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        Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)喘振故障的排除

        2024-01-03 09:09:40楊福海
        設(shè)備管理與維修 2023年22期
        關(guān)鍵詞:故障

        楊福海

        (中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司,廣東深圳 518000)

        0 引言

        燃?xì)廨啓C(jī)是用于驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、泵和其他外在設(shè)備的動(dòng)力設(shè)備。燃?xì)廨嗊\(yùn)行穩(wěn)定、效率高,且機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、重量輕,已在海上平臺(tái)和陸地天然氣終端大量應(yīng)用,成為保障油田、天然氣終端穩(wěn)定生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。但由于燃?xì)廨啓C(jī)本身結(jié)構(gòu)和邏輯控制復(fù)雜,自動(dòng)化程度高,對(duì)設(shè)備維修人員提出了更高的技術(shù)要求。除日常維護(hù)維修外,排除難度較大的故障,要求維修人員能夠快速、準(zhǔn)確、高效地解決問題,及時(shí)恢復(fù)電網(wǎng)供應(yīng),保障油田的穩(wěn)定生產(chǎn)。

        1 Solar T60 型透平燃?xì)廨啓C(jī)喘振故障案例分析

        某海上平臺(tái)Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)在完成機(jī)組冷洗工作后,啟動(dòng)機(jī)組準(zhǔn)備進(jìn)行并網(wǎng),然而在啟動(dòng)過程中出現(xiàn)異常,機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)振動(dòng)并伴隨低沉的“怒吼”聲,維修人員緊急關(guān)機(jī),使透平啟動(dòng)中斷,現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)透平關(guān)機(jī)報(bào)警,并觸發(fā)延時(shí)鎖定系統(tǒng)。從機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)的振動(dòng)、聲響以及人機(jī)界面顯示器上透平T5 溫度忽高忽低的變化,以及機(jī)組轉(zhuǎn)速不能持續(xù)上升的現(xiàn)象來判斷,初步認(rèn)定機(jī)組在啟動(dòng)過程中發(fā)生了喘振現(xiàn)象。喘振是壓氣機(jī)的一種不穩(wěn)定工作狀態(tài),在喘振狀態(tài)下,壓氣機(jī)中的氣流發(fā)生大幅度的軸向振蕩,同時(shí)還會(huì)伴隨著低頻“怒吼”聲響,使機(jī)組產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng),這種現(xiàn)象通稱為喘振現(xiàn)象。當(dāng)壓氣機(jī)發(fā)生嚴(yán)重喘振時(shí),往往會(huì)導(dǎo)致壓氣機(jī)葉片斷裂,從而可能進(jìn)一步演變成災(zāi)難性事故。在透平機(jī)設(shè)計(jì)中,為了防止發(fā)生喘振,都會(huì)采取一些防喘振措施,包括安裝IGV(Inlet Guide Vanes,可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉)、防喘放氣閥(Bleed Valve)和采用雙轉(zhuǎn)子壓氣機(jī)等。Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)采用了可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉和防喘放氣閥兩種防喘振措施。

        1.1 喘振原因分析

        當(dāng)流經(jīng)壓氣機(jī)的空氣流量減少到一定程度而使壓氣機(jī)運(yùn)行進(jìn)入喘振工況時(shí),整臺(tái)壓氣機(jī)就不能穩(wěn)定工作,此時(shí)空氣流量就會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)(忽大忽?。?,壓力出現(xiàn)脈動(dòng)(忽高忽低)而發(fā)生喘振,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)氣流從進(jìn)氣口倒流出來的現(xiàn)象。通過對(duì)Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和啟機(jī)過程中的邏輯控制分析,得出引起本次喘振現(xiàn)象的原因主要有以下4 個(gè)方面。

        1.1.1 空氣入口過濾器嚴(yán)重污染阻塞

        Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)空氣入口過濾器由兩級(jí)組成,第一級(jí)為濾棉型過濾器,第二級(jí)為圓筒形紙質(zhì)過濾器。在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),第一級(jí)過濾器會(huì)過濾掉空氣進(jìn)氣中較大的灰塵顆粒、油氣和水分,同時(shí)過濾器表面會(huì)逐漸發(fā)黑、表面的附著物成輕微泥巴狀,使得過濾器通透性下降,引起進(jìn)入壓氣機(jī)的空氣流量降低。因此,需要及時(shí)更換過濾器。第二級(jí)過濾器過濾更小的灰塵顆粒,進(jìn)一步凈化進(jìn)入壓氣機(jī)的空氣質(zhì)量。在過濾器下游和大氣之間安裝了過濾器壓差變送器,當(dāng)壓差達(dá)到5 英尺水柱時(shí),變送器觸發(fā)壓差高報(bào)警;當(dāng)壓差達(dá)到7 英尺水柱的上限時(shí),變送器觸發(fā)報(bào)警并使透平機(jī)組停機(jī)。二級(jí)過濾器更換周期為9000 h 或達(dá)到壓差高報(bào)警值。當(dāng)空氣入口過濾器嚴(yán)重污染阻塞時(shí),會(huì)使得進(jìn)入壓氣機(jī)的空氣流量嚴(yán)重下降,流量減少到一定程度會(huì)引起壓氣機(jī)喘振。

        1.1.2 軸流壓氣機(jī)嚴(yán)重污染

        當(dāng)軸流壓氣機(jī)發(fā)生嚴(yán)重污染時(shí),污染物大量附著在壓氣機(jī)葉片上,嚴(yán)重時(shí)將影響進(jìn)入壓氣機(jī)的空氣流量,使得壓氣機(jī)效率下降,性能曲線發(fā)生改變,流量降到一定程度時(shí),將使壓氣機(jī)越過喘振邊界線進(jìn)入喘振工況,從而引發(fā)喘振現(xiàn)象。

        1.1.3 可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉故障

        在啟機(jī)過程中或機(jī)組在低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)(機(jī)組轉(zhuǎn)速Ngp<90%),可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉將處于“關(guān)”位,控制空氣進(jìn)入壓氣機(jī)的角度和流量,防止啟機(jī)過程中和低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)發(fā)生喘振??赊D(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉由液控電磁換向閥、液壓缸、連桿、拉桿等控制和驅(qū)動(dòng)。當(dāng)可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉發(fā)生故障時(shí),如啟機(jī)過程中,該“關(guān)”的時(shí)候“開”,就不能實(shí)現(xiàn)控制進(jìn)氣角度和流量的功能,也就不能起到防喘振作用,從而引起喘振現(xiàn)象的發(fā)生。

        1.1.4 防喘放氣閥故障

        在啟機(jī)過程中,防喘放氣閥應(yīng)處于“開”位(蝶閥全開),減小壓氣機(jī)背壓,防止喘振的發(fā)生。防喘放氣閥由擺動(dòng)驅(qū)動(dòng)器、液控電磁換向閥驅(qū)動(dòng)和控制,當(dāng)防喘放氣閥發(fā)生故障時(shí),如啟機(jī)的過程中,防喘放氣閥處于“關(guān)”位(蝶閥全關(guān)),則不能減小壓氣機(jī)背壓,也就不能起到防喘的作用,從而引起喘振現(xiàn)象的發(fā)生。

        1.2 故障排除方法

        1.2.1 確定故障現(xiàn)象

        通過機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)振動(dòng)并伴隨低沉的“怒吼”聲,以及人機(jī)界面上顯示的T5 溫度忽高忽低的變化和Ngp 轉(zhuǎn)速不能持續(xù)上升的現(xiàn)象來判斷,可以確定透平在啟機(jī)過程中出現(xiàn)喘振現(xiàn)象。

        1.2.2 確定相關(guān)的系統(tǒng)和零部件

        引起喘振的主要系統(tǒng)和零部件為:空氣過濾器、壓氣機(jī)、防喘放氣閥、可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉及其相關(guān)的控制系統(tǒng)。而喘振在啟機(jī)過程中出現(xiàn),各相關(guān)系統(tǒng)和零部件狀態(tài)就是需要仔細(xì)檢查的主要方向。

        1.2.3 測(cè)試

        (1)空氣過濾器是否太臟而造成進(jìn)氣流量過小的判斷。實(shí)際運(yùn)行中,該透平機(jī)組完成冷洗工作的同時(shí),也更換了已經(jīng)較臟的第一級(jí)進(jìn)氣過濾器,而第二級(jí)進(jìn)氣過濾器在線時(shí)間遠(yuǎn)未達(dá)到9000 h。再根據(jù)進(jìn)氣過濾器壓差變送器顯示數(shù)據(jù)來看,壓差實(shí)際為2.2 英尺水柱,壓差值在正常范圍之內(nèi)(0~5 英尺水柱),可以判斷不是因?yàn)檫^濾器太臟而引起進(jìn)氣流量變小。

        (2)壓氣機(jī)是否太臟使進(jìn)氣流量過低原因的判斷。實(shí)際運(yùn)行中,該透平機(jī)剛剛完成冷洗工作,從冷洗的效果看,壓氣機(jī)冷洗使附著在壓氣機(jī)表面的污染物大部分被清洗掉,壓氣機(jī)此時(shí)應(yīng)處于“干凈”的狀態(tài),因此可以判斷不是因壓氣機(jī)太臟引起進(jìn)氣流量變小。

        (3)根據(jù)PLC 邏輯判斷。在啟機(jī)的過程中(轉(zhuǎn)速Ngp<90%和發(fā)電機(jī)負(fù)載≤500 kW),此時(shí)防喘放氣閥應(yīng)處于“打開”狀態(tài),而可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉應(yīng)處于“關(guān)閉”狀態(tài),如圖1 所示。檢查后發(fā)現(xiàn),防喘放氣閥狀態(tài)符合邏輯,但可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉處于“打開”狀態(tài),不符合邏輯,說明可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉發(fā)生了故障。對(duì)可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉進(jìn)行測(cè)試(得電“打開”,失電“關(guān)閉”),發(fā)現(xiàn)可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉不能按邏輯工作。

        圖1 可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉(IGV)和防喘放氣閥(Bleed Valve)梯形圖

        1.2.4 確定故障點(diǎn)

        測(cè)試結(jié)果顯示,可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉不能按邏輯“打開”和“關(guān)閉”,根據(jù)其控制流程圖,發(fā)現(xiàn)可能引起可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉不能動(dòng)作的原因有:FS903-2 過濾器堵塞、L339 電磁液控?fù)Q向閥失效、驅(qū)動(dòng)可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉運(yùn)動(dòng)的液壓缸CYL901 失效、可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉根部卡死在氣缸上等5 種可能,如圖2 所示。通過排查和測(cè)試,發(fā)現(xiàn)是由于電磁液控?fù)Q向閥L339 線圈燒毀,導(dǎo)致?lián)Q向閥不能按照控制邏輯動(dòng)作,從而使可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉不能正常工作。

        圖2 可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉液壓控制回路

        1.2.5 維修后再次測(cè)試

        從電磁閥線圈燒毀的情況來看,線圈已不能修復(fù),更換新的電磁閥線圈,維修后測(cè)試電磁液控?fù)Q向閥功能正常。

        1.2.6 回裝測(cè)試。

        將電磁液控?fù)Q向閥回裝,啟機(jī)測(cè)試,喘振現(xiàn)象消失,機(jī)組運(yùn)行正常,順利帶載并網(wǎng)。

        1.2.7 內(nèi)窺鏡檢查

        針對(duì)喘振故障,啟機(jī)測(cè)試前還需要對(duì)壓氣機(jī)進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,判斷喘振現(xiàn)象的發(fā)生是否已對(duì)壓氣機(jī)葉片造成損傷。嚴(yán)重的喘振會(huì)造成壓氣機(jī)毀滅性的損傷,因此不能盲目啟機(jī)測(cè)試。

        2 燃?xì)廨啓C(jī)常見故障的排除方法和思路探討

        由于燃?xì)廨啓C(jī)本身結(jié)構(gòu)和邏輯控制復(fù)雜,自動(dòng)化程度高,掌握其原理、結(jié)構(gòu)和各大系統(tǒng)功能,是故障排除的理論基礎(chǔ)。而掌握一定的故障排除方法,是保障排故工作快速、準(zhǔn)確、高效和降低維修成本的關(guān)鍵。

        2.1 試錯(cuò)法或更換備件法

        試錯(cuò)法或更換備件法,是一種常被對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)、輔助系統(tǒng)、控制系統(tǒng)不夠了解的維修人員采取的故障排除方法,往往通過對(duì)疑似故障零部件的更換來達(dá)到解決故障的目的。但該方法解決故障速度慢、效率低、消耗材料備件花費(fèi)大,且局限性大,在遇到比較復(fù)雜的、綜合因素引起的故障問題時(shí),往往顯得束手無策。這種試錯(cuò)法顯然不適合結(jié)構(gòu)和邏輯控制復(fù)雜、自動(dòng)化程度高的燃?xì)廨啓C(jī)的故障排除工作。

        2.2 燃?xì)廨啓C(jī)的一般故障排除方法

        結(jié)合案例分析過程,針對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)自身結(jié)構(gòu)、控制等特點(diǎn),總結(jié)其一般故障排除方法,其基本步驟可分為:判斷故障發(fā)生的現(xiàn)象、癥狀和相關(guān)境況,確定相關(guān)的系統(tǒng)和零部件,進(jìn)行測(cè)試,確定故障點(diǎn),找出需維修的零部件,維修后再次對(duì)零部件進(jìn)行測(cè)試,回裝到機(jī)組系統(tǒng)啟動(dòng)測(cè)試等7 個(gè)步驟。在本案例中,首先結(jié)合現(xiàn)象、參數(shù)變化確定了啟機(jī)過程中機(jī)組發(fā)生了喘振現(xiàn)象,找到相關(guān)系統(tǒng)和零部件,判斷啟機(jī)過程中該部件的狀態(tài),判斷部件是否出現(xiàn)異常,再進(jìn)行維修測(cè)試。系統(tǒng)化綜合分析已成為故障分析和排除的一般模式,這種方式具有快速、準(zhǔn)確、效率高等特點(diǎn),符合燃?xì)廨啓C(jī)一般故障排除的要求。

        2.3 利用HMI(Human Message Interface,人機(jī)界面)

        Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)配置有TT 4000 監(jiān)控系統(tǒng)的人機(jī)界面(圖3),能精確地顯示機(jī)組各系統(tǒng)在停機(jī)、啟動(dòng)、并網(wǎng)、帶負(fù)荷、脫網(wǎng)等狀態(tài)下的主要工作參數(shù),幫助相關(guān)人員監(jiān)控、判斷透平發(fā)電機(jī)組的狀態(tài),為維護(hù)、維修和故障排除提供很多的便利。

        圖3 人機(jī)界面透平機(jī)報(bào)警歷史記錄

        2.4 利用PLC 邏輯控制系統(tǒng)

        Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)采用RSLogix 5 PLC 控制系統(tǒng)(新機(jī)組多采用RSLogix 5000),可隨時(shí)調(diào)取相關(guān)的PLC 梯形圖,查看控制邏輯和設(shè)定點(diǎn)參數(shù)等相關(guān)信息,為故障排除提供詳細(xì)的參考依據(jù)(圖4)。

        圖4 Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)可轉(zhuǎn)進(jìn)氣導(dǎo)葉、防喘放氣閥控制邏輯

        3 結(jié)束語(yǔ)

        通過對(duì)Solar T60 型燃?xì)廨啓C(jī)喘振故障的原因分析、故障排查和排除,總結(jié)并找出了適合結(jié)構(gòu)和邏輯控制復(fù)雜、自動(dòng)化程度高的燃?xì)廨啓C(jī)較為科學(xué)的故障排除方法;明確了人機(jī)界面和邏輯控制的重要作用,拓寬了故障排除思路;能夠快速、準(zhǔn)確和高效地解決燃?xì)廨啓C(jī)故障難題,快速恢復(fù)油田電力的供應(yīng),為油田穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。一線維修人員應(yīng)全面了解、掌握、熟悉燃?xì)廨啓C(jī)的系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)和控制邏輯,努力提高自身技能,為油田穩(wěn)定生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。

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