摘要:輸灰系統(tǒng)是電廠中重要的輸送系統(tǒng),傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)由于輸送距離長、管道復(fù)雜、易發(fā)生堵塞等問題,運(yùn)行不穩(wěn)定、生產(chǎn)效率低下、用氣量大。山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司于2022年9月~11月對#2鍋爐電除塵輸灰系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造。一單元8臺倉泵串聯(lián)1條輸灰管道至灰?guī)?,二單元、省煤器、脫硝、空預(yù)器合用1條輸灰管道至灰?guī)?。安裝伴氣管道和先導(dǎo)式自動成栓閥,并對輸灰控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級,同時為掌握改造后輸灰系統(tǒng)各項技術(shù)指標(biāo),開展#2鍋爐電除塵輸灰系統(tǒng)性能試驗,對輸灰系統(tǒng)的各項技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行測試。改造后輸灰系統(tǒng)日均耗氣量為26.4Nm3/t,
改造后對比改造前節(jié)氣率達(dá)55.2%。
關(guān)鍵詞:先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng);節(jié)能改造;耗氣量;節(jié)氣率
引言
山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱“王曲電廠”)#2鍋爐原設(shè)計輸灰系統(tǒng)采用正壓氣力輸灰系統(tǒng),每臺爐的輸灰系統(tǒng)從壓縮空氣進(jìn)氣方式上可分成2大部分,分別是A列輸灰單元和B列輸灰單元,每單元又分為5個獨立的系統(tǒng)。其中,A列輸灰單元包括一單元A列輸灰系統(tǒng)、二單元A列輸灰系統(tǒng)、三單元輸灰系統(tǒng)、四單元輸灰系統(tǒng)、五單元輸灰系統(tǒng);B列輸灰單元包括一單元B列輸灰系統(tǒng)、二單元B列輸灰系統(tǒng)、省煤器輸灰系統(tǒng)、脫硝輸灰系統(tǒng)、空預(yù)器輸灰系統(tǒng);電除塵一單元、二單元、三單元、四單元、五單元各有8臺倉泵,一單元A列、二單元A列共用1根DN200的輸灰母管,一單元B列、二單元B列共用1根DN200的輸灰母管;三單元、四單元、五單元共用1根DN150的輸灰母管,省煤器輸灰7個倉泵,脫硝輸灰8個倉泵,空預(yù)器輸灰4個倉泵,3個單元共用1根DN150的輸灰母管,交替進(jìn)行輸送,輸送至機(jī)組對應(yīng)的原灰?guī)欤瑫r庫頂切換閥使#1、#2原灰?guī)旎閭溆谩?/p>
目前,因摻燒經(jīng)濟(jì)煤種導(dǎo)致王曲電廠#2鍋爐實際燃煤煤質(zhì)與原設(shè)計發(fā)生重大變化,正壓氣力輸灰系統(tǒng)出現(xiàn)用氣量大、彎頭、管閥系統(tǒng)磨損嚴(yán)重等問題,特別是省煤器輸灰管道,在投運(yùn)初期,就頻繁出現(xiàn)輸灰管道堵塞的情況,后通過運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,勉強(qiáng)設(shè)備可維持正常,但故障率仍偏高。因此,輸灰系統(tǒng)的用氣量較高,導(dǎo)致被迫啟動備用空壓機(jī),造成重大的運(yùn)行隱患。為降低輸灰系統(tǒng)能耗,同時解決輸灰管路頻繁堵塞、磨損的問題,將王曲電廠鍋爐的電除塵輸灰系統(tǒng)節(jié)能改造成先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng),改造后輸灰系統(tǒng)耗氣量大幅降低,節(jié)氣效果顯著。
1改造前輸灰系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)
王曲電廠鍋爐改造前輸灰系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)如表1所示。
2 改造后的先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)
先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)是近年來在應(yīng)對大顆粒物料及降本創(chuàng)收大背景下出現(xiàn)的新型輸灰方式,以壓縮空氣作為動力,通過密封管道切割輸送粉粒狀物料的裝置系統(tǒng)。其工作原理是借助先導(dǎo)氣體作為動作及預(yù)動作信號,實現(xiàn)料栓的實時成型,逐級輸送的工作方式[1]。常規(guī)輸灰系統(tǒng)存在管道磨損嚴(yán)重、輸送管道頻繁堵管、輸送壓力高、壓縮空氣耗量大、輸送距離能力有限等諸多問題[2]。而先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)采用切割式低壓滿管輸送方式,不僅可以降低管路摩擦阻力,增加輸送的速度和穩(wěn)定性,還可以減少系統(tǒng)啟動時的瞬時值穩(wěn)定氣體壓力[3]。
相對于傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng),先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)具有適應(yīng)性強(qiáng)、流速低、結(jié)構(gòu)簡單、功耗低等優(yōu)點[4]。作為一種新型的輸灰系統(tǒng),先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)在輸送效率、節(jié)能減排、防堵塞等方面受到了廣泛關(guān)注[5]。先導(dǎo)式自動成栓閥是低壓節(jié)能型先導(dǎo)輸送系統(tǒng)的主要設(shè)備,它是智能型的全機(jī)械產(chǎn)品,無電控元件,動作準(zhǔn)確使用壽命長(8~10a),無易損件,每隔一定距離安裝在輸灰管道上,可智能感知輸灰管道內(nèi)的壓力,當(dāng)達(dá)到設(shè)定值時可智能開啟、關(guān)閉,無須程序控制,每個自動成栓閥都可以自主工作[6]。
3 先導(dǎo)式輸灰改造施工方案
將電除塵一單元8臺倉泵串聯(lián),使用1根輸灰管道至灰?guī)?,利舊原管架上一二單元A側(cè)舊輸灰管道。將電除塵二單元8臺倉泵串聯(lián),使用1條輸灰管道至灰?guī)?,利舊原管架上一二單元B側(cè)舊輸灰管道。省煤器、脫硝、空預(yù)器并入二單元輸灰管道。省煤器、空預(yù)器倉泵間輸灰管道更換為新管道,新管道規(guī)格型號為DN150。沿每個分支、合并后輸灰管道分別布置1條伴氣管道為先導(dǎo)式自動成栓閥提供氣源。沿灰管道每隔一定距離安裝先導(dǎo)式自動成栓閥,倉泵間一般為1.2m/個,水平段或垂直段一般3.5m/個。將輸灰控制系統(tǒng)納入DCS系統(tǒng)控制,對輸灰組態(tài)畫面及控制系統(tǒng)程序修改,根據(jù)運(yùn)行要求對輸灰步序和優(yōu)先級等進(jìn)行優(yōu)化。輸灰系統(tǒng)的配氣系統(tǒng)只保留原來輸送系統(tǒng)的主進(jìn)氣,所有的流化氣、二次氣、防堵氣等全部取消。
4先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)工況實驗與節(jié)氣效果測試
對改造后的先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)進(jìn)行工況實驗和節(jié)氣測試,掌握#2鍋爐一、二單元輸灰系統(tǒng)改造前后日耗氣量與改造后節(jié)氣率及#2鍋爐一單元先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)最大輸灰出力、#2鍋爐一單元輸灰系統(tǒng)輸送流速。
4.1試驗工況和條件與參考標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1 試驗工況
本次性能試驗在機(jī)組正常運(yùn)行工況下開展測試工作。
4.1.2 試驗條件
試驗按照6個條件進(jìn)行。①先導(dǎo)式輸灰裝置及輔助系統(tǒng)處于完好狀態(tài),已正常穩(wěn)定運(yùn)行;②保證試驗期間燃煤儲量充足,煤質(zhì)穩(wěn)定;③試驗期間鍋爐負(fù)荷按試驗要求穩(wěn)定運(yùn)行;④控制系統(tǒng)和主要儀表運(yùn)行正常,指示正確;⑤水、電、氣、汽等消耗品已有足夠保證;⑥試驗期間運(yùn)行人員應(yīng)積極配合調(diào)整,試驗工況調(diào)整好后,運(yùn)行人員應(yīng)按調(diào)整好的參數(shù)穩(wěn)定運(yùn)行,不得隨意調(diào)整運(yùn)行參數(shù),但在試驗中,若遇到異常情況,運(yùn)行人員按操作規(guī)程自行進(jìn)行處理,試驗中止。
4.1.3試驗參考標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
先導(dǎo)式輸灰裝置性能試驗采用的標(biāo)準(zhǔn)如表2所示。
4.2耗氣量、節(jié)氣率、輸灰系統(tǒng)最大出力和輸送流速計算
4.2.1耗氣量
根據(jù)#2鍋爐電除塵一、二單元輸灰系統(tǒng)壓縮空氣用氣管道渦街流量計讀取其累計流量數(shù)值,得到既定一段時間內(nèi)累計用氣量。根據(jù)該時間段入爐煤煤量、入爐煤灰分及灰渣比,得到輸灰系統(tǒng)輸灰量。按照式(1)計算得到輸送1t灰的耗氣量。
式中 Qs—耗氣量,Nm3/t;Q—既定的一段時間內(nèi)壓縮空氣消耗量,Nm3;m—既定的一段時間內(nèi)入爐煤煤量,t;A—既定的一段時間內(nèi)入爐煤平均灰分,%;a—灰渣中灰所占比例,取0.9。
4.2.2節(jié)氣率
根據(jù)改造前后所得到的耗氣量,按照式(2)計算節(jié)氣率。
式中" "J—節(jié)氣率,%;Qs1—改造前耗氣量,Nm3/t;Qs2—改造后耗氣量,Nm3/t。
4.2.3輸灰系統(tǒng)最大出力
待#2機(jī)組電除塵器一單元灰斗有一定量的積灰時,操作一單元倉泵落料裝灰,將8個倉泵全部裝灰至接近滿泵,再進(jìn)行輸送,以輸灰壓力低于0.1MPa為結(jié)束,記錄輸送時間。根據(jù)單次輸送灰量和時間按式(3)計算1h輸灰系統(tǒng)的最大出力。
式中 M—輸灰系統(tǒng)最大出力,t/h;Qm—倉泵容積,m3;H—倉泵數(shù)量,個;λ—倉泵充滿系數(shù),取0.8;γ—飛灰堆積密度,取1000kg/m3;Σ—單位時間內(nèi)輸送次數(shù),次(Σ=60/Qmh,Qmh為單次輸送時間)。
4.2.4 輸送流速
輸送系統(tǒng)氣流的截面輸送流速按式(4)計算。
式中 —輸送系統(tǒng)氣流的截面平均初速度,m/s;—單位時間壓縮空氣體積流量,Nm3/s;—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下壓力,0.1MPa;—輸灰管路測點壓力,0.25MPa;—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下溫度,K;—輸灰管路溫度,K;D—輸灰管路管徑,m。
4.3試驗與測試結(jié)果
4.3.1 輸灰系統(tǒng)改造前后全天耗氣量及改造后節(jié)氣率
4.3.1.1輸灰改造前全天耗氣量
測試時間為2022年9月13日9:00至2022年9月19日9:00。
測試方法是隔24h讀取渦街流量計累計流量數(shù)值,以及記錄該時段內(nèi)#2機(jī)組入爐煤總量與入爐煤灰分,計算耗氣量。
連續(xù)運(yùn)行24h情況下,輸灰系統(tǒng)改造前平均耗氣量為59.0Nm3/t,試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果如表3所示。
4.3.1.2輸灰改造后全天耗氣量
測試時間為2022年11月6日9:00至2022年11月12日9:00。
測試方法是每隔24h讀取渦街流量計累計流量數(shù)值,以及記錄該時段內(nèi)#3機(jī)組入爐煤總量與入爐煤灰分,計算耗氣量。
連續(xù)運(yùn)行24h情況下,輸灰系統(tǒng)改造前平均耗氣量為26.4Nm3/t,試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果如表4所示。
#2鍋爐一單元、二單元輸灰系統(tǒng)改造前平均耗氣量為59.0Nm3/t,改造后的先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)平均耗氣量為26.4Nm3/t,改造后平均節(jié)氣率為55.2%。
4.3.2先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸灰出力
測試時間為2022年11月8日10:30~
11:00。
測試方法是手動操作一單元倉泵落料裝灰,將8個倉泵全部裝灰至接近滿泵,再進(jìn)行輸送,以輸灰壓力低于0.1MPa為結(jié)束,記錄輸送時間。根據(jù)單次輸送灰量和時間按式(3)計算1h輸灰系統(tǒng)的最大出力。
試驗當(dāng)天的10:30開始進(jìn)行試驗,輸送壓縮空氣氣源母管壓力為388kPa,開始裝灰,就地人員敲擊倉泵,確認(rèn)裝灰情況,8個倉泵裝灰量均接近滿泵;10:32:15開始進(jìn)氣輸送,10:44:55輸送結(jié)束,結(jié)束壓力100kPa,本次輸送共計用時約10.67min,用氣量483Nm3。然后繼續(xù)手動裝灰,就地人員確認(rèn)有6個倉泵裝灰量接近滿泵,2個倉泵灰量在60%左右,10:47:45開始進(jìn)氣輸送,10:56:45輸送結(jié)束,結(jié)束壓力100kPa,本次輸送共計用時9min,用氣量464Nm3;10:54:45開始投自動運(yùn)行,設(shè)定裝灰時間120s,循環(huán)周期時間0s,結(jié)束壓力0.1MPa,恢復(fù)一單元輸灰系統(tǒng)自動運(yùn)行。根據(jù)試驗過程記錄數(shù)據(jù),計算得到#2鍋爐一單元先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸灰出力約為108t/h。
4.3.3先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送流速
測試時間為2022年11月08日10:30~11:00。
測試方法是在進(jìn)行最大輸灰出力試驗期間,記錄單次輸送的用氣量,計算得到單位時間壓縮空氣體積流量。結(jié)合測量得到的輸灰系統(tǒng)管道溫度,根據(jù)式(4)計算先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送流速。
試驗期間,測量各倉泵間管道的溫度,取平均值約為63.4℃。根據(jù)試驗過程記錄數(shù)據(jù),計算得到#2鍋爐一單元先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送流速約為8.2m/s。
結(jié)論
山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司#2鍋爐電除塵輸灰系統(tǒng)節(jié)能改造前輸灰系統(tǒng)日均耗氣量為59.0Nm3/t,改造后日均耗氣量為26.4m3/t,改造后對比改造前節(jié)氣率達(dá)55.2%。先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)一單元輸送最大出力約為108t/h,先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送流速為8.2m/s,先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)輸送壓力平均為0.25MPa,最高值小于0.35MPa。
從實驗結(jié)果看,改造后的先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)節(jié)氣量達(dá)到55.2%以上,灰在管中流速相對均勻,由雙套管技術(shù)20m/s降至8.2m/s,灰氣比由原來的20:1提高至40:1,明顯減少用氣量及空壓機(jī)用電量,降低輸灰管路、閥門及彎頭的磨損,不僅降低了系統(tǒng)維護(hù)量、提高了機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,而且防堵塞效果顯著,實現(xiàn)了輸灰系統(tǒng)的平穩(wěn)、快速、高效運(yùn)行。
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作者簡介
姜志勇(1989—),男,漢族,山東臨沂人,工程師,技師,大學(xué)本科,主要從事鍋爐設(shè)備檢修運(yùn)維管理工作。
加工編輯:馮為為
收稿日期:2024-04-22