張正生
(潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046204)
費托合成反應生成含有少量固體催化劑的穩(wěn)定蠟,以及活性降低的催化劑,催化劑中含有大量蠟液的渣蠟,這兩種蠟含有的催化劑會影響產(chǎn)品質(zhì)量和加氫裝置的運行,因此利用蠟過濾機組進行截留、吸附的原理進行過濾、分離蠟中含有的催化劑顆粒,過濾后的費托蠟送至加氫工序進行進一步處理。
利用離心力使混合在一起不同相對密度的汽、液、固三相或者液、固兩相物料進入內(nèi)裝螺旋輸送過濾器的轉(zhuǎn)鼓,通過控制螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速和扭矩,使螺旋獲得軸向輸送力,把被分離的固體連續(xù)地推向轉(zhuǎn)鼓小的一端,并利用離心力排出離心機外,液體則從相反方向溢流出轉(zhuǎn)鼓,其差速系統(tǒng)的作用是控制螺旋和轉(zhuǎn)鼓的差速和扭矩。
物質(zhì)在外來磁場的作用下會顯示磁性,這種現(xiàn)象稱為物質(zhì)的磁化。不同物質(zhì)被磁化的程度不同,為此,可將物質(zhì)分為鐵磁性物質(zhì)、順磁性物質(zhì)和抗磁性物質(zhì)。鐵磁性物質(zhì)即使在較弱的磁場中也能被強烈磁化而具有較強的磁性,當取消外來磁場時,被磁化物質(zhì)仍保留一定程度的磁性。順磁性物質(zhì)即使在強磁場中也只能被較弱磁化,一旦取消外來磁場,該物質(zhì)磁性就會消失??勾判晕镔|(zhì)在外來磁場中不但不會磁化,反而會酌損外來磁場。通過磁場的變化,對介質(zhì)內(nèi)的鐵磁性物質(zhì)進行吸收的過程叫電磁過濾。
帶磁介質(zhì)在外加磁場的作用下在表面形成感應磁場,當流體中的磁性顆粒經(jīng)過時被吸附在磁介質(zhì)的表面,達到液固分離的目的;影響分離效果的主要因素有磁感應強度、帶磁介質(zhì)的性質(zhì)和尺寸、顆粒的直徑和磁性、流速、流體黏度等;鐵基催化劑具有鐵磁性,可以通過磁分離方式進行分離。
對于固體含量高于0.5%的物料可以采用錯流過濾,液體物料以軸向進入微孔管內(nèi),在壓力作用下,透過液垂直于軸向穿過微孔管壁而排出,物料中的顆粒被截留在微孔管內(nèi)表面形成濾餅層。與常規(guī)過濾操作不同的是物料流經(jīng)微孔管內(nèi)表面形成的高剪切力可使沉積在內(nèi)表面的濾餅層返回主流體,從而被帶出微孔管,由于過濾導致的顆粒在微孔管內(nèi)表面的沉積速度與流體流經(jīng)內(nèi)表面時產(chǎn)生的剪切力引發(fā)的顆粒返回主體流的速度達到平衡,可使該濾餅堆積層不再無限增厚而保持在一個較薄的穩(wěn)定水平。因此一旦濾餅層達到穩(wěn)定,微孔管滲透速率就在較長一段時間內(nèi)保持相對穩(wěn)定的過濾狀態(tài),這種狀態(tài)稱為錯流過濾。錯流過濾缺點是單位過濾面積透過清液量小,需要增加過濾面積和增大循環(huán)量以提高過濾清液量。
預涂操作是將含有過濾助劑的懸浮液送入過濾器中,經(jīng)過一段時間循環(huán),使助劑在過濾介質(zhì)表面橋架形成一層具有復雜微細孔道的穩(wěn)定過濾預涂層。過濾預涂具有三重作用:篩分作用、深層過濾和吸附作用。在預涂層的作用下,簡單的介質(zhì)表面過濾變?yōu)樯顚舆^濾,產(chǎn)生較強的凈化過濾作用,一方面可以得到較高的過濾精度,另一方面還可預防顆粒堵塞過濾元件孔道。過濾助劑一般選擇化學性質(zhì)穩(wěn)定、對過濾液無污染、除固體能力強、粒度分布好的助劑,工業(yè)常使用的過濾助劑有硅藻土、纖維素、石棉、白土、粉末狀離子交換樹脂等。
過濾器通過預涂循環(huán)形成合格的濾餅,原料蠟通過過濾器時,蠟中的催化劑在吸附和攔截的雙重作用下被截留到涂層表面及內(nèi)部而使原料蠟得到澄清;硅藻土能將顆粒機械地過濾掉,但對“納米”范圍左右能使產(chǎn)品著色的物體是過濾不掉的,而活性白土是一種極性物質(zhì),可以吸附硅藻土無法過濾的微小粒子,并使其脫色。
蠟過濾裝置一般包括四個部分:穩(wěn)定蠟過濾部分、蠟精濾部分、渣蠟過濾部分、助劑加料部分。
來自費托合成裝置穩(wěn)定蠟冷卻器的穩(wěn)定蠟送入蠟過濾裝置的穩(wěn)定蠟原料罐,當過濾器通過預涂循環(huán)形成合格的濾餅時,穩(wěn)定蠟通過過濾泵送入過濾器中,穩(wěn)定蠟中的鐵質(zhì)催化劑在吸附和攔截的雙重作用下被截留到涂層表面及內(nèi)部使穩(wěn)定蠟得到澄清。過濾初期,先將過濾后的過濾蠟送入穩(wěn)定蠟原料罐進行過濾循環(huán),經(jīng)過一定時間的過濾循環(huán)后,過濾蠟切換進入過濾蠟緩沖罐。
操作條件為180 ℃、0.1 MPa(G)的過濾蠟緩沖罐中的過濾蠟經(jīng)過濾蠟精濾泵送入過濾蠟精濾器進行保安過濾,確保產(chǎn)品蠟中的鐵含量≤5×10-6。
來自費托合成裝置的渣蠟進入渣蠟減壓罐中進行閃蒸,氣相經(jīng)釋放氣冷卻器冷卻至100 ℃后,去費托合成裝置火炬回收系統(tǒng),液相冷卻至180 ℃經(jīng)氮氣壓送至渣蠟預過濾器進行無預涂粗過濾(一級過濾),濾液進入渣蠟緩沖罐,渣蠟緩沖罐內(nèi)的渣蠟經(jīng)渣蠟過濾泵送入預涂合格的渣蠟過濾器進行預涂過濾,過濾初期的渣蠟送回渣蠟緩沖罐進行渣蠟過濾循環(huán),經(jīng)過一定時間的過濾循環(huán)后,過濾渣蠟切換送入穩(wěn)定蠟原料罐與費托合成裝置部送來的穩(wěn)定蠟混合后進行穩(wěn)定蠟過濾[1]。
整包助劑經(jīng)人工搬運至自動拆袋機的提升機上,自動拆袋后助劑經(jīng)助劑輸送泵送至白土儲罐和硅藻土儲罐。當穩(wěn)定蠟過濾部分和渣蠟過濾部分需要進行助劑預涂時,將白土和硅藻土通過助劑輸送泵送往各自的助劑計量罐中,經(jīng)給料器后送至各自的預涂罐。
1)助劑加料工序:助劑按照一定比例加入預涂罐中,啟動預涂罐攪拌器開始攪拌,當助劑和蠟混合攪拌均勻后停攪拌器。
2)預涂循環(huán)工序:助劑加料工序結(jié)束后,啟動預涂泵,將預涂液輸送致過濾機;打開溢流線閥門將過濾機充滿,關閉溢流閥后打開預涂循環(huán)閥,進行預涂循環(huán)。
3)過濾循環(huán)工序:預涂循環(huán)工序結(jié)束后,將過濾泵至過濾機入口閥打開,關閉過濾機預涂入口閥,停預涂泵;打開過濾循環(huán)線閥門,最后關閉預涂循環(huán)線閥門,開始過濾循環(huán)工序。
4)過濾工序:過濾循環(huán)工序結(jié)束,打開合格蠟出料線閥,關閉過濾循環(huán)線閥開始過濾出料。
5)退料工序:當過濾效果變差時,關閉過濾入口閥、過濾出口閥,打開退料管線閥門,再打開氮氣閥門進行退料工序,當過濾器液位顯示無液和原料罐壓力波動時退料結(jié)束。
6)炊餅工序:退料結(jié)束后打開炊餅氣線閥門,關閉退料線閥門,開始炊餅工序。
7)排渣工序:炊餅工序結(jié)束后,關閉氮氣閥門、炊餅線閥門,打開現(xiàn)場放空閥將過濾機壓力卸至常壓;渣蠟小車移動至過濾機排渣口,打開過濾機排渣口的滅火蒸汽,再打開過濾機的排渣閥,啟動甩渣電機開始排渣工序。
8)氣密工序:排渣工序結(jié)束后,將排渣口清理干凈,關閉排渣閥,充氮氣進行氣密,當過濾機保壓10 min 壓力無下降,氣密合格。
9)清洗工序:過濾機機體側(cè)面配制吹掃線,通過蒸汽對過濾機濾盤進行清洗,清洗時過濾機甩渣電機間斷性啟動數(shù)次,保證濾盤清洗均勻干凈。
10)浸泡工序:氣密、清洗合格后,過濾機內(nèi)充滿原料蠟,對過濾機進行浸泡,浸泡合格后再重復退料、排渣、氣密工序,浸泡工序完成后,過濾機停機備用。
穩(wěn)定蠟過濾部分主要設備穩(wěn)定蠟過濾器、穩(wěn)定蠟原料罐、穩(wěn)定蠟過濾泵、穩(wěn)定蠟預涂罐、穩(wěn)定蠟預涂泵;蠟精濾部分主要設備臺過濾蠟緩沖罐、過濾蠟精濾器、過濾蠟精濾泵;渣蠟過濾主體設備渣蠟預過濾器、渣蠟過濾器、渣蠟過濾泵、渣蠟預涂罐、渣蠟預涂泵;助劑加料部分主要設備自動拆袋機、白土儲罐及硅藻土儲罐。
主體設備過濾器:過濾器過濾濾盤全部水平安裝在主軸上,整個過濾系統(tǒng)安裝在密閉的機體內(nèi),機體下段徑向設置一個蠟油進料口,主軸上密封蓋軸向設置一個蠟油進料口,兩進出料口各設置一塊擋板,通過擋板降低流速實現(xiàn)混合液的平均穩(wěn)定分布。機體設置夾套伴熱,維持工作溫度恒定。設備主體構(gòu)造分為設備本體、電機、減速機、液力偶合器、機械密封、過濾盤、底部快開部件等。
蠟過濾裝置在試車運行中,蠟濾機組的處理能力與消耗未達到最優(yōu)。按照設計,濾蠟裝置可處理93.7 t/h。自2017 年11 月試生產(chǎn)以來,設備負荷約為50~80 t/h。過濾器的壓差設計為小于0.5 MPa,在短時間內(nèi)就達到設計要求值。最主要的原因是由于過濾器的高壓差過大,導致蠟的生產(chǎn)很少,直接限制過濾器的進料量,另外為保證過濾蠟產(chǎn)品的質(zhì)量,過濾過程中預涂頻繁,造成助劑消耗增大,整體運行未達到本崗位的“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、穩(wěn)產(chǎn)、全年無事故”的目標要求。
5.1.1 白土、硅藻土基本情況。
公司自生產(chǎn)以來,不斷對國內(nèi)市場白土、硅藻土進行調(diào)研和試用,在滿足設計要求指標的前提下,基本都能夠滿足使用要求,不同廠家的助劑產(chǎn)品對過濾壓差影響不大。
5.1.2 白土、硅藻土按不同比例進行預涂過濾
硅藻土顆粒較大,孔隙較多,但吸附性不如白土,如果單獨使用硅藻土進行預涂過濾,蠟中的催化劑顆粒會直接穿過預涂層,起不到過濾作用;活性白土顆粒小,吸附性強,但孔隙不如硅藻土,如果單獨使用白土進行預涂過濾,蠟很難通過預涂層,導致壓差急速上漲,無法過濾,因此實際生產(chǎn)使用兩種助劑進行混合使用,在生產(chǎn)運行中測試了白土與硅藻土的(過濾器按過濾面積60 m2為例、單臺處理量35 t/h,白土:硅藻土=350∶100、300∶80、250∶50、200∶40)4 個匹配比例,從過濾效果來看,白土與硅藻土配比對過濾機壓差影響不大,配比的變化僅僅影響生產(chǎn)成本和過濾蠟的品質(zhì),經(jīng)過運行對比,白土:硅藻土較優(yōu)配比為200∶40,該配比滿足使用要求,且性價比為最優(yōu)[2]。
5.1.3 預涂后運行時間
在費托蠟進料量、進料溫度、助劑配比等指標相對固定的情況下,預涂運行時間高于24 h,過濾壓差增大,過濾蠟中Fe 含量增加,因此預涂運行時間目前控制為22~24 h。
5.2.1 原料中鐵含量分析
蠟過濾機組的原料蠟成分相對穩(wěn)定,連續(xù)通過泵穩(wěn)定送到過濾機組。通過與類似的設備廠家經(jīng)驗交流,伊泰合成油內(nèi)蒙古分廠穩(wěn)定蠟Fe 含量很少,基本控制在20×10-6,渣操作時間為24 h,過濾器壓差低于0.4 MPa,能夠滿足設計要求。
5.2.2 蠟溫度的影響
當原料蠟溫度過低時,蠟流動性變差,過濾壓差上漲較快,過濾機處理能力下降;當原料蠟溫度過高時,會造成機械設備損壞、密封損壞,導致蠟液直接通過密封面,影響產(chǎn)品質(zhì)量,另外原料蠟溫度過高時,會使吸附在白土中的雜質(zhì)析出,也會影響產(chǎn)品質(zhì)量,因此原料罐蠟和過濾機蠟溫度控制在150~160 ℃最佳。
通過對穩(wěn)定蠟過濾機和渣蠟過濾機組進行拆檢,過濾器濾盤的表面粘結(jié)的一些濾餅,且渣蠟過濾機機組中的濾網(wǎng)存在破損情況,破損濾網(wǎng)影響渣蠟過濾的品質(zhì)。
1)過濾機濾網(wǎng)拆檢更換。對兩種過濾機的濾網(wǎng)都進行更換,重新投入使用后過濾效果改善明顯。
2)進料泵影響。泵的出口流量過大,會使過濾機壓差快速上漲,影響整體過濾效率。蠟過濾泵的出口流量過大,高速湍流會對濾餅形成沖擊,破壞濾餅層,導致固體顆粒直接通過濾餅層,影響產(chǎn)品的質(zhì)量;泵出口流量較小,會降低過濾量,因此過濾中一定要保證泵的出口壓力、流量穩(wěn)定并控制在合適范圍。
通過生產(chǎn)過程中的運行試驗和優(yōu)化,助劑來源、助劑配比、費托蠟成份、費托蠟溫度和過濾器進料量已相對固定,為保證蠟過濾機組的處理效果穩(wěn)定,目前最有效的就是制定過濾機組的更換濾網(wǎng)頻率和作業(yè)標準流程,目前公司穩(wěn)定蠟過濾機組的最優(yōu)更換濾網(wǎng)時間為6 個月,渣蠟過濾機組更換濾網(wǎng)的最優(yōu)時間為2 個月,在此期間過濾機組壓差均能控制到0.4 MPa,同時通過作業(yè)流程的標準化,在更換濾網(wǎng)的安全隔離、工器具的使用、作業(yè)過程已經(jīng)最優(yōu)化,并形成固定流程和標準作業(yè)卡,在過濾裝置運行中已成熟穩(wěn)定。
費托蠟作為蠟市場的新品種,主要作為石油蠟、硬脂酸等傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代品。目前市場上供應分粗蠟和精制蠟,而精制蠟主要以高熔點蠟為主要流通,高熔點費托蠟熔點范圍在75~115 ℃,占到了市場的60%以上。費托蠟未來的發(fā)展?jié)摿薮?,如果國?nèi)技術實現(xiàn)新突破,將為整個產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、加工和產(chǎn)品開發(fā)提供有力支撐,進一步提升我國精細化工和塑料加工水平。隨著國內(nèi)費托蠟產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升,并結(jié)合原料成本優(yōu)勢及供應便利,將激發(fā)國內(nèi)外市場潛力進一步釋放,整體行業(yè)的發(fā)展前景將是十分廣闊。