亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        無水氟化氫裝置反應系統(tǒng)水分來源及控制措施

        2023-12-29 00:00:00葛立平江云波
        遼寧化工 2023年3期

        摘 " " "要:某公司20 000 t·a-1無水氟化氫裝置,采用螢石與硫酸反應生成無水氟化氫的工藝路線。以上述裝置反應系統(tǒng)為研究對象,針對反應系統(tǒng)的水分來源進行了分析。結(jié)果表明:對反應系統(tǒng)水分貢獻大小順序為98%硫酸>螢石粉中雜質(zhì)及其他反應>反應器(回轉(zhuǎn)爐)空氣進入>精餾塔塔釜物 " 料>螢石粉所含水分,同時分析了降低反應系統(tǒng)水分的控制措施。

        關(guān) "鍵 "詞:無水氟化氫裝置;反應系統(tǒng);98%硫酸;水分

        中圖分類號:TQ124.3 " " "文獻標識碼: B " " "文章編號: 1004-0935(2023)03-0380-04

        氟化學工業(yè)是從20世紀60年代以來興起的化學工業(yè)的重要分支,氟化工產(chǎn)業(yè)對生命科學、信息通信、新能源、航空航天等可持續(xù)發(fā)展的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的支撐作用顯著性越來越強。從氟化氫的制備開始便開始了氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈,隨后多條氟化工產(chǎn)業(yè)鏈也是通過氟化氫延伸開來的。目前工業(yè)上無水氟化氫生產(chǎn)路線有兩條,一條是以螢石(主要成分為氟化鈣)與硫酸反應生成無水氟化氫;另一條是從磷化工副產(chǎn)氟硅酸中生產(chǎn)無水氟化氫[1-3]。

        螢石-硫酸法生產(chǎn)路線是以螢石粉、98%硫酸和105%發(fā)煙硫酸在外加熱的反應器(回轉(zhuǎn)爐)內(nèi)進行反應而制得粗品氟化氫,經(jīng)粗制、精制、脫氣后得到無水氟化氫液體。反應產(chǎn)生的粗制氣體先經(jīng)過98%硫酸洗滌,再進入后續(xù)精餾、脫氣進行提純,105%發(fā)煙硫酸的主要作用是吸收系統(tǒng)水分,穩(wěn)定系統(tǒng)。無水氟化氫生產(chǎn)過程中,若系統(tǒng)水分過大,可造成系統(tǒng)腐蝕,縮短檢修周期,嚴重時會造成物料泄漏,同時若系統(tǒng)水分過大導致系統(tǒng)氣相密度偏大,易引起系統(tǒng)負壓超標,尾氣風機超負荷運轉(zhuǎn),容易導致系統(tǒng)正壓,有毒、有害氣體泄漏,造成大氣污染及人員傷害[4]。國內(nèi)雖然有學者對氟化氫尾氣的處理進行研究[5-6],但系統(tǒng)廢氣若無組織排放,極易造成環(huán)境污染。

        國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)采用的都是螢石與硫酸反應生成無水氟化氫[7],螢石粉經(jīng)過預熱后,輸送到反應器(回轉(zhuǎn)爐)中,同時將發(fā)煙硫酸與已吸收氟化氫的硫酸運送到混酸槽,使混酸達到濃度后要求,經(jīng)過預反應后,將其輸送至反應轉(zhuǎn)爐[8]。

        螢石-硫酸法反應生成無水氟化氫工藝由反應系統(tǒng)與分離系統(tǒng)構(gòu)成。反應系統(tǒng),將原料螢石粉、硫酸及發(fā)煙硫酸分別計量后進入反應器(回轉(zhuǎn)爐)中,在反應器夾套加熱條件下完成反應并將生成的粗氣由爐前導出。分離系統(tǒng),由爐前導出的氣相物料,經(jīng)過粗餾塔、精餾塔、脫氣塔的凈化過程后,得到產(chǎn)品無水氟化氫,反應殘渣由爐尾排出,系統(tǒng)尾氣經(jīng)過處理后達標排放。

        螢石-硫酸法反應生成無水氟化氫工藝,分離系統(tǒng)主要為精餾分離操作,工藝控制較為明確。而影響反應系統(tǒng)的水分問題,一直未被引起重視,反應系統(tǒng)中水分的控制重點,以及各因素對反應系統(tǒng)的水分貢獻率等相關(guān)問題并不明確。本文主要分析螢石與硫酸反應生成無水氟化氫的反應系統(tǒng)中水分貢獻率大小順序及控制水分進入系統(tǒng)相關(guān)控制措施,以達到優(yōu)化工藝控制、指導生產(chǎn)平穩(wěn)運行的目的。

        1 無水氟化氫反應系統(tǒng)水分來源

        本文以20 000 t·a-1無水氟化氫裝置反應系統(tǒng)作為研究對象,原料螢石粉投料量為6 500 kg·h-1。

        1.1 "螢石粉中所含水分

        烘干后的螢石粉采用機械輸送方式備料,水分質(zhì)量分數(shù)為120 μg·g-1,螢石粉對反應系統(tǒng)水分貢獻率為0.78 kg·h-1。

        烘干后的螢石粉所含水分較少,只要保證其粒度在指標范圍內(nèi),就能確保其具有良好的反應接觸面積以及較好的流動性,從以上數(shù)據(jù)可知,螢石粉水含量波動不大的情況下,對系統(tǒng)水分影響不大。

        1.2 " 98%硫酸中所含水分

        反應系統(tǒng)中投入的98%硫酸與105%發(fā)煙硫酸稱為總酸,投料時螢石粉與總酸的質(zhì)量比簡稱總配比,根據(jù)實際生產(chǎn)需要,本文總配比取1∶1.23。

        主反應:CaF2+H2SO4=CaSO4+2HF↑。 " (1)

        本文中98%硫酸對反應系統(tǒng)水分貢獻率為106.0 kg·h-1,98%硫酸為螢石(主要成分為氟化鈣)與硫酸反應生成無水氟化氫生產(chǎn)路線中不可缺少的原料,因此98%硫酸攜帶水分是不可避免的。

        1.3 "螢石粉中雜質(zhì)及其他反應產(chǎn)生水分

        螢石中所含雜質(zhì)主要有SiO2、CaCO3、CaS、浮選劑油酸等,主要副反應如下:

        SiO2+4HF=2H2O+SiF4。 " " " " " " "(2)

        SiF4+2HF=H2SiF6。 " " " " " " " " " (3)

        CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2↑。 " (4)

        CaS+H2SO4=CaSO4+H2S↑。 " " " " " "(5)

        H2S+H2SO4=S+2H2O+SO2。 " " " " "(6)

        2Fe+6H2SO4=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O。(7)

        油酸+2H2SO4=CO2↑+2SO2↑+2H2O[9]。 (8)

        H2SO4+HF=HSO3F+H2O。 " " " " " "(9)

        HSO3F+H2O=H2SO4+HF。 " " " " " (10)

        目前無水氟化氫生產(chǎn)企業(yè)螢石粉中主要雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù)為SiO2 1.5%左右、CaCO3 0.35%左右、CaS 0.01%左右,以上雜質(zhì)的存在導致尾氣未處理前SO2質(zhì)量分數(shù)高達10 000 μg·g-1。由以上得出,螢石粉中雜質(zhì)及其他對反應對系統(tǒng)水分貢獻率約為 " 85.0 kg·h-1。

        1.4 "反應器(回轉(zhuǎn)爐)空氣進入所含水分

        螢石-硫酸法產(chǎn)無水氟化氫的生產(chǎn)過程中,反應系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭、爐尾的密封不良,外界空氣會攜帶水分進入系統(tǒng),根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),北方地區(qū)空氣進入反應器(回轉(zhuǎn)爐)對系統(tǒng)水分平均貢獻率約為3.0~10.0 kg·h-1。

        1.5 "精餾塔殘液進入反應器(回轉(zhuǎn)爐)所含水分

        進入反應系統(tǒng)的精餾塔塔釜物料屬于精餾系統(tǒng)重組分,最終富集到精餾塔塔釜,其中含有氟化氫、硫酸及水分等雜質(zhì),精餾塔塔釜重組分大部分泵至反應系統(tǒng)爐頭進料位置,起到調(diào)節(jié)反應系統(tǒng)溫度、精餾排重組分的作用,最終達到穩(wěn)定反應系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)目的,此部分物料為精餾系統(tǒng)輸入,因此也作為反應系統(tǒng)水分來源進行分析。塔釜重組分(塔釜殘液)持續(xù)輸出至反應器(回轉(zhuǎn)爐)前端的混酸槽,輸出率約為200 kg·h-1,含水量1%(質(zhì)量分數(shù)),對反應系統(tǒng)水分貢獻率約為2.0 kg·h-1。

        綜上所述,螢石與硫酸反應生產(chǎn)無水氟化氫工藝,反應系統(tǒng)水分貢獻率大小順序:98%硫酸>螢石粉中雜質(zhì)及其他反應>反應器(回轉(zhuǎn)爐)空氣進入>精餾塔塔釜物料>螢石粉所含水分。

        2 "無水氟化氫反應系統(tǒng)水分控制措施

        目前螢石(主要成分為氟化鈣)與硫酸反應生成無水氟化氫的工藝方法中,對于反應系統(tǒng),為降低腐蝕及因水分導致的系統(tǒng)負壓超標,主要通過在反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭進料位置混酸槽中添加105%發(fā)煙硫酸,利用發(fā)煙硫酸中的SO3消耗掉系統(tǒng)水分。

        2.1 "螢石粉中所含水分控制措施

        烘干的螢石粉中水含量較低,對系統(tǒng)影響不大,若對螢石粉水分要求過于苛刻,勢必會增加螢石粉烘干過程中燃料消耗,進而增加AHF生產(chǎn)成本,因此可適當放寬烘干螢石粉中水含量標準(質(zhì)量分數(shù)≤200 μg·g-1)。

        目前不少企業(yè)采取密閉高壓脈沖空氣管道輸送螢石粉至備料倉,雖然高壓脈沖的空氣會帶入部分水分,導致烘干螢石粉中水含量略微升高(水分增加量≤60 μg·g-1),但從職業(yè)衛(wèi)生及操作安全方面,密閉輸送方式可大大降低粉塵污染,保持環(huán)境衛(wèi)生,同時相比機械輸送其故障率低,可有效發(fā)揮裝置產(chǎn)能,同時也大大降低了因設(shè)備維修而導致的安全隱患。因此權(quán)衡水分增加及其他因素,在目前的技術(shù)條件下,采取密閉高壓脈沖空氣管道輸送螢石粉的方式是建議使用的。

        2.2 "98%硫酸中所含水分控制措施

        98%硫酸作為主要原料,其中含水不可避免,對于反應系統(tǒng)98%硫酸貢獻的水分,生產(chǎn)企業(yè)目前降低系統(tǒng)水分的主要措施是增加105%發(fā)煙硫酸的使用量,但105%發(fā)煙硫酸的過多使用除了增加成本外,對產(chǎn)能增加意義不大。實際生產(chǎn)過程中要嚴格控制98%硫酸質(zhì)量指標,對含水量、雜質(zhì)等進行嚴格要求,可避免系統(tǒng)水分過多的輸入,起到平穩(wěn)生產(chǎn)的目的。

        對98%硫酸質(zhì)量控制,需嚴格按照《工業(yè)硫酸》(GB/T 534—2014)中優(yōu)等品(硫酸質(zhì)量分數(shù)不低于98%)進行采購,此文不再贅述。

        2.3 螢石粉中雜質(zhì)及其他反應產(chǎn)生水分的控制措施

        我國螢石產(chǎn)區(qū)較為分散,其中以南方區(qū)域螢石質(zhì)量較為穩(wěn)定,雜質(zhì)相對偏少,西北區(qū)域及其他螢石雜質(zhì)相對偏多,加上螢石浮選時工藝不同,螢石粉中會混入其他雜質(zhì),在滿足螢石主含量前提下,切實做好雜質(zhì)的檢測工作,采取更先進的檢測手段,嚴把質(zhì)量關(guān)。另外從螢石粉生產(chǎn)工藝上本質(zhì)提升,從根本上降低螢石粉中雜質(zhì)含量是確保無水氟化氫裝置穩(wěn)定運行的最主要途徑。

        對螢石粉質(zhì)量的控制,嚴格按照《螢石 硅、鋁、鐵、鉀、鎂和鈦含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》(GB/T 5195.16—2017)進行檢測,建議實際生產(chǎn)過程中嚴格控制螢石粉質(zhì)量指標(質(zhì)量分數(shù)):CaF2>98.0%,SiO2<1.5%,CaCO3<0.35%,CaS<0.01%。

        生產(chǎn)過程中嚴格控制螢石粉質(zhì)量,能避免系統(tǒng)副產(chǎn)過多水分,起到延長裝置運行周期、降低產(chǎn)品成本、提升產(chǎn)品競爭力的目的。

        2.4 "反應器(回轉(zhuǎn)爐)空氣進入所含水分控制措施

        反應系統(tǒng)在負壓狀態(tài)下很容易有空氣進入,反應器(回轉(zhuǎn)爐)的爐頭與爐尾是系統(tǒng)的主要進氣位置。反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭、爐尾的動環(huán)與定環(huán)之間密封不嚴容易導致空氣進入,其密封問題一直是行業(yè)難題,因反應器(回轉(zhuǎn)爐)體積龐大,且處于轉(zhuǎn)動狀態(tài),雖然爐頭、爐尾使用石墨塊等柔性材料進行彈性密封,但轉(zhuǎn)爐本身轉(zhuǎn)動、局部溫度偏高等引起的爐體微偏移,要想達到完全密封難度較大,目前較好的措施是使用彈性軟密封材料進行封堵,因材料本身的耐高溫、耐摩程度有待提高,導致反應器(回轉(zhuǎn)爐)檢修周期不是很長,一般在3~6個月。有研究者通過改造反應器(回轉(zhuǎn)爐)內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高了設(shè)備的耐腐蝕性,同時也延長了檢修 " 周期[10]。

        提高反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭、爐尾動環(huán)與定環(huán)的密封性,會大大降低空氣進入系統(tǒng),尤其空氣潮濕時對系統(tǒng)水分降低起到重要作用。

        2.4 "精餾塔殘液進入反應器(回轉(zhuǎn)爐)所含水分的

        控制措施

        精餾塔塔釜重組分持續(xù)輸出至反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭混料位置,因溫度較低(不超35 ℃),對反應系統(tǒng)溫度起到一定的調(diào)節(jié)作用,但精餾塔塔釜重組分中HF質(zhì)量分數(shù)在97%左右,進入反應系統(tǒng)后嚴重降低了其純度,二次提純也增加了能耗。因此建議精餾塔塔釜操作溫度控制在29.5~30.5 ℃,在滿足AHF產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)級品的前提下,盡量減少精餾塔塔釜物料的排出。實際操作過程中,精餾塔塔釜液位、溫度穩(wěn)定的前提下,可達到降低精餾塔塔釜物料外排率的效果,而實際生產(chǎn)過程中可采取增加精餾塔再沸器面積,降低再沸器熱源品質(zhì)的途徑,利用本裝置煙氣余熱、蒸汽輔助的熱源方法,綜合確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時,達到降低能耗、穩(wěn)定系統(tǒng)的目的。

        在確保AHF產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,減少精餾塔殘液排放至反應系統(tǒng),對降低系統(tǒng)水分具有一定作用。

        3 "結(jié) 論

        1)螢石與硫酸反應生產(chǎn)無水氟化氫的反應系統(tǒng)中水分貢獻率大小順序為98%硫酸>螢石粉中雜質(zhì)及其他反應>反應器(回轉(zhuǎn)爐)空氣進入>精餾塔塔釜物料>螢石粉所含水分。

        2)生產(chǎn)過程中嚴格控制螢石粉、98%硫酸等原材料質(zhì)量,能避免系統(tǒng)過多水分的輸入,起到延長裝置運行周期、降低產(chǎn)品成本、提升產(chǎn)品競爭力的目的。

        3)提高反應器(回轉(zhuǎn)爐)爐頭、爐尾動環(huán)與定環(huán)的密封性,會大大降低空氣進入系統(tǒng),尤其空氣潮濕時對系統(tǒng)水分降低起到重要作用。

        4)在確保AHF產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,減少精餾塔殘液輸出至反應系統(tǒng),對降低系統(tǒng)水分具有一定作用。

        5)采用密閉高壓脈沖空氣管道輸送法輸送烘干的螢石粉,其水分含量變化不大,對系統(tǒng)水分影響不大,建議采用。

        6)通過對反應系統(tǒng)水分來源及控制措施的分析,可有效指導實際生產(chǎn),對裝置平穩(wěn)、高效運行具有指導意義。

        參考文獻:

        [1] 胡偉.氟化工生產(chǎn)技術(shù)(上)[M].北京:科學出版社,2009.

        [2] 李金安,丁潔,陳湘鼎.無水氟化氫的制備工藝[J].有機氟工業(yè),2022(1):48-50.

        [3] 郝建堂.氟硅酸、氧化鎂制無水氟化氫聯(lián)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硫酸鎂工藝研究[J].無機鹽工業(yè),2019,51(8):40-43.

        [4] 江云波,葛立平.正交實驗法研究無水氟化氫裝置各工藝參數(shù)的影響[J].化工技術(shù)與開發(fā),2022(4):71-74.

        [5] 辛軍,韓海波,丁建梅. 工業(yè)含氟尾氣處理工藝改進設(shè)計[J].當代化工,2015,44(5):1163-1164.

        [6] 應自衛(wèi),王學真,徐賢統(tǒng).無水氟化氫生產(chǎn)過程中“廢氣”治理提升實踐[J].無機鹽工業(yè),2020,52(10):117-120.

        [7] 洪海江,張懷,趙景平.螢石-硫酸法生產(chǎn)無水氟化氫過程中除硫問題分析[J].有機氟工業(yè),2014(1):30-34.

        [8] 陳華強.論無水氟化氫反應轉(zhuǎn)爐的腐蝕與防護[J].化工管理,2015(10):91.

        [9] 吳寧寧.影響無水氟化氫生產(chǎn)效率的因素及控制方法[J].化工管理,2021(9):96-97.

        [10] 王琛.氟化氫預反應器主軸螺旋系統(tǒng)的研制[J].遼寧化工,2018,47(3):243-244.

        亚洲一区二区三区成人网| 成人区视频| 久久久国产精品ⅤA麻豆百度| 亚洲激情一区二区三区视频| 亚洲视频在线一区二区| 亚洲av蜜桃永久无码精品| 在线视频 亚洲精品| 亚洲一区二区三区美女av| 极品人妻少妇av免费久久| av无码人妻中文字幕| 精品亚洲日韩国产一二三区亚洲| 青春草在线观看免费视频| 男女18视频免费网站| 成人无码α片在线观看不卡| 日韩AV无码免费二三区| 国产成人精品一区二区日出白浆| 国产一区二区三区四色av| 任你躁国产自任一区二区三区| 精品国产AⅤ一区二区三区4区 | 人妻精品动漫h无码网站| 亚洲AⅤ无码片一区二区三区| 国产精品天堂在线观看| 无码av天天av天天爽| 婷婷午夜天| 国产亚洲日本人在线观看 | 久久久国产精品123| 人人爽久久涩噜噜噜av| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 国产在线视频一区二区三区| 亚洲av中文无码乱人伦在线视色| 精品久久亚洲中文无码| 人妻中文字幕一区二区二区| 亚洲av熟女一区二区三区站| 日本免费a级毛一片| 国产精品天堂avav在线| 国产一区二区不卡av| 在线播放免费人成毛片乱码| 日本高清一区二区三区水蜜桃 | 久久熟女五十路| 国产高潮迭起久久av| 天天爽夜夜爱|