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        松遼盆地致密油水平井提速技術(shù)研究與應用

        2023-12-28 06:29:48潘永強張坤于興東王洪月陳賡李浩東
        關(guān)鍵詞:施工

        潘永強,張坤,于興東,王洪月,陳賡,李浩東

        1.中國石油大慶油田有限責任公司鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院(黑龍江大慶 163413)

        2.中國石油大慶油田有限責任公司鉆探工程公司鉆井液技術(shù)服務項目經(jīng)理部(黑龍江大慶 163411)

        松遼盆地致密油發(fā)現(xiàn)于20 世紀80 年代,以扶楊油層為主,主要分布在三肇凹陷,齊家—古龍凹陷的扶余、高臺子、葡萄花油層,開采潛力大,但存在單層厚度薄、單層砂體厚度薄、層間跨度大、縱向不集中、砂體錯疊分布、橫向不連續(xù)和非均質(zhì)性強的特點,給油田致密油開發(fā)帶來巨大挑戰(zhàn)[1-3]。近年來,圍繞致密油勘探開發(fā),開展了多項研究攻關(guān),形成了水平井提速工具、高性能水基鉆井液體系等多項技術(shù)[4-7]。但與國內(nèi)外致密油水平井施工情況相比,依然存在機械鉆速低、泥頁巖井段井壁失穩(wěn)問題突出、鉆井周期長等問題。針對這些問題,開展鉆井設計優(yōu)化、PDC 鉆頭優(yōu)選、鹽水鉆井液體系研發(fā)等技術(shù)攻關(guān),最終形成松遼盆地致密油水平井提速技術(shù)并進行現(xiàn)場應用,取得了顯著的應用效果,為松遼盆地致密油有效動用提供技術(shù)支撐。

        1 鉆井技術(shù)難點

        松遼盆地致密油埋深1 600~2 200 m,地層自上而下依次為第四系、第三系泰康組、大安組、依安組、上白堊系明水組、四方臺組、下白堊系嫩江組、姚家組、青山口組、泉頭組(未穿),施工過程中存在以下技術(shù)難點。

        1)嫩江-姚家組埋藏淺,巖性為紫紅、灰綠、深灰色泥巖與泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖互層,大段泥巖發(fā)育易發(fā)生水化膨脹縮徑,施工過程中機械鉆速快,短起下修整井壁時易發(fā)生遇阻、卡鉆等復雜情況,影響鉆井時效。例如,Q2-1H 井短起下過程中,由于井眼縮徑,進行劃眼修整井壁,劃眼過程中摩阻扭矩較大,需進行反復劃眼,技術(shù)套管施工損失時間4 d。

        2)青山口組頁巖發(fā)育,黏土礦物含量較高,以伊利石、伊蒙混層為主,微裂縫發(fā)育,由于鉆井流體進入,易發(fā)生井壁失穩(wěn)現(xiàn)象,產(chǎn)生剝落掉塊,嚴重時還會發(fā)生井塌、卡鉆等復雜情況。例如Y1區(qū)塊施工的L5-3H 井施工過程中發(fā)生井塌,損失時間24 d;F3區(qū)塊施工的F3-5H井由于井塌提前完鉆,導致未鉆達設計井深。

        3)泉頭組紫紅色泥巖塑性強,鉆頭黏滑效應嚴重,鉆頭難以吃入地層,致使機械鉆速慢,平均機械鉆速不到1 m/h,并且泥巖段定向困難,有時甚至無法定向,導致多口井提前完鉆。例如,Z2 區(qū)塊Z2-1H 井紫紅色泥巖井段平均機械鉆速0.49 m/h,P6-4H 井,鉆進至泉頭組泥巖段,機械鉆由6.89 m/h 下降至0.63 m/h,調(diào)整鉆進參數(shù)無效后,更換鉆頭及提速工具,鉆速仍未提高,提前完鉆。

        4)致密油儲層薄,為了保證鉆遇率,需要不斷調(diào)整井眼軌跡,這導致井眼軌跡呈“微波浪”狀,施工過程中摩阻、扭矩大,影響機械鉆速,降低鉆井時效。例如,Z2 區(qū)塊Z2-1H 井水平段軌跡調(diào)整8 次,水平段平均機械鉆速2.56 m/h,Z3H井調(diào)整10余次,水平段平均機械鉆速3.01 m/h,嚴重影響致密油水平井鉆井提速。

        2 松遼盆地致密油水平井提速技術(shù)

        為提高機械鉆速、縮短鉆井周期,首先固化井身結(jié)構(gòu),提高施工效率,為平臺施工提供基礎,然后,分析松遼盆地致密油施工難點,形成了“雙二維”井眼軌道優(yōu)化技術(shù)、“高效PDC鉆頭+提速工具”復合鉆井技術(shù)、強抑制低固相KCl 鉆井液等提速配套技術(shù)。

        2.1 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        地層壓力系數(shù)是判別地層壓力是否正常的一個主要參數(shù),也是井身結(jié)構(gòu)設計的基礎,根據(jù)地層壓力系數(shù)的高低,確定套管層數(shù),避免層間干擾,對鉆井安全施工具有重大意義。致密油水平井井身結(jié)構(gòu)采用“二開+三開”模式(圖1)。當?shù)貙訅毫ο禂?shù)小于1.45 時,采用兩層套管結(jié)構(gòu),套管封固上部松散地層,提高時效。當?shù)貙訅毫ο禂?shù)大于1.45時,采用三層套管結(jié)構(gòu),偏移距小于等于400 m 時,一開表層套管封固地層水層,二開技術(shù)套管封固位于軌道直井段的淺氣層和嫩五-嫩三段易坍塌、縮徑井段,提高三開油層套管鉆進效率;偏移距大于400 m時,采用長水平段水平井施工,一開表層套管封固地層水層,二開技術(shù)套管封固位于軌道穩(wěn)斜段的易塌、易漏及葡萄花注水開發(fā)層,保障三開油層套管安全快速施工。

        圖1 松遼盆地致密油水平井井身結(jié)構(gòu)示意圖

        2.2 井眼軌道優(yōu)化

        致密油水平井布井方式多采用大規(guī)模平臺布井,由于井間距小,防碰難度大,前期采用“三維”井眼軌道設計,存在摩阻扭矩大、不利于后期定向施工等問題。為此,將其優(yōu)化為“雙二維”井眼軌道(圖2)。當偏移距小于400 m 時,先增斜、再穩(wěn)斜、后降斜,在降斜過程中完成方位的調(diào)整,方位調(diào)整完畢后繼續(xù)增斜調(diào)整入靶(圖2(a))。偏移距大于400 m 時,上部采用小井斜消偏,中部采用微增斜扭方位,下部增斜入靶(圖2(b))。采用“雙二維”、“雙二維+扭增”設計方案,井眼曲率降低15%,復合鉆比例提高23%,有效提高造斜、水平段機械鉆速。

        圖2 松遼盆地致密油水平井井眼軌道優(yōu)化示意圖

        2.3 高效異形齒PDC鉆頭優(yōu)選

        針對致密油水平井鉆遇地層特點,開展PDC鉆頭優(yōu)化,Φ311.2 mm鉆頭采用中等內(nèi)錐、中長拋物線冠形,配合19 mm鏡面齒、5刀翼設計(三長、兩短)設計,在鉆壓(50~100 kN)、高轉(zhuǎn)速下(60~80 r/min)具有吃入能力強、攻擊性強等特點,配合使用Φ244 mm大扭矩螺桿及井壁修整工具,能夠有效提高Φ311.2 mm井段機械鉆速,同時節(jié)省起下鉆修整井壁時間,提高鉆井效率。Φ215.9 mm 鉆頭采用淺內(nèi)錐、短冠形設計,造斜段采用16 mm 凸脊齒、5 刀翼、雙排齒設計,在保證鉆頭攻擊力情況下提升穩(wěn)定性,提升定向效率;水平段采用16 mm 犀牛齒、4 刀翼、單排尺設計、保徑后排齒設計,提升攻擊性的同時增加穩(wěn)定性,該鉆頭特殊異形齒對硬塑性致密泥巖有較強的吃入能力,配合提速工具使用,能夠有效提高紫紅色泥巖段機械鉆速。

        2.4 提速工具研發(fā)

        2.4.1 造斜段旋沖螺桿工具

        致密油水平井造斜段目前采用自主研發(fā)的旋沖螺桿工具,該工具結(jié)合“螺桿+沖擊工具”特點,通過等壁厚大扭矩螺桿和沖擊工具將鉆井液流動壓力能量轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)沖擊力,輔助鉆頭破巖,提高機械鉆速。與常規(guī)“螺桿+沖擊工具”組合相比,一體化設計能夠有效縮短工具彎點至鉆頭的距離,提高造斜率,造斜能力提高35%;采用等壁厚大扭矩螺桿,輸出扭矩提高至8~18 kN·m[8];同時進行抗腐蝕優(yōu)化,改進噴涂及注膠工藝,使工具在鹽水鉆井液體系中使用壽命達到300 h以上。

        2.4.2 水平段水力振蕩器

        致密油長水平段水平井段長度1 600~2 100 m,應用“螺桿+LWD”鉆具組合施工時,由于水平井眼軌跡頻繁調(diào)整,造成摩阻扭矩較大,托壓現(xiàn)象明顯,鉆壓不能有效作用在鉆頭上,水平段機械鉆速較慢;應用旋轉(zhuǎn)導向工具施工時,雖然可減小摩阻扭矩的影響,但存在施工成本高的問題,影響致密油經(jīng)濟高效開發(fā)。為此,在水平段應用LWD 鉆進的情況下,使用水力振蕩器降低鉆具在水平段的摩阻,其原理是利用鉆井液流動時產(chǎn)生的水力脈沖,將鉆具與井壁之間的靜摩擦力轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽Σ亮?,降低鉆柱與井壁之間的摩阻,提高鉆壓傳遞效率[8-9]。

        2.4.3 巖屑床清除工具

        水平井施工過程中,井斜超過40°的井段及水平段由于巖屑運移及環(huán)空返速影響,易生成巖屑床,造成摩阻增大,定向施工時托壓嚴重,影響施工效率。單純依靠水力參數(shù)優(yōu)化和工藝改進難以解決井眼清潔問題。因此,研制了巖屑床清除工具,該工具采用V 型流道和反螺旋葉片設計,能夠在沖擊攪動情況下使井眼底邊的沉積巖屑脫離巖屑床,改變流體形態(tài),降低巖屑床厚度[10-13]。

        2.5 強抑制低固相KCl鉆井液研發(fā)

        2.5.1 井壁失穩(wěn)機理及鉆井液對策

        用三肇凹陷、齊家—古龍凹陷青山口地層巖心,開展黏土礦物、微觀結(jié)構(gòu)(圖3)及水化特性研究(圖4),明確了松遼盆地致密油井壁失穩(wěn)機理,并針對問題提出了相應的鉆井液技術(shù)對策。

        圖3 致密油青山口地層巖心微觀結(jié)構(gòu)

        1)松遼盆地致密油青山口地層黏土礦物含量高、層間組成差異大[14]。主要為伊利石,易水化導致井壁失穩(wěn)。鉆井液主要考慮抑制性,研選抑制劑抑制泥頁巖水化,解決水化分散問題。

        2)松遼盆地致密油青山口地層頁巖孔縫發(fā)育,縫寬分布在10~40 μm,微孔隙直徑在35nm~200 μm,平均孔隙直徑18 μm[14],以有機質(zhì)孔縫、溶孔和黏土礦物晶間孔為主,鉆井流體易沿著孔縫進入頁巖內(nèi)部,在毛細管力的作用下,使孔縫延伸、拓展,導致井壁失穩(wěn)[14]。鉆井液主要考慮封堵性、濾失造壁性,研發(fā)微納米封堵劑封堵微納米孔縫。

        2.5.2 強抑制低固相KCl鉆井液體系研發(fā)及性能評價

        為進一步提高鉆井液防塌抑制能力,應用高速離心法、抑制黏土造漿法[15]、二次滾動回收法[16]優(yōu)選出低聚胺抑制劑,低聚胺抑制劑線性膨脹率小于4.5%,泥頁巖滾動回收率大于95%,二次回收率88%,離心效果好(圖5),表觀黏度增長最緩慢(圖6)能夠有效解決黏土礦物水化、分散問題;根據(jù)松遼盆地致密油地層孔縫特征,應用微米橡膠粉末、納米石蠟乳液、超細碳酸鈣(1 200目)、隨鉆封堵劑,按照一定比例進行復配,研制出復合微納米封堵劑,依據(jù)硬脆性泥頁巖微裂縫和微孔隙評價方法對其進行評價[17],該封堵劑對10、30、50 μm的微裂縫及30、50、200 nm的微孔隙均有較好的封堵降濾失能力,能夠有效封堵松遼盆地致密油地層孔縫;通過室內(nèi)評價實驗優(yōu)選抗溫抗鹽降濾失劑及封堵降濾失劑,通過正交實驗確定處理劑加量,兩種處理劑復配能夠有效降低中壓、高溫高壓濾失量,提高泥餅質(zhì)量。

        圖5 離心實驗柱狀對比圖

        圖6 抑制黏土造漿實驗曲線圖

        以上述處理劑為核心構(gòu)建強抑制低固相KCl鉆井液體系,該鉆井液體系抗黏土20%,泥頁巖滾動回收率95.8%,體系抗溫120 ℃,流變性良好(表1),黏切適當,能夠滿足松遼盆地致密油水平井生產(chǎn)需要。

        表1 強抑制低固相KCl鉆井液體系常規(guī)性能

        3 現(xiàn)場應用

        松遼盆地致密油水平井提速技術(shù)在松遼盆地致密油水平井已累計應用115 口井,平均完鉆井深3 120 m,平均機械鉆速13.52 m/h,紫紅色泥巖平均機械鉆速5.18 m/h,平均鉆井周期34.2 d,與開展研究之前致密油水平井相比,平均井深增加70 m,平均水平段長度增加160 m,平均機械鉆速與紫紅色泥巖平均鉆速分別提高了71.2%、105%(表2),復雜率降低15.37%。下面以PY1-7H 井為例,介紹現(xiàn)場試驗情況。

        表2 現(xiàn)場施工情況對比

        PY1-7H 井是一口致密油“雙二維”水平井,設計井深3 744 m,水平位移2 300 m,最大井斜91°,采用三開井身結(jié)構(gòu),二開應用5 刀翼19 mm 鏡面齒PDC鉆頭配合1°直徑244 mm螺桿的鉆具組合,一趟鉆完鉆,起下鉆及下套管施工順利,平均機械鉆速54.32 m/h,二開施工周期2.09 d。三開自1 266 m 開始定向,第一趟鉆采用1.25°旋沖螺桿鉆具配合5刀翼雙排齒(16 mm 凸脊齒)PDC 鉆頭,施工井段由直井段988 m至A靶點,滑動鉆進比率53.28%,平均機械鉆速17.63 m/h,第二趟鉆采用4 刀翼單排齒(16 mm犀牛齒)PDC鉆頭配合旋轉(zhuǎn)導向鉆具組合,在距鉆頭200 m 位置使用第一只巖屑床破壞工具,隨后每200 m 使用一只,共使用10 只,用來降低巖屑床高度,減扭降阻,施工井段由A靶點直至完鉆,施工過程中無井壁失穩(wěn)現(xiàn)象發(fā)生,鉆井液性能變化平穩(wěn),中壓失水3.0 mL以內(nèi),動塑比0.30以上,返出巖屑棱角分明,鉆進及下套管順利無阻卡,三開平均機械鉆速19.32 m/h,三開施工周期8.32 d。全井平均機械鉆速26.53 m/h,鉆井周期僅20.3 d。

        4 結(jié)論

        1)松遼盆地致密油水平井提速技術(shù)解決了上部地層泥巖水化膨脹縮徑、青山口地層井壁失穩(wěn)、造斜水平段摩阻扭矩大、機械鉆速慢等問題,降低了施工風險,提高全井機械鉆速,縮短鉆井周期,為致密油經(jīng)濟有效開發(fā)提供了技術(shù)支撐。

        2)研究形成的松遼盆地致密油水平井提速技術(shù),實現(xiàn)了松遼盆地致密油水平井鉆井提速提效,對松遼盆地致密氣、頁巖油等非常規(guī)油氣藏開發(fā)具有借鑒意義和參考價值。

        3)為了進一步提高松遼盆地致密油水平井施工效率,建議圍繞Φ215.9 mm 井眼“一趟鉆”技術(shù)持續(xù)開展高效PDC 鉆頭研發(fā)、提速工具改進完善、隨鉆儀器迭代升級、精細軌跡控制技術(shù)等技術(shù)攻關(guān),進一步完善松遼盆地致密油水平井提速技術(shù),更好地滿足松遼盆地高效開發(fā)的需求。

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