卞澤宇, 喬 芳
(潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 山西 長治 046000)
近幾年,我國的煤炭產(chǎn)量依舊持續(xù)上漲,在未來的幾年煤炭資源仍然作為國內(nèi)主要能源地位不會改變。由于煤礦機(jī)電設(shè)備較為落后,從而就導(dǎo)致了低生產(chǎn)率、高勞動強(qiáng)度以及高作業(yè)風(fēng)險等問題。因此,盡量提升井下工作面的自動化程度、降低一線工人的數(shù)量,最終形成井下“無人值守”的目標(biāo),將成為未來煤炭行業(yè)主要的發(fā)展方向。以山西某礦一次采全高工作面為對象,將自動化技術(shù)應(yīng)用到采煤機(jī)的控制工作以及監(jiān)測系統(tǒng)中,實現(xiàn)了工作面生產(chǎn)的自動化,在一定程度上提升了該企業(yè)的生產(chǎn)效率。
記憶截割技術(shù)就是采煤機(jī)的滾筒在運行過程中可自行調(diào)整,隨著回采工作面的推進(jìn)可進(jìn)行上升或下降的動作[1]。主要原理如圖1 所示,將回采空間看作是一個立體的三維模型,X 方向為采煤機(jī)牽引方向,Y方向為采煤工作面推進(jìn)方向,Z 方向為截割滾筒高度調(diào)整方向,依照坐標(biāo)記錄滾筒截割軌跡,并自動控制采煤機(jī)循環(huán)上一次的截割動作,這個過程被稱作記憶截割。但是,目前應(yīng)用到實際中的記憶截割技術(shù)還有很多的不足,主要有以下原因:現(xiàn)有的記憶截割技術(shù)無法適應(yīng)煤層賦存的復(fù)雜地質(zhì)條件;再者,由于煤層頂?shù)装宕嬖谙鄬σ苿拥那闆r,這會導(dǎo)致滾筒在截割第二刀的時候與第一刀的軌跡不一致,甚至?xí)斐山佚X的損壞。
圖1 采區(qū)煤層分布示意圖
綜合以上分析,傳統(tǒng)的記憶截割技術(shù)還有一定的局限性,不能準(zhǔn)確地識別煤巖層的分界,所以有必要對現(xiàn)有的記憶截割技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
在采煤機(jī)的截割過程中,要對記憶截割信號進(jìn)行采集,若相鄰兩次采樣間隔時間過短,會降低系統(tǒng)控制器的處理速度,如果相鄰兩次采樣時間過長,又會使得計算的誤差過大。因此,當(dāng)完整記憶采煤機(jī)的截割軌跡后,從第j(j=i+1)個循環(huán)算起,之后的工作循環(huán)都讓采煤機(jī)保持自動控制狀態(tài)。依照其自身存在的地點Xi,采煤機(jī)會對搖臂的高度以及機(jī)組的牽引速度進(jìn)行自動化調(diào)節(jié),從而重復(fù)上一個循環(huán)留下的截割軌跡。且若采煤機(jī)在截割過程中遇到矸石,系統(tǒng)會對矸石的尺寸進(jìn)行判斷,如果矸石尺寸過大就會采用截割躲避策略,經(jīng)由多種傳感器的數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)展開檢測,同時更改此循環(huán)的截割軌跡;如果尺寸過小則會對矸石進(jìn)行強(qiáng)行切割動作。
該技術(shù)主要采用光柵技術(shù)原理,位移檢測可由光柵感應(yīng)。通常,采煤機(jī)位置測量控制系統(tǒng)主要由光柵感應(yīng)器和光柵位移傳感器所構(gòu)成。在這種處理過程中,主燈與指示燈之間可彼此重疊融合,產(chǎn)生強(qiáng)大的重疊光。再經(jīng)過相干疊加后光源的輻射,形成較強(qiáng)的莫爾條紋,接著再經(jīng)過相應(yīng)排列的電子光學(xué)元件接收條紋,再轉(zhuǎn)換成相互正交的電壓信號。這兩個電壓信號作為后期處理所需的原始信號,最后通過傳感器對信號進(jìn)行電路進(jìn)一步分析,確定采煤機(jī)的具體位置。
在判斷采煤機(jī)的位置后,有必要對其運行狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控。其運行是否安全穩(wěn)定,直接關(guān)系到煤礦企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)收入。因此,采煤機(jī)要相對較強(qiáng)的適應(yīng)性以及運行平穩(wěn)性。一般情況下,采煤機(jī)監(jiān)控參數(shù)對象大致可分為內(nèi)部參數(shù)和外部參數(shù)。其中,內(nèi)部參數(shù)的監(jiān)測主要是關(guān)于機(jī)器運行的一些數(shù)據(jù)參數(shù),如采煤機(jī)的溫度;外部參數(shù)的監(jiān)測主要是通過設(shè)置在采煤機(jī)外部的傳感器來獲得某些數(shù)據(jù)參數(shù)的具體信息,如瓦斯?jié)舛萚2],如圖2 所示,為采煤機(jī)的運行狀態(tài)監(jiān)測參數(shù)示意圖。
圖2 采煤機(jī)的運行狀態(tài)監(jiān)測參數(shù)示意圖
2.3.1 外部參數(shù)的監(jiān)測
1)工作面的瓦斯?jié)舛却笮?。主要?jīng)由技術(shù)較為完備的瓦斯?jié)舛葌鞲衅?,將采集到的輸出電信號或者光信號傳輸?shù)絇LC 控制器中,通過控制器的處理將其反饋到地面遠(yuǎn)程監(jiān)控中心,以便工作人員及時處理。
2)工作面的傾角大小。工作面推進(jìn)方向和推進(jìn)方向有一定的傾角。然而,在自動監(jiān)測系統(tǒng)中,主要監(jiān)測以下兩個角度,即采煤機(jī)的搖臂中心軸線與水平面夾角α、采煤機(jī)作業(yè)面沿前進(jìn)方向的傾角β。利用采煤機(jī)高調(diào)整的計算公式和已知設(shè)備參數(shù)相結(jié)合,即可得出更準(zhǔn)確的采煤機(jī)采高H 的推導(dǎo)式[3],如圖3 所示,為采煤機(jī)在一定水平條件下的調(diào)高模型。
圖3 采煤機(jī)在水平條件下的調(diào)高模型
但在工程實踐中,工作面底板巖層往往處于不理想的水平狀態(tài),且存在一定的傾角即β,同時角θ 的大小難以測量,所以要換一種思路:經(jīng)由實際測量可以得到搖臂與水平面夾角α,當(dāng)搖臂處于水平面之上時該角度為正,反之則為負(fù),所以α=θ+β,進(jìn)而推出θ=α-β。因此,采煤機(jī)采高H 的表達(dá)公式如下:
式中:ΔL 為搖臂與機(jī)身的連接點到支腿中心的水平距離,mm;H1、ΔH1、L、ΔL、R 均表示采煤機(jī)的固定結(jié)構(gòu),通過核對采煤機(jī)型號獲得,ΔH1一般取0;α、β 的取值可正可負(fù),都是通過監(jiān)測系統(tǒng)相對地標(biāo)水平測量獲得。
2.3.2 內(nèi)部參數(shù)監(jiān)測
1)采煤機(jī)電機(jī)電流監(jiān)測。考慮到電流流經(jīng)電機(jī)時會出現(xiàn)熱效應(yīng),此現(xiàn)象能夠使得電機(jī)表面的溫度上升從而燒毀電機(jī)。因此要對采煤機(jī)運行過程中的電流大小進(jìn)行實時監(jiān)測。采用電流傳感器收集牽引部及截割部電機(jī)的電流模擬量,并將其傳輸?shù)絇LC 控制器中進(jìn)一步處理,從而可得知電流量的大小,以便于工作人員及時處理。
2)高速軸溫度監(jiān)測??紤]到電機(jī)運行空間小,當(dāng)驅(qū)動電機(jī)為牽引部分和切割部分供電時,產(chǎn)生的功率往往比較大,進(jìn)而電機(jī)的高速軸就會產(chǎn)生較高的溫度。所以要在該位置增設(shè)溫度傳感器,實時采集電機(jī)主軸的溫度大小保障軸承不會由于溫度高而損壞。
山西某礦901 工作面為9 號煤層三采區(qū)大采高綜采工作面,走向長1 084 m,傾斜長220 m。工作面地質(zhì)儲量210 萬t,煤層可采儲量180 萬t。其中9 號煤層最大煤層厚度6.52 m,最小煤層厚度6.25 m,平均厚度6.43 m,煤層平均傾角7°,賦存地質(zhì)條件相對穩(wěn)定,構(gòu)造簡單。然而,煤層的結(jié)構(gòu)極其復(fù)雜,其中存在不穩(wěn)定的矸石3 層,上層矸石厚度為0.13 m,中間矸石厚度為0.12 m,下部矸石厚度為0.13 m,如圖4 所示,為工作面的布置示意圖。
圖4 工作面的布置示意圖
901 工作面應(yīng)用的采煤機(jī)型號為SL-1000,這種型號的采煤機(jī)其功率可達(dá)2 390 kW,一次采全高可達(dá)7.2 m??紤]到煤層的復(fù)雜結(jié)構(gòu),因此采用傳統(tǒng)的記憶截割技術(shù)達(dá)不到生產(chǎn)要求,因此,將本文改進(jìn)后的記憶截割技術(shù)以及運行狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用到該型號采煤機(jī)中。它可以根據(jù)實際情況設(shè)計切割軌跡,并通過監(jiān)測數(shù)據(jù)實時調(diào)整開采高度,真正實現(xiàn)了采煤機(jī)的全自動操作。
本文將自動化技術(shù)應(yīng)用到了采煤機(jī)的控制工作中,在對傳統(tǒng)控制技術(shù)改進(jìn)之后,又對采煤機(jī)的監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計,在一定程度上減少了井下的工作人員數(shù)量的同時又增加了工作面的回采率。此技術(shù)的成功應(yīng)用,為相關(guān)企業(yè)提供了很好的實踐模型,為從事相關(guān)研究的專家學(xué)者指明了研究方向。