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        耦合工藝在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水處理中的應(yīng)用研究

        2023-12-20 19:07:38陳俊鴻
        皮革制作與環(huán)保科技 2023年21期
        關(guān)鍵詞:工藝

        陳俊鴻

        (深圳市潤(rùn)源建筑工程有限公司,廣東 深圳 518104)

        引言

        垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水是生活垃圾在轉(zhuǎn)運(yùn)站壓縮過(guò)程中產(chǎn)生的壓濾液、沖洗壓縮設(shè)備和地面產(chǎn)生的混合廢水等,屬于高濃度有機(jī)廢水。目前,國(guó)內(nèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水主流處理工藝為“生化法+膜過(guò)濾”,產(chǎn)生的膜濃水采取外運(yùn)或蒸發(fā)的方式處理。此工藝易受水溫和進(jìn)水濃度影響,出水不穩(wěn)定,同時(shí)處理站占地面積大,投資和運(yùn)營(yíng)成本非常高。為了降低垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水處理的投資和運(yùn)營(yíng)成本,本團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一項(xiàng)“光催化+過(guò)濾+厭氧氨氧化”的耦合工藝,專門(mén)用于處理垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水等高濃度有機(jī)廢水。本文以深圳市某垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水處理實(shí)例進(jìn)行論述。

        1 項(xiàng)目綜述

        1.1 項(xiàng)目概況

        某街道目前一共有15個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,承擔(dān)著該街道范圍內(nèi)生活垃圾的壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù),在垃圾壓縮過(guò)程和沖洗設(shè)備及地面的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高濃度有機(jī)廢水,如不進(jìn)行處理將會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染,影響附近居民的生活質(zhì)量。為此,該街道在六個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站內(nèi)建設(shè)了廢水處理設(shè)備,在一定程度上改善了周?chē)h(huán)境,也得到了附近居民的好評(píng)。現(xiàn)在該街道希望在剩余的九個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站中挑選一個(gè)站點(diǎn)作為廢水處理一體化設(shè)備示范點(diǎn),繼續(xù)提升垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站周?chē)沫h(huán)境質(zhì)量。

        1.2 廢水處理設(shè)計(jì)水量

        該垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站為兩廂式轉(zhuǎn)運(yùn)站,根據(jù)業(yè)主提供的用水量參數(shù)和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),該站點(diǎn)的設(shè)計(jì)處理水量按5 m3/d,每天處理24小時(shí),則時(shí)流量為0.21 m3/h。

        1.3 廢水進(jìn)出水水質(zhì)

        垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

        表1 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水進(jìn)出水水質(zhì)單位:mg/L

        2 廢水處理工藝及流程說(shuō)明

        2.1 廢水處理工藝流程

        廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

        圖1 廢水處理工藝流程

        2.2 工藝流程說(shuō)明

        垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水自流進(jìn)調(diào)節(jié)池進(jìn)水口,在調(diào)節(jié)池的進(jìn)口處安裝人工掛籃,去除原水中的粗大懸浮物和漂浮物,之后流到調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,然后通過(guò)潛水泵將廢水依次抽至預(yù)處理池、光催化反應(yīng)器、沉淀過(guò)濾池和厭氧氨氧化池進(jìn)行處理,處理達(dá)標(biāo)后排放到市政管道中。厭氧氨氧化池產(chǎn)生的厭氧氨氧化細(xì)菌定期取出作為商品銷(xiāo)售;預(yù)處理池和深度處理池產(chǎn)生的污泥定期排到污泥池中暫存;上清液溢流到調(diào)節(jié)池重新處理;沉在池底的污泥定期通過(guò)吸糞車(chē)抽吸外運(yùn)處理;一體化設(shè)備內(nèi)的臭氣通過(guò)管道收集后集中抽到生物噴淋塔處理后排放[2]。

        3 設(shè)備運(yùn)行結(jié)果與分析

        本項(xiàng)目對(duì)一體化設(shè)備進(jìn)行連續(xù)三個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行,原水COD在10 000~12 000 mg/L時(shí),對(duì)廢水各工藝段采用不同的藥劑投加量,同時(shí)檢測(cè)在該投加量下對(duì)應(yīng)的進(jìn)出水各項(xiàng)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)隨著加藥量和加熱溫度的不同,設(shè)備出水的各項(xiàng)指標(biāo)也有所變化,故認(rèn)為設(shè)備的處理效率與加藥量和加熱溫度存在對(duì)應(yīng)關(guān)系[3]。預(yù)處理池投加的藥劑為氧化劑1、催化劑1、絮凝劑,溶液的配制濃度分別為:10%、20%、3‰;深度處理池投加的藥劑為氧化劑2和催化劑2,溶液的配制濃度分別為:10%、25%。

        3.1 預(yù)處理池各指標(biāo)的去除效果分析

        本項(xiàng)目的有機(jī)物主要是通過(guò)投加氧化劑氧化及通過(guò)光催化反應(yīng)器去除。當(dāng)預(yù)處理池中投加的催化劑和絮凝劑達(dá)到一定量,廢水中的pH值維持在8.0左右時(shí),氧化劑加藥量和出水各指標(biāo)的關(guān)系如表2所示。

        表2 預(yù)處理池加藥情況單位:mg/L

        由表2可以看出,隨著加藥量的增大,出水COD濃度在不斷降低,但當(dāng)加藥量大于1.6 L/h時(shí),COD濃度變化不大,且氨氮和總氮的去除率變化均不大,證明該氧化劑對(duì)氨氮和總氮的去除率很低;出水SS值也基本維持在165 mg/L左右,原因可能是絮凝劑投加量為一定值時(shí),出水的SS也是一定值,與氧化劑投加量無(wú)關(guān)。

        3.2 光催化反應(yīng)器各指標(biāo)的去除效果分析

        光催化反應(yīng)器的主要功能是去除COD和氨氮。在反應(yīng)器內(nèi)壁涂刷生物模板的催化劑,同時(shí)安裝紫外線燈管,通過(guò)加熱器對(duì)反應(yīng)器內(nèi)的廢水進(jìn)行加熱,頂部接真空泵將反應(yīng)器內(nèi)抽成真空狀態(tài)[4]。當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)真空度在一定值(-0.075 MPa)時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)加熱溫度來(lái)測(cè)定反應(yīng)器出水各指標(biāo)值,以確定最佳加熱溫度,加熱溫度和出水各指標(biāo)的關(guān)系如表3所示。

        表3 光催化反應(yīng)器加熱情況單位:mg/L

        由表3可以看出,在一定的真空度時(shí),加熱溫度越低,出水COD濃度越低,原因可能是低水溫?zé)o法達(dá)到大部分有機(jī)物的沸點(diǎn),有機(jī)物無(wú)法隨水蒸氣揮發(fā)出來(lái),故出水COD較低;氨氮和總氮隨著加熱溫度的升高而降低,原因可能是溫度高使得氨氮揮發(fā)得快;出水SS均小于15 mg/L,原因是原水中的大部分SS都留在反應(yīng)器中,沒(méi)有被蒸發(fā)出來(lái)。綜上所述,加熱溫度維持在58~60 ℃時(shí),各指標(biāo)處理效果最好。

        3.3 深度處理池各指標(biāo)的去除效果分析

        當(dāng)光催化反應(yīng)器的出水無(wú)法達(dá)到厭氧氨氧化工藝的進(jìn)水要求時(shí),需在深度處理池對(duì)有機(jī)物進(jìn)行進(jìn)一步處理,以滿足厭氧氨氧化細(xì)菌的進(jìn)水要求。當(dāng)催化劑投加量一定時(shí),氧化劑加藥量和出水各指標(biāo)的關(guān)系如表4所示。

        表4 深度處理池加藥情況單位:mg/L

        由表4可以看出,隨著加藥量的增加,出水COD濃度也隨之降低,當(dāng)加藥量超過(guò)0.5 L/h時(shí),COD濃度降低得不明顯;氨氮和總氮的去除率不高,證明該氧化劑對(duì)氨氮和總氮的去除率很低;出水SS比光催化反應(yīng)器高,是因?yàn)樵谘趸^(guò)程中產(chǎn)生了新的沉淀物。

        3.4 沉淀過(guò)濾池各指標(biāo)的去除效果分析

        深度處理池的出水經(jīng)過(guò)沉淀過(guò)濾池進(jìn)行固液分離,該過(guò)濾池采用了筆者的實(shí)用新型專利:一種污水過(guò)濾裝置,目的是將原水的懸浮物去除,結(jié)果顯示出水指標(biāo)均在60 mg/L以下,完全滿足厭氧氨氧化工藝的進(jìn)水要求[5]。

        3.5 厭氧氨氧化池氨氮的去除效果分析

        沉淀過(guò)濾池的出水流到厭氧氨氧化池進(jìn)行細(xì)菌培養(yǎng),該工藝采用了兩段式的短程硝化-厭氧氨氧化工藝,同時(shí)嚴(yán)格控制溶解氧的濃度和水的堿度。通過(guò)調(diào)節(jié)短程硝化池的溶解氧濃度來(lái)確定出水氨氮的濃度,以及厭氧氨氧化細(xì)菌的培養(yǎng)效果,短程硝化池溶解氧濃度和出水氨氮及總氮的關(guān)系如表5所示。

        由表5可以看出,當(dāng)短程硝化池內(nèi)溶解氧濃度在0.4~0.6 mg/L時(shí),出水氨氮濃度最低,原因可能是在這個(gè)溶解氧范圍內(nèi)能產(chǎn)生較多的亞硝態(tài)氮,并和氨氮反應(yīng)生成氮?dú)猓瑥亩_(dá)到氨氮去除效率最佳的效果。同時(shí),培養(yǎng)出的厭氧氨氧化細(xì)菌顆粒飽滿,可以作為產(chǎn)品銷(xiāo)售給市政污水廠和工業(yè)廢水廠,產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益[6]。

        4 結(jié)論與建議

        本文通過(guò)深圳市某垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水處理實(shí)例,證明一體化設(shè)備采用“光催化+過(guò)濾+厭氧氨氧化”工藝,預(yù)處理池和深度處理池氧化劑加藥量分別按1.6 L/h和0.5 L/h投加,光催化反應(yīng)器的溫度控制在58~60 ℃時(shí)處理效果最好,各項(xiàng)指標(biāo)完全可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備的總占地面積為14.4 m2,可以實(shí)現(xiàn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站廢水處理投資和運(yùn)行費(fèi)用較低、占地面積較小的目的。根據(jù)該耦合工藝的實(shí)踐,其同樣適用于其它高濃度有機(jī)廢水的處理,如化工廢水、制藥廢水、食品廢水和餐廚垃圾滲濾液等。

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