郭瑋
(揚州市港航事業(yè)發(fā)展中心,江蘇 揚州 225003)
江蘇省瀕江臨海,河流成網(wǎng),水運資源十分豐富,內(nèi)河等級航道總里程8700 余公里,交通管轄船閘多達(dá)80 多座。2021 年,江蘇省內(nèi)河航道貨運量約9.68 億噸。為適應(yīng)交通水運事業(yè)快速發(fā)展的形勢和船舶大型化的發(fā)展趨勢,十三五以來,江蘇加快了航道、船閘基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造步伐,通過基本建設(shè)手段從根本上提升通航能力,消除通航安全隱患。但除此之外,仍存在一部分60 年代至80 年代建造的,分布在較低等級航道上的船閘,這部分船閘的共性特點為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、船閘尺度小,無法滿足船舶大型化的發(fā)展需求,近期內(nèi)也不能通過基本建設(shè)程序完全實現(xiàn)擴容改造,只能結(jié)合船閘養(yǎng)護工程的實施,“短、平、快”地解決重點問題,消除安全隱患。
高郵運西船閘建成于1986 年,上游為京杭大運河,下游為高郵湖,是連接蘇皖兩省、溝通淮河和京杭運河的重要水運通道。船閘單線雙向通航,基本尺度:100×16×2.5 米(閘室有效長度×閘室有效寬度×門檻水深),上游設(shè)計最高通航水位為 8.2 米,設(shè)計最低通航水位為 5.5 米。下游設(shè)計最高通航水位為 8.5 米,設(shè)計最低通航水位為 5.0 米[1]。年設(shè)計船舶通過量為350 萬噸,2019 年實際船舶通過量已經(jīng)達(dá)到905 萬噸,船閘運行較為繁忙。
運西船閘護坦為干砌塊石結(jié)構(gòu)。近年來,因自身結(jié)構(gòu)耐久性較差,加之受大型船舶過閘、船閘運行灌泄水形成的水流沖刷等因素影響,護坦塊石大面積松動、翻起,主要帶來三方面的問題:一是護坦塊石堆積在護坦表面,成為水下礙航物,易造成擱淺、船損事件,影響船舶通航安全[2];二是護坦塊石被帶至閘首門檻部位,卡阻閘門啟閉,損壞閘門底部橡膠止水等運轉(zhuǎn)件,對閘門結(jié)構(gòu)和船閘運行帶來不利影響;三是塊石松動后,護坦失去護底功能,水流沖刷會造成引航道口門區(qū)斷面土方流失,時間長久沖刷嚴(yán)重后將影響鄰近導(dǎo)航墻等助、導(dǎo)航建筑物結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。為此,需要對運西船閘上游護坦實施修復(fù)工程以解決上述問題。
在船閘水工建筑設(shè)施受損修復(fù)技術(shù)中,護坦修復(fù)難度較大。對于本次工程來說,一是因為護坦處于閘首修理門槽外側(cè),無法通過安裝修理門抽水后實施;二是因為護坦修復(fù)必須停航,且實施快速修理難度大,船閘停航時間長會造成較大的社會影響;三是如果實施水下施工,工程質(zhì)量和安全控制難度大。為此,我們經(jīng)過實踐探索,總結(jié)研究了一套較為快捷有效的護坦水下修復(fù)技術(shù)。下面,以高郵運西船閘上游引航道護坦修復(fù)為例,總結(jié)護坦水下修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用研究。
本次修復(fù)位置位于上游引航道口門區(qū)外側(cè),原有護坦為干砌塊石結(jié)構(gòu),頂高程2.5m,厚度350mm,護坦損壞位置從上游導(dǎo)航墻外側(cè)沿船閘軸線方向75m 長,橫向20m 寬,需要修復(fù)面積約1500m2,具體見圖1。
圖1 高郵運西船閘護坦修復(fù)平面位置圖
清除1500 m2范圍內(nèi)的水下護坦干砌塊石和砼格埂,共525m3;澆筑厚度350 mm 砼(C40)[3],共525 m3,護坦砼頂高程嚴(yán)格控制在2.45—2.5m 之間。
本次護坦修復(fù)遵循以下原則:一是結(jié)構(gòu)整體性、耐久性較好,適應(yīng)大型船舶航行時產(chǎn)生的船行波的沖刷,不易損壞;二是工期相對較短,將因?qū)嵤┬迯?fù)工程造成的船閘停航時間盡量縮短,減少航運企業(yè)、船員的等待時間;三是技術(shù)成熟、施工較為便捷,能夠用常規(guī)的施工機械、工藝工法施工,符合養(yǎng)護工程投資少見效快的要求。目前能夠?qū)嵤┑男迯?fù)方案主要有三種:構(gòu)筑圍堰抽水修復(fù)法、氣壓沉柜修復(fù)法、水下砼澆筑法。三種修復(fù)技術(shù)方案比選見表1。
表1 修復(fù)技術(shù)方案比選表
綜上所述,綜合考慮設(shè)備、工期、投資、實施效果等因素,水下砼澆筑法盡管護坦砼頂高程和澆筑質(zhì)量控制難,施工中需要潛水人員在水下進(jìn)行作業(yè)控制,有一定的安全風(fēng)險,但能夠通過建立安全保障措施,優(yōu)化施工工藝來保證工程順利實施。這是最快捷的修復(fù)方案,投資較小,縮短了停航時間能帶來最大的經(jīng)濟效益和最小的社會影響。因此,選定了水下砼澆筑技術(shù)方案。
總體施工流程見圖2。
圖2 總體施工流程圖
根據(jù)施工圖設(shè)計文件進(jìn)行水下斷面測量復(fù)核,工序要點是須由潛水員摸清施工區(qū)域現(xiàn)狀護坦周圍的混凝土格梗位置,在水下插好定位標(biāo)志桿,確定施工范圍的邊界線,以利下一步清除工作的順利進(jìn)行。
采用抓斗挖泥船,將塊石、格梗混凝土破碎,貨駁配合裝運。工序要點是控制好開挖邊線和挖掘高程,按照“先中間,后邊界”的原則,保護好邊界格埂混凝土,高程上嚴(yán)格控制超挖,保護基底不受擾動。
原護坦塊石清理結(jié)束后進(jìn)行水下精確測量,確保原護坦塊石、格埂清除干凈。
由于修復(fù)面積較大,水下混凝土澆筑需分區(qū)塊進(jìn)行。分塊形狀和面積大小考慮充分利用施工區(qū)域邊界現(xiàn)有完好格?;炷磷鳛檫吥?,且方便澆筑后潛水員在水下平整混凝土表面。按沿垂直船閘軸線方向20m、順船閘軸線方向3m 進(jìn)行分塊,一次澆筑面積60m2,澆筑方量21m3,共分25 塊澆筑。為控制護坦頂高程,在施工區(qū)域按照井字型布設(shè)水下高程樁,高程控制為▽2.5,間距約3m。水下打鋼管樁及立模水上有人配合,由水上人員控制高程和位置,并且由水上人員施打??刂茦犊傆嫶蠹s有504根,預(yù)計每天完成打樁200根,打樁需2.5天,布設(shè)控制鋼管需1 天,水下立模(大運河面)需1 天,則水下立??傆嫾s5 天時間。
模板及高程樁及高程鋼管布好后進(jìn)行水下砼澆筑。每塊區(qū)域為橫向長20m,縱向長3m。澆筑時依次從一端向另一端推進(jìn),完成一塊再澆筑相鄰的一塊。嚴(yán)格按配合比配制C40 水下混凝土,摻加早強不分散減水劑,塌落度在20cm 以上,保證混凝土拌合物和易性及流動性良好,容易自流平,且在水下不易分散[4]?;炷翝仓捎幂斔捅?,輸送導(dǎo)管與河底靠近,與邊界保持適當(dāng)距離。澆筑時,混凝土一次集中泵送一部分,保持導(dǎo)管位置不變,混凝土直接進(jìn)入護坦面里,減少了在水中沖刷?;炷涟韬衔锵茸粤髌?,潛水員在水下用掛尺將超出頂高程的部分刮平。本次水下砼總計約525m3,預(yù)計水下澆筑時間約2 天??紤]水下混凝土澆筑質(zhì)量不易控制,實際施工時實行首件認(rèn)可制,選擇第一塊護坦作為首件,將各工序技術(shù)要求進(jìn)行技術(shù)交底,明確澆筑方量控制、導(dǎo)管移動、水下混凝土表面整平、水上水下配合等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)要求,確保首件一次成功,并將施工參數(shù)固化以利后續(xù)護坦分塊澆筑遵循。
每塊澆筑完成后,對頂高程進(jìn)行復(fù)測,按照“精準(zhǔn)控制,寧低勿高”的原則,控制頂高程不高于2.5m,且在2.45—2.5m 之間。復(fù)測數(shù)據(jù)作為工序質(zhì)量驗收原始資料。
水下混凝土澆筑后,盡可能避免擾動,在自然條件下養(yǎng)護14 天。
工程于2019 年當(dāng)年實施,工期22 天,在做好施工組織設(shè)計、優(yōu)化工期安排、加大機械設(shè)備班組保障的前提下,工程得以提前完工,為船閘盡早復(fù)航、水運企業(yè)及船舶盡早恢復(fù)正常運營爭取了時間。
工程完工船閘復(fù)航以來至目前,管理人員在養(yǎng)護管理工作中對上游護坦的修復(fù)情況及使用效果進(jìn)行多次監(jiān)測。一是對引航道進(jìn)行斷面測量,根據(jù)測量水深結(jié)果顯示,修復(fù)區(qū)域的高程均在2.5m以下,基本上在2.45—2.5m之間,每年測量結(jié)果無較大變化,說明護坦無掏空、翹起等情況,較為穩(wěn)定;二是采用多波束設(shè)備進(jìn)行掃測,與引航道斷面測量結(jié)果進(jìn)行印證,結(jié)果顯示修復(fù)區(qū)域混凝土表面較為平整,見圖3。兩種方法證明運西船閘上游護坦屬下修復(fù)較為成功。同時,通過這幾年的船閘繁忙運行,大型化的、深吃水的船舶頻繁進(jìn)出船閘,未出現(xiàn)過船舶碰損、閘門卡阻情況,說明水下護坦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好,船舶安全通航、船閘安全運行得到了有效保障。
圖3 多波束掃測成果圖
20 世紀(jì)60 至80 年代建造的船閘較多采用砌石結(jié)構(gòu)護坦,較易破損,需要通過實施養(yǎng)護工程來進(jìn)行修復(fù)。通過在運西船閘護坦修復(fù)中應(yīng)用水下混凝土修復(fù)技術(shù),較好地解決了這一問題,且具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、便捷高效且經(jīng)濟的優(yōu)點。在后續(xù)的樊川船閘上游護坦修復(fù)和芒稻船閘下游引航道鋼板樁護岸靠船段墻前防沖刷中,應(yīng)用水下混凝土修復(fù)技術(shù)均取得了良好效果。實踐證明通過加強工序質(zhì)量控制,實施精細(xì)化施工管理,水下混凝土修復(fù)技術(shù)在船閘水下護坦修復(fù)及類似水下混凝土結(jié)構(gòu)修復(fù)中應(yīng)用效果較好,具有推廣價值。