于 鑫
(山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 陽(yáng)泉 045000)
《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出,要使我國(guó)的原煤入洗率比例達(dá)到80%以上。山西是全國(guó)煤炭產(chǎn)煤大省和全國(guó)煤炭出口量的主要來(lái)源。山西選煤廠的選煤系統(tǒng)一般都是重介淺槽法進(jìn)行選礦,此技術(shù)具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、洗選效率高等優(yōu)點(diǎn),但其缺點(diǎn)是設(shè)備磨損嚴(yán)重,配品配件更換頻繁,洗選效率提高受到限制。根據(jù)洗煤廠洗選實(shí)際情況,對(duì)淺槽分選機(jī)洗選藝進(jìn)行了改進(jìn),達(dá)到了降低設(shè)備損耗和降低維護(hù)費(fèi)用的目的。
重介淺槽分選機(jī)所用的分選原理一般都是阿基米德原理,其主要是借助渣漿泵把密度在(1.80±0.02)kg/L 范圍內(nèi)的重介質(zhì)懸浮液變?yōu)樯仙髋c水平流的方式輸入到分選槽內(nèi),通過(guò)上升流可以讓物料進(jìn)行分散,通過(guò)水平流可以讓物料輸送。槽內(nèi)的原料煤塊會(huì)依據(jù)密度的不同自動(dòng)進(jìn)行分層,其中精煤(輕產(chǎn)物)會(huì)進(jìn)行上浮,精煤在水平流的帶動(dòng)下會(huì)經(jīng)溢流堰最終排出;一些矸石等(重產(chǎn)物)會(huì)自動(dòng)下沉,最終從刮板自動(dòng)排出[1-2]。
選煤廠所用的重介淺槽分選機(jī)結(jié)構(gòu)相對(duì)比較復(fù)雜,其一般主要由槽體部分、頭輪部分、過(guò)渡輪部分、尾輪部分、刮板部分、電機(jī)部分、鏈條部分以及減速機(jī)部分等8 部分組成,圖1 為重介淺槽分選機(jī)的主要構(gòu)造,該分選機(jī)的供介方式主要為水平流供介與上升流供介,山西陽(yáng)煤集團(tuán)某礦選煤廠采用的淺槽重介分選機(jī)為DMB8013 型淺槽分選機(jī),其處理量為800 t/h,具備的介質(zhì)循環(huán)量可達(dá)到2000m3/h,刮板寬度為1370mm,實(shí)際最大排矸量可達(dá)到300 t/h,EP值為0.03。
圖1 淺槽重介分選機(jī)具體構(gòu)造
洗煤廠重介淺槽分選設(shè)備采用一般比較常見(jiàn)的淺槽分選機(jī),其寬度5 400 mm,葉片寬度1 524 mm。本裝置具有良好的洗礦效率和排矸量大的優(yōu)勢(shì)。但其最大的缺點(diǎn)是底板和驅(qū)動(dòng)鏈之間的磨損問(wèn)題比較嚴(yán)重,由于在運(yùn)行過(guò)程中,鏈條是通過(guò)滑道進(jìn)行傳動(dòng),兩者之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)比較高。損失最大的是尾部L 型滑道和中間的圓弧滑道,經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),平均損壞和更換周期約3 個(gè)多月,每套裝置每年的耗材約217 700元,大大增加了運(yùn)行費(fèi)用[3-4]。
技術(shù)革新具體措施主要是將鏈條與滑軌的摩擦驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為鏈輪式的滾動(dòng)式驅(qū)動(dòng),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)。
對(duì)鏈板和滑道的磨擦傳動(dòng)的改進(jìn)分為兩個(gè)階段,一是尾部滑塊的改裝,二是對(duì)弧段的改型;在升級(jí)改造完成后,既可降低鏈片的磨耗,又可降低淺槽運(yùn)行負(fù)荷。摩擦方式的轉(zhuǎn)變,將滑動(dòng)改為滾動(dòng),降低了工作過(guò)程中的磨損,提高了試用壽命,采用滾輪的方式,同時(shí)降低了配件的使用量,減少了工作人員的維護(hù)工作量[5-6]。
將尾部L 形導(dǎo)軌上的導(dǎo)軌換成鏈輪支承,鏈輪支承采用外置支承的固定措施,并用填料密封,防止填料直接與鏈條輪軸發(fā)生摩擦;在軸上增加一個(gè)保護(hù)套。采用鏈輪和鏈板支承組合的方法,可防止由于槽體內(nèi)部復(fù)雜的環(huán)境而引起的跳鏈,使其復(fù)位困難。盡可能地?cái)U(kuò)大輪寬而不會(huì)對(duì)刮片的連片造成影響,同時(shí)保持與槽盒的緊密接觸,避免脫鏈。為了方便檢修和快速更換,鏈輪采用了分體結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖2 和圖3。
圖2 改造前分選機(jī)機(jī)尾L 型滑道
圖3 改造后分選機(jī)機(jī)尾L 型滑道
在分選機(jī)上,圓弧滑道上的導(dǎo)鏈輪是單側(cè)半軸,既能防止通軸的出料堵塞,又能使兩邊的導(dǎo)輪獨(dú)立牽引旋轉(zhuǎn),有效地防止了鎖頭的脫鏈。鏈輪軸在槽體外側(cè)的兩個(gè)支座,用盤(pán)根式擠壓密封。在鏈輪和原有的滑軌之間采用了異型導(dǎo)軌,并對(duì)全鏈輪進(jìn)行保護(hù),可以有效地阻止煤塊進(jìn)入鏈輪。通過(guò)將鏈輪與實(shí)心輪連接,使鏈條與鏈輪接觸面積增大,從而減少了鏈條軸與鏈輪的磨損[7-8]。由于單輪一次引導(dǎo)會(huì)增大刮板與底板間的空隙,刮板與淺槽底板間的空隙不均勻,造成刮板在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生卡塊、刮板彎曲變形、底板瓷片被擠壓、刮板被刮出、刮板被刮出等問(wèn)題。改變弓形底板的外形,使其底板隨著鏈條的實(shí)際運(yùn)動(dòng)軌跡而轉(zhuǎn)動(dòng),以保證與鏈輪的平行,從而使刮片與底板之間的空隙保持一致。底部留有充分的瓷片貼合空間,使刮刀與基板之間的間隙保持在5 mm 以內(nèi),從而防止了卡塊事故的發(fā)生。分選機(jī)中部弧形滑道改造前后見(jiàn)圖4 和圖5)。
圖4 改造前分選機(jī)中部弧形滑道
圖5 改造后分選機(jī)中部弧形滑道
在升級(jí)改造前,一臺(tái)淺槽鏈條的成本為78 720 元(見(jiàn)表1),其平均壽命為5 個(gè)多月,每年消耗量2.4條,年耗材成本188 928 元;經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,鏈條的損耗顯著減少,壽命提高至10 個(gè)多月,每年消耗量為1.2條,年耗材成本94 464 元,所以單臺(tái)淺槽鏈條每年可結(jié)余成本94 464 元[9]。
表1 單臺(tái)淺槽技改前后耗材使用周期對(duì)比
在進(jìn)行改造之前,每年使用的一臺(tái)淺槽滑道造價(jià)為28 764 元。在升級(jí)改造后,每一條鏈條的年損耗為7 680 元,每年可以實(shí)現(xiàn)21 084 元的結(jié)余。單臺(tái)淺槽分選機(jī)材料結(jié)余合計(jì):94 464(鏈條)+21 084(滑道)=115 548 元。
淺槽滑道的磨損主要發(fā)生在尾部L 型滑道和中間的圓弧滑道上,在將鏈鏈與導(dǎo)軌的摩擦驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為鏈輪式的滾齒驅(qū)動(dòng)后,每隔3 個(gè)月就要進(jìn)行滑道的更換,而技術(shù)改進(jìn)后的每12 個(gè)月才需要進(jìn)行一次;同時(shí)將鏈條的更換周期由5 個(gè)月延長(zhǎng)至10 個(gè)月,大大減輕了工人的勞動(dòng)量,降低了生產(chǎn)中的安全風(fēng)險(xiǎn)。
淺槽作業(yè)中的關(guān)鍵操作失效形式為跳鏈,技術(shù)改造后的導(dǎo)輪在早期就針對(duì)脫鏈問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn),在前端傳動(dòng)鏈輪外直徑上采取了嚴(yán)格的密封性保護(hù),可以防止其跳鏈。經(jīng)過(guò)技術(shù)的優(yōu)化后可以提升日常運(yùn)行的穩(wěn)定性。
本文研究了重介淺槽分選機(jī)的底層鏈條與滑道的摩擦驅(qū)動(dòng)引起的機(jī)械磨耗問(wèn)題,在此基礎(chǔ)上,改變了底層滑道的支承結(jié)構(gòu),采用了鏈輪式支承方式,使滑塊摩擦力變?yōu)殒溳喪降臐L動(dòng)摩擦;它能有效地減小摩擦,減少了零部件的替換次數(shù)及維修費(fèi)用,運(yùn)營(yíng)效益較好。淺槽分選機(jī)的底部滾子鏈輪式結(jié)構(gòu)的優(yōu)選,可在深槽分選機(jī)中得到推廣使用,并可直接用于分級(jí)設(shè)備的生產(chǎn)。