侯全兵,王 磊,胡鵬飛,趙 拓,侯永濤
(1.山東電工電氣集團有限公司,山東 濟南 250101;2.山東電力設備有限公司,山東 濟南 250024)
電網(wǎng)的迅速發(fā)展和輸電電壓的不斷提高,對大型電力變壓器絕緣的可靠性提出了更高的要求。局部放電試驗對電力變壓器的絕緣性能沒有破壞性,并且能夠靈敏、有效地發(fā)現(xiàn)變壓器絕緣內(nèi)部的固有缺陷,因此局部放電試驗得到廣泛應用[1-3]。變壓器出廠試驗發(fā)生局部放電超標現(xiàn)象的原因有很多[4-7],絕緣件的質(zhì)量不合格是重要原因之一[8-9]。
本文以一起特高壓變壓器預局部放電試驗異常為例,對異?,F(xiàn)象進行詳細分析,確定異常原因為上壓板內(nèi)部存在氣隙,總結(jié)此類事故的處理和防范措施。
在某1000 kV 特高壓變壓器的出廠預局部放電試驗中,首先使用1.7 倍作用5 s,然后將電壓降至1.5 倍作用3 min,變壓器出現(xiàn)明顯異常放電現(xiàn)象,其中中壓和鐵芯、夾件的放電量較大。在持續(xù)加電1.5倍的40 min期間,放電量時大時小,最大放電量為2000 pC,并且能夠聽到變壓器內(nèi)部的放電聲。繼續(xù)施加電壓,進行局部放電超聲波定位,初步確定放電部位為上部中壓柱間“手拉手”的右側(cè),中壓放電量最大約為10 000 pC,對變壓器進行油色譜試驗,測得乙炔含量為0.56 μL/L。
鑒于中壓端放電量較大,油中已出現(xiàn)乙炔,并且能夠檢測到明確的局部放電超聲波信號,決定進行吊罩檢查。在檢查過程中,打開疑似放電的中壓“手拉手”絕緣管,未發(fā)現(xiàn)放電跡象。對變壓器重新進行真空注油操作,再按照預局部放電方式進行試驗。在反復加電試驗中,中壓放電量依舊較大。在試驗電壓由1.5 倍提高至1.7 倍的過程中,放電量劇增,且夾件接地引下線與油箱外殼發(fā)生放電,內(nèi)部發(fā)生擊穿現(xiàn)象。
將變壓器器身吊出,發(fā)現(xiàn)柱Ⅱ上部中壓出線絕緣角環(huán)經(jīng)頂部絕緣大壓板、副壓板與一夾件磁分路間有放電痕跡。對器身進行脫油處理,并對Ⅱ柱進行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)多處放電部位,如圖1 所示。擊穿放電的主要路徑是從中壓出線經(jīng)絕緣大壓板和副壓板開始,直到接地夾件磁分路以及相對獨立的高壓繞組。
圖1 放電部位圖
由圖1 可見,放電部位包括4 個部分。第1 個部位為絕緣大壓板,在Ⅱ柱中壓出線右上方的絕緣大壓板內(nèi)層樹枝狀放電;絕緣大壓板層間放電;絕緣大壓板緊固副壓板的螺孔放電。第2 個部位為絕緣副壓板及其緊固螺栓(螺栓內(nèi)層有樹枝狀放電痕跡)對夾件磁分路放電。第3 個部位為Ⅱ柱中壓出線絕緣角環(huán)(包括涉及的鄰近繞組外圍屏)及其出線均壓銅管放電。第4個部位為Ⅱ柱高壓繞組段間放電。
對故障部位進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)變壓器的器身存在2 個放電區(qū)域,一是Ⅱ柱高壓繞組上壓板螺桿對條形磁屏蔽放電,二是Ⅱ柱高壓繞組13、14 餅間放電。對故障區(qū)域進行檢查,結(jié)合試驗現(xiàn)象分析故障原因,如表1所示。
表1 試驗現(xiàn)象與故障檢查情況對比分析
對故障區(qū)域及試驗現(xiàn)象進行分析,認為壓板內(nèi)部可能存在缺陷,因此對壓板進行解體檢查,同時對繞組餅間放電原因再次進行確認。對Ⅱ柱上壓板進行檢查時,發(fā)現(xiàn)壓板外表面存在放電痕跡,但未形成連貫的放電路徑。對上壓板分層檢查后,發(fā)現(xiàn)上壓板內(nèi)部(從上表面向下約5 mm處)放電路徑明顯,對壓板螺桿放電,同時壓板層間發(fā)生了不同程度的放電現(xiàn)象,壓板燒蝕嚴重,最大燒蝕深度約為2 mm,如圖2所示。
圖2 相同位置壓板外部、內(nèi)部放電痕跡對比
繞組餅間短路會造成繞組電流增大,短路位置會出現(xiàn)嚴重的放電燒蝕現(xiàn)象,但在13 餅露銅位置未發(fā)現(xiàn)大范圍放電燒損痕跡,同時該處圍屏紙板也未發(fā)現(xiàn)明顯的放電痕跡,因此13 餅露銅位置并非放電起始點。從現(xiàn)場檢查情況看,13 餅的外徑較14 餅突出,分析認為繞組壓板發(fā)生放電后,碳化物等異物掉落在13 餅上,由于該處為高電場強度區(qū)域,碳化物等異物在高電場強度下懸浮放電,導致線匝絕緣損傷,最終導致繞組13、14餅間放電。
通過對壓板、高壓繞組兩處放電區(qū)域的解體檢查分析,結(jié)合兩次試驗,將此次事故的放電路徑還原,如圖3 所示。由于Ⅱ柱高壓繞組上壓板內(nèi)部存在缺陷,放電現(xiàn)象首先發(fā)生在Ⅱ柱高壓繞組上壓板內(nèi)部。其中一條放電路徑沿壓板層間向下傳遞至最外一層角環(huán),隨后沿角環(huán)橫向傳遞至柱間連線屏蔽管,未繼續(xù)向繞組下部傳遞。另一條放電路徑沿壓板橫向傳遞至螺桿,并通過螺桿對夾件磁屏蔽放電擊穿,產(chǎn)生的碳化物掉落在Ⅱ柱高壓繞組的13 餅上,從而引發(fā)13、14餅間放電。
圖3 放電路徑還原
在事故處理過程中,重新繞制Ⅱ柱高壓、中壓、低壓繞組,對上述繞組所有絕緣件進行更換,同時對Ⅱ柱繞組上壓板、端圈、墊塊、角環(huán)等絕緣件進行全部更換處理。Ⅰ柱繞組解體過程中未發(fā)現(xiàn)其他異常點,為確保變壓器器身絕緣件不受影響,對Ⅰ柱上部壓板、墊塊、角環(huán)等絕緣件進行全部更換處理。對鐵芯、墊板、鐵軛墊塊、中高壓出線裝置等部位進行徹底清理,清理完畢后使用。
處理完畢后,重新安裝變壓器,按正常工藝抽真空、注油、熱油循環(huán)、靜放后,復核試驗合格,現(xiàn)場特殊交接試驗順利通過。說明本次特高壓變壓器局部放電故障原因分析正確,處理措施有效。
與壓板生產(chǎn)廠家聯(lián)系,探討放電事故原因。發(fā)現(xiàn)在壓板壓制過程中,膠紙黏結(jié)強度不足會造成層間出現(xiàn)輕微氣隙導致壓板放電。建議將層壓絕緣件單位壓力由40 kg/cm3提高到60 kg/cm3,增加膠液在紙板表面的流動性,提高層壓件黏結(jié)性能,排除氣隙。通過精密涂膠機在紙板的兩面均勻涂膠,消除產(chǎn)生氣隙的隱患。
針對一起特高壓變壓器局部放電異常的問題,通過試驗現(xiàn)象、故障位置、放電路徑及壓板解體檢查情況,確定事故原因為Ⅱ柱繞組上壓板內(nèi)部存在氣隙。在后續(xù)項目試驗中,若同時出現(xiàn)放電持續(xù)、放電量較大、超聲定位點明確(或變壓器內(nèi)部有異常響聲)、油中產(chǎn)生乙炔氣體等現(xiàn)象,建議進行變壓器器身解體檢查,查找放電部位,解決異常放電問題。