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        蘇州軌道交通1號線列車空調(diào)系統(tǒng)高壓故障分析及對策

        2023-12-05 02:23:10
        城市軌道交通研究 2023年11期
        關(guān)鍵詞:故障

        黃 升

        (蘇州軌道交通運營有限公司運營一分公司,215101,蘇州∥工程師)

        蘇州軌道交通1號線(以下簡稱“1號線”)是蘇州市第一條建成運營的城市軌道交通線路,于2012年4月28日開通試運營。該線全長25.7 km,共設(shè)置24座車站,全線均為地下線路。1號線呈東西走向,起于吳中區(qū)的木瀆站,止于蘇州工業(yè)園區(qū)的鐘南街站。該線未設(shè)停車場,在鐘南街站西部終端設(shè)有一段存車線。

        1 1號線列車空調(diào)系統(tǒng)高壓故障概述

        1號線采用4節(jié)編組B2型列車,開通時配置25列列車(車號為0101—0125)采用定頻空調(diào),后續(xù)增購的22列列車(2016年起上線運營,車號為0126—0147)改用變頻空調(diào)。這2種空調(diào)的結(jié)構(gòu)一致,輸出參數(shù)相同,每節(jié)車廂均安裝了2臺頂置式空調(diào)機組。空調(diào)機組的制冷量均為37 kW,分別布置在車頂?shù)膬啥?。空調(diào)機組的外部結(jié)構(gòu)如圖1所示,冷凝進風口設(shè)在車頂?shù)闹胁?出風口設(shè)在車頂?shù)膬蓚?cè)。

        圖2為2012—2019年1號線列車空調(diào)系統(tǒng)發(fā)生高壓故障及低壓故障的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

        圖2 1號線列車空調(diào)發(fā)生高壓故障及低壓故障的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(2012—2019年)

        由圖2可知:

        1) 2012—2016年,列車低壓故障的次數(shù)較多,其原因主要為制冷劑不足、制冷劑泄露及蒸發(fā)器清潔不到位等;高壓故障僅發(fā)生1次(經(jīng)確認為壓力開關(guān)故障所致)。

        2) 2017年起,列車空調(diào)高壓故障數(shù)開始增多,并于2019年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長;2019年累計發(fā)生了19次列車空調(diào)高壓故障,累計涉及故障的空調(diào)機組近30臺。此故障在初期呈現(xiàn)的現(xiàn)象為車輛屏空調(diào)圖標顯黃,故障對應(yīng)位置的空調(diào)系統(tǒng)制冷能力下降或不制冷。

        列車若帶著故障持續(xù)運營,可能會進一步發(fā)展為整個車廂兩側(cè)不制冷甚至多節(jié)車廂不制冷。按照列車故障的處置要求,同一列車內(nèi)如有2臺空調(diào)同時發(fā)生故障,列車須下線退出運營,這將導致可上線列車數(shù)的減少。此外,空調(diào)故障導致列車客室溫度升高,影響了乘客的乘坐舒適性,進而導致乘客投訴的增加。為此,需找出列車空調(diào)高壓故障的具體原因,并制定對應(yīng)的解決措施。

        2 1號線列車空調(diào)高壓故障原因

        2.1 列車空調(diào)高壓故障原因初步排查

        列車空調(diào)發(fā)生高壓故障,其常見的故障原因主要有:①冷凝器積灰,影響熱交換;②制冷劑充注過量或混有雜質(zhì);③冷凝風機故障或風量不足;④制冷劑管道堵塞;⑤高壓開關(guān)故障。

        1號線在2019年夏季的較短時間內(nèi)連續(xù)發(fā)生了多起列車空調(diào)系統(tǒng)的高壓故障。從故障現(xiàn)象看,列車回庫后重啟空調(diào)控制器,再次開機測試,該故障未快速復現(xiàn);該型列車的空調(diào)機組已運營多年,基本不存在制冷劑充注過量的問題。因此,故障原因首先考慮冷凝器積灰,但對冷凝器進行強化清潔后,仍發(fā)生了多起列車空調(diào)高壓故障。進一步對故障空調(diào)機組的冷凝風機、高壓開關(guān)及制冷劑管路進行檢查,這些設(shè)備均無異常。

        列車空調(diào)系統(tǒng)高壓側(cè)過壓故障屬于制冷劑循環(huán)系統(tǒng)問題,該故障的影響因素較多。在排除了常規(guī)的設(shè)備故障原因后,將故障排查的焦點放在壓縮機及空調(diào)機組的整體性能上。對制冷工況下故障機組壓縮機的電流進行檢測,測試得到的工作電流為10.5~13.2 A(該空調(diào)機組額定工作電流為11.6 A、最大工作電流閾值為15.6 A),屬正常范圍數(shù)值。再對故障機組進行制冷性能抽檢,測得結(jié)果為:制冷量為36.3 kW,極限工況試驗最大進風溫度為46.8 ℃(該空調(diào)機組標準制冷量為37.0 kW,最大進風溫度為48.0 ℃),由此可判定空調(diào)機組的整體制冷性能良好,并無明顯衰減。因此,排除了空調(diào)機組設(shè)備原因造成高壓故障多發(fā)的可能性。

        2.2 空調(diào)高壓故障原因具體分析

        結(jié)合1號線2019年發(fā)生的19次列車空調(diào)高壓故障發(fā)生的時段、日期及地點,對空調(diào)機組故障時的熱負荷、外部溫度及列車運行環(huán)境因素開展進一步分析。

        2.2.1 故障時段分析

        經(jīng)分析,2019年1號線的19次列車空調(diào)高壓故障中,10次發(fā)生在乘客數(shù)量較多的早晚高峰時期,9次發(fā)生在乘客數(shù)量較少的臨近收發(fā)車時段,因此,1號線列車空調(diào)高壓故障與熱負荷(即乘客數(shù)量)無直接關(guān)聯(lián)。

        2.2.2 故障日期分析

        根據(jù)歷年來蘇州市的氣溫情況,每年的7月份和8月份蘇州市平均氣溫達到年度最高值。 圖3為2019年1號線空調(diào)高壓故障發(fā)生的日期、地點及對應(yīng)的隧道環(huán)境溫度截圖。由圖3可知:1號線列車空調(diào)高壓故障均發(fā)生在7月份和8月份,且隧道溫度越高,故障發(fā)生頻次越多。雖然1號線均為地下線路,但由于夏季并未全面開啟隧道排熱風機,列車空調(diào)機組外部的隧道環(huán)境溫度會隨著外界氣溫逐漸積累上升。隧道外部環(huán)境溫度升高,導致空調(diào)機組散熱效率降低。因此,推斷1號線列車空調(diào)高壓故障與隧道整體環(huán)境溫度有關(guān)。

        2.2.3 故障地點分析

        由圖3還可看出:列車空調(diào)高壓故障發(fā)生地點中,有16次故障發(fā)生在1號線東側(cè)的終點站——鐘南街站(該站線型包括了折返線及存車線),另外3次故障所在車站與鐘南街站的間隔車站數(shù)均小于10個站,由此可認為故障發(fā)生地點均集中在鐘南街站附近。因此,推斷鐘南街站的列車運行環(huán)境對空調(diào)高壓故障影響較大。

        經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),城市軌道交通線路地下隧道空間相對較狹小,列車車頂距隧道頂部的距離僅為600~700 mm。由于空間受限,列車空調(diào)機組兩側(cè)冷凝器出風口的熱風易回流至頂部進風口,使得列車空調(diào)機組外部散熱氣流“短路”,進而導致空調(diào)機組頂部進風溫度過高。

        經(jīng)排查,為應(yīng)對客流增加,1號線于2016年底開始縮短了發(fā)車間隔,采用早晚高峰前從鐘南街站存車線發(fā)車的方式。因此,列車需在該站停放較長時間或低速折返,而列車靜止或低速折返時車頂沒有了較大的運行氣流,易導致列車空調(diào)機組散熱氣流形成“短路”。

        據(jù)悉,廣州地鐵和深圳地鐵部分線路上也曾發(fā)生過類似的故障。1號線運營方調(diào)研、學習了廣州地鐵和深圳地鐵相關(guān)的故障案例。圖4為廣州某地下地鐵線2018年夏季部分運營時段列車空調(diào)實時進風溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)截圖。由圖4可知:列車空調(diào)機組未開啟時,空調(diào)機組外部溫度等于隧道環(huán)境溫度,約為31.0 ℃;列車空調(diào)機組開啟后,空調(diào)機組外部溫度變化呈鋸齒狀,空調(diào)機組運行期間其外部溫度的平均值為34.2 ℃;列車停站期間,空調(diào)機組外部溫度立即升高,其最大值達53.9 ℃。

        圖4 廣州某地下地鐵線2018年夏季部分運營日期列車空調(diào)實時進風溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)截圖

        參照廣州地鐵的故障案例,蘇州地鐵運營方在1號線列車空調(diào)機組進風口處粘貼了溫度貼,測得部分故障機組進風口處溫度的最大值達56.0 ℃。此溫度值已超出定頻空調(diào)極限工況(外部環(huán)境溫度最大值為48.0 ℃),極易觸發(fā)高壓開關(guān)動作。

        2.2.4 確定具體故障原因

        綜上所述,2019年1號線列車空調(diào)高壓故障頻發(fā)的原因為:列車在同一個位置保持靜止或低速運行狀態(tài)時,列車空調(diào)機組外部沒有較大的運行氣流,冷凝器熱量無法有效排至隧道空間內(nèi);熱量在列車空調(diào)機組外部較小的空間范圍內(nèi)堆積,導致冷凝器表面溫度升高,內(nèi)部制冷劑壓力增大,進而觸發(fā)高壓開關(guān)動作。此外,隧道整體環(huán)境溫度越高,熱量積累速度越快,制冷劑壓力升高至超過高壓開關(guān)動作閾值所需的時間越短,列車空調(diào)發(fā)生高壓故障的概率就越高。

        3 1號線列車空調(diào)高壓故障的對策

        3.1 開啟隧道排熱風機

        1號線每個車站配置了2臺30 kW的排熱風機,風機開啟后可在一定程度上降低隧道整體環(huán)境溫度。但在鐘南街站開啟排熱風機后,該站存車線內(nèi)仍會發(fā)生列車空調(diào)高壓故障。經(jīng)過現(xiàn)場查看,設(shè)于該站的2臺排熱風機的安裝位置與存車線間距離較遠,且因風機的功率相對較小,進入到存車線的風量較小,不足以改善該存車線的通風情況。若調(diào)整風機的功率,又會導致風量過大,可能會對車站站臺門的正常使用造成影響,因此不建議采用加大風機功率的措施。此外,全線各站均開啟排熱風機的電耗較大,易引起風機故障。因此,僅開啟排熱風機,不能全面解決1號線列車空調(diào)高壓故障問題,該措施的收效不理想。

        3.2 優(yōu)化列車空調(diào)的控制邏輯

        1號線列車空調(diào)控制器的故障控制邏輯為“高壓開關(guān)3次保護”,即:若空調(diào)壓縮機前端的高壓開關(guān)在1 h內(nèi)被觸發(fā)3次(觸發(fā)壓力值為(2.4±0.1) MPa),則判斷該空調(diào)機組的制冷系統(tǒng)運作異常。為保護壓縮機,此時空調(diào)控制器將關(guān)停對應(yīng)制冷系統(tǒng)的壓縮機??照{(diào)高壓開關(guān)在1 h內(nèi)被觸發(fā)3次后,壓縮機就會被鎖死,需要重啟對應(yīng)機組控制器方可復位故障,而在正線運營時段基本不具備復位的操作條件。

        通過對故障特征及隧道環(huán)境進行分析,并參考其他城市地鐵運營方的處置方法,蘇州地鐵運營方對空調(diào)控制器的軟件進行了修改,重設(shè)壓縮機壓力故障停機及重啟的邏輯。1號線列車空調(diào)壓縮機改進后的控制邏輯如圖5所示。

        圖5 1號線列車空調(diào)壓縮機改進后的控制邏輯

        1號線列車空調(diào)壓縮機改進后的控制邏輯如下:

        1) 修改故障觸發(fā)條件。將高壓開關(guān)在1 h內(nèi)被觸發(fā)3次改為30 min內(nèi)被觸發(fā)3次。修改該觸發(fā)條件的原因為:目前1號線列車空調(diào)觸發(fā)高壓開關(guān)最頻繁的地點為終南街站的存車線及折返線,正線停站時相對觸發(fā)高壓開關(guān)情況較少;修改后在鐘南街站觸發(fā)的高壓開關(guān)次數(shù)不會長時間積累,可避免車站偶然高壓開關(guān)動作觸發(fā)故障。

        2) 修改空調(diào)中等故障的判斷條件。單個空調(diào)制冷系統(tǒng)首次觸發(fā)高壓故障時,壓縮機不鎖死,停機10 min后將自動復位;同一個空調(diào)制冷系統(tǒng)的故障觸發(fā)次數(shù)達到2次后,再將壓縮機鎖死,并發(fā)出列車空調(diào)中等故障提示。修改該判斷條件的原因為:較短時段內(nèi)隧道通風環(huán)境不良造成列車空調(diào)進風溫度過高的情況,在列車速度提高、運行氣流增大后即可緩解,此時直接鎖死壓縮機是不合理的。增加一次壓縮機自復位的操作可以避免此類情況導致的誤鎖死。若存在設(shè)備原因造成的高壓故障,短時復位后仍會再次觸發(fā)故障,此時須鎖死壓縮機,防止故障進一步惡化。

        3.3 控制列車在存車線停留時空調(diào)的開啟時長

        經(jīng)測試,在1號線列車AW0(空載)工況下,列車空調(diào)機組可在10 min內(nèi)將車廂溫度調(diào)整至制冷目標溫度范圍內(nèi)的任意值??紤]列車在存車線處進行收發(fā)車作業(yè)時車廂內(nèi)并無乘客,可要求司機發(fā)車載客前10 min再全面開啟列車空調(diào)制冷,并在退出正線運營時及時關(guān)閉列車空調(diào)。

        3.4 改用變頻空調(diào)

        從圖3還可發(fā)現(xiàn),發(fā)生空調(diào)高壓故障的列車均為搭載定頻空調(diào)的列車,而變頻空調(diào)列車并無此類故障。經(jīng)查閱資料,定頻空調(diào)機組外部溫度在48 ℃時達到制冷極限,當機組外部溫度高于45 ℃時可能會觸發(fā)高壓開關(guān)動作,而變頻空調(diào)可在機組外部溫度不高于55 ℃的工況下運行,其溫度閾值更高。

        經(jīng)分析,定頻空調(diào)采用固定開度的毛細管實現(xiàn)制冷劑膨脹,在制冷劑回路高壓側(cè)壓力過高的情況下,必須立即令壓縮機停止工作,以實現(xiàn)對空調(diào)機組的保護功能。而變頻空調(diào)采用了可調(diào)節(jié)的電子膨脹閥,在檢測到高壓側(cè)壓力偏高的情況下,變頻空調(diào)可及時調(diào)大電子膨脹閥的開度,以降低變頻壓縮機的運轉(zhuǎn)頻率,進而降低回路高壓側(cè)的壓力。這樣雖然會導致空調(diào)機組制冷能力略微下降,但擴大了空調(diào)可制冷的外部進風溫度范圍,使變頻空調(diào)機組具備應(yīng)對短時惡劣外溫環(huán)境的能力。

        2020年,蘇州地鐵運營方優(yōu)化了列車空調(diào)控制邏輯,并對列車在存車線收發(fā)車時空調(diào)制冷開啟時間進行了有效控制,實施后再沒有發(fā)生過此類列車空調(diào)高壓故障。實踐證明,通過修改空調(diào)軟件解決此類故障非常有效,且經(jīng)濟性較好。

        4 結(jié)語

        隨著城市軌道交通線路運營方案的持續(xù)優(yōu)化,為滿足列車快速投運及節(jié)省停車庫改擴建成本等要求,在正線隧道內(nèi)進行停車檢修及收發(fā)車作業(yè)等措施備受關(guān)注。這些措施須考慮列車停車位置的隧道環(huán)境,避免列車空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)高壓故障導致停機,并在夏季開啟空調(diào)系統(tǒng)前做好控制措施。此外,運營方還可積極掌握各類應(yīng)用設(shè)備軟件的編制及修改方法,結(jié)合設(shè)備使用實際優(yōu)化設(shè)備軟件,在設(shè)備全壽命周期內(nèi)不斷提升列車的服務(wù)可靠度。

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