陳奎,朱曉瑛
(1.蘇州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇蘇州,215009;2.泓懿醫(yī)療器械(蘇州)有限公司,江蘇蘇州,215000)
隨著科技的不斷發(fā)展和智能制造的興起,數(shù)控技術(shù)在裝備制造業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。數(shù)控技術(shù)以其高精度、高效率的特點(diǎn),大幅提升了工業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量和效率。而在數(shù)控加工中,數(shù)控車床是一種被廣泛應(yīng)用的設(shè)備,它通過(guò)計(jì)算機(jī)程序控制機(jī)床的運(yùn)動(dòng)和加工過(guò)程,實(shí)現(xiàn)對(duì)工件的精確加工。然而,傳統(tǒng)的數(shù)控車床操作仍然存在一些問(wèn)題。其中,上下料過(guò)程是加工制造過(guò)程中不可或缺的一部分,但常常被忽視。傳統(tǒng)的上下料工作通常需要操作員進(jìn)行手動(dòng)操作,不僅效率低下,而且存在很大的人為誤差。此外,長(zhǎng)時(shí)間地重復(fù)性動(dòng)作對(duì)操作員的身體健康也產(chǎn)生一定的影響。
智能制造背景下,數(shù)控車床上下料工作站的開發(fā)對(duì)提升生產(chǎn)效率、降低成本、改善產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義?;诖?,本文通過(guò)對(duì)數(shù)控車床上下料工作站的工作流程進(jìn)行深入分析,在現(xiàn)有的數(shù)控車床上實(shí)施智能化改造,引入機(jī)器人、電氣控制系統(tǒng)及激光測(cè)距傳感器等硬件設(shè)備,實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床的智能化生產(chǎn)功能,在減小勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí)大幅縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,為企業(yè)帶來(lái)技術(shù)革新和經(jīng)濟(jì)效益,推動(dòng)裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
數(shù)控車床上下料工作站是實(shí)現(xiàn)數(shù)控車床自動(dòng)化加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其功能需求主要包括自動(dòng)上下料、物料供應(yīng)控制、工件定位與夾持、工件質(zhì)檢等方面。本工作站主要由數(shù)控車床、工業(yè)機(jī)器人、清理單元、檢測(cè)單元等組成,各硬件設(shè)備的布局如圖1 所示。工作站負(fù)責(zé)對(duì)回轉(zhuǎn)形工件進(jìn)行車削加工,使用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行上下料,使用組態(tài)技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,使用PLC 控制技術(shù)對(duì)各執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制,使用多種通信技術(shù)與系統(tǒng)中的其他硬件進(jìn)行通信。
圖1 數(shù)控車床工作站整體布局圖
該數(shù)控車床工作站的功能是使用數(shù)控車床對(duì)回轉(zhuǎn)形工件進(jìn)行車削加工,加工完畢后對(duì)工件進(jìn)行清理,清理干凈后檢測(cè)工件尺寸,最后將工件放到成品區(qū)。具體的工作流程為:系統(tǒng)處于初始狀態(tài),按下工作站運(yùn)行按鈕,PLC 給機(jī)器人發(fā)出啟動(dòng)命令;機(jī)器人的氣動(dòng)夾爪運(yùn)行到原料區(qū),傳感器檢測(cè)到原料盤上有工件后,機(jī)械手從原料區(qū)抓取待加工的工件到達(dá)安全門外安全區(qū),數(shù)控車床安全門打開,機(jī)械手將工件安裝到車床卡盤上并夾緊工件;機(jī)器人退出到安全位置后關(guān)閉安全門;數(shù)控機(jī)床接收到機(jī)器人上料完成的信號(hào)后進(jìn)行加工,并將工件加工完成的信號(hào)反饋給機(jī)器人,指導(dǎo)機(jī)器人完成下料工作,機(jī)械手再將加工好的產(chǎn)品分別搬運(yùn)至吹氣和檢測(cè)處進(jìn)行清理和尺寸檢測(cè),最后將產(chǎn)品放置到成品區(qū),再進(jìn)行下一個(gè)工件的加工,直至完成原料盤上所有工件的智能化加工,工作站的工作流程如圖2 所示。
圖2 數(shù)控車床工作站工作流程
圖3 氣動(dòng)系統(tǒng)控制
圖4 CHELIC HDW32 型雙機(jī)械夾爪
數(shù)控車床上下料工作站在現(xiàn)代制造業(yè)中扮演著重要的角色,它的設(shè)計(jì)與開發(fā)對(duì)于提高生產(chǎn)效率和降低人力成本具有重要意義。一個(gè)設(shè)計(jì)合理、功能完善的工作站可以為數(shù)控車床的加工過(guò)程提供高效而準(zhǔn)確的上下料支持。
首先,在數(shù)控車床上下料工作站的設(shè)計(jì)與開發(fā)中,安全性是首要考慮的因素之一。工作站應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn),并配備必要的安全裝置,以保護(hù)操作人員的人身安全。例如,工作站應(yīng)配置防護(hù)門、傳感器和緊急停機(jī)開關(guān)等,以及各種安全警示標(biāo)志,確保人員在使用過(guò)程中遵循正確的操作流程。其次,工作站的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮提高生產(chǎn)效率。通過(guò)充分利用自動(dòng)化技術(shù),工作站可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料、清洗和檢測(cè)等功能,減少人工操作的繁瑣和時(shí)間成本。此外,工作站還可以通過(guò)集成智能化系統(tǒng),對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的追蹤和可視化管理,進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃。
本工作站使用現(xiàn)有的廣州鑫泰CKG6140數(shù)控車床,該數(shù)控車床為智能制造系統(tǒng)的車削設(shè)備,系統(tǒng)為FANUC 0i Mate TD,車床配備了車削工件所用的刀具及附件,除具備標(biāo)準(zhǔn)功能外,還需將數(shù)控車床的手動(dòng)防護(hù)門改造為氣動(dòng)自動(dòng)門,并在操作面板上設(shè)置快捷按鈕,通過(guò)編寫FANUC PMC 程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)門的開、關(guān)控制,為配合工業(yè)機(jī)器人末端夾具的自動(dòng)放料、取料,將數(shù)控車床的普通三爪卡盤改造為氣動(dòng)軟爪卡盤,根據(jù)PLC 信號(hào)控制卡爪的松開與夾緊。
改造后的機(jī)床還需配置帶進(jìn)氣節(jié)流閥的雙作用活塞式氣缸、帶消聲器的電磁換向閥、氣動(dòng)三聯(lián)件、氣管等配件,形成氣動(dòng)卡盤和自動(dòng)防護(hù)門。三爪氣動(dòng)卡盤型號(hào)為KS160-3,配置對(duì)應(yīng)的氣動(dòng)附件、支撐結(jié)構(gòu)件、工件墊高結(jié)構(gòu)件、壓緊件及軟爪。
數(shù)控車床上下料工作站的開發(fā)關(guān)鍵在于引入機(jī)器人系統(tǒng),通過(guò)與數(shù)控系統(tǒng)的無(wú)縫集成,機(jī)器人可以準(zhǔn)確地識(shí)別并抓取工件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的物料搬運(yùn)和工件裝夾。本工作站選用現(xiàn)有的ABB IRB 1410 六軸工業(yè)機(jī)器人,該機(jī)器人配置有工具快換單元(包含碼垛夾爪、單嘴吸盤、涂膠尖點(diǎn)、CHELIC HDW32 型雙機(jī)械夾爪等)。該套機(jī)器人系統(tǒng)除滿足數(shù)控車床上下料功能外,還具備碼垛、涂膠、PCB 板裝配等基本功能,能夠適應(yīng)不同行業(yè)的生產(chǎn)需求。
電氣系統(tǒng)的開發(fā)為工作站的自動(dòng)化和智能化提供了支持,實(shí)現(xiàn)了高效、準(zhǔn)確的物料搬運(yùn)和工件加工。電氣系統(tǒng)主要包含傳感器、空氣開關(guān)、電源開關(guān)、PLC 及觸摸屏等模塊。為保證操作人員及設(shè)備的安全,在整套設(shè)備的外圍安裝隔離光柵。
本工作站選用了西門子CPU1214 DC/DC/DC PLC 控制器、拓展SM1223 DI16×24 VDC,DQ16×24 VDC 數(shù)字量輸入/輸出模塊,該P(yáng)LC 控制器提供了多個(gè)模擬輸入輸出通道和數(shù)字輸入輸出通道,還支持以太網(wǎng)、RS485 和Profibus 等通信模式,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)或其他設(shè)備的數(shù)據(jù)交換和遠(yuǎn)程控制。電氣系統(tǒng)中的觸摸屏選用7 寸的威綸通,用于進(jìn)行人機(jī)交互,使操作員方便地控制和監(jiān)視工作站的運(yùn)行狀態(tài)。
清理單元包含吹氣支撐臺(tái)、吹氣吹嘴,主要功能是清理數(shù)控車床加工后遺留在工件上的切屑;檢測(cè)單元使用LOD2系列的激光測(cè)距傳感器,用于測(cè)量車床加工后的工件尺寸。
2.3.1 數(shù)控車床工工作站的I/O 配置
根據(jù)工作站的工作流程梳理西門子S7-1200 PLC 的控制要求:(1)通過(guò)與ABB 機(jī)器人上DSQC652 I/O 信號(hào)板通信,指導(dǎo)機(jī)器人完成上下料動(dòng)作;(2)與數(shù)控車床進(jìn)行通信;(3)控制清理單元進(jìn)行工件的清理、控制檢測(cè)單元進(jìn)行工件尺寸的檢測(cè)。其中PLC 控制器與數(shù)控車床、機(jī)器人及清理單元之間的通信主要是I/O 通信,表1 為數(shù)控車床工作站的I/O 分配方案。
表1 控制系統(tǒng)PLC的I/O分配表
2.3.2 數(shù)控車床工工作站的硬件連接
根據(jù)數(shù)控車床工作站的功能及表1 中系統(tǒng)的I/O 配置方案,設(shè)計(jì)基于西門子S7-1200 PLC控制系統(tǒng)的硬件接線圖(圖5)和輸入/輸出接線圖(圖6)。
圖5 數(shù)控車床工作站硬件接線
圖6 PLC 輸入/輸出模塊硬件接線
2.3.3 人機(jī)交互界面及PLC 程序設(shè)計(jì)
數(shù)控車床上下料工作站設(shè)計(jì)與開發(fā)還涉及人機(jī)交互界面及PLC 程序設(shè)計(jì),在人機(jī)交互界面的設(shè)計(jì)中,界面應(yīng)該簡(jiǎn)潔直觀,通過(guò)合理的布局和圖形化的顯示,操作人員能夠方便地控制和監(jiān)控工作站的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)提供適當(dāng)?shù)膱?bào)警和提示功能,以提醒操作人員注意安全事項(xiàng)和異常情況。
觸摸屏中除制作簡(jiǎn)單的操作界面外,還增加了監(jiān)控、手動(dòng)操作、I/O 查詢和報(bào)警顯示等界面,如圖7 所示。
圖7 觸摸屏操作界面
本設(shè)計(jì)方案中工作站要實(shí)現(xiàn)的功能包括:機(jī)械手檢測(cè)原料盤上有工件后進(jìn)行抓取,機(jī)械手將工件搬運(yùn)至安全位置后、數(shù)控車床安全門打開;機(jī)械手將工件裝夾到氣動(dòng)卡盤上、機(jī)械手退到安全位置;機(jī)床安全門關(guān)閉并開始車削工件;機(jī)械手接收到加工完成信號(hào)后將加工好的工件取下移至清理工位進(jìn)行清洗;機(jī)械手將清洗后的工件搬運(yùn)至檢測(cè)工位進(jìn)行尺寸檢測(cè),最后將成品放到倉(cāng)儲(chǔ)位置。
此設(shè)備的性能測(cè)試內(nèi)容包括:(1)檢查氣動(dòng)裝置、夾具等零部件是否安裝正確、靈活運(yùn)轉(zhuǎn),并進(jìn)行必要的調(diào)整和修正;(2)核對(duì)PLC 程序是否正確加載,檢查傳感器、開關(guān)、繼電器等電氣元件是否連接正確。根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況,逐步調(diào)試各個(gè)動(dòng)作模塊,如上料、下料、夾取工件、清洗工件等。(3)根據(jù)設(shè)備的操作流程,設(shè)置上下料的啟停條件、動(dòng)作順序和等待時(shí)間等參數(shù)。通過(guò)觸摸屏或其他控制界面操作,觀察并記錄系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)效果,如上料+加工+下料+清洗+檢測(cè)的完整過(guò)程。根據(jù)聯(lián)動(dòng)調(diào)試中觀察到的問(wèn)題和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。調(diào)整上下料的速度、位置精度、延時(shí)時(shí)間等參數(shù),以達(dá)到更好的工作效果和生產(chǎn)效率。(4)在進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)試時(shí),還應(yīng)確保設(shè)備的安全性。遵循相關(guān)的操作規(guī)程和安全操作要求,如安全門、急停按鈕、防護(hù)裝置等應(yīng)正常工作,確保操作人員和設(shè)備的安全。
根據(jù)數(shù)控車床上下料工作站的工作流程,編寫ABB IRB 1410 六軸工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行程序,以下為工作站中機(jī)器人運(yùn)行的程序:
隨著“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的提出,我國(guó)裝備制造特別是高端裝備制造業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的新機(jī)遇,促進(jìn)了傳統(tǒng)制造類企業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。本文針對(duì)目前加工制造業(yè)的技術(shù)裝備現(xiàn)狀對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床進(jìn)行了智能化改造,采用I/O通信、RS422 串行通信及以太網(wǎng)通信方式將S7-1200 PLC控制器、數(shù)控車床、工業(yè)機(jī)器人、清理單元、檢測(cè)單元、觸摸屏以及上位機(jī)等硬件連接起來(lái)進(jìn)行信號(hào)傳輸,控制數(shù)控車床工作站各單元協(xié)同動(dòng)作,不僅實(shí)現(xiàn)了數(shù)控機(jī)床應(yīng)有的切削加工要求,而且還能完成簡(jiǎn)單的上下料等任務(wù),大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,推動(dòng)了傳統(tǒng)裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。