陳國志,劉實(shí),張愛民,鄧先洪,麻文軍,康錦鋒,劉曉敏,雷嗣遠(yuǎn)
(1.貴州新源環(huán)境科技有限責(zé)任公司,貴州六盤水,553000;2.新源〈中國〉環(huán)境科技有限責(zé)任公司,福建廈門,361000;3.蘇州西熱節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司,江蘇蘇州,215000)
當(dāng)前,我國的垃圾焚燒電廠數(shù)目已有600 余座,垃圾焚燒過程的氮氧化物(NOx)排放問題不容忽視[1,2]。低氮燃燒調(diào)整耦合選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝已在常規(guī)燃煤鍋爐中成熟運(yùn)用,而垃圾焚燒爐由于燃燒溫度低、燃料成分復(fù)雜、運(yùn)行調(diào)整參數(shù)較多等原因,仍存在尿素耗量和氨逃逸水平較高的問題,且該技術(shù)工藝下的NOx生成和排放濃度的影響規(guī)律尚不明晰[3-5]。
王匡等[6]針對垃圾焚燒爐進(jìn)行了低氮燃燒技術(shù)優(yōu)化和數(shù)值模擬研究,發(fā)現(xiàn)以低氮燃燒技術(shù)為基礎(chǔ),可顯著降低NOx生成,并減少SNCR 的還原劑消耗。Anichkov、李可夫、王智化等[7-9]在小型電加熱爐中模擬燃煤鍋爐研究了SNCR 不同運(yùn)行參數(shù)如反應(yīng)溫度和還原劑類型等對NOx脫除的規(guī)律,獲得了有價值的基礎(chǔ)研究成果。戴曉云等[10]以垃圾焚燒爐排放參數(shù)為例,研究了初始煙氣 NOx濃度為 331.83 mg/m3時,SNCR 運(yùn)行條件下NOx排放濃度小于 200 mg/m3,NOx的脫除效率可在35%以上。工藝操作參數(shù)對爐膛中SNCR 運(yùn)行效果影響較大,姜金東等[11]以流化床鍋爐為對象,利用Chemkin-Pro 研究了反應(yīng)溫度、添加劑濃度、NOx初始濃度、氧氣濃度等對脫硝的影響規(guī)律,但以上規(guī)律在垃圾焚燒爐中是否適用尚未可知。Carlo等[12]、Thanh 等[13]、Hossain 等[14]利用計(jì)算流體軟件在垃圾焚燒爐中建立了三維湍流模型,發(fā)現(xiàn)SNCR還原劑的噴射角度、溶液顆粒尺寸和均勻性分布可促進(jìn)NOx的脫除。朱傳強(qiáng)[15,16]等在浙江某500 t/d 垃圾焚燒爐中研究了SNCR 氨水噴射運(yùn)行參數(shù)如溫度窗口、噴射壓力、煙氣水蒸氣含量等對NOx脫除效率的影響,發(fā)現(xiàn)氨水噴射最佳溫度窗口為830℃~870℃,降低反應(yīng)溫度可促使氨逃逸,而提高反應(yīng)溫度至900℃以上則會使煙氣中NOx的轉(zhuǎn)化率隨之升高。然而,以尿素為還原劑的垃圾焚燒爐,其SNCR 的最佳運(yùn)行參數(shù)亦需獲悉,且關(guān)于低氮燃燒調(diào)整耦合SNCR 脫硝技術(shù)的研究工作在大型垃圾焚燒鍋爐中仍未大規(guī)模開展。
本文以六盤水某2×600 t/d 垃圾焚燒爐為例,研究了燃燒方式優(yōu)化調(diào)整對爐內(nèi)NOx生成濃度的影響和SNCR 系統(tǒng)對NOx脫除的耦合規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,通過對噴槍位置及組合策略優(yōu)化調(diào)整,獲得爐內(nèi)低氮燃燒與SNCR 的整體最佳協(xié)同脫氮效果,為降低爐膛出口NOx濃度和尿素用量提供更加靈活的運(yùn)行條件和技術(shù)參考。
六盤水某2×600 t/d 垃圾焚燒爐采用光大環(huán)保有限公司自主研發(fā)的多級機(jī)械式爐排爐,驅(qū)動方式為液壓驅(qū)動,其關(guān)鍵部件的給料爐排、焚燒爐排、液壓系統(tǒng)、燃燒器和供風(fēng)系統(tǒng)均由光大環(huán)保有限公司設(shè)計(jì)制造,主要技術(shù)參數(shù)如表1 所示。
該垃圾焚燒電廠生活垃圾的元素分析和工業(yè)分析數(shù)據(jù)見表2。研究發(fā)現(xiàn),我國生活垃圾干燥無灰基含氮量為0.5%~4%[17],而該廠所用生活垃圾含氮量相對較高。對比我國主要城市生活垃圾分析數(shù)據(jù),該廠所用生活垃圾灰分含量較低,水分和揮發(fā)分則相對較高。
表2 六盤水2×600 t/d 垃圾焚燒爐燃料元素分析和工業(yè)分析
該垃圾焚燒電廠采用SNCR 技術(shù)進(jìn)行爐內(nèi)脫硝,設(shè)備技術(shù)參數(shù)如表3 所示。在測試煙氣中NO 和O2濃度前,在鍋爐(省煤器)出口煙道截面采用等截面網(wǎng)格法布置煙氣取樣點(diǎn),在反應(yīng)器區(qū)域布置一套PG350型煙氣分析儀,煙氣經(jīng)不銹鋼管引出至煙道外,經(jīng)過除塵、冷卻除濕等處理后,最后接入煙氣分析儀進(jìn)行分析。利用煙氣分析儀,分別在停、投SNCR 還原劑時的鍋爐出口逐點(diǎn)采集煙氣樣品,分析煙氣中的NO與O2含量,獲得煙道截面的NOx濃度分布。
表3 SNCR 系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)
SNCR 脫硝裝置截面各測點(diǎn)處的NOx濃度根據(jù)式(1)和(2)計(jì)算,然后根據(jù)式(3)計(jì)算截面NOx濃度平均值,進(jìn)而根據(jù)式(4)計(jì)算脫硝效率。
式中:
CNO,in,actO2:SNCR 鍋爐出口煙道截面各點(diǎn)NO 濃度(μL/L);
CNOx,in:SNCR 鍋爐出口煙道截面NOx濃度(11%O2)(mg/m3);
CNO,out,actO2:SNCR 鍋爐出口煙道截面各點(diǎn)NO 濃度(μL/L);
CNOx,out:SNCR 鍋爐出口煙道截面NOx濃度(11%O2)(mg/m3);
CO2,act:實(shí)測O2濃度,干基(%);
η:SNCR 脫硝效率(%)。
按照代表點(diǎn)NOx平均值與截面煙道NOx平均值相等的原則,選取3 個代表點(diǎn)進(jìn)行NH3取樣測試氨逃逸濃度。氨逃逸樣品采用美國EPA 的CTM-027 標(biāo)準(zhǔn)以化學(xué)溶液法采集,并記錄所采集樣品的干煙氣流量、O2及NOx濃度。通過分析樣品溶液中的氨濃度,根據(jù)所采集的煙氣流量和O2濃度計(jì)算各采集點(diǎn)處煙氣中的干基氨逃逸濃度。
計(jì)算氨逃逸濃度時,先將各點(diǎn)值折算至11%O2以下,再計(jì)算其平均值,具體見公式(5)。
式中:
CNH3:氨逃逸濃度(干基、11%O2)mg/m3
CNH3,actO2:實(shí)測氨逃逸濃度(干基)μL/L
爐渣分析方法根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18485—2001)執(zhí)行。
2.1.1 煙氣氧含量對NOx生成濃度的影響
在機(jī)組常用負(fù)荷條件下(主蒸汽流量在40t/h 左右),調(diào)整進(jìn)入鍋爐的總風(fēng)量,從而改變爐膛出口過??諝庀禂?shù)(煙氣含氧量),考察煙氣含氧量的變化對鍋爐爐膛溫度、排煙溫度及NOx生成濃度等參數(shù)的影響。研究結(jié)果如表4 所示,試驗(yàn)期間,省煤器出口實(shí)測氧量由7.86%調(diào)整至6.48%,省煤器出口CO 濃度變化不大。受實(shí)際條件所限,在省煤器出口進(jìn)行煙氣取樣和測試的NO 含量水平受SNCR 脫硝效果的影響,因此NO 濃度代表垃圾焚燒爐原煙氣經(jīng)過SNCR 處理后的含量水平。NO 濃度由125μL/L 升高至155μL/L,NOx排放小時均值由172mg/m3變化至231mg/m3,如圖1所示。
圖1 省煤器出口氧含量對NOx 排放的影響
表4 煙氣中氧含量調(diào)整試驗(yàn)工況
相比于煤粉燃燒,生活垃圾成分更加復(fù)雜,燃燒溫度偏低,其NOx生成過程與垃圾的成分、水分、含氮量和燃燒溫度等參數(shù)密切相關(guān)。煙氣中氧含量變化所導(dǎo)致的其他參數(shù)的改變會進(jìn)一步影響到NOx的生成[21]。由表4 可知,煙氣中含氧量在7.39%時,飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率最低,這與爐膛溫度高于其他兩個工況有一定關(guān)系。因此,建議將省煤器出口實(shí)際煙氣中含氧量控制在7%最佳。
2.1.2 一次風(fēng)量調(diào)整對NOx生成濃度的影響
維持鍋爐蒸發(fā)量在40t/h 左右,并保持其他參數(shù)基本不變,通過改變一次風(fēng)機(jī)開度,考察一次風(fēng)量變化對NOx生成濃度和鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)的影響,結(jié)果如表5 所示。一次風(fēng)機(jī)調(diào)整試驗(yàn)是分別在1~5單元爐排對應(yīng)的不同一次風(fēng)機(jī)開度下進(jìn)行。由表5數(shù)據(jù)可知,一次風(fēng)機(jī)開度在43%/43%/43%/43%/10%時,省煤器出口NO 濃度最低,為78μL/L;一次風(fēng)機(jī)開度在40%/40%/43%/43%/10%時,爐渣熱灼減率和飛灰可燃物含量為最低。但綜合省煤器出口NO濃度、NOx排放小時均值(圖2)、尿素用量等參數(shù)可知,一次風(fēng)機(jī)開度在40%/40%/40%/40%/10%時較為合適。
圖2 一次風(fēng)機(jī)開度對NOx 排放的影響
表5 一次風(fēng)分配調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
由于入爐垃圾成分復(fù)雜,尤其是水分含量不同的垃圾,在干燥段、燃燒段、燃盡段所需的風(fēng)量比例是不同的[22]。因此,基于本廠垃圾特點(diǎn),參考上述一次風(fēng)配比調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,建議適當(dāng)提高3、4 段一次風(fēng)機(jī)的開度運(yùn)行,降低飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率,以提高焚燒爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
2.1.3 二次風(fēng)量調(diào)整對NOx生成濃度的影響
在鍋爐常用負(fù)荷條件下,通過調(diào)整不同的二次風(fēng)機(jī)開度,考察二次風(fēng)量變化對NOx生成濃度和鍋爐各性能參數(shù)的影響。如表6 所示,隨二次風(fēng)機(jī)開度由30%關(guān)至0%,省煤器出口CO 和NO 以及NOx排放小時均值變化不大,如圖3 所示。二次風(fēng)機(jī)開度在30%時,飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率綜合最佳。
圖3 二次風(fēng)機(jī)開度對NOx 排放的影響
表6 二次風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
在鍋爐常用出力條件下,蒸發(fā)量在40t/h 左右,盡量保持其他參數(shù)不變,考察不同爐排翻動次數(shù)對NOx生成濃度和鍋爐運(yùn)行性能的影響,結(jié)果如表7 所示。爐排翻動試驗(yàn)分別在6/6/6/6/6、5/5/5/5/5、6/6/6/6/5 進(jìn)行,省煤器出口NO 濃度、NOx排放小時均值等變化不大,如圖4 所示。在爐排翻動次數(shù)為6/6/6/6/6 工況時,爐膛平均溫度高于其他工況;而當(dāng)爐排翻動次數(shù)為6/6/6/6/5 工況時,飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率綜合效果最好。排放小時均值、飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率,給料爐排/焚燒爐排速度為1.0/0.8mm/s 時最佳。
圖4 爐排翻動次數(shù)對NOx 排放的影響
表7 爐排翻動調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
在鍋爐常用出力條件下,保持其他運(yùn)行參數(shù)基本不變,通過改變給料爐排和焚燒爐排的速度比率,考察其對鍋爐出口NO 生成濃度及爐膛出口煙溫的變化的影響,同時判斷各級受熱面的積灰結(jié)渣情況,試驗(yàn)結(jié)果如表8 所示。
表8 給料爐排速度和焚燒爐排速度調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
在給料爐排/焚燒爐排速度分別為0.4/1.0mm/s、0.6/1.0mm/s、0.8/1.0mm/s、0.8/1.2mm/s、1.0/0.8mm/s 時進(jìn)行測試試驗(yàn),由表8 可知,不同的給料爐排/焚燒爐排速度對爐膛平均溫度影響不大,在給料爐排/焚燒爐排速度為0.8/1.0mm/s、0.8/1.2mm/s、1.0/0.8mm/s 時,NOx生成濃度較低于其他工況,如圖5 所示。綜合NOx
圖5 爐排速度對NOx 排放的影響
爐排的運(yùn)動頻率直接影響著垃圾在爐排上的停留時間,理想狀態(tài)下,通過爐排速率調(diào)整,能使垃圾均勻地布置在爐排上,當(dāng)爐排上的燃燒區(qū)域占爐排長度的2/3 以上,垃圾物料有規(guī)律的分布式燃燒效果最佳。
在2 號機(jī)組常用負(fù)荷和110%高負(fù)荷工況下,將SNCR 系統(tǒng)退出運(yùn)行,測試鍋爐初始NOx排放濃度,具體結(jié)果如表9 所示。實(shí)測機(jī)組主氣流量40t/h、45t/h 負(fù)荷下,鍋爐出口氧量分別為6.1%、6.7%,NOx濃度分別為303mg/m3、291mg/m3。
表9 鍋爐初始NOx 濃度
在2 號機(jī)組常用負(fù)荷和110%高負(fù)荷工況下正常投運(yùn)SNCR,還原劑為噴射尿素,在鍋爐出口測量NO和O2濃度,并同步采集氨樣品,用于計(jì)算脫硝效率和氨逃逸濃度,試驗(yàn)結(jié)果如表10 所示。
表10 SNCR 脫硝效率及氨逃逸濃度
在鍋爐常用負(fù)荷時(主汽流量40t/h 左右),實(shí)測鍋爐初始NOx濃度為303mg/m3,SCNR 投運(yùn)后,脫硝效率為26.7%時,氨逃逸為12.7mg/m3;在鍋爐高負(fù)荷時(主汽流量45t/h 左右),實(shí)測鍋爐初始NOx濃度為291mg/m3,SCNR 投運(yùn)后,脫硝效率為30.7%時,氨逃逸為15.3mg/m3。
在2 號機(jī)組常用負(fù)荷和高負(fù)荷工況下(主氣流量分別為40t/h 和45t/h),對2 號鍋爐SNCR 噴槍插入口溫度進(jìn)行測量,測量結(jié)果如圖6 所示。研究表明,SNCR 系統(tǒng)中尿素利用率最高時的煙氣溫度約為930℃,利用率較高的溫度區(qū)間為870℃~970℃。在鍋爐常用負(fù)荷下(主汽流量40t/h 左右),#1 噴槍處溫度偏低,#2、#3、#6 噴槍處溫度偏高。在鍋爐高負(fù)荷下(主汽流量45t/h 左右),各噴射點(diǎn)整體溫度偏高,有噴入的還原劑氧化生成NOx的風(fēng)險,由于僅有一層噴槍,因此可調(diào)整策略較少。若機(jī)組負(fù)荷進(jìn)一步提升,已有噴槍區(qū)域煙溫整體偏高,則需要在上層加設(shè)噴槍層以滿足調(diào)整要求。
圖6 SNCR 噴槍插入口溫度
試驗(yàn)期間,經(jīng)過多輪優(yōu)化調(diào)整,在主汽流量接近的前提下,2 號機(jī)組尿素耗量低于1 號機(jī)組15%~20%。
垃圾焚燒鍋爐低氮燃燒耦合SNCR 優(yōu)化調(diào)整過程中各因素相互關(guān)聯(lián)、制約和影響。本文基于六盤水某2×600 t/d 垃圾焚燒爐研究了燃燒方式優(yōu)化調(diào)整對爐內(nèi)NOx生成濃度的影響規(guī)律和SNCR 系統(tǒng)對NOx脫除的效果,獲得的主要結(jié)論如下:
(1)爐排靠近左右側(cè)墻的火焰溫度接近,爐膛中部火焰的溫度略高于左右兩側(cè),爐排上方的火焰溫度在900℃~1050℃。在常用負(fù)荷下進(jìn)行了氧量調(diào)整試驗(yàn),飛灰可燃物含量、爐渣熱酌減率及爐膛溫度與運(yùn)行氧量相關(guān),省煤器出口實(shí)際運(yùn)行氧量控制在7%最佳。
(2) 由省煤器出口NO 濃度、NOx排放小時均值、尿素用量等參數(shù)綜合推薦一次風(fēng)機(jī)開度在40%/40%/40%/40%/10%較為合適,并根據(jù)入爐垃圾水分含量和料層厚度合理設(shè)置和調(diào)整一次風(fēng)機(jī)開度。
(3)二次風(fēng)量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,二次風(fēng)機(jī)開度由0%開大至30%,省煤器出口CO 和NO 以及NOx排放小時均值變化不大;二次風(fēng)機(jī)開度在30%時,飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率綜合最佳。
(4)爐排翻動次數(shù)調(diào)整對省煤器出口NO 濃度、NOx排放小時均值影響不大,爐排翻動次數(shù)為6/6/6/6/5工況時,飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率綜合效果最佳。給料爐排/焚燒爐排速度為1.0/0.8mm/s 時對降低飛灰可燃物含量和爐渣熱酌減率較為有利。
(5)鍋爐常用負(fù)荷時初始NOx濃度為303mg/m3,SCNR 投運(yùn)后,脫硝效率為26.7%時,氨逃逸為12.7mg/m3;在鍋爐高負(fù)荷時,鍋爐初始NOx濃度為291mg/m3,SCNR投運(yùn)后,脫硝效率為30.7%時,氨逃逸為15.3mg/m3。