□ 王明軍 □ 葉 飛 □ 林志輝
1.空軍裝備部 西安 710021 2.中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 西安 710021
機(jī)構(gòu)卡滯是航空機(jī)構(gòu)典型故障的主要原因之一,國(guó)內(nèi)外在機(jī)構(gòu)磨損可靠性及機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)精度可靠性方面進(jìn)行了大量研究,提出了黏著磨損卡滯、變形過大卡滯等不同類型機(jī)構(gòu)卡滯的可靠性分析方法。
針對(duì)不同溫度、摩擦系統(tǒng)等條件的卡滯故障,結(jié)合故障機(jī)理、可靠性設(shè)計(jì)、防卡滯設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,提出防卡滯設(shè)計(jì)措施,對(duì)解決大部分機(jī)構(gòu)卡滯問題具有較好的推動(dòng)作用。
某型發(fā)動(dòng)機(jī)燃油流量調(diào)節(jié)器是發(fā)動(dòng)機(jī)燃油調(diào)節(jié)附件的組成部分,用于改變加力燃燒室的供油量,控制噴口臨界截面面積。節(jié)流工作狀態(tài)噴口控制活門是燃油流量調(diào)節(jié)器的部件,由彈簧及調(diào)整釘組成?;铋T可按照給定的高壓轉(zhuǎn)速,控制噴口調(diào)節(jié)片的開關(guān)。在試車過程中,燃油系統(tǒng)溫度升高后,多臺(tái)次燃油流量調(diào)節(jié)器上的調(diào)整釘出現(xiàn)調(diào)整卡滯,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)性能無法調(diào)整,發(fā)動(dòng)機(jī)只能停車。使燃油溫度降至常溫后,調(diào)整釘才能恢復(fù)調(diào)整功能。這一故障不僅給調(diào)整工作帶來了極大不便,而且造成開車停車過程中資源極大浪費(fèi)。為了提高調(diào)整釘高溫狀態(tài)下調(diào)整的靈活性,解決調(diào)整釘熱態(tài)卡滯問題,對(duì)故障進(jìn)行原因分析,制定改進(jìn)措施,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
調(diào)整釘組件結(jié)構(gòu)如圖1所示。調(diào)整釘組件由調(diào)整釘、管接頭、調(diào)整釘座、密封圈、帶槽襯套、支撐墊圈、鞍型墊圈、調(diào)整墊圈組成。為保證調(diào)整釘組件在結(jié)構(gòu)上具有鎖緊功能,調(diào)整釘?shù)穆菁y在加工后銑扁,以便于限動(dòng)。調(diào)整釘如圖2所示。與調(diào)整釘配合的帶槽襯套如圖3所示,為扁型孔,通過鞍型墊圈、調(diào)整墊圈將帶槽襯套和管接頭上的齒嚙合,用齒來限制調(diào)整釘?shù)霓D(zhuǎn)動(dòng)。管接頭如圖4所示。在裝配時(shí),調(diào)整墊圈用于保證零件之間的間隙,使齒在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)有足夠的空間活動(dòng)。在調(diào)整釘旋轉(zhuǎn)時(shí),調(diào)整釘帶動(dòng)帶槽襯套一起旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)時(shí)壓縮鞍型墊圈,嚙合后的齒逐漸脫離,至下一齒之間嚙合后重新進(jìn)行鎖緊。
圖1 調(diào)整釘組件結(jié)構(gòu)
圖2 調(diào)整釘
圖3 帶槽襯套
圖4 管接頭
根據(jù)調(diào)整釘組件結(jié)構(gòu),對(duì)調(diào)整釘熱態(tài)卡滯故障建立故障樹,如圖5所示。
圖5 調(diào)整釘熱態(tài)卡滯故障樹
對(duì)在發(fā)動(dòng)機(jī)熱態(tài)下卡滯的調(diào)整釘拆下進(jìn)行外觀檢查及試驗(yàn),排查工作見表1。根據(jù)所梳理出的故障底事件,排除調(diào)整釘軸與孔不同心、間隙尺寸不合格、零件齒間粘接、調(diào)整釘與帶槽襯套限位四個(gè)底事件的影響。由此,故障主要從調(diào)整釘組件高溫篩查條件不合理、配合端面齒設(shè)計(jì)不合理、配合端面齒間摩擦力過大三個(gè)底事件進(jìn)行分析。
表1 調(diào)整釘熱態(tài)卡滯排查工作
根據(jù)故障樹列出的底事件,逐項(xiàng)開展排查工作。
將故障調(diào)整釘組件在技術(shù)要求給定的最高環(huán)境溫度115~125 ℃環(huán)境中保持15 min,用螺絲刀將調(diào)整釘旋入配裝位置,然后按照要求的最高燃油溫度95~105 ℃將螺絲刀旋入旋出調(diào)整釘各三四圈,均未出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象。說明高溫篩查條件不合理,未能將故障件篩查出,不可排除這一底事件。
復(fù)查帶槽襯套帶齒零件的設(shè)計(jì)文件、工藝文件,并與俄制相同結(jié)構(gòu)零件圖紙進(jìn)行對(duì)比,兩者端面齒角度均為90°,公差為±1°。選取六件對(duì)端面齒進(jìn)行計(jì)量,齒型角度、齒高、圓周齒型角度偏差均在圖紙要求的范圍內(nèi)。
通過對(duì)帶槽襯套帶齒零件的技術(shù)資料及實(shí)物進(jìn)行復(fù)查,均滿足要求,排除這一底事件。
對(duì)故障調(diào)整釘組件進(jìn)行分解,應(yīng)用檢測(cè)設(shè)備觀察配合端面齒的形貌,發(fā)現(xiàn)有部分齒存在變形的問題,如圖6所示。對(duì)帶齒零件進(jìn)行拋光,拋光后齒表面粗糙度有所提高。重新進(jìn)行高溫篩查試驗(yàn),未卡滯,但旋入時(shí)的力矩較大,證明齒面粗糙度對(duì)高溫靈活性有一定影響,因此不可排除這一底事件。
圖6 配合端面齒變形
故障排查總結(jié)見表2。
表2 調(diào)整釘熱態(tài)卡滯排查總結(jié)
按照發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際工作狀態(tài)給定的環(huán)境溫度及燃油溫度,對(duì)調(diào)整釘組件進(jìn)行高溫篩查。考慮到調(diào)整釘用于調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)慢車噴口收放轉(zhuǎn)速,在調(diào)整時(shí)屬于慢速微量調(diào)整,高溫篩查中需對(duì)調(diào)整速率進(jìn)行控制。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)了解,在進(jìn)行高溫篩查時(shí)使用快速旋入調(diào)整釘?shù)姆绞?與實(shí)際使用過程中的調(diào)整方式存在差異。結(jié)合調(diào)整釘工作原理,調(diào)整釘旋轉(zhuǎn)時(shí),調(diào)整釘帶動(dòng)帶槽襯套一起旋轉(zhuǎn),并壓縮鞍型墊圈使嚙合的兩齒逐漸脫離,至下一齒重新嚙合,此時(shí)完成一個(gè)調(diào)整響數(shù)。快速調(diào)整時(shí),由于旋入速度快,導(dǎo)致壓縮鞍型墊圈還未將脫離后的齒重新嚙合就因慣性作用進(jìn)入下一個(gè)調(diào)整響數(shù),帶齒零件一直未嚙合,因此無法篩查出故障件。
通過應(yīng)用檢測(cè)設(shè)備查看配合端面齒的形貌,發(fā)現(xiàn)部分齒存在變形的問題。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)了解,兩個(gè)帶齒零件在加工時(shí)均為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)角度,切削力有可能使齒產(chǎn)生變形。根據(jù)工作原理,兩個(gè)變形的帶齒零件配對(duì)后在逆時(shí)針旋出時(shí)可能出現(xiàn)多個(gè)齒咬合的情況,而順時(shí)針旋入時(shí),只有一個(gè)齒可能會(huì)存在咬合。齒咬合情況如圖7所示。
圖7 齒咬合情況
采用出現(xiàn)熱態(tài)卡滯的故障件隨產(chǎn)品進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)對(duì)調(diào)整釘?shù)男胨俣冗M(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)旋入速度過快后均不會(huì)卡滯,旋入速度慢,按照每秒1~2響的速度,旋至某位置時(shí)出現(xiàn)卡滯,此時(shí)調(diào)整釘也無法旋出,驗(yàn)證了旋入速度對(duì)高溫篩查結(jié)果存在的影響。
針對(duì)問題復(fù)現(xiàn)情況,重新生產(chǎn)調(diào)整釘組件中的帶齒零件,加工完成后采用打磨拋光的方式去除齒變形,提高表面粗糙度。經(jīng)篩查試驗(yàn),調(diào)整釘常溫時(shí)未卡滯,高溫時(shí)旋入的力矩較大,但未卡滯,因此確定調(diào)整釘卡滯問題為加工時(shí)齒變形導(dǎo)致。
對(duì)高溫篩查時(shí)的旋入速度進(jìn)行控制,要求高溫篩查時(shí)旋入速度控制為每秒1~2響進(jìn)行檢查,嚴(yán)控故障件出廠。對(duì)高溫篩查不合格的零件采用齒面研磨的方式,提高表面粗糙度,去除齒面粗糙度過大的問題。
同時(shí)改進(jìn)帶齒零件的加工方式,提高齒面粗糙度。在帶齒零件齒面加工時(shí)對(duì)齒高尺寸貫徹內(nèi)控措施,并在加工完成后走空刀兩次,即共加工三次,提高零件齒面粗糙度及加工一致性。
選取調(diào)試合格的原有結(jié)構(gòu)燃油流量調(diào)節(jié)器調(diào)整釘和改進(jìn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整釘,分別在燃油溫度為常溫和80 ℃高溫的情況下,用力矩扳手反復(fù)進(jìn)行旋入和旋出調(diào)整試驗(yàn),記錄聽到響聲時(shí)的最大力矩值。對(duì)比分析原有結(jié)構(gòu)、改進(jìn)結(jié)構(gòu)及俄制結(jié)構(gòu)的調(diào)整力矩,不同結(jié)構(gòu)調(diào)整釘調(diào)整力矩對(duì)比見表3。通過對(duì)比可以看出,改進(jìn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整釘解決了熱態(tài)卡滯故障,并且調(diào)整力矩與俄制結(jié)構(gòu)基本相當(dāng)。
表3 不同結(jié)構(gòu)調(diào)整釘調(diào)整力矩對(duì)比 N·m
經(jīng)實(shí)際使用驗(yàn)證,貫徹內(nèi)控措施,高溫篩查旋入速度,采用對(duì)齒面進(jìn)行研磨的方式,進(jìn)一步提高零件表面粗糙度,未再出現(xiàn)調(diào)整釘熱態(tài)卡滯故障。
通過分析、驗(yàn)證,發(fā)生發(fā)動(dòng)機(jī)燃油流量調(diào)節(jié)器調(diào)整釘熱態(tài)卡滯故障的主要原因一方面為高溫篩查條件不合理,未能有效對(duì)故障件進(jìn)行篩查;另一方面為加工導(dǎo)致齒變形引起的帶齒零件表面粗糙度過大,使帶齒零件在使用過程中出現(xiàn)咬合現(xiàn)象。
通過制定內(nèi)控措施改進(jìn)產(chǎn)品,未再出現(xiàn)調(diào)整釘熱態(tài)卡滯故障,證實(shí)貫徹內(nèi)控措施,高溫篩查旋入速度,并采用對(duì)齒面進(jìn)行研磨的方式,可以進(jìn)一步提高零件表面粗糙度,避免熱態(tài)卡滯故障。