張 偉
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司,山西 太原 030000)
RAP 線連軋機(jī)是6-High 形式的5 機(jī)架連軋機(jī),設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生了一系列問(wèn)題,包括乳液腐蝕造成噴淋管泄漏、乳液溫度不足、磁過(guò)濾器及平床過(guò)濾器運(yùn)行不良,乳液箱撇油器皮帶頻繁斷裂等,這些問(wèn)題影響軋制過(guò)程中軋輥的冷卻及潤(rùn)滑,影響帶鋼表面質(zhì)量,造成故障停車及產(chǎn)生質(zhì)量不合卷[1]。
本文所提及的一系列措施,是針對(duì)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中的工藝需求、設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷所進(jìn)行的提升改進(jìn),提升了整個(gè)乳液系統(tǒng)的運(yùn)行能力、改善了帶鋼表面質(zhì)量、降低了設(shè)備故障率,取得了顯著的效益。
連軋機(jī)軋制使用的乳化液由國(guó)內(nèi)某大型企業(yè)提供,主要組成為基礎(chǔ)油、乳化劑、添加劑和水。決定乳液使用性能的有如下幾方面的因素:
1)濃度。乳液濃度按照工藝要求達(dá)到一定的配比,濃度太低造成潤(rùn)滑不足,太高則會(huì)影響退火后表面質(zhì)量。
2)溫度。乳化液對(duì)溫度的敏感性很強(qiáng),溫度太高,會(huì)破壞乳化劑和基礎(chǔ)油之間的聯(lián)接,造成漂油;溫度太低,容易產(chǎn)生易于細(xì)菌繁殖的環(huán)境,還會(huì)影響乳化劑在軋入時(shí)的離水展著能力或帶油能力。
3)皂化性能。皂化性能受液壓油和軸承油泄漏的影響,皂化值太低,軋制過(guò)程中乳液的潤(rùn)滑性較差。
4)鐵粉含量。帶鋼在軋制過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生鐵粉,如果鐵粉含量過(guò)高,不僅污染軋機(jī),還會(huì)使乳化液變臟劃傷帶鋼表面,鐵粉的去除主要依賴于磁過(guò)濾器及平床過(guò)濾器。
乳化液系統(tǒng)主要包括軋機(jī)噴淋系統(tǒng)、乳液循環(huán)過(guò)濾系統(tǒng)及乳化液制備系統(tǒng),乳液循環(huán)過(guò)濾系統(tǒng)分為A、B 兩個(gè)系統(tǒng),每套系統(tǒng)分別包括2 個(gè)乳化液罐,2個(gè)磁式過(guò)濾器,1 個(gè)真空過(guò)濾器;乳化液制備系統(tǒng)包括1 個(gè)基礎(chǔ)油箱,1 個(gè)軟水箱,1 個(gè)清潔水箱,1 個(gè)廢油收集罐。
軋機(jī)乳液噴淋系統(tǒng)主要用于軋制過(guò)程中對(duì)軋輥及帶鋼的冷卻及潤(rùn)滑,其運(yùn)行狀況直接對(duì)帶鋼表面的質(zhì)量產(chǎn)生影響。乳液噴淋系統(tǒng)工作示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 乳液噴淋系統(tǒng)工作示意圖
3.1.1 改造前的乳液噴淋存在的問(wèn)題
1)受乳液介質(zhì)的影響,改造前乳液噴淋管受腐蝕,出現(xiàn)泄露問(wèn)題較多,不僅影響乳液的冷卻潤(rùn)滑效果,而且還造成乳液的浪費(fèi)及對(duì)周圍環(huán)境的二次污染。
2)乳液噴梁的噴嘴布置不合理,對(duì)軋輥及帶鋼的冷卻和潤(rùn)滑較差,產(chǎn)生一些乳液印的質(zhì)量缺陷。
3.1.2 乳液噴淋系統(tǒng)的改進(jìn)
1)針對(duì)乳液噴淋管受腐蝕泄露問(wèn)題,對(duì)各機(jī)架的乳液噴淋管材質(zhì)進(jìn)行改進(jìn),由原設(shè)計(jì)的碳鋼管道改為不銹鋼304 材質(zhì)的管道,提高耐腐蝕性,杜絕泄露問(wèn)題。
2)針對(duì)乳液噴梁的噴嘴布置不合理的問(wèn)題,結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,對(duì)噴淋管的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),由原來(lái)的單排噴梁改為雙排噴梁,并滿足軋輥在最大直徑(470 mm)和最小直徑(420 mm)的變化,不產(chǎn)生任何干涉問(wèn)題。乳液噴梁的改造前后對(duì)比示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 乳液噴梁的改造前后對(duì)比示意圖(單位:mm)
軋機(jī)乳化液對(duì)溫度的敏感性很強(qiáng),溫度的高低直接影響到乳化液的性能。
3.2.1 改造前的乳液加熱系統(tǒng)存在的問(wèn)題
由于管網(wǎng)蒸汽壓力較低,達(dá)不到預(yù)定的壓力,導(dǎo)致乳化液的溫度一般在42 ℃以下,在該溫度環(huán)境運(yùn)行容易產(chǎn)生易于細(xì)菌繁殖的環(huán)境。
乳化液溫度過(guò)低會(huì)帶來(lái)以下影響:
1)乳化液的溫度還會(huì)影響乳化劑在軋入時(shí)的離水展著能力或帶油能力。同時(shí)也影響到乳化液的性能,使軋制出的鋼帶出現(xiàn)板黑、色差、壓力大、鋼的變形量小易斷帶等現(xiàn)象,產(chǎn)生乳液印質(zhì)量卷。
2)乳化液溫度過(guò)低會(huì)導(dǎo)致原油和除鹽水不能按照一定的比例配制,經(jīng)常出油沫,造成大量原油的浪費(fèi)。
3)軋制液在42 ℃以下的溫度環(huán)境運(yùn)行容易產(chǎn)生易于細(xì)菌繁殖的環(huán)境。在這種溫度條件下細(xì)菌在軋制液中會(huì)大量繁殖,導(dǎo)致軋制液性能一致性不合的問(wèn)題。軋制液發(fā)臭并且pH 值波動(dòng)不定是軋制液中出現(xiàn)細(xì)菌大量繁殖的典型癥狀。
3.2.2 乳液加熱系統(tǒng)改進(jìn)
3.2.2.1 改進(jìn)措施
1)原設(shè)計(jì)的1 個(gè)70 m2的加熱器更換為3 個(gè)并聯(lián)的52 m2的換熱器,換熱面積增加,換熱能力增強(qiáng)。
2)增加蒸汽換熱器的導(dǎo)流程,提升蒸汽換熱效率。
蒸汽加熱器圖改進(jìn)前后見(jiàn)圖3,蒸汽加熱器實(shí)物改進(jìn)前后圖見(jiàn)圖4。
圖3 蒸汽加熱器改進(jìn)前后圖(單位:mm)
圖4 蒸汽加熱器改進(jìn)前后實(shí)物圖
3.2.2.2 改進(jìn)效果
1)改造前,日常(特別是冬季)因蒸汽壓力不足的原因?qū)е氯橐簻囟冉?jīng)常為40~46 ℃;改造后,乳液溫度完全滿足工藝需求,目前控制在50 ℃左右。
2)改造前,因軋機(jī)乳液溫度達(dá)不到工藝要求,造成的乳液印虛產(chǎn)卷;改造后直接杜絕該類乳液印虛產(chǎn)卷。
RAP 線軋機(jī)乳液過(guò)濾系統(tǒng)主要包括乳液箱撇油器、磁過(guò)濾器、平床過(guò)濾器、反沖洗過(guò)濾器及提供動(dòng)力的乳液離心泵,整體系統(tǒng)為軋制過(guò)程提供滿足要求的乳化液,用于軋輥及帶鋼的冷卻和潤(rùn)滑[1]。
乳液過(guò)濾系統(tǒng)主要工藝流程如圖5 所示。
圖5 連軋機(jī)乳液過(guò)濾系統(tǒng)工藝流程圖
3.3.1 改造前的乳液過(guò)濾系統(tǒng)存在的問(wèn)題
1)A、B 系統(tǒng)乳液箱撇油器利用橡膠制成的撇油皮帶去除混入乳液化中的液壓油及齒輪油,撇油皮帶具有親水疏油的特性,設(shè)備在運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)皮帶斷裂問(wèn)題頻發(fā);撇油器中用于皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)的配重滾筒及滾筒吊環(huán),受到乳液的腐蝕嚴(yán)重,產(chǎn)生吊環(huán)斷裂及滾筒質(zhì)量減輕較多的問(wèn)題,直接影響撇油器的正常運(yùn)行;造成撇油效果不良,乳化液中存在的雜油很難充分分離,間接造成乳化液的浪費(fèi)。乳化箱撇油器系統(tǒng)示意圖見(jiàn)圖6。
圖6 乳液箱撇油器系統(tǒng)示意圖
2)A、B 系統(tǒng)鏈?zhǔn)酱胚^(guò)濾器利用磁棒的鐵磁性能,去除乳化液中的鐵粉,設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)磁棒吸附鐵粉效果較差,磁棒掉落,鏈條斷裂等問(wèn)題,造成磁過(guò)濾器運(yùn)行效果不良,影響過(guò)濾效果。磁過(guò)濾器系統(tǒng)示意圖見(jiàn)圖7。
圖7 乳液箱撇油器系統(tǒng)示意圖(單位:mm)
3)A、B 系統(tǒng)平床磁過(guò)濾器利用“霍夫曼效應(yīng)”,通過(guò)使用濾紙,實(shí)現(xiàn)臟油—凈油的過(guò)濾,主要負(fù)責(zé)進(jìn)一步除掉乳化液中的鐵粉及油泥,提供滿足軋制要求的乳液,設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)鏈條變形嚴(yán)重,鏈輪損壞等問(wèn)題,造成平床過(guò)濾器故障,影響機(jī)組運(yùn)行。乳液箱撇油器系統(tǒng)示意圖見(jiàn)圖8。
圖8 乳液箱撇油器系統(tǒng)示意圖
4)提供動(dòng)力的乳液離心泵,主要負(fù)責(zé)將乳化液轉(zhuǎn)送到乳液箱、磁過(guò)濾器、平床過(guò)濾器及輸送到軋機(jī)機(jī)架內(nèi),設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,受到乳液的腐蝕嚴(yán)重,造成泵軸、葉輪及附件損壞,引發(fā)泵損壞,嚴(yán)重時(shí)造成機(jī)組降速或停車。
3.3.2 乳液過(guò)濾系統(tǒng)改進(jìn)
3.3.2.1 撇油器存在的問(wèn)題
針對(duì)撇油器存在的問(wèn)題,對(duì)撇油器的相關(guān)部件進(jìn)行改進(jìn),主要包括:
1)撇油器皮帶由原來(lái)使用的3 mm 厚度改為5 mm厚度,提高皮帶的承載力及運(yùn)行穩(wěn)定性。
2)改進(jìn)撇油器配重滾筒及吊環(huán)材質(zhì),由原來(lái)的碳鋼材質(zhì)改為不銹鋼304 材質(zhì),極大地提高過(guò)濾器運(yùn)行的穩(wěn)定性。
3.3.2.2 磁過(guò)濾器存在的問(wèn)題
針對(duì)磁過(guò)濾器存在的問(wèn)題,對(duì)磁過(guò)濾器的相關(guān)部件進(jìn)行改進(jìn),主要包括:
1)增加磁棒內(nèi)磁環(huán)的數(shù)目及縮小磁環(huán)間距,提高過(guò)濾器磁棒的吸附能力。
2)改進(jìn)磁過(guò)濾器鏈條材質(zhì),由原來(lái)的碳鋼材質(zhì)改為不銹鋼304 材質(zhì),并且將鏈條螺絲孔由圓孔改為長(zhǎng)孔,提高過(guò)濾器運(yùn)行的穩(wěn)定性。
3)改進(jìn)磁過(guò)濾器刮板的硬度,并且將刮板工作部位尺寸增加,提高了刮板工作過(guò)程中與磁棒的貼合程度,提高刮油效果。
3.3.2.3 平床過(guò)濾器存在的問(wèn)題
針對(duì)平床過(guò)濾器存在的問(wèn)題,對(duì)平床過(guò)濾器的相關(guān)部件進(jìn)行改進(jìn),主要包括:
1)改進(jìn)刮板鏈條尺寸,增大鏈條滾輪的尺寸,提高承載能力。
2)增加刮板導(dǎo)向鏈輪,提高鏈條在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的平穩(wěn)性。
3.3.2.4 乳液離心泵損壞的問(wèn)題
針對(duì)乳液離心泵損壞的問(wèn)題,對(duì)相關(guān)部件進(jìn)行改進(jìn),主要將葉輪、泵軸材質(zhì)由原來(lái)的碳鋼材質(zhì)改為不銹鋼316L 材質(zhì),提高乳液泵的抗乳液腐蝕能力。
通過(guò)對(duì)乳液系統(tǒng)的一系列技術(shù)改進(jìn),解決了乳液加熱能力不足、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、乳液潔凈度差、乳液泄露等問(wèn)題;實(shí)現(xiàn)乳液溫度完全滿足工藝要求,乳液過(guò)濾系統(tǒng)過(guò)濾能力有效提升、運(yùn)行更加平穩(wěn),乳液噴淋能力優(yōu)化改進(jìn),對(duì)改進(jìn)軋輥及帶鋼的冷卻和潤(rùn)滑效果、提升帶鋼表面質(zhì)量、降低機(jī)組故障率,都起到了實(shí)質(zhì)性效果。