李祥榮
(福建古雷石化有限公司,福建 漳州 363200)
在化工生產(chǎn)的制冷系統(tǒng)中,冷凍機(jī)的氨蒸發(fā)器為整個冷卻循環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,一旦出現(xiàn)泄漏情況將給供氨系統(tǒng)運(yùn)行帶來安全威脅。氨蒸發(fā)器反復(fù)出現(xiàn)泄漏問題,頻繁開展設(shè)備檢修工作,將造成系統(tǒng)無法連續(xù)運(yùn)行,導(dǎo)致生產(chǎn)效益下降。因此結(jié)合螺桿冷凍機(jī)氨蒸發(fā)器泄漏實例,通過查找泄漏原因提出有效設(shè)備管理對策,為生產(chǎn)系統(tǒng)可靠運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力技術(shù)支撐。
氨(NH3) 有單位制冷量大、成本低、壓力適中、與油不相溶且易分離、泄漏易發(fā)現(xiàn)等優(yōu)勢,被廣泛用于工業(yè)制冷系統(tǒng)中。某化工企業(yè)考慮到單位需要的冷量較大,配備了一套以氨為制冷劑,以鹽水為載冷劑的螺桿壓縮制冷系統(tǒng),其工作流程如圖1 所示。合成氨系統(tǒng)通過氨冷器實現(xiàn)工藝氣的氣液分離,分離出的氣氨部分進(jìn)入到制氨水系統(tǒng)中,剩余進(jìn)入到冷凍系統(tǒng)中。冷凍系統(tǒng)由連接的冰機(jī)和氨蒸發(fā)器構(gòu)成,出口與冷凍液氨小槽連接,液氨管道上安裝有調(diào)節(jié)閥。氣氨進(jìn)入到冷凍機(jī)后,經(jīng)過螺桿壓縮和換熱器冷凝后,將產(chǎn)生高壓液體,進(jìn)入蒸發(fā)器實現(xiàn)熱交換。在氨水需求量較大時,液氨球罐為制氨水系統(tǒng)液氨蒸發(fā)器補(bǔ)充液氨,并關(guān)斷多余氣氨進(jìn)入冷凍系統(tǒng)的通路,載冷劑將通過外部儲罐進(jìn)入到蒸發(fā)器管束中。氨合成工藝為放熱過程,利用氨介質(zhì)和鹽水實現(xiàn)熱交換,能夠促進(jìn)合成氨反應(yīng)進(jìn)行,并實現(xiàn)冷媒循環(huán)利用。利用氨冷器分離出的氣氨制備氨水,可以降低冷凍機(jī)功耗,提高氨水制備效率。
圖1 氨水制冷工藝流程
冷凍機(jī)型號為SRSW-8500,包含兩臺設(shè)備,每臺設(shè)備配備2 個半封閉式螺桿壓縮機(jī)頭,殼程內(nèi)通入液氨制冷,冰點為-77.7 ℃,管程內(nèi)通入鹽水,冰點為-18 ℃,設(shè)備制冷量達(dá)805 kW。使用的氨蒸發(fā)器為列管式熱交換器,設(shè)備主要參數(shù)如表1 所示,內(nèi)部包含直徑25 mm×2 mm 的6 850 根換熱管。
表1 氨蒸發(fā)器參數(shù)表
設(shè)備于2021 年3 月投產(chǎn),運(yùn)行不到一年氨蒸發(fā)器多次發(fā)生泄漏,造成機(jī)組停機(jī)檢修,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。2022 年5 月,機(jī)組冷媒發(fā)生了明顯泄漏,檢查發(fā)現(xiàn)一處爆管,更換后累計運(yùn)行60 h 后設(shè)備進(jìn)入到低壓聯(lián)鎖狀態(tài),無法啟動。再次檢修發(fā)現(xiàn)氨蒸發(fā)器輸出位置出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象,如圖2 所示,造成冷凍水系統(tǒng)倒空,停止循環(huán)作業(yè)。
圖2 氨蒸發(fā)器管束低溫脆性斷裂
為確定導(dǎo)致蒸發(fā)器管束爆裂和斷裂的根本原因,對氨蒸發(fā)器進(jìn)行解體檢查,確定筒體外觀是否存在裂縫等缺陷,并通過對殼程加水完成泄漏量檢查。經(jīng)過撿漏后,確認(rèn)存在21 根列管泄漏,漏點在靠近蒸發(fā)器出口端位置。換熱管兩端使用管板固定,通過密封焊形式連接管道。檢查兩端列管口,均能發(fā)現(xiàn)內(nèi)側(cè)存在銹斑,發(fā)生輕度腐蝕。在氨水隨著循環(huán)水進(jìn)入敞開循環(huán)水池后,氨與水產(chǎn)生放熱反應(yīng),溫度迅速升高,促使蒸發(fā)器內(nèi)部液氨氣化,涌入吸氨器,吸收大量熱[1]。氨通過空氣吸熱,造成周圍溫度迅速下降,空氣中水凝結(jié)在管外壁上,導(dǎo)致出口端管束脆性斷裂。
對可能造成氨蒸發(fā)器換熱管失效的原因展開分析,可知包含設(shè)計、制造和使用3 個層面的多重因素。
首先,換熱管失效可能與氨蒸發(fā)器設(shè)計不合理有關(guān)。如列管工作壓力發(fā)生波動,將導(dǎo)致液氮蒸發(fā)溫度超出材料設(shè)計溫度下限,引發(fā)列管脆性斷裂風(fēng)險。而設(shè)備底部積液罐容積過大,聚集大量液氮,在液位計難以精準(zhǔn)反映真實液位時,系統(tǒng)停車后液氨排不干凈,也將引起列管斷裂。
其次,換熱管失效可能與列管制造因素相關(guān)。在設(shè)備殼程中含有液氨介質(zhì)的情況下,不會給碳鋼、低合金鋼等材料帶來嚴(yán)重腐蝕,但可能導(dǎo)致局部鈍化膜被破壞,引發(fā)管道腐蝕問題[2]。受管道加工和檢修帶來的殘余應(yīng)力影響,管道局部可能存在應(yīng)力集中點,如列管和折流板交接位置容易發(fā)生應(yīng)力集中問題,造成管道受拉應(yīng)力、腐蝕性介質(zhì)的作用,發(fā)生脆性破壞、應(yīng)力腐蝕,引發(fā)細(xì)小裂紋等缺陷產(chǎn)生。
最后,換熱管失效可能與操作習(xí)慣不良有關(guān)。在螺桿冷凍機(jī)運(yùn)行期間,氨蒸發(fā)器并非不間斷的工作,每次結(jié)束階段性工作時要求殼程內(nèi)液氨全部蒸發(fā),循環(huán)水全部排出。每天多次開停車,停車時間在2~3 h之間,容易給操作人員帶來錯誤認(rèn)知,在停車后未排出循環(huán)水,蒸發(fā)器內(nèi)也賦存少量液氨,后續(xù)則容易發(fā)生脆性斷裂情況。在循環(huán)水系統(tǒng)中,溫度最低點為出口端,因此在循環(huán)水停止流動后該處最容易發(fā)生脆性裂紋。此外,操作人員憑借經(jīng)驗反復(fù)操作進(jìn)液氨閥門,調(diào)整氨蒸發(fā)器內(nèi)介質(zhì)液位,將導(dǎo)致交變操作壓力產(chǎn)生,引發(fā)機(jī)械應(yīng)力、操作溫度和熱應(yīng)力交變[3]。在多重荷載作用下,列管將出現(xiàn)脆性裂紋,出現(xiàn)失效問題。
采用光譜分析儀對失效管道化學(xué)成分進(jìn)行檢測,結(jié)果如表2 所示,可知換熱管材質(zhì)符合10 號碳鋼管生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求。對失效鋼管進(jìn)行打磨、拋光后,利用金相顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)管道帶有塊粒狀鐵素體,呈現(xiàn)出片狀珠光體結(jié)構(gòu),各位相晶粒大小相同,等級為8 級。
表2 失效蒸發(fā)器換熱管化學(xué)成分
使用掃描電鏡對鋼管開裂斷口進(jìn)行微觀形貌檢查,如圖3 所示,呈現(xiàn)河流狀花樣,裂紋在不同結(jié)晶面解理擴(kuò)展,相連形成臺階,不存在韌性斷裂痕跡,判斷為脆性開裂。
圖3 換熱管斷口微觀形貌
在綜合考量導(dǎo)致氨蒸發(fā)器換熱管失效的因素后,對管道材質(zhì)展開分析,確定均為鐵素體和珠光體,不存在材質(zhì)問題。氨蒸發(fā)器底部積液罐經(jīng)過檢查和試驗后,確認(rèn)符合系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范要求,不存在引發(fā)管道斷裂的隱患。換熱管內(nèi)、外表面僅存在輕微銹蝕,同時管壁平整、光滑,不存在減薄情況,基本可以排除腐蝕因素。裂紋沿著管壁厚方向擴(kuò)展,不具備應(yīng)力腐蝕裂紋特征,能排除應(yīng)力腐蝕導(dǎo)致管道開裂的可能性。從斷口裂紋形貌來看,不具備海灘或貝殼狀條紋,判斷裂紋并未由疲勞腐蝕導(dǎo)致。從裂口微觀特征來看,裂開金屬件不存在金屬片連接,且塑性開裂管道裂口較短,由此可排除因管道超壓而引發(fā)的裂紋。
通過反復(fù)分析后,初步鎖定管道裂紋由設(shè)備工藝操作引發(fā)。對設(shè)備工藝運(yùn)行情況展開分析,結(jié)合氨蒸發(fā)器技術(shù)特性可知,殼程介質(zhì)為液氨,一旦工藝操作期間出現(xiàn)壓力下降情況,將造成蒸發(fā)溫度隨之下降,超出-20 ℃將造成材料韌性、塑性迅速下降,脆性隨之增加,無法有效抑制裂紋產(chǎn)生和擴(kuò)展。觀察爆裂管道內(nèi)、外表面,發(fā)現(xiàn)啟裂的裂紋數(shù)量主要分布與外表面,與外表面接觸溫度更低有關(guān)。隨著管道承載力下降,受到工作壓力作用,管道將沿著軸向由內(nèi)向外破裂。此外,氨蒸發(fā)器列管也存在少數(shù)因應(yīng)力腐蝕而出現(xiàn)的細(xì)小裂紋,盡管未給管道表面整體帶來破壞,但反映出管道長期受介質(zhì)沖擊腐蝕作用[4]。采用焊接堵管方式修復(fù),焊口周圍列管將受到高溫應(yīng)力作用,發(fā)生輕微變形,可能出現(xiàn)新的漏洞。
確定螺桿冷凍機(jī)氨蒸發(fā)器泄漏原因后,應(yīng)做好泄漏處理,為避免采取焊接堵管方式造成新漏點產(chǎn)生,需直接更換泄漏的21 根列管,并在有條件的情況下完成其他列管更換,全面提升管道運(yùn)行可靠性。結(jié)合化學(xué)成分和金相組織檢驗等結(jié)果可知,鋼材質(zhì)基本符合氨蒸發(fā)器換熱管使用要求。
為防止換熱管泄漏問題反復(fù)發(fā)生,日常應(yīng)加強(qiáng)冷凍機(jī)操作、檢修等作業(yè)監(jiān)督,要求相關(guān)人員熟悉冷凍機(jī)性能和聯(lián)鎖保護(hù)項目,每次開關(guān)機(jī)前做好出口流量開關(guān)等設(shè)備檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時通知專業(yè)人員處理。在設(shè)備檢修方面,每次應(yīng)完成冷凍機(jī)報警、聯(lián)鎖實驗,確認(rèn)保護(hù)裝置完好。為指導(dǎo)人員規(guī)范作業(yè),應(yīng)編寫冷凍機(jī)操作卡,并加強(qiáng)人員操作技能培訓(xùn),防止因人為操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。如在設(shè)備短期停車過程中,應(yīng)確認(rèn)循環(huán)水系統(tǒng)不停車,按照流程先將進(jìn)口液氨位置截止閥關(guān)閉,使液氨蒸發(fā)壓力維持在0.6 MPa,直至液位下降至零,將底部氣氨出口閥關(guān)閉,并將緩沖罐氣氨進(jìn)口截止閥關(guān)閉,維持蒸發(fā)器內(nèi)部壓力穩(wěn)定,最后關(guān)閉蒸發(fā)器蒸汽,觀測設(shè)備壓力、溫度等參數(shù)是否存在異常。在設(shè)備長期停車情況下,應(yīng)確認(rèn)氨蒸發(fā)器內(nèi)液氨全部蒸發(fā)完成,然后循環(huán)水才能關(guān)閉,直至蒸發(fā)器外部不再出現(xiàn)水痕,緩慢泄放氨蒸發(fā)器內(nèi)部壓力,將蒸汽閥組關(guān)閉,使用氮氣完成蒸發(fā)器和管道內(nèi)氣體置換。使人員持證上崗,并定期開展工序檢查工作,納入崗位績效考核范疇,能夠提高人員責(zé)任意識,督促人員嚴(yán)格按照操作卡開閉氨蒸發(fā)器,降低換熱管泄漏事件發(fā)生幾率。
在短時間內(nèi)無法完成全部氨蒸發(fā)器換熱管更換,在部分管道可能已經(jīng)發(fā)生疲勞應(yīng)力的情況下,為防止列管發(fā)生脆性斷裂,應(yīng)將蒸發(fā)器壓力控制在0.4~0.6 MPa之間,使蒸發(fā)溫度達(dá)到0 ℃以上??紤]到設(shè)備工作壓力、溫度等參數(shù)可能發(fā)生變化,應(yīng)配備精準(zhǔn)儀表和調(diào)節(jié)閥,加強(qiáng)配氨操作過程監(jiān)管。對現(xiàn)有儀表系統(tǒng)進(jìn)行檢查、調(diào)試,確認(rèn)儀表控制系統(tǒng)可以高效、穩(wěn)定運(yùn)行,為人員管理冷凍機(jī)提供有力支持。此外,考慮到循環(huán)水質(zhì)較差將引發(fā)堵管情況,久而久之將導(dǎo)致列管承受過多介質(zhì)沖擊,應(yīng)做好循環(huán)水過濾處理,防止管道結(jié)垢、堵塞,為氨蒸發(fā)器長久可靠運(yùn)行提供保障。
采取上述措施完成螺桿冷凍機(jī)氨蒸發(fā)器泄漏處理后,日常加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行管理,規(guī)范人員工藝操作,經(jīng)過為期半年的試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)氨蒸發(fā)器并未出現(xiàn)泄漏問題,保證冷卻水循環(huán)運(yùn)行安全性。平時做好循環(huán)水過濾處理,避免管道結(jié)垢,可以提高氨蒸發(fā)器的換熱效率,節(jié)省大量循環(huán)水,為企業(yè)帶來更多效益。
螺桿冷凍機(jī)氨蒸發(fā)器出現(xiàn)泄漏情況,可能與換熱管線設(shè)計、制造、設(shè)備工藝操作等諸多因素有關(guān),需準(zhǔn)確判斷泄漏原因,有效降低安全事故發(fā)生幾率,維持設(shè)備高效運(yùn)行。通過外觀檢查和材質(zhì)分析,可知不同原因造成的管道裂紋擁有各自的特征,根據(jù)蒸發(fā)器出口端管道裂紋微觀形貌,最終確定管道裂紋產(chǎn)生與工藝操作造成的換熱管溫度過低有關(guān),應(yīng)通過更換損壞管道處理泄漏管段,并加強(qiáng)日常操作監(jiān)管杜絕同類事件再次發(fā)生。采取嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理措施,成功解決了氨蒸發(fā)器泄漏問題,能夠為螺桿冷卻機(jī)安全使用提供保障。