摘 要:2021、2022年協(xié)鑫濱海發(fā)電公司兩臺(tái)機(jī)組電除塵廠(chǎng)用電分別占發(fā)電量的0.922%、0.933%,優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行方式,降低發(fā)電成本,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性已成為各發(fā)電企業(yè)當(dāng)務(wù)之急。高頻電源在電除塵系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著重要角色,同時(shí)也是電廠(chǎng)的耗電大戶(hù),現(xiàn)詳細(xì)介紹了電除塵節(jié)能優(yōu)化自動(dòng)控制投入后實(shí)現(xiàn)高頻電源智慧除塵控制功能的試驗(yàn)過(guò)程,對(duì)電除塵節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行前后煙囪出口煙塵變化、能耗進(jìn)行了對(duì)比分析,驗(yàn)證了在滿(mǎn)足環(huán)保要求的前提下,能夠確保電除塵高頻電源運(yùn)行在最佳工況,從而實(shí)現(xiàn)電除塵節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高頻電源;節(jié)能優(yōu)化自動(dòng)控制;廠(chǎng)用電率;煙塵含量;漿液品質(zhì)
中圖分類(lèi)號(hào):TM621.7" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2023)14-0061-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.14.015
1" " 電除塵系統(tǒng)概述
我公司干式電除塵系統(tǒng)由福建龍凈環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)提供,每臺(tái)爐配置兩臺(tái)電除塵器,電除塵器采用三室六電場(chǎng),電除塵陽(yáng)極板采用大“C”型冷軋板,同極間距400 mm,一、二、三、四電場(chǎng)陰極線(xiàn)采用針刺線(xiàn),五、六電場(chǎng)陰極線(xiàn)采用波形線(xiàn),陰陽(yáng)極振打均為電磁錘振打裝置。每臺(tái)電除塵器配有18臺(tái)整流變壓器,規(guī)格型號(hào)為GGYJ-STR03,額定容量142/125 kVA,燃煤灰分12.22%(本文所有數(shù)據(jù)均用設(shè)計(jì)煤種數(shù)據(jù)),入口煙氣量為1 573 200 Nm3/h,入口含塵量為15.9 g/Nm3,煙氣流速0.96 m/s,煙氣停留時(shí)間26.62 s,除塵設(shè)計(jì)效率≥99.94%,電除塵出口允許排放濃度≤20 mg/Nm3。
電除塵器設(shè)36只灰斗,每只灰斗設(shè)一個(gè)排灰口。為了避免煙氣旁路,灰斗內(nèi)裝有阻流板。每只灰斗的容積按除塵器進(jìn)口最大含塵量至少滿(mǎn)足鍋爐8~10 h滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行設(shè)計(jì),灰斗內(nèi)裝設(shè)灰斗板式陶瓷電加熱器,其加熱負(fù)荷保持灰斗壁溫不低于120 ℃,且高于煙氣露點(diǎn)溫度5~10 ℃?;叶芳訜崞髟O(shè)有恒溫裝置,以保持電加熱器安全、穩(wěn)定運(yùn)行。每只灰斗裝設(shè)兩塊灰斗氣化板,對(duì)稱(chēng)布置,由灰斗氣化風(fēng)機(jī)提供氣化空氣。
工作原理:干式電除塵器是在電暈極和收塵極上通過(guò)施加高壓直流電,使兩極間產(chǎn)生極不均勻的電場(chǎng),利用強(qiáng)電場(chǎng)使氣體電離,即產(chǎn)生電暈放電,使粉塵荷電,并在電場(chǎng)力的作用下依附到極板上,將粉塵從氣體中分離出來(lái),極板表面上的粉塵沉積到一定厚度后,通過(guò)振打裝置將其清除掉,使之落入下部灰斗中的除塵裝置。
正常運(yùn)行中,由值班員根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、煙塵含量手動(dòng)調(diào)整各高頻電源參數(shù),確保煙塵含量達(dá)到環(huán)保要求。
2" " 我公司電除塵系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀
我公司采用的高頻電源具有直流供電和脈沖供電兩種供電方式,為達(dá)到節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行的目的,在保證超低排放污染控制指標(biāo)合格的情況下,兩臺(tái)機(jī)組電除塵高頻電源均采用一、二電場(chǎng)脈沖供電,三、四、五、六電場(chǎng)直流供電運(yùn)行方式。每臺(tái)機(jī)組電除塵共36臺(tái)高頻電源,其中四、五電場(chǎng)共12臺(tái),以一用一備的方式定期切換,即常用高頻電源為30臺(tái),根據(jù)不同負(fù)荷及煙囪出口粉塵含量調(diào)整高頻電源電流極限進(jìn)行控制。
煙氣中的粉塵在電除塵中絕大多數(shù)被一、二電場(chǎng)高頻電源捕集,到達(dá)三、四、五、六電場(chǎng)的粉塵含量相對(duì)較少。因此采用一、二電場(chǎng)高頻電源直流供電方式,三、四、五、六電場(chǎng)高頻電源脈沖供電方式進(jìn)行試驗(yàn)。一、二電場(chǎng)高頻電源采用純直流供電方式,保證一、二電場(chǎng)能夠穩(wěn)定地收集煙氣中絕大多數(shù)粉塵,保障基本的除塵效率。三、四、五、六電場(chǎng)高頻電源采用脈沖供電方式,不僅能顯著降低電除塵用電量,還能對(duì)高比電阻粉塵起到良好的除塵效果,有效抑制反電暈的產(chǎn)生[1]。
3" " 試驗(yàn)?zāi)康?/p>
我公司機(jī)組負(fù)荷受新能源影響變化較快,燃煤灰分偏高,干式電除塵系統(tǒng)廠(chǎng)用電率偏高,為了更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能優(yōu)化,公司實(shí)施了1號(hào)機(jī)組電除塵節(jié)能控制優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目,通過(guò)增加一套PLC優(yōu)化控制系統(tǒng),根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、煙塵含量等關(guān)鍵參數(shù),實(shí)現(xiàn)電除塵高頻電源的智慧除塵控制功能。為驗(yàn)證在滿(mǎn)足環(huán)保要求的前提下,能夠確保電除塵高頻電源運(yùn)行在最佳工況,實(shí)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組電除塵節(jié)能控制的目的,從而降低除塵能耗、減輕運(yùn)行人員壓力,開(kāi)展靜電除塵器節(jié)能優(yōu)化自動(dòng)控制試驗(yàn)。
4" " 試驗(yàn)工期
1號(hào)機(jī)組電除塵節(jié)能控制優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)過(guò)前期準(zhǔn)備,于2022年11月21日開(kāi)始投入自動(dòng)模式運(yùn)行,其中2023年1月13日08:30至1月24日09:00為手動(dòng)模式運(yùn)行,其余時(shí)間均在自動(dòng)模式運(yùn)行。
5" " 試驗(yàn)過(guò)程
5.1" " 試驗(yàn)前除塵器二次電流起始設(shè)定值調(diào)整
通過(guò)調(diào)整干式電除塵電流極限,調(diào)整一、二電場(chǎng)二次電流在1 200 mA(額定值的75%)左右,三、四電場(chǎng)二次電流在1 000 mA(額定值的62.5%)左右,五、六電場(chǎng)通過(guò)調(diào)整電流極限,調(diào)整高頻電源二次電流到640 mA(額定值的40%);穩(wěn)定運(yùn)行后,觀(guān)察是否滿(mǎn)足脫硫進(jìn)口煙塵濃度(修正后)達(dá)到20 mg/Nm3以?xún)?nèi),總排口煙塵濃度(修正后)達(dá)到1.5 mg/Nm3以?xún)?nèi)的要求。若脫硫進(jìn)口煙塵濃度(修正后)高于20 mg/Nm3,同時(shí)調(diào)整干式電除塵前四電場(chǎng)高頻電源的電流極限,直到脫硫進(jìn)口煙塵濃度(修正后)接近20 mg/Nm3,穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)[2]。
5.2" " 所有電室一、二、三、四電場(chǎng)靜態(tài)特性及能耗試驗(yàn)
在上述二次電流基礎(chǔ)上,如果脫硫進(jìn)口煙塵濃度(修正后)小于20 mg/Nm3,同步減少一、二、三、四電場(chǎng)的電流極限,調(diào)整脫硫進(jìn)口煙塵濃度(修正后)至20 mg/Nm3,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后記錄數(shù)據(jù)。對(duì)所有電室一、二、三、四電場(chǎng)的電流極限進(jìn)行調(diào)整,使其二次電流滿(mǎn)足表1要求。
5.3" " 所有電室五、六電場(chǎng)響應(yīng)動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn)
在上述試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,將干式電除塵所有電室五電場(chǎng)電流極限增加10,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。在條件允許的情況下,繼續(xù)對(duì)六電場(chǎng)進(jìn)行階躍試驗(yàn)[3]。
6" " 試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比情況
(1)1號(hào)機(jī)組40%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為10.7 mg/Nm3,煙囪出口粉塵含量為1.64 mg/Nm3。1號(hào)機(jī)組40%負(fù)荷工況下干式電除塵自動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為8.04 mg/Nm3,煙囪出口粉塵含量為1.35 mg/Nm3。
耗電量對(duì)比:2022年8月30日19:00至23:00,1號(hào)機(jī)組40%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分10.95%,吸收塔入口煙塵10.7 mg/Nm3,煙囪出口煙塵1.64 mg/Nm3,耗電量3 590 kW·h。2022年11月24日18:00至22:00,1號(hào)機(jī)組40%負(fù)荷工況下干式電除塵自動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分11.18%,吸收塔入口煙塵8.04 mg/Nm3,煙囪出口煙塵1.35 mg/Nm3,耗電量4 310 kW·h。
對(duì)比結(jié)果:機(jī)組40%負(fù)荷情況下,在燃煤灰分偏差不大、可忽略不計(jì)的情況下,電除塵投入自動(dòng)運(yùn)行模式,耗電量比手動(dòng)運(yùn)行模式略有增加。
(2)1號(hào)機(jī)組60%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為5.76 mg/Nm3,煙囪出口煙塵含量為1.05 mg/Nm3。1號(hào)機(jī)組60%負(fù)荷工況下干式電除塵自動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為5.52 mg/Nm3,煙囪出口煙塵含量為0.92 mg/Nm3。
耗電量對(duì)比:2022年11月8日12:00至16:00,1號(hào)機(jī)組60%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分22.01%,吸收塔入口煙塵5.76 mg/Nm3,煙囪出口煙塵1.05 mg/Nm3,耗電量4 360 kW·h。2022年11月24日18:00至22:00,1號(hào)機(jī)組60%負(fù)荷工況下干式電除塵自動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分21.65%,吸收塔入口煙塵5.52 mg/Nm3,煙囪出口煙塵0.92 mg/Nm3,耗電量3 840 kW·h。
對(duì)比結(jié)果:機(jī)組60%負(fù)荷情況下,在燃煤灰分偏差不大、可忽略不計(jì)的情況下,電除塵投入自動(dòng)運(yùn)行模式,耗電量比手動(dòng)運(yùn)行模式有所減少[4]。
(3)1號(hào)機(jī)組80%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為5.17 mg/Nm3,煙囪出口煙塵含量為1.91 mg/Nm3。1號(hào)機(jī)組80%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,吸收塔入口煙塵含量為5.39 mg/Nm3,煙囪出口煙塵含量為1.57 mg/Nm3。
耗電量對(duì)比:2023年1月17日18:00至22:00,1號(hào)機(jī)組80%負(fù)荷工況下干式電除塵手動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分21.05%,吸收塔入口煙塵5.17 mg/Nm3,煙囪出口煙塵1.91 mg/Nm3,耗電量8 550 kW·h。2023年1月10日15:00至19:00,1號(hào)機(jī)組80%負(fù)荷工況下干式電除塵自動(dòng)模式運(yùn)行,燃煤灰分20.23%,吸收塔入口煙塵5.39 mg/Nm3,煙囪出口煙塵1.57 mg/Nm3,耗電量5 100 kW·h。
對(duì)比結(jié)果:機(jī)組80%負(fù)荷情況下,在燃煤灰分偏差不大、可忽略不計(jì)的情況下,電除塵投入自動(dòng)運(yùn)行模式,耗電量比手動(dòng)運(yùn)行模式明顯減少。
具體節(jié)能情況如表2所示。
對(duì)比結(jié)果:隨著機(jī)組負(fù)荷率的上升,在燃煤灰分偏差不大、可忽略不計(jì)的情況下,電除塵投入自動(dòng)運(yùn)行模式運(yùn)行,耗電率比手動(dòng)運(yùn)行模式有明顯下降。
7" " 試驗(yàn)結(jié)論
機(jī)組40%負(fù)荷情況下,為保證環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo)、防止吸收塔漿液品質(zhì)惡化,高頻電源電流極限設(shè)有底限保護(hù),電流極限不會(huì)持續(xù)降低,故此工況下電除塵自動(dòng)運(yùn)行模式耗電率比手動(dòng)運(yùn)行模式耗電率升高。機(jī)組60%負(fù)荷情況下,高頻電源電流極限受負(fù)荷主調(diào)、煙塵含量輔調(diào)影響不會(huì)持續(xù)升高,故此工況下電除塵自動(dòng)運(yùn)行模式耗電率比手動(dòng)運(yùn)行模式耗電率明顯下降。機(jī)組70%負(fù)荷情況下,高頻電源電流極限設(shè)置不斷升高,但自動(dòng)運(yùn)行模式下參數(shù)調(diào)整速率比手動(dòng)運(yùn)行模式調(diào)整快,故此工況下電除塵自動(dòng)運(yùn)行模式耗電率比手動(dòng)運(yùn)行模式耗電率下降。
7.1" " 2023年2月2日1號(hào)吸收塔漿液及石膏品質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)
1號(hào)吸收塔漿液pH為6.22,漿液密度1 187 kg/m3,吸收塔漿液氯離子含量26.88 mg/mL。1號(hào)吸收塔石膏含水量14.12%,硫酸鹽75.55%,碳酸鹽2.72%,亞硫酸鹽0.05%,氯離子101.59 mg/kg。基于以上400、600、800 MW吸收塔入口及煙囪出口煙塵含量變化對(duì)比,根據(jù)吸收塔漿液及石膏品質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,投自動(dòng)情況下吸收塔入口煙塵含量無(wú)較大變化,均能滿(mǎn)足吸收塔入口煙塵含量≤20 mg/Nm3要求,投自動(dòng)情況下煙囪出口煙塵含量有輕微下降,由此判斷1號(hào)電除塵節(jié)能優(yōu)化控制方式下運(yùn)行,對(duì)吸收塔漿液及石膏品質(zhì)無(wú)影響,后續(xù)仍需通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行進(jìn)行分析研判[5]。
7.2" " 節(jié)約廠(chǎng)用電量
根據(jù)公司2022年1號(hào)機(jī)組年平均負(fù)荷率67.59%,發(fā)電量390 970.8萬(wàn)kW·h,取表2中2022年11月15日和11月24日耗電率下降0.023%,扣除全年1號(hào)機(jī)組深度調(diào)峰電量占總發(fā)電量的10%,計(jì)算得出:
(0.023%×9-0.046%)/10=0.016 1%
可知干式電除塵投入自動(dòng)運(yùn)行模式,全年電除塵日耗電率約降低0.016 1%,初步判斷全年單臺(tái)機(jī)組節(jié)約廠(chǎng)用電量約62.56萬(wàn)kW·h,廠(chǎng)用電價(jià)按0.46元/(kW·h)計(jì),單臺(tái)機(jī)組全年可節(jié)省生產(chǎn)成本約28.78萬(wàn)元。
8" " 結(jié)論與建議
(1)目前,1號(hào)爐干式電除塵節(jié)能優(yōu)化自動(dòng)控制采用機(jī)組負(fù)荷主調(diào)、煙塵含量輔調(diào)的方式進(jìn)行,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高、燃煤灰分含量低時(shí),易使高頻電源電流極限高參數(shù)運(yùn)行,導(dǎo)致電除塵耗電率升高;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低、燃煤灰分含量高時(shí),易使高頻電源電流極限低參數(shù)運(yùn)行,大量粉塵進(jìn)入吸收塔漿液內(nèi),導(dǎo)致吸收塔漿液品質(zhì)惡化。建議改為吸收塔入口煙塵含量主調(diào)、機(jī)組負(fù)荷輔調(diào)。
(2)目前,1號(hào)爐干式電除塵節(jié)能優(yōu)化自動(dòng)控制采用吸收塔入口煙塵儀一個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié),當(dāng)該測(cè)點(diǎn)發(fā)生故障或測(cè)量不準(zhǔn)時(shí),易導(dǎo)致高頻電源電流極限低參數(shù)或高參數(shù)運(yùn)行,失去自動(dòng)調(diào)整的準(zhǔn)確性。建議在吸收塔入口增加一個(gè)煙塵含量測(cè)量?jī)x表,將煙塵含量跟蹤調(diào)節(jié)由單測(cè)點(diǎn)改為雙測(cè)點(diǎn)自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié);或者將自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié)測(cè)點(diǎn)改為煙囪出口煙塵含量測(cè)點(diǎn)自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié)。
(3)目前,1號(hào)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),電除塵自動(dòng)運(yùn)行模式下耗電率下降不是十分明顯,建議調(diào)整自動(dòng)控制的跟蹤速率,并設(shè)定自動(dòng)運(yùn)行模式下某個(gè)負(fù)荷段電除塵高頻電源的電流極限上下限值。
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收稿日期:2023-03-23
作者簡(jiǎn)介:邵文勇(1983—),男,江蘇人,工程師,研究方向:火力發(fā)電廠(chǎng)電除塵自動(dòng)化控制。