王華陽 姚喜亮 王 峰 姬定西 付 剛 毛廣云
(1. 國能神福(石獅)發(fā)電有限公司,福建 泉州 362712;2. 西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710054)
近些年來全保護加氧處理技術(shù)在國內(nèi)外火力發(fā)電機組中得到了廣泛的應(yīng)用,加氧處理技術(shù)可以極大地抑制熱力系統(tǒng)的腐蝕,降低水汽系統(tǒng)的鐵含量,在保障機組安全運行的同時,提高機組運行的經(jīng)濟性[1,2]。根據(jù)DL/T 805.1-2021《鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》的要求,在給水加氧處理過程中,必須保證熱力循環(huán)系統(tǒng)的水汽質(zhì)量,水汽氫電導(dǎo)率是水汽質(zhì)量監(jiān)督中的重中之重[3]。當水汽系統(tǒng)中氫電導(dǎo)率發(fā)生異常時,水汽中的雜質(zhì)離子增多,導(dǎo)致水汽質(zhì)量變差,不可避免地會增加機組熱力系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢、積鹽的風險[4]。引起水汽氫電導(dǎo)率異常的原因通常有兩個方面:一是外部雜質(zhì)進入熱力循環(huán)系統(tǒng);二是在線氫電導(dǎo)率表的準確性和可靠性不足,不能準確反映水汽中陰離子的含量[5,6]。通過儀表比對校準,運行日志查詢,污染物來源等查定方式來排查引起氫電導(dǎo)率異常的原因,從而有效解決機組水汽質(zhì)量異常問題。
某電廠3號機組為1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,于2017年6月30日通過168h試運行并投產(chǎn)運營,于2022年11月30日完成鍋爐化學清洗,清洗范圍包括省煤器、水冷壁、分離器、儲水箱、聯(lián)箱及相關(guān)管道。機組于2023年2月19日由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))工況轉(zhuǎn)為加氧處理(OT)工況,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采取氫型運行方式(氫電導(dǎo)率>0.1μS/cm退出)。
2023年3月7日15:41機組OT工況運行時,水汽系統(tǒng)除氧器入口、省煤器入口、主蒸汽、再熱蒸汽、凝結(jié)水泵出口氫電導(dǎo)率開始爬升,2023年3月7日15:50省煤器入口氫電導(dǎo)率大于0.15μS/cm,如圖1所示,隨即觸發(fā)加氧設(shè)備連鎖裝置,自動停止加氧,如圖2所示。為了保障機組運行的安全性,立即采取加氧退出措施,提高精處理混床出口母管加藥點的加氨量,給水pH由9.0提高至9.4,將機組化學水工況由OT轉(zhuǎn)為AVT(O)運行;將加氧裝置由自動狀態(tài)切換至手動狀態(tài),關(guān)閉就地加氧點一、二次門,停止加氧。盡管采取上述措施,除氧器入口溶解氧仍大于200μg/L,如圖2所示,經(jīng)查2023年3月7日15:45開始前置過濾器反洗,導(dǎo)致除氧器入口溶解氧維持在較高水平,反洗結(jié)束后,除氧器入口溶解氧逐步降低。
圖1 水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常升高
在機組正常運行過程中,水汽指標異常最常見的原因為在線儀表異常。2023年3月7日16:30使用可移動式標準氫電導(dǎo)率表校驗裝置對3號機組水汽系統(tǒng)各取樣點的在線化學儀表進行校驗,儀表比對結(jié)果如表2所示。依據(jù)DL/T 677-2018標準要求,電導(dǎo)率表整機工作誤差在10%內(nèi),從表1比對結(jié)果來看,在線儀表均工作正常,水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率存在異常升高現(xiàn)象。
表1 水汽系統(tǒng)在線氫電導(dǎo)率表與標準氫電導(dǎo)率表比對結(jié)果
表2 精處理系統(tǒng)在線氫電導(dǎo)率表與標準氫電導(dǎo)率表比對結(jié)果
加藥系統(tǒng)中使用受到污染的藥劑會引起水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常。3號機組OT工況下采用精處理混床出口母管一點加氨。2023年3月7日16:50通過DCS系統(tǒng)查看加藥系統(tǒng)#1、#2氨溶液箱液位歷史曲線,如圖3所示。從圖中可以看出,水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率升高前后加氨溶液箱液位曲線平穩(wěn),并未新配氨水,因此與水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)異常無關(guān),排除加氨系統(tǒng)異常。
圖3 加藥系統(tǒng)#1、#2氨溶液箱液位歷史曲線
精處理系統(tǒng)運行異常,會導(dǎo)致水汽質(zhì)量劣化,引起氫電導(dǎo)率升高。2023年3月7日17:10使用可移動式標準氫電導(dǎo)率表校驗裝置對3號機組精處理混床各取樣點的在線化學儀表進行校驗,儀表比對結(jié)果如表2所示。結(jié)果表明,精處理混床在線儀表工作均正常,其中#1混床處于氫型運行狀態(tài),出水水質(zhì)良好,未失效,#3混床處于失效狀態(tài),未及時退出。
為此,通過DCS系統(tǒng)查看了#3混床失效過程歷史曲線,如圖4所示。從圖中可以看出2023年3月7日15:00,#3混床氫電導(dǎo)率為0.085μS/cm,即將失效,15:50,#3混床氫電導(dǎo)率突變至0.2μS/cm以上,可能是機組運行過程中執(zhí)行了某項不當操作導(dǎo)致水汽系統(tǒng)中的雜質(zhì)離子含量飆升,瞬間將#3混床擊穿,引起水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常,造成加氧設(shè)備自行退出。
圖4 #3混床失效過程歷史曲線
通過與機組集控運行和化學運行人員溝通確認,機組水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常升高之前,化驗室對低溫省煤器水樣進行了檢測分析,分析結(jié)果如表3所示。水質(zhì)滿足GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》標準要求后,于2023年3月7日15:38投運低溫省煤器系統(tǒng),通過DCS系統(tǒng)查看低溫省煤器出口母管流量曲線,如圖5所示。由表3和圖5分析可知,低溫省煤器的投運初期水樣中的鐵含量較高,氫電導(dǎo)率偏大,較差的水汽質(zhì)量導(dǎo)致即將失效的#3混床被瞬間擊穿,從而引起機組水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常升高。
表3 低溫省煤器投運參考標準和實測值
圖5 低溫省煤器出口母管流量曲線
(1)水汽系統(tǒng)、精處理系統(tǒng)在線氫電導(dǎo)率儀表均正常工作;
(2)加藥系統(tǒng)狀態(tài)良好,藥液未受到污染,不會引起水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常;
(3)低溫省煤器投運后,由于初期投運水質(zhì)較差,導(dǎo)致即將失效的#3混床被瞬間擊穿,精處理系統(tǒng)失去部分交換雜質(zhì)離子的能力,造成雜質(zhì)離子逃逸,引起水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率異常升高。