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        減少脫硫真空脫水皮帶機(jī)漿液外溢故障辦法分析

        2023-12-29 00:00:00王昭
        機(jī)電信息 2023年14期

        摘 要:某廠1 000 MW機(jī)組脫硫石膏真空脫水皮帶機(jī)自投運(yùn)以來,頻繁出現(xiàn)皮帶機(jī)濾布邊緣漏漿狀況,造成了一定的工質(zhì)流失,同時(shí)會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染和一定的經(jīng)濟(jì)損失。與此同時(shí),頻繁的缺陷發(fā)生和消缺過程,嚴(yán)重降低了真空脫水皮帶機(jī)的投用率。鑒于此,從真空脫水皮帶機(jī)整體結(jié)構(gòu)及運(yùn)行狀況著手,對(duì)真空脫水皮帶機(jī)漿液外溢的原因進(jìn)行分析,并根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析引起漿液外溢的主要原因。針對(duì)主要原因進(jìn)行對(duì)策制定,在綜合分析后選擇最優(yōu)方案加以實(shí)施,取得了良好的改善效果。

        關(guān)鍵詞:濾布;皮帶機(jī);托輥;石膏漿液

        中圖分類號(hào):TH17" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2023)14-0025-04

        DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.14.006

        0" " 引言

        石灰石濕法煙氣脫硫工藝因其性能可靠、去除率高、適用范圍廣、副產(chǎn)品石膏可作為商品等優(yōu)點(diǎn)獲得了廣泛應(yīng)用。在石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中,石膏漿液經(jīng)過一級(jí)脫水系統(tǒng)旋流站以及二級(jí)脫水系統(tǒng)真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理[1]。真空皮帶機(jī)脫水實(shí)質(zhì)上屬于過濾過程,石膏漿液由旋流站進(jìn)行一級(jí)脫水后給料,再經(jīng)分配集箱進(jìn)行配料,均勻分布在濾布表面。濾布是通過真空盒的抽吸作用吸附在一條重型橡膠皮帶上,隨著皮帶的傳動(dòng)而運(yùn)行。濾布邊緣寬于橡膠皮帶,被設(shè)置在皮帶邊緣處向上45°傾斜的裙邊,將濾布邊緣上翻收攏成U型,以防止石膏漿液外溢。橡膠皮帶上橫向開有凹槽且中間設(shè)置有排水孔以使液體能夠在真空泵的抽吸作用下吸入真空箱,濾液和空氣同時(shí)被抽送到真空總管,漿液經(jīng)真空抽吸形成合格的濾餅(濾餅含水率不大于10%,石膏含量大于90%)。真空濾液收集管中濾液進(jìn)入氣水分離器進(jìn)行氣水分離,氣水分離器頂部出口與真空泵進(jìn)口管相連,氣體被真空泵抽走。分離后的液體由氣水分離器底部出口進(jìn)入濾液接收水箱。

        自投運(yùn)以來,1 000 MW機(jī)組脫水真空皮帶機(jī)整體運(yùn)行情況良好,設(shè)備故障率較低,唯有托輥軸承受環(huán)境影響,使用壽命有所縮短,其他故障缺陷集中在石膏漿液外溢,并且此情況人為干預(yù)效果不明顯,長期的溢漿現(xiàn)象造成了較大的工質(zhì)流失,同時(shí)會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染和一定的經(jīng)濟(jì)損失。頻繁的缺陷發(fā)生和消缺過程,嚴(yán)重降低了真空脫水皮帶機(jī)的投用率,缺陷處理過程中也耗費(fèi)了大量的人力、物力。

        1" " 真空脫水皮帶機(jī)結(jié)構(gòu)

        真空脫水皮帶機(jī)系統(tǒng)圖如圖1所示。

        1.1" " 機(jī)架

        機(jī)架是由型鋼焊接而成,表面噴有防腐涂層的框架,用螺栓或焊接連接。機(jī)架具有足夠的剛度和強(qiáng)度以承載皮帶和輸送漿液的重量以及啟動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的扭矩。

        1.2" " 輥筒

        主動(dòng)輥與從動(dòng)輥均為體積較大的碳鋼輥筒,表面附有橡膠涂層的膠輥,直徑相同。主動(dòng)輥為傳動(dòng)輥,與驅(qū)動(dòng)裝置連接,也稱作驅(qū)動(dòng)輥;從動(dòng)輥位于皮帶機(jī)尾部,也稱作張緊輥。

        1.3" " 驅(qū)動(dòng)裝置

        真空皮帶脫水機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置由一個(gè)交流變頻電機(jī)和減速箱構(gòu)成,減速箱通過聯(lián)軸器與主動(dòng)輥軸相連接。

        1.4" " 濾布

        濾布材質(zhì)為PET(聚酯),厚度為1.8 mm,且耐酸堿性優(yōu)良。作用:石膏漿液在負(fù)壓的作用下,通過濾布實(shí)現(xiàn)固液分離,濾布與濾餅脫離后,經(jīng)過兩組(濾布兩側(cè))沖洗壓力為5 kg的沖洗水進(jìn)行沖洗,清除濾布孔隙中的雜質(zhì)。

        1.5" " 橡膠皮帶

        皮帶(橡膠帶)是濾布的基本支撐及運(yùn)行系統(tǒng),橡膠帶依靠與濾布間的摩擦力帶動(dòng)濾布同步前進(jìn),摩擦力靠漿液重量和真空抽吸的吸附作用產(chǎn)生。橡膠帶在與運(yùn)行方向垂直的表面上開出等間距的凹槽,每個(gè)凹槽中間有一個(gè)排水孔,濾液通過這些孔被吸入真空槽。皮帶在落料處回轉(zhuǎn)后還設(shè)計(jì)有兩組沖洗水噴頭。

        1.6" " 給料機(jī)

        給料機(jī)由分配箱、導(dǎo)流板及多孔板組成,作用是將漿液均勻分配到濾布上。

        1.7" " 張緊托輥

        位于機(jī)尾處,其調(diào)整軌道為固定在機(jī)架上垂直地面的槽鋼型軌道,上面有較多調(diào)整孔洞,用于調(diào)整張緊托輥上下高度,從而調(diào)整濾布張緊度。

        2" " 真空脫水皮帶機(jī)運(yùn)行分析

        正常運(yùn)行時(shí),人工啟動(dòng)脫硫吸收塔石膏排出泵,將石膏漿液輸送至旋流站進(jìn)行一級(jí)脫水,被顆粒分級(jí)后的石膏漿液通過分配集箱平均分布至脫水皮帶機(jī)濾布上。與真空箱相通的真空凹槽提供壓差推動(dòng)力,在真空壓差推動(dòng)力的作用下,石膏漿中液體透過濾布進(jìn)入真空槽被進(jìn)一步收集,隨著皮帶運(yùn)行,石膏濾餅中的含水率逐漸下降,最終在皮帶機(jī)的落料端形成含水量小于10%的副產(chǎn)品——石膏[2]。

        石膏漿液經(jīng)給料機(jī)分配至濾布上,在真空抽吸作用下失去大部分水分形成濾餅,但石膏漿液變成濾餅的時(shí)間會(huì)有少許偏差,其主要原因?yàn)樵诿摿蛭账嚢杵骱脱h(huán)漿液泵的抽吸作用下,石膏漿液在吸收塔內(nèi)為旋轉(zhuǎn)流動(dòng)狀態(tài),且石膏漿液內(nèi)固體物成分為二水硫酸鈣結(jié)晶,結(jié)晶大小、密度不同,導(dǎo)致石膏排出泵排出石膏漿液含水量呈動(dòng)態(tài)變化[2]。

        由此分析,石膏漿液從真空脫水濾布向外溢漿的位置,僅僅局限于石膏漿液從給料機(jī)將漿液分配至濾布上的位置到石膏漿液未失去流動(dòng)性的這一段。真空皮帶機(jī)的轉(zhuǎn)速控制為變頻器控制,變頻器控制方式分為手動(dòng)和自動(dòng),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制參數(shù)選取為跟蹤濾餅厚度進(jìn)行自動(dòng)控制,在自動(dòng)控制的基礎(chǔ)上可人為增加偏置,適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)速大小,但可控范圍較小。經(jīng)多次調(diào)查統(tǒng)計(jì),在石膏漿液含水量最大時(shí),石膏漿液從分配集箱流出后,在距分配集箱前6 m遠(yuǎn)處失去流動(dòng)性。綜上所述,溢漿具體位置只能是在分配集箱前后。

        3" " 石膏漿液外溢原因分析

        正常運(yùn)行時(shí),脫水皮帶機(jī)皮帶兩側(cè)均安裝與皮帶呈45°夾角并向外延展的裙邊,其作用為使脫水濾布邊緣向上翻起,防止濾布邊緣向外溢漿。但皮帶驅(qū)動(dòng)托輥直徑較大,當(dāng)皮帶途經(jīng)驅(qū)動(dòng)托輥時(shí),在水平拉力的作用下,分配集箱與驅(qū)動(dòng)托輥間脫水濾布邊緣向上翻起角度極小,裙邊與皮帶近乎平行。分配集箱在從動(dòng)輥前側(cè)2 m處,漿液狀態(tài)為非可控因素,故當(dāng)產(chǎn)生漿液堆積或沖擊時(shí),由于濾布邊緣向上翻起夾角較小,易發(fā)生向外溢漿現(xiàn)象。

        異常運(yùn)行時(shí),石膏漿液外溢的主要原因有:1)漿液堆積,過多的漿液漫過濾布邊緣,沿濾布橫向流出;2)濾布在運(yùn)行中發(fā)生形變,導(dǎo)致漿液外溢。

        根據(jù)這兩個(gè)主要原因,細(xì)分導(dǎo)致故障的末端因素,造成漿液堆積的原因如下:

        1)濾布傾斜度不夠。給料機(jī)位于從動(dòng)輥前部,從動(dòng)輥后部機(jī)架軸承高于皮帶平面,產(chǎn)生一定的傾斜角度,避免石膏漿液沿濾布運(yùn)行相反方向流淌。且皮帶邊緣的裙邊在從動(dòng)輥的張力下產(chǎn)生形變,近似與皮帶平行,對(duì)濾布邊緣的上揚(yáng)作用大大減弱。如果濾布傾斜角度不夠,當(dāng)給料機(jī)將石膏漿液分配至濾布上時(shí),部分石膏漿液會(huì)沿濾布運(yùn)行相反方向流淌。

        2)皮帶機(jī)轉(zhuǎn)速過低。當(dāng)濾布轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)過慢時(shí),在一定的給料量下,容易產(chǎn)生石膏漿液的堆積,造成石膏漿液外溢。

        3)給料量突然增大。給料系統(tǒng)由分配箱、導(dǎo)流板及多孔板組成,作用是將漿液均勻分配到濾布上。但在分配箱局部堵塞或?qū)Я靼骞收系那闆r下,會(huì)產(chǎn)生局部的物料量激增,發(fā)生堆積后造成外溢。

        4)濾布張緊度過小。在張緊度過小時(shí),從動(dòng)輥和給料機(jī)之間的濾布會(huì)因石膏漿液的重力作用產(chǎn)生局部變形,完全貼合皮帶,恰好此處裙邊變形,不能起到作用,會(huì)造成石膏漿液的外溢。但新安裝濾布投用前均會(huì)通過人為調(diào)整張緊螺栓調(diào)整托輥基座位置,使濾布張緊度達(dá)到運(yùn)行要求。在濾布投用后,檢修人員會(huì)定期檢查并及時(shí)調(diào)整濾布張緊度,避免長期運(yùn)行過程中受到石膏或張緊裝置本身等因素影響而導(dǎo)致濾布本身松緊變化或?yàn)V布兩端松緊度不同,進(jìn)而產(chǎn)生濾布褶皺或跑偏現(xiàn)象。

        脫水濾布發(fā)生形變或移位的主要原因有:

        1)濾布張緊度調(diào)節(jié)不當(dāng)。濾布張緊托輥過調(diào)節(jié)會(huì)導(dǎo)致濾布張緊力過大,濾布在運(yùn)行后產(chǎn)生褶皺,橫向部分重疊,導(dǎo)致橫截面積變?。粡埦o托輥兩側(cè)調(diào)節(jié)不均,濾布一側(cè)張緊力過大、一側(cè)過小,會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行后濾布向張緊力較小側(cè)偏移;濾布張緊度過小,會(huì)導(dǎo)致濾布松弛,漿液從分配箱流出后向后流淌至裙邊角度較小處向外溢出。

        2)皮帶糾偏裝置故障。如糾偏氣囊氣壓不足、糾偏托輥卡澀、觸動(dòng)撥桿動(dòng)作不靈活等,會(huì)導(dǎo)致濾布跑偏后不能及時(shí)糾正。

        為消除真空脫水皮帶機(jī)漿液外溢故障頻次過高的原因,調(diào)查和統(tǒng)計(jì)了該皮帶機(jī)一年的故障情況,經(jīng)數(shù)據(jù)匯總分析后發(fā)現(xiàn),分配箱后溢漿次數(shù)占所有真空皮帶機(jī)漿液外溢次數(shù)的91%。分配箱后溢漿次數(shù)過多的主要原因?yàn)槠惯吪c皮帶近乎平行,失去對(duì)濾布邊緣的支撐作用,當(dāng)產(chǎn)生漿液堆積或沖擊時(shí),易向外溢漿。但如果濾布傾斜角度較大,可阻止石膏漿液的反方向流淌。所以,要解決石膏漿液外溢問題,需從改變?nèi)惯呅问胶吞岣邽V布傾斜角度兩方面著手。

        4" " 減少分配箱后石膏漿液外溢的方法

        分配箱后裙邊與皮帶夾角過小的主要原因?yàn)轵?qū)動(dòng)托輥直徑較大,脫水皮帶沿驅(qū)動(dòng)托輥邊緣運(yùn)行時(shí),裙邊會(huì)產(chǎn)生拉伸彎曲而與皮帶平行,導(dǎo)致濾布橫向?yàn)檎归_狀態(tài),在濾布邊緣失去支撐的狀態(tài)下,漿液會(huì)沿縱伸面向外流淌。解決這一問題的辦法有兩種,下面進(jìn)行分析比較。

        1)減少裙邊長度,使裙邊經(jīng)過驅(qū)動(dòng)托輥后盡快恢復(fù)原狀。裙邊安裝在皮帶機(jī)上采用的是粘黏并附加鉚釘?shù)姆椒ǎ还?jié)1 m長裙邊配3根鉚釘。如把裙邊長度變短,隨運(yùn)行時(shí)間增加,在拉伸和擠壓的作用力下,裙邊脫膠和鉚釘撕裂鉚孔的概率將大大增加。此辦法可能導(dǎo)致裙邊脫落的故障頻次增加,同時(shí)對(duì)減少漿液外溢故障頻次效果不一定明顯。

        2)在提高濾布傾斜角度方面,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量發(fā)現(xiàn),分配箱后濾布縱向傾斜角度為15°,真空皮帶機(jī)運(yùn)行時(shí),旋流站送下來的石膏漿液沖力較大,部分漿液朝濾布運(yùn)行的相反方向沖擊,造成少量堆積后將會(huì)沿濾布邊緣散落在地面。為了分析分配箱后濾布傾斜角度對(duì)問題的影響程度,在保證設(shè)備、人身安全的前提下做了濾布角度提升試驗(yàn)。經(jīng)多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隨分配箱后濾布角度的逐步抬高,濾布邊緣散落漿液的現(xiàn)象有明顯改善。

        設(shè)定兩個(gè)方案進(jìn)行對(duì)比,如表1所示。

        方案1:增加機(jī)尾頂部托輥高度。針對(duì)此方案,從維護(hù)難度方面分析,提高后的托輥位置較高,無操作平臺(tái),故障維護(hù)需要搭建腳手架,維護(hù)作業(yè)過程中危險(xiǎn)性較高;在經(jīng)濟(jì)性上,現(xiàn)有濾布尺寸為3.3 m×54 m,價(jià)格為45 000元/條。此方案需更換長度更長的濾布,濾布每增加1 m(不足1 m按1 m計(jì)算)價(jià)格增加900元,按濾布更換周期6個(gè)月計(jì)算,每年需至少增加固定費(fèi)用1 800元,長期使用成本較高。

        方案2:機(jī)尾支撐架增加抬高托輥。針對(duì)此方案,從維護(hù)方面分析,托輥高度適宜,并有操作平臺(tái),易于維護(hù)操作;在經(jīng)濟(jì)性方面,僅需一次性投入基礎(chǔ)材料:托輥價(jià)格4 500元/根,軸承費(fèi)用300元/個(gè),固定支架材料費(fèi)100元,共計(jì)5 200元,僅為一次性成本,經(jīng)濟(jì)性較好。

        選擇方案2實(shí)施后,對(duì)真空脫水皮帶機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行了一段時(shí)間的跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)真空脫水皮帶機(jī)漿液外溢現(xiàn)象幾乎沒再發(fā)生過。

        5" " 結(jié)束語

        綜上所述,本文通過分析皮帶機(jī)溢漿的原因提出了對(duì)策——增加支撐托輥以抬高分配箱后濾布傾斜角度。該對(duì)策實(shí)施后,脫水皮帶機(jī)的漿液外溢次數(shù)明顯減少,年故障頻次降為原年故障次數(shù)的10%,效果極為顯著。此次對(duì)策實(shí)施有效提高了真空皮帶機(jī)的可靠性和投用率,減少了環(huán)境污染,也避免了生產(chǎn)中的大量重復(fù)性勞動(dòng)。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1] 周至祥,段建中,薛建明.火電廠濕法煙氣脫硫技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國電力出版社,2006.

        [2] 郭東明.脫硫工程技術(shù)與設(shè)備[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

        收稿日期:2023-03-13

        作者簡(jiǎn)介:王昭(1989—),男,江蘇人,助理工程師,研究方向:機(jī)械運(yùn)行與維修。

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