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        高含水油田集輸系統(tǒng)節(jié)能措施應(yīng)用分析

        2023-12-26 08:24:22張顏如大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
        石油石化節(jié)能 2023年12期
        關(guān)鍵詞:爐況集輸加熱爐

        張顏如(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

        1 能耗規(guī)模控制

        杏北油田集輸系統(tǒng)共有各類(lèi)站庫(kù)57 座,加熱爐368 臺(tái),機(jī)泵122 臺(tái),為油田采出液原油集輸和處理提供生產(chǎn)場(chǎng)所和動(dòng)力來(lái)源。

        按照系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整[1]以及原址改造更新為主、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)維護(hù)為輔的思路,以區(qū)域優(yōu)化、站場(chǎng)優(yōu)化及管網(wǎng)優(yōu)化相結(jié)合的方式,結(jié)合站庫(kù)實(shí)際情況,通過(guò)采取“核減、合并、降級(jí)”的措施,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化站場(chǎng)布局、縮減站庫(kù)密度、均衡區(qū)域負(fù)荷、提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的目的,確保原油集輸系統(tǒng)安全、高效、平穩(wěn)運(yùn)行。

        1)針對(duì)新增產(chǎn)能方面,堅(jiān)持“三優(yōu)一簡(jiǎn)”做法[2]。即采取地上地下一體優(yōu)化、站庫(kù)布局優(yōu)化、優(yōu)化能力利用、應(yīng)用簡(jiǎn)化工藝的方式,充分利用已建系統(tǒng)剩余能力,降低新增產(chǎn)能規(guī)模,在源頭上降低投資、控制產(chǎn)能規(guī)模?!笆奈濉币詠?lái),通過(guò)利用已建19 座站庫(kù)剩余能力,減少新增計(jì)量間23座,已建站庫(kù)負(fù)荷率上升17.8%,耗電量下降0.1 kWh/t,耗氣量下降0.05 m3/t。

        2)針對(duì)已建系統(tǒng)方面,按照“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”的優(yōu)化思路[3],結(jié)合區(qū)域負(fù)荷變化進(jìn)行低負(fù)荷站庫(kù)優(yōu)化?!笆濉币詠?lái),累計(jì)優(yōu)化合并低負(fù)荷站場(chǎng)2 座。針對(duì)部分脫水站外輸油管道低輸高耗和影響穩(wěn)定輸送的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,核減杏三原穩(wěn)處理站,調(diào)整杏二聯(lián)原油輸送方向至杏九聯(lián);調(diào)整杏三聯(lián)原油外輸方向,經(jīng)杏十一聯(lián)至杏九聯(lián)。措施后外輸溫降平均從22 ℃下降至8 ℃,日外輸耗氣從3 100 m3下降至2 087 m3。

        2 系統(tǒng)能耗控制

        2.1 低常溫集輸制度

        隨著油田進(jìn)入高含水率開(kāi)發(fā)階段,摻水需求隨之下降[4],為控制能耗規(guī)模,創(chuàng)建低常溫集輸管理模式。確定了4 月16 日至10 月15 日為常溫集輸階段,轉(zhuǎn)油站全面停爐運(yùn)行;3 月10 日至4 月15 日、10 月16 日至12 月20 日為低溫集輸階段,非過(guò)渡帶地區(qū)轉(zhuǎn)油站摻水溫度控制在50 ℃以下,過(guò)渡帶地區(qū)轉(zhuǎn)油站摻水溫度控制在55 ℃以下;其他時(shí)間為冬季生產(chǎn)階段,摻水溫度控制在60 ℃以下。措施后全年累計(jì)節(jié)氣量為2 000×104m3。

        2.2 精細(xì)摻水運(yùn)行

        自2017 年以來(lái),杏北油田先后對(duì)37 座水驅(qū)轉(zhuǎn)油站6 825 口采油井推廣應(yīng)用精細(xì)摻水優(yōu)化技術(shù),在保障末端脫水站30 ℃進(jìn)站的需求基礎(chǔ)上,通過(guò)開(kāi)發(fā)優(yōu)化軟件、仿真建模的方式,精細(xì)定量單井摻水需求,實(shí)現(xiàn)“精細(xì)定參,精準(zhǔn)節(jié)能”的管理模式,指導(dǎo)基層班組“一井一參數(shù)、一站一方案”[5],措施后年平均節(jié)電量為237×104kWh,節(jié)氣量為850×104m3。

        2.3 季節(jié)性不加熱集輸

        隨著采出液含水率不斷升高[6],凝固點(diǎn)和黏度隨之下降,油氣水混合物的特性及流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生改變,部分區(qū)域摻水需求相對(duì)較低。2021 年,選取25 口井開(kāi)展基于臨界黏壁溫度的單井集油試驗(yàn),驗(yàn)證了回油溫度在凝固點(diǎn)以下10 ℃可正常生產(chǎn)。2022 年,擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模,在夏季期間組織10 座高含水率站庫(kù)停摻冷輸,平均回油壓力為0.5 MPa,全年累計(jì)節(jié)電量為226×104kWh,節(jié)氣量為297×104m3。季節(jié)性不加熱集輸示范區(qū)見(jiàn)表1。

        表1 季節(jié)性不加熱集輸示范區(qū)Tab.1 Demonstration zone of seasonal unheated gathering and transportation

        2.4 全年不加熱集輸

        2009 年產(chǎn)能建設(shè)中,對(duì)西部過(guò)渡帶西一、西四、西二3 座轉(zhuǎn)油站的122 口油井實(shí)施單管深埋冷輸工藝。管道埋深2.0 m,井口采用電伴熱帶保溫。

        經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期跟蹤,冷輸井平均回油壓力為0.45 MPa,略高于同區(qū)域摻水井回油壓力,冷輸井產(chǎn)液量為20 t/d,與同區(qū)塊摻水井產(chǎn)液量相當(dāng)。結(jié)合前期跟蹤認(rèn)識(shí),對(duì)于高含水率油井,單管深埋冷輸工藝可以規(guī)模應(yīng)用,在節(jié)約管道改造資金的基礎(chǔ)上,能大幅降低集輸能耗,平均單井年可節(jié)電量為0.6×104kWh,節(jié)氣量為1.3×104m3,為油田進(jìn)一步降低集輸能耗提供指導(dǎo)依據(jù)[7]。西部過(guò)渡帶區(qū)域油井整體運(yùn)行情況見(jiàn)圖1。

        圖1 西部過(guò)渡帶區(qū)域油井整體運(yùn)行情況Fig.1 Overall operation of oil wells in the western transitional zone region

        2.5 執(zhí)行指標(biāo)分解管理模式

        根據(jù)公司下達(dá)的能耗指標(biāo),定制廠年度噸液耗電、噸液耗氣等技術(shù)指標(biāo),分析集輸系統(tǒng)面臨問(wèn)題,逐站開(kāi)展?jié)摿Ψ治?,制定?zhuān)項(xiàng)治理對(duì)策,總結(jié)提煉指標(biāo)完成出色的單位管理單耗指標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)做法[8],制定各種耗氣設(shè)備的精細(xì)管理辦法。

        3 提高加熱爐運(yùn)行效率

        加熱爐擔(dān)負(fù)著轉(zhuǎn)油站摻水、熱洗加熱任務(wù),是油田的主要耗能設(shè)備[9]。為保障加熱爐高效平穩(wěn)運(yùn)行,并提升加熱爐的精細(xì)化及信息化管理水平,杏北油田先后推廣應(yīng)用了爐況優(yōu)化技術(shù)、加熱爐完整性管理技術(shù)、煙氣余熱回收技術(shù)。

        3.1 應(yīng)用爐況優(yōu)化技術(shù)

        針對(duì)加熱爐排煙溫度高、運(yùn)行爐效低的問(wèn)題,引進(jìn)爐況優(yōu)化技術(shù)。該技術(shù)是通過(guò)中心處理控制器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)加熱爐排煙溫度、煙氣氧含量等參數(shù),通過(guò)調(diào)控裝置精確調(diào)整煙道擋板及合風(fēng)開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)排煙溫度和控制煙氣氧含量,達(dá)到提高加熱爐運(yùn)行熱效率的目的。加熱爐爐況優(yōu)化運(yùn)行原理圖見(jiàn)圖2。

        圖2 加熱爐爐況優(yōu)化運(yùn)行原理圖Fig.2 Principle of the operation of furnace optimization for heating furnace

        杏北油田先后在10 座站庫(kù)的33 臺(tái)加熱爐推廣應(yīng)用了爐況優(yōu)化技術(shù),跟蹤設(shè)備運(yùn)行情況,排煙溫度降低53 ℃,空氣系數(shù)降低0.9,平均爐效提升14%。加熱爐爐況優(yōu)化裝置實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。開(kāi)展?fàn)t況優(yōu)化裝置試驗(yàn)后,排煙溫度及空氣系數(shù)均達(dá)到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

        表2 加熱爐爐況優(yōu)化裝置實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)Tab.2 Test data before and after the implementation of furnace optimization device for heating furnace

        3.2 應(yīng)用完整性管理技術(shù)

        針對(duì)加熱爐信息化管理水平相對(duì)較低的問(wèn)題,引進(jìn)加熱爐完整性管理技術(shù)[10]。該技術(shù)主要由爐況優(yōu)化系統(tǒng)、室內(nèi)分控系統(tǒng)、加熱爐完整性管理集控系統(tǒng)三部分組成,具有爐效優(yōu)化管理、漏液檢測(cè)保護(hù)、自動(dòng)點(diǎn)火熄火、高溫預(yù)警、敏感區(qū)域視頻監(jiān)控等功能,可實(shí)現(xiàn)加熱爐運(yùn)行過(guò)程中全自動(dòng)狀態(tài)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、智能診斷、數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)自動(dòng)分析處理,保證加熱爐安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行。

        依托于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目,在4 座站庫(kù)的37 臺(tái)加熱爐推廣應(yīng)用了加熱爐完整性管理技術(shù),跟蹤設(shè)備運(yùn)行情況,排煙溫度降低16 ℃,空氣系數(shù)降低0.01,平均爐效提升8.65%。加熱爐完整性管理平臺(tái)實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

        表3 加熱爐完整性管理平臺(tái)實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)Tab.3 Test data before and after the implementation of integrity management platform for heating furnace

        3.3 應(yīng)用煙氣余熱回收技術(shù)

        為進(jìn)一步降低排煙溫度,引進(jìn)煙氣余熱回收技術(shù)。該技術(shù)工作原理為利用加熱爐排放煙氣余熱,通過(guò)外循環(huán)流程,將高溫余熱煙氣引入加煙氣余熱回收裝置后,實(shí)現(xiàn)被加熱介質(zhì)提前預(yù)熱。

        依托于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目在三元-9 轉(zhuǎn)油放水站加裝3 臺(tái)加熱爐,推廣應(yīng)用了煙氣余熱回收技術(shù),跟蹤設(shè)備運(yùn)行情況,加熱爐進(jìn)液溫度平均提高6 ℃。將2.5 MW 節(jié)能提效加熱緩沖裝置和2.5 MW 普通加熱緩沖裝置進(jìn)行對(duì)比,排煙溫度下降61.5 ℃,空氣系數(shù)降低0.14,加熱爐運(yùn)行效率提高5.38%。煙氣余熱回收技術(shù)實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

        表4 煙氣余熱回收技術(shù)實(shí)施前后測(cè)試數(shù)據(jù)Tab.4 Test data before and after the implementation of flue gas waste heat recovery

        4 結(jié)論

        “十四五”以來(lái),杏北油田多措并舉,形成了一套適用于高含水期油田優(yōu)化運(yùn)行集輸模式:通過(guò)源頭上優(yōu)化簡(jiǎn)化,站庫(kù)核減控規(guī)模;過(guò)程中運(yùn)行優(yōu)化,推廣能量?jī)?yōu)化技術(shù),挖掘不加熱集輸潛力;節(jié)點(diǎn)上研發(fā)提效技術(shù),提高設(shè)備運(yùn)行效率,降低設(shè)備能耗。采用該模式,在油田生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)液量不斷上升的形勢(shì)下,集輸系統(tǒng)生產(chǎn)綜合能耗持續(xù)下降。措施推廣以來(lái),能源消耗量由19.3×104tce下降到18.5×104tce,累計(jì)節(jié)約生產(chǎn)運(yùn)行成本2 000萬(wàn)元,為杏北油田低成本開(kāi)發(fā)運(yùn)行做出貢獻(xiàn)。

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