任杰, 王先鋒, 涂照妹, 唐云, 杜翠紅
(東華工程科技股份有限公司, 合肥 230024)
某循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為新材料產(chǎn)業(yè)、 智能產(chǎn)業(yè)、 高端裝備制造業(yè)、 現(xiàn)代物流業(yè), 積極發(fā)展機(jī)械加工產(chǎn)業(yè)、 靜脈產(chǎn)業(yè)、 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和智慧城市產(chǎn)業(yè)。 2021 年園區(qū)引進(jìn)了一家能源股份企業(yè), 主要生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏電池, 分兩期建設(shè), 兩期建成后總污水量約2.6×104m3/d, 企業(yè)針對(duì)含氟污水采用兩級(jí)除氟工藝處理后出水排入園區(qū)污水處理廠, 其中一級(jí)處理采用氯化鈣除氟, F-質(zhì)量濃度由900 mg/L 降至12 mg/L, 二級(jí)處理采用除氟劑除氟, F-質(zhì)量濃度由12 mg/L 降至4 mg/L(遠(yuǎn)期8 mg/L)以下,導(dǎo)致園區(qū)污水處理廠來(lái)水Cl-以及TDS 含量較高。此外, 園區(qū)還引入了部分電子、 化工及生物醫(yī)藥企業(yè)。 園區(qū)企業(yè)對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)處理后, 排放至園區(qū)污水處理廠進(jìn)行集中處理。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)水質(zhì)水量的調(diào)研, 主要排污企業(yè)共有5 家, 其中光伏企業(yè)污水2.6 × 104m3/d, 特征污染因子為F-、 Cl-和TDS;化工、 電子企業(yè)污水2 380 m3/d, 特征污染因子為T(mén)P; 醫(yī) 藥 企 業(yè) 污 水400 m3/d, 特 征 污 染 因 子 為COD。 該污水處理廠主要接收光伏企業(yè)的含氟污水, 以及少量重力流的其他企業(yè)生產(chǎn)和生活污水。根據(jù)來(lái)水水質(zhì)分析結(jié)果及以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn), 本項(xiàng)目采用預(yù)處理-芬頓-水解酸化-AO 生化-二沉池-高密度沉淀池-臭氧氧化-曝氣生物濾池-濾布濾池-接觸消毒工藝, 在分質(zhì)預(yù)處理的基礎(chǔ)上去除污水中的F-, 利用生化池去除有機(jī)物及氨氮, 利用臭氧及曝氣生物濾池對(duì)難降解有機(jī)物進(jìn)一步去除。
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為4.0×104m3/d, 其中含氟污水2.6 × 104m3/d, 由壓力流專管輸送至污水處理廠; 其他企業(yè)生產(chǎn)及生活污水合計(jì)1.4×104m3/d,由重力流污水管統(tǒng)一輸送至污水處理廠。
本項(xiàng)目進(jìn)水主要為壓力流的光伏企業(yè)含氟污水以及少量重力流的電子、 化工及生物醫(yī)藥企業(yè)與園區(qū)生活污水的混合污水。 出水要求達(dá)到DB34/2710—2016《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》中表2 城鎮(zhèn)污水處理廠Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)及GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality
表2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)Tab.2 Actual influent and effluent water quality
(1) 預(yù)處理。 上游光伏企業(yè)針對(duì)含氟污水采用氯化鈣除氟處理工藝, 導(dǎo)致來(lái)水Cl-和TDS 含量較高[1-2], 不僅對(duì)生化系統(tǒng)的運(yùn)行影響較大, 對(duì)工藝設(shè)備、 管道腐蝕性也較高。 其他污水主要為園區(qū)的生活污水以及部分重力流工業(yè)污水。 由于這兩類污水水質(zhì)組分及性質(zhì)相差較大, 本工程采用分質(zhì)預(yù)處理。 含氟污水進(jìn)入除氟沉淀池進(jìn)行預(yù)處理, 其他污水經(jīng)過(guò)粗細(xì)格柵后直接與預(yù)處理后的含氟污水一并進(jìn)入勻質(zhì)調(diào)節(jié)池。 由于混合后污水的B/C 值較低,水中含有較多的難生化降解或不可生化降解的物質(zhì),難以滿足直接生化降解的要求, 因此, 采用芬頓工藝對(duì)混合污水進(jìn)行預(yù)處理以提高其可生化性[3]。
(2) 生化處理。 為確保生化處理對(duì)COD、 TN的去除效果, 本工程采用成熟穩(wěn)定的AO 生化工藝,該工藝不但工藝流程簡(jiǎn)單, 構(gòu)筑物少, 同時(shí)污泥量相對(duì)較低, 能有效節(jié)約運(yùn)行成本[4]。 此外該工藝對(duì)來(lái)水水質(zhì)敏感性不高, 工藝耐沖擊負(fù)荷能力較強(qiáng)。
(3) 深度處理。 由于末端有機(jī)物通常難以生化降解, 本工程采用具有強(qiáng)氧化性的臭氧, 利用·OH將難降解有機(jī)物降解成易生化的中間產(chǎn)物, 通過(guò)附著在曝氣生物濾池填料中微生物的作用可有效將有機(jī)中間產(chǎn)物生化降解[5]。 考慮到曝氣生物濾池出水SS 可能會(huì)超標(biāo), 通過(guò)濾布濾池對(duì)出水SS 進(jìn)行把關(guān), 確保出水達(dá)標(biāo)排放。
污水處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 污水處理工藝流程Fig.1 Process flow of sewage treatment
含氟污水首先進(jìn)入除氟沉淀池, 加入除氟劑、混凝劑、 絮凝劑等化學(xué)藥劑, 通過(guò)化學(xué)沉淀法去除污水中F-。 園區(qū)其他污水經(jīng)重力管網(wǎng)收集后先后進(jìn)入粗、 細(xì)格柵井內(nèi), 去除較大的漂浮物及細(xì)小懸浮物后, 經(jīng)過(guò)沉砂池分離并去除污水中砂粒與浮渣。 兩股污水經(jīng)預(yù)處理后一同進(jìn)入均質(zhì)調(diào)節(jié)池, 在勻質(zhì)調(diào)節(jié)池中進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)后進(jìn)入芬頓絮凝池, 利用芬頓反應(yīng)生成的·OH 降解污水中的有機(jī)物, 改善污水可生化性。 芬頓絮凝池出水自流至水解酸化池, 在水解酸化池內(nèi)通過(guò)微生物的水解酸化作用將污水中難降解的有機(jī)物轉(zhuǎn)為易于生化降解的中間體, 進(jìn)一步提高污水的可生化性。 水解酸化池出水進(jìn)入AO 生化池的缺氧池, 在缺氧環(huán)境下將進(jìn)水以及從好氧池回流的混合液中的硝態(tài)氮還原成氮?dú)猓?缺氧池出水進(jìn)入好氧池, 好氧池內(nèi)設(shè)鼓風(fēng)曝氣, 在好氧的環(huán)境下去除污水中殘留的有機(jī)污染物, 并將進(jìn)水中的NH3-N 轉(zhuǎn)化成硝態(tài)氮。 AO 生化池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行固液分離, 部分污泥通過(guò)泵提升回流至前端缺氧池, 剩余污泥去污泥脫水間的儲(chǔ)泥池。
二沉池出水經(jīng)泵提升后進(jìn)入高密度沉淀池, 通過(guò)投加PAC、 PAM, 確保出水TP 達(dá)標(biāo), 同時(shí)去除水中的膠體類物質(zhì)和懸浮物。 高密度沉淀池出水進(jìn)入臭氧氧化單元(含臭氧接觸池、 臭氧緩沖池), 在臭氧-雙氧水系統(tǒng)中, 雙氧水分解形成的HO2·是一種·OH 的引發(fā)劑[6], 能夠有效提高·OH 的反應(yīng)生成速率[7], 從而實(shí)現(xiàn)對(duì)污水中殘留的有機(jī)物進(jìn)行強(qiáng)氧化, 改善污水可生化性。 為避免水中殘余臭氧破壞后段曝氣生物濾池中微生物的生長(zhǎng), 在臭氧接觸池后設(shè)置臭氧緩沖池。
臭氧緩沖池出水進(jìn)入曝氣生物濾池, 曝氣生物濾池內(nèi)裝填高比表面積的顆粒填料, 作為微生物膜生長(zhǎng)的載體。 污水自下向上流過(guò)濾料層, 在濾料層下部鼓風(fēng)曝氣, 污水中的有機(jī)污染物與填料表面生物膜通過(guò)生化反應(yīng)得到降解, 填料同時(shí)起到物理過(guò)濾作用。
曝氣生物濾池出水進(jìn)入濾布濾池, 進(jìn)一步保障出水SS 達(dá)標(biāo)。 濾布濾池出水進(jìn)入消毒池進(jìn)行消毒處理, 達(dá)標(biāo)后排放。
(1) 除氟沉淀池。 1 座, 分2 個(gè)系列, 總尺寸為24.60 m×20.70 m×6.40 m。 pH 調(diào)節(jié)池有效容積為162.5 m3, 除氟反應(yīng)池有效容積為343 m3, pH回調(diào)池有效容積為108 m3, 混合池有效容積為27 m3, 絮凝池有效容積為361 m3, 沉淀池有效容積為1 527 m3。 pH 調(diào)節(jié)池停留時(shí)間為9 min, 除氟反應(yīng)池停留時(shí)間為19 min, pH 回調(diào)池停留時(shí)間為6 min, 混合池停留時(shí)間為1.5 min, 絮凝池停留時(shí)間為20 min, 沉淀池表面水力負(fù)荷為8 m3/(m2·h)。配置中心傳動(dòng)刮泥機(jī)2 臺(tái), 刮泥機(jī)直徑為9.6 m,功率為0.75 kW; 污泥螺桿泵6 臺(tái)(4 用2 備), 流量為25 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為7.5 kW; 移動(dòng)式潛污泵2 臺(tái), 流量為50 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為8.5 kW。 控制除氟反應(yīng)pH 值為6.66, 除氟劑投加量為750 mg/L, PAC 投加量為10 mg/L, PAM投加量為3 mg/L。
(2) 勻質(zhì)調(diào)節(jié)池及事故池。 勻質(zhì)池2 格, 單格尺寸為36.30 m×25.30 m×8.30 m, 總有效容積為13 500 m3, 停留時(shí)間為8 h。 配置雙曲面攪拌機(jī)8臺(tái), 功率為7.5 kW。 調(diào)節(jié)池2 格, 單格尺寸為54.60 m× 25.30 m × 8.30 m, 總有效容積為20 250 m3, 停留時(shí)間為12 h。 配置雙曲面攪拌機(jī)12 臺(tái),功率為7.5 kW, 提升泵4 臺(tái), 流量為170 m3/h,揚(yáng)程為12 m, 功率為11 kW。 事故池2 格, 單格尺寸為36.30 m ×25.30 m × 8.30 m, 總有效容積為13 500 m3, 停留時(shí)間為8 h。 配置雙曲面攪拌機(jī)8臺(tái), 功率為7.5 kW; 提升泵4 臺(tái), 流量為95 m3/h, 揚(yáng)程為15 m, 功率為7.5 kW。
(3) 芬頓絮凝池。 1 座, 分2 個(gè)系列, 總尺寸為47.60 m×36.30 m×6.65 m。 調(diào)酸池有效容積為333 m3, 混合池有效容積為167 m3, 氧化池有效容積為3 333 m3, 調(diào)堿池有效容積為333 m3, 混合池有效容積為55.5 m3, 絮凝池有效容積為333 m3,沉淀池有效容積為4 030 m3。 調(diào)酸池停留時(shí)間為12 min, 混合池停留時(shí)間為6 min, 氧化池停留時(shí)間為2 h, 調(diào)堿池停留時(shí)間為12 min, 混合池停留時(shí)間為2 min, 絮凝池停留時(shí)間為12 min, 單系列沉淀池池體尺寸為21.0 m×16.5 m×6.65 m, 表面水力負(fù)荷為3.8 m3/(m2·h), 配置虹吸式吸泥機(jī)2 臺(tái), 軌距為16.5 m, 池邊水深5.85 m, 功率為3.75×2 kW;排泥泵4 臺(tái)(2 用2 備), 流量為12 m3/h, 揚(yáng)程為18 m, 功率為2.2 kW。 27.5% H2O2投加量為45 mg/L, 25%FeSO4溶液投加量為45 mg/L, PAC 投加量為150 mg/L, PAM 投加量為4 mg/L。
(4) 水解酸化池。 1 座, 分2 個(gè)系列, 單系列尺寸為47.55 m×20.30 m×7.80 m, 總有效容積為20 000 m3。 每個(gè)系列內(nèi)分15 格, 內(nèi)部裝填組合填料, 總停留時(shí)間為12 h。 組合填料規(guī)格φ200 mm × 80 mm(直徑×片距), 有效長(zhǎng)度為3 m, 安裝間距為200 mm。
(5) AO 生化池。 1 座, 分2 個(gè)系列, 單系列缺氧池尺寸為31.00 m×26.60×7.80 m, 總有效容積為11 230 m3, 停留時(shí)間為6.74 h; 單系列好氧池尺寸為62.20 m×56.70 m×7.80 m, 總有效容積為24 800 m3, 停留時(shí)間為14.88 h。 污泥濃度為3.5 g/L, 污泥負(fù)荷為0.05 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 污泥回流比為100%, 混合液回流比為185%。 配置缺氧池雙曲面攪拌機(jī)8 臺(tái), 功率為7.5 kW; 混合液回流泵6 臺(tái)(4 用2 備), 流量為1 300 m3/h, 揚(yáng)程為1 m, 功率為13 kW; 微孔曝氣器4 160 根, 規(guī)格為φ65 mm×1 000 mm, 曝氣量為5 ~7 m3/(h·m)。30% 乙酸鈉投加量為15 mg/L, 32% 氫氧化鈉(補(bǔ)充堿度)投加量為120 mg/L, 好氧池曝氣量為218 m3/min。
(6) 二沉池。 1 座, 周進(jìn)周出矩形結(jié)構(gòu), 分4個(gè)系列, 總尺寸為49.70 m×36.50 m×6.00 m, 單系列池寬8.50 m, 池長(zhǎng)44.00 m, 有效水深5.05 m,表面水力負(fù)荷為1.1 m3/(m2·h)。 配置非金屬鏈條式刮泥機(jī)成套設(shè)備4 套, 功率為0.55 kW。
(7) 高密度沉淀池。 1 座, 分2 個(gè)系列, 總尺寸為29.00 m×18.95 m×8.20 m。 快混池停留時(shí)間為2 min, 慢混池停留時(shí)間為17 min, 沉淀池表面水力負(fù)荷為6.89 m3/(m2·h), 池邊水深為6.24 m。配置中心傳動(dòng)刮泥機(jī)2 臺(tái), 刮泥機(jī)直徑為11 m, 功率為0.75 kW; 剩余污泥泵2 臺(tái)(2 用), 流量為25 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為7.5 kW; 污泥回流泵4臺(tái)(2 用2 備), 流量為25 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為7.5 kW。 PAC 投加量為30 mg/L, PAM 投加量為3 mg/L。
(8) 臭氧氧化單元。 1 座, 尺寸為25.50 m ×23.00 m × 7.05 m。 臭氧接觸池停留時(shí)間為0.5 h,緩沖池停留時(shí)間為1.5 h。 臭氧投加量為40 mg/L,H2O2投加量為10 mg/L。
(9) 曝氣生物濾池。 1 座, 分6 格, 單格尺寸為9.00 m × 6.00 m × 7.00 m, 有效水深為6.50 m,填料高度為3.5 m, 空床停留時(shí)間為40 min。 配置曝氣風(fēng)機(jī)8 臺(tái)(6 用2 冷備), 風(fēng)量為18.52 m3/min,風(fēng)壓為58.8 kPa, 功率為25 kW; 反洗風(fēng)機(jī)8 臺(tái)(6 用2 冷備), 風(fēng)量為22.8 m3/min, 風(fēng)壓為78.4 kPa, 功率為37 kW; 反洗水泵3 臺(tái)(2 用1 備),流量為490 m3/h, 揚(yáng)程為13.5 m, 功率為37 kW;污水提升泵2 臺(tái)(1 用1 備), 流量為70 m3/h, 揚(yáng)程為14.5 m, 功率為6 kW; 放空泵1 臺(tái), 流量為100 m3/h, 揚(yáng)程為5.5 m, 功率為5.5 kW。
(10) 濾布濾池。 1 座, 2 個(gè)系列, 總尺寸為10.45 m×6.35 m×8.50 m(帶遮陽(yáng)棚)。 濾盤(pán)直徑為3 m, 每套10 個(gè)盤(pán), 單盤(pán)過(guò)濾面積為12.8 m2, 濾速為6.5 m/s, 配置中心傳動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī), 功率為0.75 kW; 沖洗水泵4 臺(tái), 流量為70 m3/h, 揚(yáng)程為13 m, 功率為5.5 kW。
(11) 加藥罐區(qū)。 2 座, 綜合加藥罐區(qū)平面尺寸為39.00 m×13.00 m, 雙氧水加藥罐區(qū)平面尺寸為13.00 m×6.00 m。 設(shè)氫氧化鈉、 硫酸亞鐵、 乙酸鈉、 除氟劑、 雙氧水投加裝置各1 套。
(12) 污泥脫水間/加藥間。 1 座, 平面尺寸為39.30 m×34.30 m。 設(shè)疊螺式污泥濃縮機(jī)3 套, 單套處理能力為600 ~1 000 kg[DS]/h; 高壓板框壓濾機(jī)3 套, 單套過(guò)濾面積為300 m2, 脫水后泥餅含水率不高于60%, 泥餅外運(yùn)處置, 配套污泥泵、污泥切割機(jī)、 沖洗水泵、 加藥裝置等。
(13) 生物除臭裝置。 2 套, 其中1 套處理能力為40 000 m3/h, 收集范圍包括粗格柵及提升泵站、 細(xì)格柵及沉砂池、 除氟沉淀池、 事故池、 勻質(zhì)調(diào)節(jié)池、 芬頓絮凝池; 另1 套處理能力為50 000 m3/h, 收集范圍包括水解酸化池、 AO 生化池、 污泥脫水間(含污泥脫水間調(diào)理池、 污泥池及板框設(shè)備臭氣)。
(1) 本工程污水主要為光伏企業(yè)的含氟污水,針對(duì)來(lái)水F-濃度較高的特點(diǎn), 預(yù)處理階段設(shè)置除氟沉淀池, 在酸性條件下, 除氟劑對(duì)F-表現(xiàn)出明顯的吸附和絡(luò)合作用, 使出水F-濃度達(dá)標(biāo)的同時(shí),降低其對(duì)AO 生化池內(nèi)微生物的毒性, 確保生化處理效果。
(2) 由于光伏企業(yè)污水中有機(jī)物含量相對(duì)較低, 污水在AO 生化池中可能會(huì)出現(xiàn)碳源不足的情況, 因此在前期設(shè)計(jì)階段, 本工程污水處理廠考慮接入園區(qū)的生活污水, 既解決了小流量生活污水的處理問(wèn)題, 又解決了AO 生化池碳源不足的問(wèn)題,降低了污水處理廠的運(yùn)行成本。
(3) 本工程要求出水COD 質(zhì)量濃度不高于40 mg/L, 為確保達(dá)標(biāo), 深度處理采用臭氧催化氧化+曝氣生物濾池組合工藝, 臭氧可與水中OH-發(fā)生化學(xué)反應(yīng), 生成HO2·, 同時(shí)雙氧水也會(huì)生成HO2·, 大量的HO2·使得·OH 生成速率大大提高,利用·OH 的強(qiáng)氧化性在降解有機(jī)物的同時(shí)也能有效提高難降解有機(jī)物可生化性, 配合曝氣生物濾池中生物膜的作用可進(jìn)一步去除COD。
根據(jù)小試試驗(yàn)結(jié)果可知, 在進(jìn)水氟化物質(zhì)量濃度為3.53 mg/L, pH 值為6.66 條件下, 出水氟化物含量隨除氟劑投加量的增加而降低, 在確保出水氟化物質(zhì)量濃度小于1 mg/L 的排放要求下, 除氟劑經(jīng)濟(jì)投加量為750 mg/L。
目前, 本項(xiàng)目進(jìn)水量約為20 000 m3/d, 進(jìn)水全部來(lái)自某光伏企業(yè)的含氟廢水, 該企業(yè)尚未達(dá)到最大產(chǎn)能, 因此排水量未達(dá)到26 000 m3/d 的設(shè)計(jì)值。 考慮到本工程污水處理廠尚處于起步運(yùn)營(yíng)階段, 經(jīng)與某光伏企業(yè)協(xié)商, 企業(yè)內(nèi)部污水處理廠加大了除氟劑投加量, 使得出水氟化物含量相對(duì)較低, 待污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行后含氟污水的氟化物含量會(huì)逐步達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。 根據(jù)現(xiàn)有進(jìn)水情況, 近30 d 的實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果如表2 所示, 該污水處理廠能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
本工程總投資為51 518.9 萬(wàn)元, 其中廠外管線投資10 467.8 萬(wàn)元。 單位經(jīng)營(yíng)成本為12.14 元/m3,單位總成本為14.66 元/m3, 其中人工費(fèi)為0.38 元/m3, 藥劑費(fèi)為9.63 元/m3, 水電費(fèi)為0.41 元/m3。
(1) 目前該污水處理廠進(jìn)水均來(lái)自某光伏企業(yè)的含氟廢水, 實(shí)際進(jìn)水有機(jī)物及氟化物含量相對(duì)較低, 廢水經(jīng)除氟系統(tǒng)、 生化系統(tǒng)及臭氧加曝氣生物濾池的深度處理后能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
(2) 本工程實(shí)踐表明, 采用除氟沉淀池工藝對(duì)光伏企業(yè)的含氟污水進(jìn)行除氟預(yù)處理是可行的, 出水F-濃度能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放, 同時(shí)也降低了F-對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)的影響。
(3) 采用臭氧催化氧化+曝氣生物濾池組合工藝對(duì)污水處理廠尾水進(jìn)行深度處理是可行的, 在臭氧和雙氧水的協(xié)同作用下能夠有效降解有機(jī)物并提高污水可生化性, 在曝氣生物濾池中微生物的作用下出水COD 能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。