李吉LI Ji;張正陽ZHANG Zheng-yang;江濤JIANG Tao;劉勇LIU Yong;熊峰XIONG Feng
(①中國五冶集團有限公司,成都 610063;②河南理工大學(xué)土木工程學(xué)院,焦作 454001;③中國十九冶集團有限公司,成都610031)
目前城市地下綜合管廊標(biāo)準(zhǔn)段施工多分為導(dǎo)墻和上部結(jié)構(gòu)兩次澆筑,即從下至上,先澆筑底板與導(dǎo)墻,然后再澆筑剩余部分,施工中采用的多為木模板、鋁模板、木塑模板等,這些模板的搭設(shè)、轉(zhuǎn)移、拆卸等均需要較多的人工成本,支模、拆模耗時久,周轉(zhuǎn)效率低,澆筑時易出現(xiàn)漏漿、漲模等現(xiàn)象,拆模后混凝土成型效果較差,易出現(xiàn)錯臺、蜂窩、麻面等質(zhì)量通病[1],且施工時均需要使用對拉螺桿來固定模板,而管廊埋于地下,防水要求較高,對拉螺桿處是管廊滲水、漏水的重災(zāi)區(qū)之一,對拉螺桿處理不好將導(dǎo)致綜合管廊施工完成后出現(xiàn)漏水、滲水現(xiàn)象,造成管廊主體結(jié)構(gòu)內(nèi)鋼筋銹蝕等質(zhì)量問題,嚴重時將影響管廊的使用壽命,后期堵漏費用較高,耗時久,造成整個施工成本增加,并且傳統(tǒng)綜合管廊明挖現(xiàn)澆施工需要大量模板工和架子工,并且需要租賃大量腳手架,施工成本高,效率底[2-7]。目前已有部分工程采用模板臺車來進行管廊施工,但其施工時需采用對拉螺栓固定側(cè)模位置[8-10],施工完成后防水效果不佳,施工質(zhì)量問題較大。且在城市中進行地下綜合管廊施工經(jīng)常封閉交通,需要開挖現(xiàn)有道路,造成施工區(qū)域受限。
基于城市地下綜合管廊施工區(qū)域受限,以及現(xiàn)有地下綜合管廊施工常見問題,本文提出一種采用工具式導(dǎo)墻模板結(jié)合模板臺車利用處理后的灌注樁墻體作為管廊側(cè)墻外側(cè)模板,并利用先施工的導(dǎo)墻結(jié)構(gòu)固定臺車位置,然后采用對稱澆筑的方法進行管廊主體結(jié)構(gòu)施工,實現(xiàn)管廊兩側(cè)免回填,外墻施工無需使用對拉螺栓的施工方法。該方法具有減少開挖量,免除使用對拉螺栓,施工效率高,質(zhì)量好,成本低等優(yōu)點。
本文以國家級管廊第一批試點工程成都市高新區(qū)中和片區(qū)地下綜合管廊工程勘察-施工圖設(shè)計-施工總承包(二批次)三標(biāo)段項目(如圖1 所示)為依托,其中綜合管廊起點樁號k0+309.5,終點樁號k0+960.326,總長約651m。管廊外截面尺寸為12.4×4m,設(shè)有污水、綜合、燃氣、輸水四個倉。其中,污水艙納入DN600 污水管道,燃氣艙納入D219 中壓燃氣管道和D273 次高壓燃氣管道,輸水艙納入DN1000 輸水管道,綜合艙納入DN400 配水管、通信線纜和10kV 電力電纜,其標(biāo)準(zhǔn)段斷面如圖1 所示。
圖1 管廊標(biāo)準(zhǔn)斷面尺寸(cm)
該項目施工位于既有道路下面,一側(cè)為商鋪,一側(cè)為小區(qū)院墻。施工前計劃封閉道路,采用常規(guī)大開挖方式施工,這將導(dǎo)致商鋪無法營業(yè),施工方案受到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門否定,為此,項目部研究決定采用半幅封閉,盡量減少對商鋪的影響,但這就要減小施工區(qū)域的面積。為增加施工環(huán)形道路面積,項目部研究擬采用依靠灌注樁代替外模板方法來減少基坑開挖寬度。開挖斷面如圖2 所示,基坑開挖寬度減小2m。
圖2 管廊標(biāo)準(zhǔn)段施工示意圖
為提升施工質(zhì)量,提高施工效率,較少施工成本,項目部研究擬采用自主研發(fā)的模板臺車作為管廊主體施工工具。
根據(jù)項目提出的綜合管廊施工方法研究思路,建立施工受限區(qū)域現(xiàn)澆地下綜合管廊施工工藝流程如圖3 所示。在施工過程中,重點工藝有灌注樁處理,導(dǎo)墻施工以及模板臺車安裝就位、移動及拆除等。
圖3 管廊施工工藝流程圖
為了提高管廊的施工質(zhì)量,在導(dǎo)墻施工時,項目部研制了輕便的鋼制工具式導(dǎo)墻模板,以提高管廊導(dǎo)墻的施工質(zhì)量,從而提高導(dǎo)墻作為后期模板臺車定位墻體的位置精度。
2.2.1 灌注樁處理措施
一是施工前應(yīng)平整場地,清除雜物,換除表層耕植軟土,保證鉆機底座填土密實,以免產(chǎn)生不均勻沉陷,以保證鉆孔的垂直度。二是正式鉆孔前根據(jù)設(shè)計圖紙和計算坐標(biāo)用全站儀精確放出樁基中心并記錄,減少樁孔偏位。三是土方開挖時盡量保證樁身側(cè)開挖面平整密實,以便于噴錨及安裝防水卷材。
2.2.2 灌注樁樁間處理措施
土方開挖時應(yīng)盡量使樁表面平整,順直。灌注樁的樁間土采用掛網(wǎng)噴射C20 細石混凝土進行支護,網(wǎng)筋為φ8@200×200,加強筋為16@1000。樁間支護鋼筋網(wǎng)固定筋在冠梁施工時進行預(yù)埋,與樁體連接采用在樁體上進行植筋。最終使灌注樁連接形成整片墻體,其表面平整,垂直度復(fù)合要求,提高掛貼防水卷材質(zhì)量。
2.3.1 導(dǎo)墻模板布置
底板模板按20m 長度一套設(shè)計,本管廊一共配置2套,分為兩個工作面,每個工作面配置一套。由兩側(cè)側(cè)模、橫向位移控制裝置、側(cè)墻厚度控制裝置、支撐系統(tǒng)、端頭模等組成,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便。底模側(cè)模每塊長度2.5m,人工拼裝,安放到位后,兩對側(cè)模板用鎖卡撐桿鎖住,鎖卡撐桿按1m 間距布置,使其不變形。每個2.5m 節(jié)段之間用螺栓連接,安裝效果如圖4 所示。其具有安拆效率高,定位精確,成型質(zhì)量優(yōu)等優(yōu)點。
圖4 導(dǎo)墻模板安裝
2.3.2 導(dǎo)墻混凝土澆筑
底板頂面以上75cm 范圍的側(cè)墻部分連同底板一次澆筑,75cm 高的位置設(shè)置施工縫一道,外墻安裝鋼板止水帶。澆筑時可從底板中部空隙位置和側(cè)墻下料。
混凝土澆筑順序:先澆筑底板與墻交角的位置,特別注意底板與墻交角的位置不能留有空洞,待交角位置混凝土灌滿,振搗密實后,再澆筑底板中部位置,一直到底板頂面標(biāo)高一次性澆筑到位。底板部分混凝土澆筑滿后,可停歇20 分鐘,待底板部分混凝土稍微收縮穩(wěn)定后,澆筑側(cè)墻75cm 部分,這樣能控制側(cè)墻部分混凝土壓力過大,致使底板混凝土上浮。底板澆筑混凝土的順序以兩艙為例如圖5所示。該方法進行混凝土澆筑時能夠充分進行振搗,避免導(dǎo)墻模板底部混凝土由于振搗不足導(dǎo)致存在氣泡等質(zhì)量通病。
圖5 導(dǎo)墻混凝土澆筑順序
2.4.1 模板臺車組成
臺車按長度20m 一套設(shè)計,本管廊施工一共配置2套。分為兩個工作面,每個工作面配置一套。每套分4 段組成,一段長度5m,每段結(jié)構(gòu)形式、工作原理一樣,臺車工作時,段與段之間用螺栓連接成一個整體,然后進入工作狀態(tài)。臺車實物照如圖6 所示。
圖6 臺車加工實物圖
2.4.2 模板臺車安裝
2.4.2.1 安裝步驟
綜合管廊底板澆筑完40m 后,混凝土達到強度要求后,在管廊底板上拼裝臺車模板,拼裝時根據(jù)場地條件選擇適當(dāng)噸位的吊車組裝臺車。安裝順序如圖7 所示。
圖7 臺車安裝步驟
2.4.2.2 安裝質(zhì)量的要求
臺車安裝質(zhì)量要求如下:
①臺車所有螺絲須齊全擰緊。
②模板各部位的插銷齊全打緊。
③螺旋螺栓的螺紋部分涂黃油確保旋轉(zhuǎn)自由。
④保證絲杠縱向同一排螺栓轉(zhuǎn)向一致。
⑤接頭無錯臺,前后、左右高差<2mm,臺車中心線與管廊中心線重合誤差<10mm。
2.4.3 預(yù)埋件加固
預(yù)埋件需要固定在臺車模板上,采用定位螺栓進行加固,保障埋件定位準(zhǔn)確牢固,防止混凝土澆筑施工移位。
2.4.4 模板臺車就位
安裝試車后,拉動模板臺車至待澆混凝土段。反復(fù)行走使臺車結(jié)構(gòu)松弛后固定臺車。旋緊螺旋支腿,確保底板落在基礎(chǔ)上。使臺車中線對正管廊中線,然后調(diào)節(jié)頂模、側(cè)模位置,連接好邊模杠,并用插銷卡緊,完成臺車就位。在模型板外表面涂脫膜劑,然后安裝端頭模板。臺車就位示意及工作原理如圖8 所示。
圖8 臺車就位原理
2.4.5 主體結(jié)構(gòu)混凝土施工
臺車就位后,檢測臺車頂板及側(cè)墻模板定位情況,進行側(cè)墻及頂板鋼筋綁扎,控制好鋼筋間距,然后進行混凝土澆筑,澆筑時應(yīng)沿軸線對稱澆筑,確保臺車受力均衡。施工斷面如圖9所示。
圖9 管廊施工斷面
管廊主體結(jié)構(gòu)施工完成,混凝土強度滿足設(shè)計要求后,對綜合管廊的基坑按照路基要求進行回填,達到壓實度標(biāo)準(zhǔn)。
2.4.6 模板臺車拆除
最后一段綜合管廊主體結(jié)構(gòu)施工完畢,混凝土達到拆模強度后,對模板臺車進行拆除,在管廊端頭出渣線路的馬道上平整10m 長的地坪,澆筑10cm 厚的混凝土,混凝土頂面與管廊底板同一平面,模板臺車拆除時向前移動第一個5m 臺車節(jié)段,第一個5m 臺車節(jié)段完全移動到管廊外后,松開節(jié)段連接螺桿,一個5m 臺車節(jié)段與模板臺車分離,然后順序拆除模板臺車的各部件,利用合適噸位的吊車把構(gòu)件吊出基坑,進行入庫處理。以此類推,拆除第二節(jié)段,第三節(jié)段,第四節(jié)段。拆模順序如圖10 所示。
圖10 拆模示意圖
根據(jù)確定的施工方法,項目部制定了相應(yīng)的專項方案,并對模板臺車進行了有限元分析,驗算了各施工工況的受力情況,并根據(jù)分析結(jié)果對模板臺車進行了設(shè)計優(yōu)化,以減輕鋼材用量,降低模板臺車的制造成本,項目的實施過程與效果如圖11-圖13 所示。
圖11 管廊基坑樁體表面處理效果
圖12 項目導(dǎo)墻及主體施工過程
圖13 管廊內(nèi)部施工實施效果
工程施工完成后,混凝土成型質(zhì)量較好,項目使用近兩年,未出現(xiàn)滲水、漏水現(xiàn)象,整體效果較好,獲得了各方好評。
3.2.1 施工速度快
該施工方法采用流水作業(yè),節(jié)省了模板搬運、組裝及支架時間。以20m 為一個標(biāo)準(zhǔn)段,傳統(tǒng)模板施工需5 天,臺車模板僅需2 天,施工工期縮短近60%。
3.2.2 人工成本低
臺車采用軌道運行,無需人工進行搬運和拼裝,以20m 為一個標(biāo)準(zhǔn)段計算,傳統(tǒng)模板工和架子工共需40 個工日,使用臺車模板僅需模板工8 個工日,人工成本降低約80%。
本施工方法適用于施工區(qū)域狹窄,作業(yè)空間受限,無法采用大開挖方式進行施工或采用大開挖施工對交通、市民生活等影響較大等情況。當(dāng)然,對于長距離的線型管廊,使用模板臺車施工的成本更低,更加適用。
4.2.1 主要優(yōu)點
一是采用本方法進行綜合管廊施工,其施工成本,技術(shù)難度、安全風(fēng)險等低于暗挖或盾構(gòu)方法。二是本方法利用混凝土灌注樁作為管廊側(cè)墻外模板,不必進行外模板搭設(shè),節(jié)省該工作的人工、材料等成本。三是本方法施工時無需對拉螺栓,減少管廊側(cè)墻漏水、滲水質(zhì)量問題,防水效果更佳。四是利用模板臺車施工,支撐結(jié)構(gòu)剛度大,模板拼縫少,混凝土外觀質(zhì)量好,施工質(zhì)量有保證。五是特制端頭模板定位橡膠止水帶,施工縫防水質(zhì)量好。六是預(yù)埋件定位于模板臺車之上,更加牢固,成型效果更好。七是管廊側(cè)墻外減少兩側(cè)狹窄空間回填、碾壓工序,避免回填碾壓壓實度不足或與兩側(cè)壓實度不同導(dǎo)致的不均勻沉降風(fēng)險。八是側(cè)墻外防水連接緊密,避免因防水卷材粘貼質(zhì)量不佳導(dǎo)致的側(cè)墻滲水現(xiàn)象。九是利用模板臺車施工,減少了模板施工人員,機械化程度高,流水作業(yè),施工效率高。十是本方法可以減少道路封閉的空間,增加施工區(qū)域作業(yè)面可使用空間。
4.2.2 主要缺點
一是相對大開挖施工成本相對較高。二是對灌注樁的定位及施工要求較高。三是臺車的一次性采購價格較高。
本文針對施工區(qū)域受到限制的城市地下綜合管廊施工方法進行了創(chuàng)新研究,提出了在施工受限區(qū)域采用灌注樁處理結(jié)合工具式導(dǎo)墻模板及模板臺車進行地下綜合管廊施工的新方法,該方法可以提高施工效率,減少施工成本,提高混凝土質(zhì)量,并且避免使用對拉螺栓,有效減少管廊滲水、漏水風(fēng)險。在管廊施工中有很好的推廣價值。