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        基于以太網(wǎng)的礦用帶式輸送機遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)研究

        2024-01-04 11:53:50李明軒
        機械管理開發(fā) 2023年11期
        關(guān)鍵詞:模擬量帶式以太網(wǎng)

        李明軒

        (山西澤州天泰能源有限公司, 山西 晉城 048000)

        0 引言

        帶式輸送機的結(jié)構(gòu)原理決定了特別適合散裝物料的運輸,因此在煤礦領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用,它的作用主要是對煤礦物料進行長距離運輸[1]。然而煤礦領(lǐng)域的工作環(huán)境非常復(fù)雜,帶式輸送機運行過程中難免會出現(xiàn)各類故障問題,影響其運行穩(wěn)定性[2]。控制系統(tǒng)作為輸送機的重要構(gòu)成部分,其性能會直接影響運行可靠性和穩(wěn)定性[3]。針對輸送機的控制系統(tǒng),很多技術(shù)人員和學(xué)者開展了一定的研究,取得了很好的成果,在促進輸送機控制系統(tǒng)國產(chǎn)化方面起到了很大的作用[4]?;诖嗽谝延醒芯砍晒幕A(chǔ)上,結(jié)合煤礦帶式輸送機的特點,基于工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)設(shè)計了輸送機的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),將其應(yīng)用到工程實踐中,達(dá)到了預(yù)期效果。

        1 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)整體方案設(shè)計

        1.1 三維模型建立

        研究的帶式輸送機系統(tǒng)總輸送長度為570 m,同時由3 臺設(shè)備進行輸送,如圖1 所示為煤礦中使用的帶式輸送機遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的整體方案框圖??梢钥闯觯刂葡到y(tǒng)以S7-1200 型PLC 控制器為核心。利用速度傳感器及各類保護傳感器,對帶式輸送機運行過程中的狀態(tài)數(shù)據(jù)信息進行實時采集,并上傳至控制器中進行綜合分析處理,其中保護傳感器包括斯帶、煙霧、跑偏、溫度、電流等傳感器??刂破鞲鶕?jù)處理結(jié)果,對帶式輸送機系統(tǒng)中的3 臺電機及其配套的變頻器進行遠(yuǎn)程控制,達(dá)到實時調(diào)節(jié)設(shè)備運行狀態(tài)的效果。同時控制器與上位機連接,將數(shù)據(jù)實時上傳至上位機中進行存儲,在監(jiān)控大屏上顯示相關(guān)數(shù)據(jù),工作人員能實時掌握帶式輸送機的運行狀態(tài)。

        圖1 提升機天輪的結(jié)構(gòu)示意圖

        1.2 數(shù)據(jù)傳輸方式

        1.2.1 上位機與控制器之間的數(shù)據(jù)傳輸

        對于遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)而言,上位機與控制器之間的數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性會影響系統(tǒng)的正常工作[5]??紤]到煤礦環(huán)境比較復(fù)雜,容易受到外部環(huán)境因素的干擾。因此,在控制器與上位機之間利用數(shù)據(jù)傳輸比較穩(wěn)定的工業(yè)以太網(wǎng)進行通信,具體的通信協(xié)議為Modbus/TCP。

        工業(yè)以太網(wǎng)的Modbus/TCP 通信協(xié)議共分為5 個層級,其中第1 層為以太網(wǎng)物理層,作用是提供設(shè)備的物理接口;第2 層為CSMA/CD IEEE802.3,作用是對硬件地址數(shù)據(jù)幀進行格式化處理,第3 層為IP,作用是生成一個IP 報文包,屬于32 位數(shù)據(jù);第4 層為TCP,作用是傳輸、調(diào)度、重發(fā)、查錯、連接以及端口服務(wù);第5 層為應(yīng)用層,作用是構(gòu)建協(xié)議的報文。

        1.2.2 控制器與傳感器、變頻器之間的數(shù)據(jù)傳輸

        對于距離比較近的控制器與傳感器、變頻器之間的數(shù)據(jù)通信,目前應(yīng)用較多的是RS-232 和RS-485通信,兩者都有較好的實踐效果。實踐經(jīng)驗表明,后者的通信穩(wěn)定性比前者相對要高,因此本控制系統(tǒng)利用后者來建立控制器與傳感器、變頻器之間的數(shù)據(jù)通信。最大的傳輸距離和傳輸速率分別可以達(dá)到1 200 m和10 Mbit/s。

        2 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)設(shè)計

        2.1 電氣控制系統(tǒng)設(shè)計

        遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中主要電氣元器件和設(shè)備的原理及其相互聯(lián)系,需要利用電氣原理圖來表示,帶式輸送機的電氣原理,采用的是三相四線制連接方式。另外,為了保障電氣運行安全,在帶式輸送機前面的火線和零線中間增加設(shè)置了開關(guān)電源,特殊情況下可以利用電源進行斷電,確保設(shè)備及人員的安全。

        2.2 I/O 接口統(tǒng)計及其分配

        遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中的S7-1200 型PLC 控制器需要接收各類傳感器及開關(guān)量的狀態(tài)數(shù)據(jù),還要向變頻器等下達(dá)控制指令,因此需要準(zhǔn)確統(tǒng)計I/O 口的數(shù)量。結(jié)合帶式輸送機實際情況,傳感器的類型主要分為三類,分別為開關(guān)量輸入、模擬量輸入和開關(guān)量輸出。其中,開關(guān)量輸入需要的I/O 接口數(shù)量包括跑偏6 個,煙霧、打滑、撕帶分別為3 個,啟動和停止分別為1 個,急停為3 個;模擬量輸入需要的I/O 接口數(shù)量包括模式切換和溫度檢測各1 個,電流檢測3 個;開關(guān)量輸出需要的I/O 接口數(shù)量包括拉緊裝置和超溫灑水各1 個,狀態(tài)指示燈3 個。綜合以上共計需要30 個I/O 接口。

        系統(tǒng)中使用的控制器型號為S7-1200,對應(yīng)的CPU 型號為CPU-1214C。但該CPU 自帶的I/O 接口數(shù)量不夠其實際使用,因此需要增加開關(guān)量模塊、模擬量輸出模塊和開關(guān)量輸出模塊各1 個,分別為16位的SM1221 塊、4 位的SM1231 模塊和8 位的SM1222 模塊,如圖2 所示為控制器中CPU-1214C 模塊的接線圖。

        圖2 控制器中CPU-1214C 模塊的接線圖

        2.3 模擬量轉(zhuǎn)換

        利用部分傳感器檢測得到的是模擬量信號,無法直接輸入到控制器中,首先需要將其轉(zhuǎn)換成為數(shù)字量信號才能使用[6]。以溫度傳感器的數(shù)據(jù)處理過程為例進行介紹,如圖3 所示為溫度數(shù)據(jù)處理功能程序。

        圖3 溫度數(shù)據(jù)處理功能程序

        利用溫度傳感器檢測得到的模擬量信號首先需要經(jīng)過線性光偶HCNR200 形成的隔離電路中,作用是將其與控制器進行隔離,保障電路的運行穩(wěn)定性,然后進入SM1231 模塊中進行模擬量轉(zhuǎn)換。溫度傳感器輸出的模擬量信號為4~20 mA 的電流信號。經(jīng)過處理后可以得到0~27 648 的數(shù)字量信號。其中0 對應(yīng)的溫度為0 ℃,27 648 對應(yīng)的是100 ℃。

        3 PLC 控制器主要工作程序設(shè)置

        設(shè)計的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)自動控制和手動控制,以下主要介紹系統(tǒng)自動運行時的基本控制流程圖。如圖4 所示為帶式輸送機遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的自動控制基本流程圖。由圖4 可知,控制系統(tǒng)開始運行后,首先對自身狀態(tài)進行自檢,確保能正常工作后進入運行狀態(tài),啟動帶式輸送機按鈕。首先啟動3 號帶式輸送機,延時5 s,一切正常后啟動2 號帶式輸送機,延時10 s,一切正常后啟動1 號帶式輸送機。完成設(shè)備啟動工作后,運行過程中利用傳感器監(jiān)測輸送機系統(tǒng)的狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)存在故障問題,立即啟動故障處理程序,依次停止1 號、2 號和3 號帶式輸送機,中間分別延遲5 s 和10 s。當(dāng)帶式輸送機需要停止工作時,按下停止按鈕,1 號、2 號和3 號帶式輸送機依次停止運行,中間分別延遲5 s 和10 s。

        圖4 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的自動控制基本流程

        4 控制系統(tǒng)的應(yīng)用分析

        根據(jù)上文設(shè)計的帶式輸送機遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)整體方案,將其應(yīng)用到煤礦工程實踐中,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試,確保系統(tǒng)能夠正常運行,各項功能都能正常實現(xiàn)以后,正式投入應(yīng)用。

        截至目前,該遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)在工程中的應(yīng)用時間已經(jīng)超過15 個月。運行期間對系統(tǒng)基本情況進行觀察記錄,發(fā)現(xiàn)整體運行良好,未出現(xiàn)故障問題,可以對輸送機的運行狀態(tài)進行遠(yuǎn)程、實時、準(zhǔn)確、可靠的監(jiān)控,并結(jié)合實際情況對運行狀態(tài)進行調(diào)整。通過對應(yīng)用系統(tǒng)前后的設(shè)備故障率進行對比,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的成功實踐應(yīng)用,使得帶式輸送機的故障率下降了50%以上,為設(shè)備的穩(wěn)定可靠運行以及煤礦開采效率的提升奠定了堅實基礎(chǔ),為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了很好的安全效益和經(jīng)濟效益。

        5 結(jié)論

        對煤礦帶式輸送機的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)進行了研究,所得結(jié)論主要有:

        1)系統(tǒng)主要原理是利用傳感器對帶式輸送機的運行狀態(tài)進行檢測。利用S7-1200 型PLC 控制器分析設(shè)備運行狀態(tài),并下達(dá)指令對輸送機系統(tǒng)運行過程進行控制,保障設(shè)備運行穩(wěn)定和安全。

        2)控制器與上位機之間屬于長距離數(shù)據(jù)傳輸,選用工業(yè)以太網(wǎng),控制器與傳感器、變頻器之間屬于短距離傳輸,選用性能穩(wěn)定的RS-485 通信協(xié)議。

        3)將遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)部署到煤礦工程實踐中,通過連續(xù)15 個月時間的現(xiàn)場應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)效果良好,設(shè)備故障率降低50%以上,安全效益和經(jīng)濟效益顯著。

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