生物池中設置多個進水點及內回流點, 通過調整運行參數(shù), 提高生化系統(tǒng)對COD、 TN、 TP 的處理效果[11]。 某位于海河流域的污水處理廠采用Bardenpho 工藝作為主體工藝, 處理后出水水質可以穩(wěn)定達到地表水準Ⅳ類標準(TN 除外)[12]。 本工程采用Bardenpho 工藝,在未來進水水質變化及出水要求提高的情況下, 可以在好氧段投加懸浮填料以提高生化段處理能力,減少后續(xù)提標改造的相關投入。

        3.4 深度處理工藝的選擇

        深度處理采用高效沉淀池-反硝化深床濾池工藝。

        (1) 除磷、 除氟工藝的選擇。 本工程進水F-質量濃度低于8 mg/L, 屬于低濃度含氟廢水。 投加PAC 和PAM 作為混凝劑, 其中PAC 在水中水解生成[Al13O4(OH)24]7+及Al(OH)3, 與水中顆粒物進行吸附-電性中和脫穩(wěn)、 吸附架橋絮凝, PAM 與PAC聯(lián)用, 對生成的絮凝體進行吸附架橋加快混凝沉淀,實現(xiàn)對TP 和F-的去除[13]。 文獻[14-15]研究結果表明, 投加絮凝劑進行絮凝沉淀, 可以有效去除TP和F-。 因此, 選用高效沉淀池, 該池集混合、 絮凝、沉淀為一體, 用于氟化物和TP 的處理。

        (2) 除氮工藝的選擇。 根據現(xiàn)狀進出水水質,推測出水TN 濃度有超標的風險。 本工程在生化處理段選用Bardenpho 工藝, 可以去除部分TN; 為了保障TN 穩(wěn)定達標, 過濾單元選用反硝化深床濾池工藝, 并接入一期廢水, 設計規(guī)模為5 萬m3/d。

        3.5 工藝流程

        通過以上分析, 污水處理廠最終確定了以除硬混凝沉淀池-Bardenpho 生化池-二沉池-高效沉淀池-反硝化深床濾池為核心的工藝路線, 工藝流程見圖1。

        圖1 工藝流程Fig.1 Process flow

        4 主要處理構筑物及設計參數(shù)

        4.1 總圖及高程設計

        廠區(qū)廢水進水管位于現(xiàn)狀廠區(qū)西側, 出水管位于廠區(qū)北側, 一期主要處理構建筑物位于廠區(qū)西側, 預留用地位于廠區(qū)西南側及東側, 本次擴建工程位于廠區(qū)預留用地。 廠區(qū)按功能區(qū)分為廢水預處理區(qū)、 廢水生化處理區(qū)、 廢水深度處理區(qū)、 污泥處理區(qū)、 輔助設施區(qū)等區(qū)塊。 二期工程在調節(jié)池和中間提升泵房出水設計采用泵提升; 為減少施工難度, 以二沉池埋深不大于2 m 進行高程控制, 液位比地面高出2.80 m, 經提升后至高效沉淀池及反硝化深床濾池, 末端消毒池液位比地面高出0.80 m,消毒池出水經提升后接至現(xiàn)狀尾水排水管。

        4.2 主要構筑物設計參數(shù)

        4.2.1 預處理單元

        (1) 調節(jié)池及事故池。 尺寸為64.70 m×35.00 m×8.20 m, 共3 組, 其中調節(jié)池2 組, 事故池1組, 鋼筋混凝土結構, 總停留時間為12 h。 其中1組調節(jié)池設置閥門與事故池應急聯(lián)通, 在事故狀態(tài)下切換閥門兼作事故池, 此情況下事故池停留時間為8 h。

        (2) 除硬混凝沉淀池。 尺寸為31.90 m×22.40 m×7.20 m, 共2 組, 鋼筋混凝土結構。 反應池前端設置NaOH 反應區(qū)和Na2CO3反應區(qū), 反應時間均為5 min; 混合區(qū)和絮凝區(qū), 反應時間分別為2 min 和5 min; 后接輻流式斜管沉淀池, 表面負荷為11.28 m3/(m2·h), 斜管區(qū)面積為113.76 m2, 斜管區(qū)高0.9 m。 經混凝沉淀后, 采用稀硫酸回調pH值, 反應時間為2 min。 NaOH 調節(jié)pH 值大于10,Na2CO3投加量為267 mg/L, PAM 投加量為2 mg/L,PAC 投加量為120 mg/L, 稀硫酸回調pH 值為7 左右, 物化污泥量為6 t[DS]/d。

        4.2.2 生化處理單元

        (1) Bardenpho 生化池。 尺寸為82.53 m×51.20 m×6.90 m, 共2 組, 鋼筋混凝土結構, 總停留時間為18.79 h, 其中預缺氧區(qū)、 厭氧區(qū)、 缺氧區(qū)、好氧區(qū)、 后缺氧區(qū)和后好氧區(qū)有效容積分別為737.5、 1 337.5、 6 987.5、 9 775、 2 975 m3和1 675 m3。 設計污泥濃度為3.5 g/L, 污泥負荷為0.051 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d); 硝化液回流比為150% ~300%, 污泥回流比為50%~100%。 設計曝氣量為140 m3/min, 乙 酸 鈉 最 大 投 加 量 為111.94 mg/L,剩余污泥量為5 t[DS]/d。

        (2) 二沉池。 單池內徑為28.00 m, 池邊水深4.00 m, 共2 座, 鋼筋混凝土結構, 表面負荷為1.02 m3/(m2·h), 沉淀時間為3 h。

        4.2.3 深度處理單元

        (1) 中間提升泵房及高效沉淀池。 中間提升泵房1 座, 尺寸為10.10 m×5.50 m×4.30 m, 鋼筋混凝土結構, 內置軸流泵, 泵池有效池容為68.6 m3。高效沉淀池與中間提升泵房合建, 尺寸為24.35 m×22.00 m×7.20 m, 共2 組, 鋼筋混凝土結構, 采用輻流式斜管沉淀池, 表面負荷為7 m3/(m2·h), 沉淀池前設混合區(qū)和絮凝區(qū), 停留時間分別為1.8 min 和10 min, 污泥回流比為3%~6%。 PAM 投加量為2 mg/L, PAC 投加量為350 mg/L, 備用除氟劑, 除氟效果不理想時投加, 同時設置堿液用于出水pH 值回調至7 左右, 物化污泥量為5 t[DS]/d。

        (2) 反硝化深床濾池。 下向流單層濾料濾池,尺寸為30.70 m×26.10 m×7.80 m(含管廊間), 鋼筋混凝土結構; 采用陶制生物濾料, 粒徑為2.5 mm, 厚1.5 m, 礫石承托層厚0.3 m, 分6 組, 單組過濾面積為48.97 m2, 正常濾速為7.10 m/h, 強制濾速為8.50 m/h, 處理總規(guī)模為5 萬m3/d。 采用長柄濾頭進行配水配氣, 并采用氣水聯(lián)合沖洗進行反洗, 氣洗強度為90 m3/(m2·h), 水沖強度為20 m3/(m2·h)。

        (3) 消 毒 池 及 回 用 水 池。 尺 寸 為42.60 m ×10.90 m×4.40 m, 與反硝化深床濾池合建, 消毒池消毒時間不小于30 min, 回用水量占比為25%。

        4.2.4 輔助設施處理單元

        (1) 加藥間。 混凝沉淀池東側新建加藥間, 框架結構, 尺寸為26.0 m×8.00 m×6.70 m, 內設稀硫酸、 NaOH、 PAC 儲罐及Na2CO3存儲區(qū)、 PAM制藥機。

        (2) 除臭系統(tǒng)。 采用生物濾池除臭, 鋼筋混凝土基礎, 長25 m, 寬13 m, 除臭風量為48 000 m3/h, 包括一期、 二期處理構筑物臭氣。

        (3) 其他輔助設施。 鼓風機房、 污泥脫水機房及部分藥劑投加設備利用現(xiàn)狀輔助設施空間。

        5 工程設計特點

        (1) 為保障出水F-質量濃度低于3 mg/L, 本工程設計采用一級混凝沉淀法除氟。 混合池、 絮凝池同步投加PAC、 PAM 和除氟劑形成絮凝體, 并在高效沉淀池內完成沉淀去除, 表面負荷取7 m3/(m2·h), 低于一般高效沉淀池。

        (2) 廠區(qū)總體設計結合預留用地及處理工藝,二期預處理單元除硬混凝沉淀池布置在東側, 后期運維可以與一期協(xié)調管理。 二級處理及三級處理自南向北布置, 出水池緊靠現(xiàn)狀出水管。 整個工藝流程布置緊湊, 并滿足消防、 運輸?shù)纫蟆?/p>

        (3) 預處理采用混凝沉淀池用于除硬, 二級處理工藝采用Bardenpho 工藝, 強化廢水脫氮除磷,三級處理采用高效沉淀池和反硝化深床濾池, 進一步保證出水TN 和TP 達標, 并用于除氟。

        (4) 結合當?shù)亟洕_發(fā)區(qū)相關規(guī)劃, 為適應遠期來水水質, 預處理預留水解酸化池用地用于后期改造, 并在高程上預留相關水損。

        6 工程運行效果

        二期工程于2021 年開工建設, 2022 年通水試運行, 二期實際進水量約為1.7 萬m3/d(廠內二期接收一期部分廢水), 污水處理廠2022 年10 ~12月進出水水質如表4 所示。

        表4 運行期進出水水質Tab.4 Influent and effluent water quality during operation

        該污水處理廠出水水質穩(wěn)定, 各項指標均滿足GB 18918—2002 一級A 標準, 且ρ(F-)<3 mg/L。

        7 投資及運行成本

        二期工程規(guī)模為3 萬m3/d, 總投資11 934.76萬元, 其中工程費為9 942.20 萬元, 工程其他費為1 081.64 萬元, 工程預備費為881.91 萬元。

        經成本分析, 正常年總成本為3 252 萬元, 年經營成本為2 748.45 萬元, 總成本為2.97 元/m3,經營成本為2.51 元/m3, 其中工資福利為64 萬元/a(以額外增加8 人算), 藥劑費約為55 000 元/d,電費約為11 600 元/d。

        8 結語

        本項目污水處理廠主要接納該開發(fā)區(qū)內光伏企業(yè)及其他園區(qū)企業(yè)生產廢水, 根據進水水質和排水標準, 采用除硬混凝沉淀池-Bardenpho 生化池-二沉池-高效沉淀池-反硝化深床濾池為核心工藝進行處理, 出水COD、 TN、 NH3-N、 TP 可穩(wěn)定達到GB 18918—2002 一級A 標準, 且ρ(F-)<3 mg/L。 成本分析表明, 本工程總成本為2.97 元/m3, 經營成本為2.51 元/m3。

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