劉 宇
隨著優(yōu)質(zhì)服務(wù)的提升,對(duì)電壓質(zhì)量的要求越來(lái)越高,案例中,國(guó)網(wǎng)湘潭供電公司在降損增效方面開展有效探索,全面開展變電站接入AVC并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制的工作。
為了確保湘潭電網(wǎng)所有變電站能夠接入AVC,國(guó)網(wǎng)湘潭供電公司自動(dòng)化專業(yè)人員認(rèn)真分析、積極探索、完善變電站接入AVC的工作流程,完成全部220千伏變電站以及所轄范圍內(nèi)110千伏、35千伏變電站接入AVC。同時(shí),根據(jù)國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司技術(shù)監(jiān)督的相關(guān)要求,與二次檢修專業(yè)配合,認(rèn)真開展湘潭電網(wǎng)變電站二次專業(yè)巡視以及消缺工作,確保地縣一體化調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及設(shè)備參數(shù)的完備,為AVC可靠穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(一)地縣一體化調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)AVC功能正常工作需要確保調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中遙測(cè)、遙信數(shù)據(jù)以及設(shè)備參數(shù)準(zhǔn)確,同時(shí)設(shè)置合理的無(wú)功、電壓等調(diào)節(jié)限值也是AVC功能閉環(huán)控制的必要條件[1]。怎樣確保調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中遙測(cè)、遙信數(shù)據(jù)的正確性,如何設(shè)置合理的無(wú)功、電壓等調(diào)節(jié)限值,使地縣一體化調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)AVC功能運(yùn)行更加穩(wěn)定,是擺在我們面前的幾大難題。
(二)目前湘潭電網(wǎng)中調(diào)度自動(dòng)化湘潭遙測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高,遙信信息采集不全面,加之調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中設(shè)備參數(shù)不齊備、無(wú)功、電壓調(diào)節(jié)限值不合理等情況,使得湘潭電網(wǎng)地縣一體化調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)AVC控制廠站覆蓋率僅為60.9%。
(三)通過對(duì)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中10座220千伏變電站、38座110千伏變電站遙測(cè)、31座35千伏變電站的遙測(cè)、遙信數(shù)據(jù)以及設(shè)備參數(shù)情況仔細(xì)檢查,共發(fā)現(xiàn)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中問題遙測(cè)數(shù)據(jù)99個(gè)、問題遙信數(shù)據(jù)27個(gè),設(shè)備參數(shù)不齊備94個(gè)。
經(jīng)過湘潭供電公司調(diào)控中心技術(shù)人員的討論分析,通過對(duì)人員、管理、AVC控制策略等方面的檢查分析,發(fā)現(xiàn)多個(gè)方面影響AVC功能應(yīng)用的因素。
根據(jù)有功、無(wú)功、電流綜合誤差不大于基準(zhǔn)值的1.0%,電壓不大于其額定值的0.5%的標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)人員積極與現(xiàn)場(chǎng)溝通聯(lián)系,核對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)與調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)核對(duì)遙測(cè)數(shù)據(jù)的正確性,共發(fā)現(xiàn)有64個(gè)遙測(cè)量系數(shù)錯(cuò)誤。另外,根據(jù)有功負(fù)荷流入為負(fù),負(fù)荷流出為正的標(biāo)準(zhǔn),核對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)與調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)遙測(cè)方向的正確性,共發(fā)現(xiàn)有35個(gè)遙測(cè)量方向錯(cuò)誤。
根據(jù)AVC應(yīng)滿足全網(wǎng)母線電壓合格、控制設(shè)備滿足安全限值等約束條件,對(duì)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中變電站主變分接頭與電容器動(dòng)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析[2],發(fā)現(xiàn)110kV變電站35kV部分以及35kV變電站電壓時(shí)常越限,為調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中AVC電壓調(diào)節(jié)限值或者無(wú)功調(diào)節(jié)限值設(shè)置不合理導(dǎo)致。
調(diào)控中心組織自動(dòng)化運(yùn)維人員在主站開展調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中遙測(cè)量數(shù)據(jù)正確性校對(duì)工作,通過線路兩端有功平衡、電流平衡、主變各側(cè)有功平衡以及應(yīng)用狀態(tài)估計(jì)軟件等方法排查出有問題的遙測(cè)數(shù)據(jù)。通過線路有功注入為負(fù)、有功流出為正等方式排查調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中方向錯(cuò)誤的遙測(cè)量[3]。同時(shí),自動(dòng)化專業(yè)制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清查表,與檢修公司二次檢修專業(yè)共同制定解決方法。清查結(jié)果如表1所示。
表1 遙測(cè)量系數(shù)或遙測(cè)量方向錯(cuò)誤
自動(dòng)化專業(yè)與二次檢修專業(yè)結(jié)合上、下半年兩次變電站巡視工作,全面開展湘潭電網(wǎng)110kV和35kV變電站遙測(cè)數(shù)據(jù)的正確性校對(duì)工作。通過對(duì)變電站遙測(cè)數(shù)據(jù)的逐一核對(duì),成功解決了大部分遙測(cè)量系數(shù)不正確以及遙測(cè)量方向錯(cuò)誤等問題。
經(jīng)過為期1個(gè)月的數(shù)據(jù)排查工作,自動(dòng)化運(yùn)維人員對(duì)8座220千伏變電站、29座110kV變電站、25座35kV變電站的遙測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一排查,同時(shí)結(jié)合調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中高級(jí)應(yīng)用軟件對(duì)有問題的數(shù)據(jù)一一進(jìn)行校對(duì),分析遙測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生偏差的原因。
自動(dòng)化專業(yè)配合檢修專業(yè)對(duì)變電站量測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一核對(duì),對(duì)問題數(shù)據(jù)認(rèn)真分析,特別是遙測(cè)量系數(shù)問題以及遙測(cè)量方向問題。通過雙方人員仔細(xì)分析、認(rèn)真判別,對(duì)存在問題的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行整改。對(duì)于暫時(shí)不能處理的遙測(cè)數(shù)據(jù)認(rèn)真記錄,通過變電站檢修或例行試驗(yàn)的機(jī)會(huì)進(jìn)行整改。
經(jīng)過自動(dòng)化專業(yè)人員的認(rèn)真分析與統(tǒng)計(jì)之后,發(fā)現(xiàn)縣域范圍內(nèi)很多變電站在進(jìn)入AVC半閉環(huán)控制環(huán)節(jié)中,變壓器與分接頭均沒有動(dòng)作記錄。AVC中電壓與無(wú)功調(diào)節(jié)限值設(shè)置不合理是主變分接頭與電容器不能正確動(dòng)作的主要原因,如圖1所示。
圖1 變電站AVC閉鎖情況圖
自動(dòng)化專業(yè)技術(shù)人員向廠家深入了解改變AVC調(diào)節(jié)限值之后對(duì)AVC控制策略的影響,通過方式計(jì)劃專業(yè)認(rèn)真的分析與計(jì)算,以35kV青山橋變?yōu)樵圏c(diǎn),調(diào)整該變電站AVC控制的無(wú)功調(diào)節(jié)限值,使青山橋變電站的電容器能夠正確動(dòng)作。
根據(jù)PMS2.0系統(tǒng)中導(dǎo)出的變電站設(shè)備參數(shù),組織自動(dòng)化運(yùn)維人員對(duì)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中變電站的設(shè)備參數(shù)進(jìn)行校對(duì)和填報(bào)工作。設(shè)備參數(shù)校對(duì)工作的開展大幅提升了調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中設(shè)備參數(shù)的準(zhǔn)確率。
對(duì)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)中AVC功能所需的設(shè)備參數(shù)進(jìn)行整理,形成了AVC設(shè)備參數(shù)卡,結(jié)合方式計(jì)劃專業(yè)的投產(chǎn)安排工作,要求設(shè)備運(yùn)維單位在提交日前停電工作票時(shí)提交AVC設(shè)備參數(shù)卡。設(shè)備參數(shù)卡如表2所示:
表2 AVC設(shè)備參數(shù)卡
需要調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)更改系數(shù)時(shí),要求運(yùn)維、縣調(diào)、方式、調(diào)度等專業(yè)的人員提交工作聯(lián)系單或者監(jiān)控信息驗(yàn)收流程,更改完成后及時(shí)走完流程進(jìn)行閉環(huán),實(shí)現(xiàn)有依據(jù)可查、可追溯的目的。
開展技術(shù)人員培訓(xùn),規(guī)范廠站AVC的制作和導(dǎo)入流程,編制使用文檔,避免出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。
開展調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)通道治理,全面清查數(shù)據(jù)網(wǎng)中斷的變電站,在主站側(cè)采取環(huán)回、ping測(cè)試法、查看配置等方法分析故障點(diǎn)位置。特別是單套數(shù)據(jù)網(wǎng)運(yùn)行的變電站,重點(diǎn)督促進(jìn)行第二數(shù)據(jù)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入和故障處理,對(duì)變電站存在故障的路由器進(jìn)行返廠維修,重新安排人員對(duì)路由器進(jìn)行調(diào)試,解決第二接入網(wǎng)長(zhǎng)期中斷的情況。這些措施有效提升通道運(yùn)行的穩(wěn)定性,避免因通道中斷導(dǎo)致AVC無(wú)法動(dòng)作的情況[4]。
調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)AVC功能的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)自動(dòng)化電壓無(wú)功控制,保障了電能質(zhì)量,提高輸電效率,降低網(wǎng)損,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是順應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求[5]。AVC功能從投運(yùn)至今,湘潭電網(wǎng)月度平均網(wǎng)損率大幅降低,這給降網(wǎng)損工作帶來(lái)了很大幫助。AVC控制廠站覆蓋率提升至100%,對(duì)比如圖2所示。
圖2 AVC控制廠站覆蓋率對(duì)比圖
地縣一體化調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)AVC功能的應(yīng)用,為湘潭電網(wǎng)提高電壓合格率起到了積極的作用。監(jiān)控人員調(diào)壓工作的日均操作次數(shù)由原來(lái)的52次/日降低到26次/日,大大降低了監(jiān)控人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。投運(yùn)AVC之后,對(duì)設(shè)備遙控總次數(shù)減少了將近1/4,設(shè)備(容抗器)的運(yùn)行壽命均延長(zhǎng)了0.2倍。AVC將調(diào)控運(yùn)行人員從相對(duì)簡(jiǎn)單繁瑣的調(diào)壓工作中以及眾多變電站無(wú)功設(shè)備管理解脫出來(lái),使之更有精力投入于調(diào)度操作、電網(wǎng)監(jiān)視等重要工作,提高了工作效率。