亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        轉(zhuǎn)爐COMI技術(shù)對冶煉過程鐵損失的影響研究

        2024-01-05 02:45:54楊華鵬
        工業(yè)加熱 2023年11期
        關(guān)鍵詞:爐次渣量煉鋼

        林 滔, 馮 超, 朱 榮, 楊華鵬, 王 輝, 夏 韜

        (1.北京科技大學(xué), 北京 100083;2.江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司,江蘇 連云港 222000)

        在煉鋼實踐過程中,鋼鐵料消耗是轉(zhuǎn)爐煉鋼中最重要的經(jīng)濟技術(shù)指標,鋼鐵料消耗的成本占煉鋼總成本的70%以上[1-2],其大小直接反映出轉(zhuǎn)爐的冶煉水平。影響轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗的主要因素有原料情況、冶煉工藝、造渣操作和終點控制等。在煉鋼原料確定的情況下,確定合適的冶煉工藝、少渣操作制度將有利于降低冶煉過程中的鐵損[3]。

        CO2作為溫室氣體的主要氣體,因其造成的環(huán)境問題日益嚴重而逐漸受到重視[4-5]。近年來,國內(nèi)多家鋼廠將CO2應(yīng)用于鋼鐵冶煉,并獲得了較好的效果。朱榮等人[6-7]通過COMI煉鋼工藝技術(shù)實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煙塵產(chǎn)生量降低,與常規(guī)工藝相比,煙塵量平均減少12.50%,煙塵中TFe平均減少12.75%。董建鋒等人[8]研究了CO2頂吹比例對轉(zhuǎn)爐終點控制的影響,研究發(fā)現(xiàn)當CO2噴吹比例在10%以下時,隨CO2噴吹比例的增加,碳氧濃度積與渣中 TFe 變化趨勢基本相同,均為先降低后增加,碳氧濃度積與渣中TFe下降比例最高分別為12.92%和8.89%。

        本研究將CO2作為120 t轉(zhuǎn)爐上的頂吹混合氣體,從爐渣鐵損、煙塵鐵損和冷卻劑用量三方面分析了COMI煉鋼工藝對冶煉過程中鐵損的影響。

        1 COMI煉鋼工藝原理

        北京科技大學(xué)自2002年以來致力于轉(zhuǎn)爐降塵新工藝研發(fā),即CO2- O2混合噴吹煉鋼工藝,簡稱COMI (CO2and O2mixed inject) 煉鋼工藝。經(jīng)過20余年的實驗室研究和工業(yè)應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)COMI煉鋼工藝不僅有利于降低煉鋼產(chǎn)生的煙塵,有益于降低爐渣鐵損、鋼水終點碳氧積、提高脫磷率。

        1.1 COMI煉鋼工藝熱力學(xué)分析

        通過對CO2與鋼液中常見元素的反應(yīng)的ΔGθ的計算[9],在煉鋼溫度范圍內(nèi),CO2與熔池中[C]、[Fe]、[Si]和[Mn]均可發(fā)生反應(yīng),在1 600 ℃下反應(yīng)的DGq列于表1中。

        表1 相關(guān)化學(xué)反應(yīng)熱力學(xué)數(shù)據(jù)表

        相對于純O2射流,在頂吹射流中混摻部分CO2有利于降低轉(zhuǎn)爐火點區(qū)溫度,實現(xiàn)煙塵產(chǎn)量降低?;鞊紺O2降低轉(zhuǎn)爐火點區(qū)溫度的原因在于CO2在煉鋼過程中的吸熱特性,CO2在氧化煉鋼過程中熱效應(yīng)的表現(xiàn)主要由以下兩部分組成:

        (1)室溫條件下的CO2進入高溫鐵水中的物理吸熱;

        (2)CO2與鋼液中[C]、Fe(l)反應(yīng)為吸熱反應(yīng),與其他元素反應(yīng)為微放熱反應(yīng)。

        根據(jù)(1),計算噴吹CO2的物理吸熱量的公式如式(1)所示:

        (1)

        式中:T為冶煉溫度,K;Q為從室溫25 ℃到達冶煉溫度T過程中吸收的物理熱,J·mol-1;cp為CO2的比熱容,J·mol-1·K-1。

        CO2的比熱容與溫度的關(guān)系式為[10]

        cp=26.75+42.258×10-3T-14.25×10-6T2

        (2)

        根據(jù)式(1)和式(2)可得:當升溫至1 600 ℃時,CO2吸收的物理熱為

        10-6T2dT=83.29 kJ/mol

        噴吹CO2和O2的混合氣體時,CO2會與熔池中[C]、[Si]、[Mn]、Fe(l)等元素發(fā)生氧化還原反應(yīng),反應(yīng)伴隨著吸放熱,CO2與鋼液中元素反應(yīng)的熱效應(yīng)可通過式(3)來計算:

        (3)

        式中:ΔH為溫度為T時CO2與元素的化學(xué)反應(yīng)熱,J·mol-1;ΔH298為溫度為25 ℃時CO2與元素的化學(xué)反應(yīng)熱,J·mol-1;Δcp為反應(yīng)中各物質(zhì)的比熱容,J·mol-1·K-1。

        1.2 COMI煉鋼工藝對熔池攪拌的影響

        頂吹CO2和O2的混合射流相對于頂吹O2更有利于熔池的攪拌,減少混勻時間,改善熔池的動力學(xué)條件,其原因有以下兩點。一是根據(jù)表1中常見元素的反應(yīng)方程式可知,相對于O2,CO2與熔池中元素反應(yīng)的產(chǎn)物均有氣體生成,生成的氣體將從反應(yīng)界面排出到煙氣中,在氣體運動的同時,促進熔池攪拌;二是根據(jù)之前魏國立等人[11]的研究,在頂吹O2射流中混合CO2雖然幾乎不能增加射流的速度大小,但可以達到更高的動壓,說明混合CO2的頂吹射流有更強的沖擊動能,從而有利于熔池的攪拌,減少混勻時間。從以上兩點分析,頂吹CO2可以改善熔池攪拌的動力學(xué)條件,從而有利于轉(zhuǎn)爐終點碳氧反應(yīng)更接近平衡狀態(tài),降低渣中(FeO)含量。

        2 120 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐應(yīng)用COMI煉鋼工藝的工業(yè)試驗

        2.1 工業(yè)試驗方案

        噴吹CO2試驗方案如表2所示,在進行CO2頂吹試驗時,制定了相應(yīng)的O2頂吹流量設(shè)定,氧氣流量的大小主要根據(jù)現(xiàn)場金屬料氧氣消耗的平衡計算。將冶煉全過程分為前、中、后3個時期,本研究的試驗爐次共403爐,常規(guī)冶煉爐次193爐。

        表2 噴吹CO2試驗方案

        2.2 試驗條件

        鐵水和廢鋼的主要成分和溫度如表3所示,試驗爐次鐵水的[Si]含量比較高,這會對渣量造成一定的影響,石灰的加入量增加,渣量在一定程度上會增加。常規(guī)爐次的鋼水平均溫度要大于試驗爐次,主要受冷料加入量的影響。

        表3 鐵水、鋼液的主要成分和溫度

        2.3 工業(yè)試驗結(jié)果分析

        2.3.1 粗灰產(chǎn)量分析

        圖1顯示了不同冶煉模式下轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的粗灰產(chǎn)量的分布情況,從圖1中可以得到CO2噴吹爐次的粗灰量要低于常規(guī)爐次,試驗爐次的粗灰產(chǎn)量比原工藝降低了95.42 kg/爐,粗灰產(chǎn)量減少比例為21.4%。粗灰產(chǎn)量減少的主要原因與火點區(qū)溫度的降低有關(guān),CO2與熔池中[C]反應(yīng)為吸熱反應(yīng),火點區(qū)溫度隨CO2用量增加而降低,從而限制金屬鐵的蒸發(fā)。

        圖2顯示了不同冶煉模式下粗灰產(chǎn)量隨轉(zhuǎn)爐終點溫度升高變化的過程,從圖中可以得到原工藝為隨著冶煉終點溫度的升高,粗灰產(chǎn)量是逐漸升高,而試驗爐次的粗灰產(chǎn)量是先升高后降低,且1 650~1 700 ℃的粗灰產(chǎn)量要高于1 550~1 600 ℃的粗灰產(chǎn)量,說明粗灰產(chǎn)量伴隨溫度升高而逐漸增大。產(chǎn)生上述趨勢的原因是終點溫度與反應(yīng)過程溫度相關(guān),終點溫度高則冶煉過程中熔池溫度相對較高,進而產(chǎn)生的煙塵量大。通過對比可知,應(yīng)用COMI煉鋼工藝,可以對熔池溫度進行有效控制,進而有利于粗灰產(chǎn)量的降低。

        圖2 不同終點溫度范圍下的粗灰產(chǎn)量

        2.3.2 渣中鐵損分析

        表4顯示了不同冶煉模式下渣量隨熔池中[Si]含量的改變而變化的情況,從表4中可以得到,隨著熔池中[Si]含量增加,渣量是逐漸增大的。對渣量進行分析,試驗爐次的渣量在不同鐵水[Si]含量階段均大于常規(guī)爐次,其原因主要是試驗爐次不同鐵水[Si]含量階段的出鋼量大,且由表3可知,試驗階段的鐵水[Si]含量大于常規(guī)爐次,所以試驗爐次的渣量較大。通過表4可知,轉(zhuǎn)爐的渣量主要與鐵水的[Si]含量、鋼水產(chǎn)量等因素有關(guān),基于錳元素平衡分析轉(zhuǎn)爐渣量可知,COMI技術(shù)的應(yīng)用對于渣量的產(chǎn)生沒有影響,但是試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),燒結(jié)礦等冷料的消耗量減少了5.93 kg/t。

        表4 渣量計算統(tǒng)計

        圖3(a)和圖3(b)分別顯示了爐渣(FeO)含量、鐵損與鐵水[Si]含量的變化情況,鐵損進行的變化趨勢由爐渣(FeO)含量和渣量等因素共同決定。通過圖3(a)可知,試驗爐次的爐渣(FeO)含量低于常規(guī)爐次,CO2作為弱氧化性氣體,其氧化性弱,且CO2參與冶煉過程的氣泡增殖效應(yīng),可以加強熔池攪拌,有利于渣鋼間的氧化還原反應(yīng),實現(xiàn)爐渣(FeO)降低。雖然,試驗爐次的渣量相對較高,但因FeO含量下降得更加顯著,造成噸鋼渣中的鐵損小于常規(guī)爐次,尤其是當鐵水中[Si]含量在0.4%~0.6%,試驗爐次的鐵損相比常規(guī)爐次降低了0.37 kg/t。另外,隨著熔池中[Si]含量增加,鐵損是先增加后減少的,這種趨勢由爐渣(FeO)含量和造渣劑加入量等多種因素共同控制。

        圖3 不同鐵水[Si]范圍下渣中FeO含量和噸鋼鐵損情況

        2.3.3 噸鋼鐵損減少分析

        在冶煉過程中,鋼鐵料的損失主要來自渣中的鐵損、轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)帶走的煙塵損失、操作不當噴濺造成的鐵損等。本次研究中主要分析了爐渣和除塵灰造成的鐵損,以及含鐵原料燒結(jié)礦消耗量變化對于鐵損的影響。

        通過圖1可知,試驗爐次每爐的粗灰產(chǎn)量要比常規(guī)爐次低95.42 kg,實現(xiàn)粗灰產(chǎn)生量降低0.8 kg/t,經(jīng)檢測粗灰TFe含量為63%,核算試驗爐次除塵灰減少造成的鐵損降低0.5 kg/t。

        對轉(zhuǎn)爐全爐次的渣樣進行分析,試驗爐次爐渣(FeO)含量平均為11.58%,常規(guī)爐次爐渣(FeO)含量平均為12.19%。結(jié)合表3顯示結(jié)果,試驗爐次和常規(guī)爐次的平均渣量分別為10.12 t和9.21 t,因試驗爐次的平均出鋼量為126.30 t,常規(guī)爐次的平均出鋼量為119.59 t,經(jīng)過計算可知,試驗爐次和常規(guī)爐次爐渣鐵損分別為9.38 kg和9.28 kg,則試驗爐次的爐渣鐵損降低了0.1 kg/t。

        冷卻劑加入量分析可知,試驗爐次的燒結(jié)礦消耗量減少了5.93 kg/t,主要是由于CO2的冷卻效果和增強攪拌共同作用的結(jié)果,取燒結(jié)礦中鐵的回收率為38%,則試驗爐次的冷卻劑減少造成的鐵損降低2.25 kg/t。

        綜上所述,爐渣、粗灰和冷卻劑影響結(jié)果為,轉(zhuǎn)爐COMI技術(shù)降低鐵損3.54 kg/t。

        3 結(jié) 論

        本文研究了COMI技術(shù)應(yīng)用于120 t轉(zhuǎn)爐冶煉過程鐵損失變化情況,得到以下結(jié)論:

        (1) 粗灰產(chǎn)量伴隨冶煉溫度升高而增加,COMI技術(shù)的平均粗灰產(chǎn)量比常規(guī)爐次減少了21.4%,鐵損失降低0.5 kg/t。

        (2) 用錳平衡法計算轉(zhuǎn)爐煉鋼渣量,渣量隨鐵水中[Si]含量的增加而增加,且COMI技術(shù)的爐渣(FeO)含量降低了0.61%,鐵損失降低0.1 kg/t。

        (3) COMI技術(shù)的成功應(yīng)用后,相比常規(guī)爐次的冶煉指標更好,綜合分析爐渣、粗灰和冷卻劑造成的鐵損失,COMI技術(shù)的鐵損失降低了3.54 kg/t。

        猜你喜歡
        爐次渣量煉鋼
        低碳高錳鋼20Mn2A 精煉過程中夾雜物成分變化研究
        汽車齒輪用滲碳鋼20MnCr5晶粒度的影響因素
        金屬世界(2022年4期)2022-07-29 08:18:42
        轉(zhuǎn)爐煉鋼降低鋼鐵料消耗的生產(chǎn)實踐
        昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:16
        AI煉鋼術(shù)
        鐵水扒渣工藝對轉(zhuǎn)爐冶煉的影響研究
        基于煉鋼的最優(yōu)爐次計劃模型構(gòu)建研究
        轉(zhuǎn)爐高效低成本智能煉鋼新技術(shù)應(yīng)用
        山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:11:58
        人機協(xié)同的柔性作業(yè)車間煉鋼—連鑄重調(diào)度方法
        自信滿滿的煉鋼工
        中國工運(2018年8期)2018-08-24 10:16:18
        開發(fā)建設(shè)項目棄渣場堆渣量探討
        私人毛片免费高清影视院| 91视频爱爱| 欧美一区波多野结衣第一页| 欧美国产日本精品一区二区三区 | 亚洲最大成av人网站| 精品国产91久久综合| 极品粉嫩小仙女高潮喷水视频| 国产大学生自拍三级视频 | 久久精品女人av一区二区| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 国产成人无码一区二区在线播放| 国产午夜福利小视频合集| 香蕉视频一级| 久久激情人妻中文字幕| 免费观看在线视频播放| 人人爽久久久噜人人看| 成 人 免费 在线电影| 欧美人与动牲交片免费| 美腿丝袜av在线播放| 美女人妻中出日本人妻| 一夲道无码人妻精品一区二区| 国产一区a| av无码电影一区二区三区| 国产一区二区三区av观看| 一本久道竹内纱里奈中文字幕| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 欧美日本国产va高清cabal| 久久精品国产亚洲AV成人公司| 国产喷白浆精品一区二区豆腐| 亚洲精品人成中文毛片| 国产精品无码a∨精品影院| 午夜福利视频男同女同| 国产精品成人一区二区在线不卡| 欧美69久成人做爰视频| 亚洲V日韩V精品v无码专区小说| 久久久久久久国产精品电影| 成人大片在线观看视频| 蜜臀久久99精品久久久久久| 亚洲精品无播放器在线播放| 亚洲最大成av人网站| 亚洲女同高清精品一区二区99|