熊雪
中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠(黑龍江大慶 163513)
W 油田自20 世紀(jì)60 年代投入開(kāi)發(fā)以來(lái),經(jīng)歷了40余年的連續(xù)高效開(kāi)發(fā),2004年已經(jīng)進(jìn)入特高含水開(kāi)發(fā)階段[1-2]。其中,Y開(kāi)發(fā)區(qū)層系內(nèi)井網(wǎng)多、開(kāi)采對(duì)象相對(duì)復(fù)雜、水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果日益變差,開(kāi)采對(duì)象逐漸由河道砂等高滲透層向薄層砂和表外儲(chǔ)層等薄差層轉(zhuǎn)變[3-4]。為改善區(qū)塊內(nèi)油水井注采關(guān)系,提高薄差層的動(dòng)用程度,先后開(kāi)展了二次加密調(diào)整和三次加密調(diào)整[5],但是薄差層的動(dòng)用厚度依然較低,縱向上厚油層與薄差油層相間分布,層間差異大,滲透率變異系數(shù)高,層間干擾嚴(yán)重[6]。為改善薄差層的滲流特性,限流法壓裂技術(shù)在二三次加密油井得到廣泛應(yīng)用,但低滲透油藏砂體發(fā)育差、薄互層多、孔隙度低、滲透率低、非均質(zhì)性強(qiáng),傳統(tǒng)限流法完井壓裂[7-8],單井施工規(guī)模低,卡段較粗,面對(duì)縫間干擾和難壓層的影響,無(wú)法實(shí)現(xiàn)低滲透油藏開(kāi)發(fā)井組的有效經(jīng)濟(jì)動(dòng)用[9]。大慶油田先后開(kāi)展對(duì)應(yīng)精細(xì)控制壓裂技術(shù)攻關(guān),實(shí)現(xiàn)了薄差層的有效動(dòng)用[10-11]。
由于前期缺乏成熟高效的壓裂工藝,壓裂改造程度低、剩余油相對(duì)富集,在老油田開(kāi)發(fā)后期選井、選層難度越來(lái)越大的情況下,套損井的壓裂改造成為油井措施增產(chǎn)挖潛的研究熱點(diǎn)。以W 油田為例,套損井超過(guò)10 000 口,其中套損部位在油層以上比例達(dá)60% 以上,井筒局部縮徑尺寸已降低至Φ100 mm,壓裂工藝管柱外徑既要通過(guò)套變點(diǎn),又要在油層段壓裂改造時(shí)達(dá)到常規(guī)工藝管柱性能[12]。通過(guò)油藏和采油工程一體化方案設(shè)計(jì),縱向上薄差層精細(xì)分層,研發(fā)套損井高效壓裂工藝管柱,實(shí)現(xiàn)套損井組的精準(zhǔn)改造和有效挖潛。
針對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)三次加密后砂體發(fā)育差、注采不完善、限流法壓裂效果差、套損井壓裂挖潛難度大等問(wèn)題,通過(guò)對(duì)措施層段精分細(xì)卡,在縱向上將壓裂對(duì)象由常規(guī)卡段內(nèi)多小層籠統(tǒng)小規(guī)模壓裂轉(zhuǎn)變?yōu)閱涡泳珳?zhǔn)大規(guī)模壓裂,實(shí)現(xiàn)目的層精準(zhǔn)改造及有效動(dòng)用。同時(shí),完善形成了套損井雙封單卡精控壓裂工藝,單趟管柱壓裂段數(shù)由4段升至9段,單層加砂量由80 m3升至200 m3,滿足了修復(fù)后井徑100 mm以上井壓裂需求。工藝管柱變徑點(diǎn)以下工具外徑均為95 mm,滿足井徑100 mm 以上套損井多段壓裂要求,主要包括小直徑油管防噴閥、安全接頭、水力錨、小直徑封隔器、小直徑導(dǎo)壓噴砂器和導(dǎo)向死堵,如圖1所示。
圖1 套損井壓裂管柱示意圖
1)選擇注水強(qiáng)度低或套損修復(fù)后井徑100 mm以上注水井。
2)選擇動(dòng)用差、產(chǎn)液強(qiáng)度低、位置相對(duì)集中、未套損或套損修復(fù)后井徑100 mm 以上油井。
3)油水井形成對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4)壓裂油井周?chē)辽儆袃蓚€(gè)供水方向。
5)動(dòng)用較差或未動(dòng)用的表外薄差層為主要壓裂對(duì)象。
6)動(dòng)用好或連通差的層不壓裂。
根據(jù)砂體發(fā)育特點(diǎn),同時(shí)結(jié)合油層動(dòng)用情況和采出液含水級(jí)別,個(gè)性化設(shè)計(jì)不同砂體的加砂規(guī)模,對(duì)于含水率>92%、動(dòng)用比例>30%的主體薄層砂不壓裂,對(duì)于含水率≤92%動(dòng)用程度低的非主體薄層砂,控制壓裂規(guī)模,對(duì)于含水率≤90%、動(dòng)用比例≤15%的表外儲(chǔ)層,加大壓裂規(guī)模(表1)。
表1 不同砂體加砂規(guī)模設(shè)計(jì)表
在W油田X開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)選一個(gè)井組(A井組)作為典型井組開(kāi)展試驗(yàn),以下將對(duì)油水井精準(zhǔn)治理方案作詳細(xì)介紹。
W油田Y開(kāi)發(fā)區(qū)A井組包括水井A、油井B、油井C、油井D,為三次加密井,主要開(kāi)采對(duì)象為SⅢ和QⅠ非表內(nèi)、表外層,線狀布井,平均射開(kāi)小層數(shù)22個(gè)、射開(kāi)砂巖厚度和有效厚度分別為15.4、2.2 m。水井A投注兩年后全井不吸水,周?chē)? 口油井平均日產(chǎn)液量4.6 t,平均日產(chǎn)油量0.7 t,產(chǎn)液強(qiáng)度為1.04 t/(d·m),均為低產(chǎn)低效井。其中油井A和油井D套損部位修復(fù)后套管井徑分別為106 mm和104 mm。
2.2.1 表外儲(chǔ)層動(dòng)用程度低
對(duì)水井A 周?chē)B通井射孔和動(dòng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見(jiàn)表2。其中,主體薄層砂為有效厚度級(jí)別[0.5,1.0)的油層,非主體薄層砂為有效厚度級(jí)別[0,0.5)的油層,表外儲(chǔ)層為只發(fā)育砂巖厚度,有效厚度為0 的油層。由表2 可知,油層中主體薄層砂動(dòng)用程度最好,動(dòng)用層數(shù)、動(dòng)用砂巖厚度、動(dòng)用有效比例分別為87.5%、87.8%、71.7%,非主體薄層砂得到部分動(dòng)用,動(dòng)用層數(shù)、動(dòng)用砂巖厚度、動(dòng)用有效比例分別為51.4%、63.8%、65.6%,表外儲(chǔ)層射孔層數(shù)比例最高,達(dá)67%,但動(dòng)用程度最差,動(dòng)用層數(shù)、動(dòng)用砂巖厚度比例分別為27.8%、34.9%,這表明A 井組非主體薄層砂和表外儲(chǔ)層仍有較大潛力。
表2 A井組連通動(dòng)用情況統(tǒng)計(jì)表
進(jìn)一步分析A 井組試驗(yàn)前油井生產(chǎn)數(shù)據(jù),見(jiàn)表3,油井B、油井C和油井D平均產(chǎn)液量、產(chǎn)油量分別為4.6、0.7 t/d,含水率為88.92%,與同井網(wǎng)周邊臨井相比,產(chǎn)液強(qiáng)度較低,含水率偏高,累計(jì)產(chǎn)油量為909 t,僅為同井網(wǎng)周邊臨井累計(jì)產(chǎn)量的23.5%,存在較大的剩余油潛力。
表3 A井組油井與同井網(wǎng)臨近油井動(dòng)用情況對(duì)比
2.2.2 注采兩端均不受效
水井A射開(kāi)小層21個(gè),投注初期吸水比例數(shù)據(jù)顯示,主體薄層砂、非主體薄層砂和表外儲(chǔ)層動(dòng)用比例分別為50%、25%和13.3%,投注30 個(gè)月,全井不吸水。油井端油井B 和油井C 日產(chǎn)油量分別為0.5 t、0.6 t,為低產(chǎn)低效井,油井端受效不明顯。
水井A 周?chē)B通油井C 開(kāi)展壓力恢復(fù)曲線測(cè)試,雙對(duì)數(shù)擬合分析圖如圖2 所示,橫坐標(biāo)TD/CD為無(wú)因次時(shí)間比無(wú)因次井筒儲(chǔ)集系數(shù),縱坐標(biāo)PD、P'D分別為無(wú)因次壓力和無(wú)因次壓力導(dǎo)數(shù)。由表4 可知,試井模型為均質(zhì)地層+無(wú)限大,測(cè)試結(jié)果表明,該井油藏滲透率為0.029 6 μm2,表皮系數(shù)為9.62,油井C井底存在污染需要解除。其中無(wú)因次時(shí)間為:
表4 油井C壓裂前試井恢復(fù)壓力曲線解釋結(jié)果
圖2 油井C壓裂前試井曲線
無(wú)因次井筒儲(chǔ)集系數(shù)為:
式中:r為徑向距離,m;rw為井筒半徑,m;h為油層厚度,m;P(r,t)為距井rm處在t時(shí)刻的地層壓力,Pa;Pi為原始地層壓力,Pa;B為原油體積系數(shù),m3/m3;k為地層滲透率,D;?為儲(chǔ)層孔隙度;μ為地層流體黏度,mPa·s;qsc為井在地面標(biāo)準(zhǔn)條件下的產(chǎn)量,m3/s。
2.2.3 薄差層滲流阻力大,常規(guī)壓裂未有效動(dòng)用
Y區(qū)三次加密油井平均井距為232 m,根據(jù)不同油層滲透率與極限技術(shù)井距的關(guān)系[13],薄差層(滲透率0.007 μm2)極限技術(shù)井距為180 m,而常規(guī)限流法壓裂單縫加砂量小于1.5 m3,生成裂縫長(zhǎng)僅為10~15 m[14],無(wú)法實(shí)現(xiàn)薄差層的有效動(dòng)用。A 井組采用限流法壓裂完井,壓裂砂巖厚度12.3 m,有效厚度2.3 m,初期產(chǎn)液量7.7 t/d,日產(chǎn)油1.3 t,產(chǎn)液強(qiáng)度0.63 t/(d·m),壓裂效果差。
在壓裂層位優(yōu)選上,優(yōu)選油水井具有良好砂體對(duì)應(yīng)關(guān)系且動(dòng)用狀況較差或不動(dòng)用的層作為目的層,在卡段優(yōu)化上充分考慮射孔、砂體對(duì)應(yīng)、動(dòng)用程度、難壓層、縫間干擾等因素,盡可能做到細(xì)分單卡,具體原則是:難壓層單卡、壓前擠酸,單卡段孔數(shù)大于2個(gè),隔層厚度大于1m。最終井組平均單井細(xì)分11個(gè)卡段,卡段小層數(shù)平均1.8個(gè),孔數(shù)2.2個(gè),實(shí)現(xiàn)單砂體精細(xì)細(xì)分改造。中心水井A 共壓裂12個(gè)卡段21 個(gè)小層,與油井B 有16 個(gè)對(duì)應(yīng)壓裂層位,與油井C共有13個(gè)對(duì)應(yīng)壓裂層位,與油井D共有14個(gè)對(duì)應(yīng)壓裂層位。
2.4.1 裂縫穿透比優(yōu)選
結(jié)合油藏發(fā)育特性、井距和井網(wǎng)條件,建立裂縫模型[15],計(jì)算不同井網(wǎng)和井距條件、不同導(dǎo)流能力下穿透比對(duì)油井采出程度的關(guān)系曲線,得到薄差層裂縫參數(shù)優(yōu)化圖版。根據(jù)薄差儲(chǔ)層裂縫參數(shù)優(yōu)化圖版(圖3),充分考慮水驅(qū)效果及控制油井含水,設(shè)計(jì)水井穿透比控制在10%~15%,油井穿透比控制在15%~20%,油水井最長(zhǎng)可間接縮小79 m 井距,可使油水井建立有效驅(qū)替壓差,實(shí)現(xiàn)有效動(dòng)用。
圖3 薄差層裂縫參數(shù)優(yōu)化圖版
2.4.2 加砂量?jī)?yōu)化
根據(jù)油井層位發(fā)育情況、動(dòng)用情況和設(shè)計(jì)穿透比參數(shù)開(kāi)展個(gè)性化的壓裂規(guī)模設(shè)計(jì),對(duì)于含水率<92%,動(dòng)用比例低于15%的主體薄層砂,單個(gè)卡段加砂量控制在10~20 m3,對(duì)于含水率<92%或者動(dòng)用比例≤15%的非主體薄層砂和表外儲(chǔ)層油層,加大單卡段的加砂規(guī)模,保證單孔排量高于1.0 m3/min,加砂量30~40 m3。
如表5 所示,A 井組平均壓裂砂巖厚度11.4 m,有效厚度2.0 m,卡段數(shù)11個(gè),卡段孔數(shù)2.6個(gè),卡段小層數(shù)2.1個(gè),卡段加砂量為22.1 m3,平均單井總加砂量205 m3,加砂規(guī)模是限流法壓裂的6倍,造縫長(zhǎng)度達(dá)到了39.9 m,保證了薄差層的有效經(jīng)濟(jì)動(dòng)用。
表5 A井組壓裂施工參數(shù)
A 井組壓裂后,開(kāi)展了周?chē)退皶r(shí)的方案調(diào)整。對(duì)于注采關(guān)系不完善的方向,開(kāi)展二次加密水井補(bǔ)孔作業(yè),射開(kāi)QⅠ薄差層,縮小注采井距,完善注采關(guān)系,為壓裂油井補(bǔ)充或增加供水方向;開(kāi)展水井細(xì)分調(diào)整,加強(qiáng)薄差層位注水,對(duì)于發(fā)育較好的主體薄層砂采用周期控制注水的方式;對(duì)于吸水能力變差的水井,及時(shí)采用酸化措施,提高注入量。措施油井及時(shí)換大泵和調(diào)大參數(shù),及時(shí)釋放地層能量,增大產(chǎn)量。油水井及時(shí)方案調(diào)整有助于保障壓裂效果,延長(zhǎng)壓裂有效期。
A 井組精細(xì)控制壓裂后取得較好試驗(yàn)效果(表6),其中水井壓后及時(shí)細(xì)分,根據(jù)對(duì)應(yīng)壓裂層位,由壓前3個(gè)注水層段,細(xì)分至7個(gè),初期日增注56 m3,3口油井壓后初期平均單井日增液29.5 t,日增油6.8 t,增液強(qiáng)度為8.1 t/(d·m),達(dá)到了同區(qū)塊常規(guī)壓裂的3.5倍,取得了很好的增注增油效果。
表6 A井組精細(xì)控制壓裂效果對(duì)比
如表7 所示,低滲透層動(dòng)用程度得到較大幅度提高,其中水井由壓前全井不動(dòng)用,目前全井層數(shù)動(dòng)用比例、砂巖厚度動(dòng)用比例和有效厚度動(dòng)用比例與投注初期相比,分別提高了42.9%、53.1%、56.0%。井D 全井共壓裂16 個(gè)小層,壓后13 個(gè)小層得到動(dòng)用,全井12 個(gè)表外儲(chǔ)層,精準(zhǔn)綜合治理后全部均得到動(dòng)用,層數(shù)動(dòng)用比例、砂巖動(dòng)用比例和有效動(dòng)用比例分別提高了40.1%、25%、22.8%。
表7 A井組油層動(dòng)用情況統(tǒng)計(jì)表
由油井C 壓裂前后的壓力雙對(duì)數(shù)曲線(圖2 和圖4)可以看出,試壓裂前雙對(duì)數(shù)曲線上的拐點(diǎn)明顯下移,關(guān)井時(shí)間由壓裂前94 h減少為壓裂后72 h,滲透率由壓裂前的0.029 6 μm2上升到0.124 3 μm2,流動(dòng)系數(shù)由0.027 5 μm2·m/(mPa·s)增加到0.121 4 μm2·m/(mPa·s),表皮系數(shù)由9.62下降為-0.73,地層壓力由10.37 MPa 上升到11.27 MPa,地層能量得到了及時(shí)補(bǔ)充,壓裂效果明顯。
圖4 油井C壓裂后試井曲線
依據(jù)公式(5)對(duì)A 井組壓裂經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行計(jì)算[16],該井組精細(xì)控制壓裂總費(fèi)用為560萬(wàn)元,階段有效期超過(guò)4年,目前單井產(chǎn)油量仍高于壓裂前,階段內(nèi)累計(jì)增油量達(dá)9 620 t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為1 362.2萬(wàn)元,投入產(chǎn)出比為1∶3.4。精細(xì)控制壓裂累計(jì)增油量和經(jīng)濟(jì)效益均遠(yuǎn)高于普通壓裂,且投入產(chǎn)出比更高。
式中:D為累計(jì)增油量,9 620 t;M為原油價(jià)格,3 405.34元/t;C為噸油操作成本,888.70元/t;T為稅率,25%。
1)在傳統(tǒng)層位優(yōu)選卡段優(yōu)化、裂縫參數(shù)優(yōu)化、加大加砂規(guī)?;A(chǔ)上,完善了套損井雙封單卡精細(xì)控制壓裂工藝,單趟管柱壓裂段數(shù)由4段升至9段,單層加砂量由80 m3升至200 m3,滿足了修復(fù)后井徑100 mm以上低產(chǎn)油井的有效動(dòng)用壓裂需求。
2)A 井組精控壓裂治理后,水井端動(dòng)用比例增加42.9%,砂巖厚度動(dòng)用比例增加45%;油井端初期日增液32.5 t,日增油8.2 t,增液強(qiáng)度為同區(qū)塊常規(guī)井的3.5倍,井組投入產(chǎn)出比為1∶3.4,累計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1 362.2萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了套損井組的增產(chǎn)改造挖潛。
3)油井采取壓裂措施后,對(duì)周?chē)B通水井開(kāi)展補(bǔ)孔、酸化等措施和細(xì)分等方案調(diào)整,這些是延長(zhǎng)壓裂有效期的必要手段。