摘要:旋轉(zhuǎn)蓄熱催化氧化技術(shù)結(jié)合了蓄熱工藝、催化氧化工藝,在工業(yè)有機(jī)廢氣治理領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。該技術(shù)不僅耗能低,并且能夠有效提高氣流穩(wěn)定性,提高空間利用率。研究以電子涂裝廢氣處理工程為例,結(jié)合某電器制造企業(yè)的污染排放情況,應(yīng)用旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化技術(shù),結(jié)果顯示該技術(shù)的應(yīng)用催化效果較為理想,平均催化效率高達(dá)97.7%,系統(tǒng)總處理效率在90%以上。
關(guān)鍵詞:電子涂裝;廢氣處理;旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化技術(shù)
引言
自2013年霧霾頻發(fā)以來,大氣污染越來越受重視,臭氧已超過PM2.5成為困擾全國的環(huán)境保護(hù)新課題,因此加強(qiáng)對(duì)臭氧生成前體物VOCs的治理成為治理臭氧的關(guān)鍵。由于電子涂裝生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生大量有機(jī)廢氣,廢氣中包括VOCs在內(nèi)的有機(jī)物種類較多,成分復(fù)雜,并且還帶有漆霧顆粒,治理難度較大。本研究結(jié)合某電器制造企業(yè)(X企業(yè))實(shí)際情況,對(duì)旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行研究,并對(duì)該技術(shù)的應(yīng)用治理包含VOCs成分在內(nèi)的廢氣治理效果進(jìn)行分析,為工業(yè)領(lǐng)域廢氣治理提供借鑒。
1工程概況
1.1企業(yè)生產(chǎn)情況
X企業(yè)主要以電器制造為主要生產(chǎn)業(yè)務(wù),從事電子、五金、電器裝配件的生產(chǎn)制造,是當(dāng)?shù)匾?guī)模較大的電器零部件生產(chǎn)企業(yè)。X企業(yè)涂裝設(shè)備主要分為手工涂裝、機(jī)械涂裝2種,企業(yè)常用物料中VOCs成分如表1所示。涂裝工藝是造成廢氣污染的主要環(huán)節(jié),X企業(yè)涂裝生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
X企業(yè)涂裝作業(yè)過程中,首先需要對(duì)塑膠成型產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),在確保質(zhì)量合格的情況下根據(jù)功能不同進(jìn)行產(chǎn)品分類,不同類型產(chǎn)品所采用的噴涂方式也所有差異。產(chǎn)品預(yù)處理完成后,通過履帶機(jī)將待涂裝產(chǎn)品與涂料傳送到封閉空間進(jìn)行涂裝處理,在此過程中會(huì)產(chǎn)生大量的VOCs廢氣。零部件噴涂完成后,會(huì)進(jìn)行烘干處理,噴漆中的有機(jī)物進(jìn)一步揮發(fā),由此產(chǎn)生部分烘干廢氣[1]。涂裝處理均于封閉空間作業(yè),并在噴涂過程中通過送風(fēng)機(jī)促進(jìn)空氣流動(dòng),廢氣隨著管道不斷排出,進(jìn)入后續(xù)廢氣處理環(huán)節(jié)。
1.2廢氣排放情況
通過對(duì)X企業(yè)涂裝車間現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),主要涂裝廢氣除有機(jī)廢氣外,還存在大量的漆霧粉塵,自建立以來,X企業(yè)一直沿用“水噴淋+活性炭吸附+催化氧化”的廢氣處理方法,但隨著企業(yè)產(chǎn)量的不斷提升及我國廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,該處理方法已無法滿足當(dāng)前X企業(yè)的廢氣處理需求。為精準(zhǔn)檢測(cè)X企業(yè)涂裝廢氣中有害物質(zhì)成分,進(jìn)行廢氣采樣、分析,得出如圖2所示的廢氣有機(jī)物總離子色譜圖。
如圖2所示,X企業(yè)涂裝廢氣有機(jī)物種類較多、成分復(fù)雜,以脂類、酮類為主,通過現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),X企業(yè)涂裝廢氣排放濃度遠(yuǎn)高于國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求,故而需對(duì)現(xiàn)有廢氣處理工藝進(jìn)行改進(jìn),以此提高廢氣排放效果。
2 處理工藝設(shè)計(jì)
通過對(duì)X企業(yè)噴涂工藝廢氣有機(jī)物含量的特點(diǎn)分析,研究決定采用蓄熱氧化法進(jìn)行廢氣處理,以此提高X企業(yè)的廢氣處理效果。電子器件產(chǎn)品噴涂處理過程中,產(chǎn)生的廢氣會(huì)攜帶大量顆粒性油漆,故而需在廢氣有機(jī)物凈化處理前,通過有效處理方式去除廢氣中的漆霧[2]?,F(xiàn)階段,常用的漆霧處理方法有濕式除塵、干式除塵2種,其中濕式除塵會(huì)在一定程度上提高廢氣濕度,提高廢氣處理難度,故而本研究選用干式除塵進(jìn)行漆霧處理。廢氣經(jīng)初步過濾后,需進(jìn)入轉(zhuǎn)輪吸附區(qū)進(jìn)行吸附處理,再通過與高溫氣體換熱將吸附在沸石表面的VOCs脫附出形成高濃度廢氣。本工程廢氣處理工藝流程如圖3所示。
2.1預(yù)處理
噴涂廢氣從車間原有風(fēng)機(jī)送出,經(jīng)新改造管道送入,由于烘干間抽取風(fēng)量較小,按2000 m3/h設(shè)計(jì),各車間按生產(chǎn)需要單獨(dú)控制對(duì)應(yīng)風(fēng)機(jī)啟停。電器零部件噴涂過程中,廢氣經(jīng)噴涂車間密封管道進(jìn)入處理預(yù)過濾區(qū),噴涂車間排風(fēng)量如表2所示。
由于電子噴涂廢氣當(dāng)中含有大量粉塵,為避免粉塵堵塞轉(zhuǎn)輪孔道,需在廢氣凈化過程中進(jìn)行預(yù)處理,過濾廢氣粉塵。根據(jù)本工程廢氣處理要求,進(jìn)入吸附區(qū)的粉塵顆粒應(yīng)不超過1mg/m3[3]。通過脈沖布袋除塵器進(jìn)行廢氣除塵預(yù)處理,廢氣經(jīng)布袋進(jìn)行粉塵過濾后,廢氣中的有機(jī)廢氣會(huì)與固體顆粒分離,并自除塵器的上部排出。分離的少部分固體顆粒會(huì)在重力的作用下掉入除塵器灰斗,大部分在高壓空氣的作用下從布袋表面脫落,落入除塵器灰斗[4]。
2.2沸石轉(zhuǎn)輪
本工程應(yīng)用閃動(dòng)亮劍環(huán)保新材料有限公司生產(chǎn)的沸石轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪厚度400mm,能夠承受500℃的高溫,保養(yǎng)容易且吸附效率較高,不容易發(fā)生堵塞。轉(zhuǎn)輪整體分為3個(gè)區(qū)域,即①吸附區(qū),占轉(zhuǎn)輪盤面的80%;②脫附區(qū),占轉(zhuǎn)輪盤面的10%;③冷卻區(qū),占轉(zhuǎn)輪盤面的10%[5]。電子噴涂廢氣進(jìn)入吸附區(qū)后,會(huì)對(duì)廢氣中的有機(jī)廢氣物進(jìn)行吸附,吸附完成后的廢氣會(huì)進(jìn)入脫附區(qū),最后進(jìn)入冷卻區(qū)進(jìn)行降溫處理。本工程應(yīng)用的沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)配置情況,如表3所示。
2.3換熱器
轉(zhuǎn)輪脫附熱源來自旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置爐膛頂部的高溫氣體,使用翅片列管式換熱器進(jìn)行換熱,翅片材質(zhì)選用316不銹鋼。對(duì)流方向?yàn)槟媪鲹Q熱,為節(jié)約空間采用二級(jí)換熱,換熱器如圖4所示[6]。轉(zhuǎn)輪氣體最大需熱量為10000m3/h,使煙氣從134℃升至200℃左右。旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置爐內(nèi)溫度400℃,煙氣換熱后溫度約為200℃。本工程采用的換熱器為單管程翅片管式換熱器,換熱器參數(shù)如表4所示。
2.4旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置
本工程采用的旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置及催化劑由山東冠珹環(huán)境科技有限公司生產(chǎn),裝置正式安裝前,先進(jìn)行了計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)?zāi)M,由于X企業(yè)電子噴涂廢氣中的有機(jī)物種類較多,不同有機(jī)物之間存在相互抑制的作用,再加上由爐膛負(fù)責(zé)引出換熱氣體,故而需要保證首次催化能夠完全氧化。經(jīng)多次模擬計(jì)算,將系統(tǒng)催化燃燒溫度控制在380℃。
旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置的廢氣主要為經(jīng)吸附處理的廢氣、經(jīng)烘干處理的廢氣2種。根據(jù)《催化燃燒法工業(yè)有機(jī)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,催化燃燒裝置的設(shè)計(jì)空速應(yīng)在10000 h-1至40000 h-1之間。本工程結(jié)合計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果及以往經(jīng)驗(yàn),將廢氣處理工程設(shè)計(jì)空速定為20000 h-1。
根據(jù)《蓄熱燃燒法工業(yè)有機(jī)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》規(guī)定[7],正常情況下的蓄熱室表觀截面最大氣流速度為2m/s,單個(gè)扇形蓄熱室過風(fēng)面積為0.56m,蓄熱塊孔隙率為0.6。本工程應(yīng)用的旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置焚燒爐采用的是片狀組合式蜂窩陶瓷蓄熱體,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)氣流的均勻分布,并且氣壓較低。本工程采用的片狀組合式蜂窩陶瓷蓄熱體參數(shù)規(guī)格如表5所示。
2.5切換閥與保溫層
相較于傳統(tǒng)的三床焚燒爐,旋轉(zhuǎn)焚燒爐的閥門設(shè)置更少,三床焚燒爐共包括9個(gè)閥門,而旋轉(zhuǎn)焚燒爐僅有1個(gè)旋轉(zhuǎn)閥門,這在很大程度上降低了切換蓄熱室氣流過程中的氣流波動(dòng),提高了氣流的順暢性,有效避免了風(fēng)機(jī)背壓情況的出現(xiàn)。不僅如此,旋轉(zhuǎn)焚燒爐運(yùn)行過程中,即便旋轉(zhuǎn)閥發(fā)生故障,依然能夠保證蓄熱室氣流暢通,防止出現(xiàn)因切換閥故障而導(dǎo)致的氣流滯澀情況的發(fā)生,在很大程度上提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性。旋轉(zhuǎn)閥主要由變頻電機(jī)進(jìn)行控制,最小轉(zhuǎn)速為0.8r/mim,最大轉(zhuǎn)速為1.5r/min。旋轉(zhuǎn)速度的調(diào)整主要依據(jù)閥門切換周期進(jìn)行,根據(jù)計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)?zāi)M結(jié)果,將本工程的切換周期設(shè)置為90s,旋轉(zhuǎn)速度設(shè)置為1.5r/min。另外,旋轉(zhuǎn)閥的定轉(zhuǎn)子之間還設(shè)置了密封環(huán),以此提高旋轉(zhuǎn)閥的潤滑性、耐磨性。
保溫層設(shè)置方面,裝置并未應(yīng)用傳統(tǒng)的重質(zhì)耐火材料,而是應(yīng)用了陶瓷纖維模塊。相較于傳統(tǒng)重質(zhì)耐火材料,陶瓷纖維模塊不僅能夠進(jìn)一步簡化施工流程,降低施工周期,還能有效提高爐襯的整體性。實(shí)際加工過程中,纖維模塊保持一定比例的壓縮量,砌筑完畢成整體爐壁后,借助膨脹擠壓,使模塊形成無縫隙整體結(jié)構(gòu)。
3處理運(yùn)行及效果分析
X企業(yè)于2023年4月1日完成旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置改造,并于2023年4月9日正式投入運(yùn)行,對(duì)裝置進(jìn)入及排出電子噴涂廢氣檢測(cè),匯總前90d的催化劑轉(zhuǎn)化效率及系統(tǒng)處理效率,具體情況如圖5所示。裝置正式運(yùn)行的前3d,平均催化劑轉(zhuǎn)化率為97.7%,裝置運(yùn)行90d后,平均催化劑轉(zhuǎn)化率為97.6%,相較于前3d下降了0.1%。裝置運(yùn)行期間內(nèi),整體催化效果相對(duì)良好,運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)處理率穩(wěn)步提高,從最初的92.3%提升到93.5%。同時(shí),自裝置正式運(yùn)行開始,迄今為止,并未出現(xiàn)催化劑中毒情況,系統(tǒng)運(yùn)行安全性較高。檢測(cè)所得進(jìn)出廢氣指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定排放限值,如表6所示。
由表6可看出,旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置應(yīng)用后,X企業(yè)排放的電氣噴涂廢氣各項(xiàng)污染物指標(biāo)遠(yuǎn)低于排放限值。其中,平均粉塵排放濃度為0.37mg/m3,平均苯系物排放濃度為2.4mg/m3,
平均乙酸脂類排放濃度為10mg/m3,平均非甲烷總烴排放濃度為10mg/m3。各種有機(jī)污染物處理效率均在90%以上,充分滿足了X企業(yè)的電氣噴涂廢氣處理要求。
旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置運(yùn)行期間,能源消耗主要為設(shè)備風(fēng)機(jī)、裝置電加熱2個(gè)方面。其中,設(shè)備風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間約20h/d,主要包括總風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)以及吹掃風(fēng)機(jī),總運(yùn)行費(fèi)用約為480000元;
裝置電加熱持續(xù)時(shí)間約20h/d,總運(yùn)行費(fèi)用約為590000元。按照總風(fēng)量為100000 m3/h進(jìn)行計(jì)算,廢氣處理成本約為11元/m3。
自X企業(yè)應(yīng)用旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置以來,基本實(shí)現(xiàn)了電子噴涂廢氣的粉塵凈化,且催化效果較為理想,平均催化效率高達(dá)97.7%,系統(tǒng)總處理效率在90%以上。根據(jù)旋轉(zhuǎn)式蓄熱催化裝置前90d的運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,裝置的年電子噴涂廢氣處理量能夠達(dá)到60t,且排放廢氣中的有害物質(zhì)濃度較低,能夠充分滿足排放限值要求標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)性較高,在很大程度上提高了X企業(yè)的減排效益。
結(jié)語
電子涂裝廢氣不僅有機(jī)物種類較多、成分復(fù)雜,還含有大量漆霧顆粒,故而通過傳統(tǒng)廢氣處理工藝很難取得理想的治理效果。旋轉(zhuǎn)蓄熱催化氧化技術(shù)有著能耗低、氧化效率高、氣流穩(wěn)定、空間利用率大等諸多優(yōu)勢(shì),在電子涂裝廢氣處理中的應(yīng)用,能夠有效凈化廢氣中的粉塵,催化效果較為理想,廢氣處理效率較高,排放廢氣有機(jī)物濃度遠(yuǎn)低于排放限值,值得在工業(yè)廢氣治理領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
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作者簡介
饒秀娟(1992—),女,漢族,安徽合肥人,工程師,碩士,研究方向?yàn)榄h(huán)境保護(hù)工程。
加工編輯:馮為為
收稿日期:2024-02-29