肖新磊,席境陽,杜 旭,王迎春
(1.中石化勝利石油工程有限公司公司技術(shù)發(fā)展部,山東 東營 257000;2.中石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東 東營 257000;3.中石化勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司,山東 東營 257000;4.中石化勝利石油工程有限公司固井技術(shù)服務中心,山東 東營 257000)
勝利油田濟陽坳陷頁巖油資源量達41 億t 以上,F(xiàn)Y1-1HF 井峰值日產(chǎn)油262.8 t,刷新了國內(nèi)頁巖油單井日產(chǎn)最高紀錄,開發(fā)前景廣闊[1-2]。但勝利油田頁巖油地質(zhì)條件復雜,鉆井工程面臨諸多地質(zhì)挑戰(zhàn)和工程難題,尤其是上部二開?311.1 mm 井段十分突出。國內(nèi)外在?311.1 mm 井眼鉆井方面主要通過高效鉆頭、大扭矩螺桿等工具應用以提高鉆井效率[3-4],為勝利油田頁巖油上部地層的高效鉆進提供了借鑒,但獨特的地質(zhì)條件、井身結(jié)構(gòu)及軌道設計使得?311.1 mm 井眼鉆進中面臨的鉆頭壽命低、行程進尺少、斜井段滑動效率低的問題亟待解決。本文針對勝利油田牛莊洼陷?311.1 mm 井眼鉆進的工程問題,開展了提速工藝分段優(yōu)化、軌跡優(yōu)化、高效鉆頭與提速工具的研制配套,該技術(shù)在勝利油田牛莊洼陷20 口頁巖油井的實踐應用中,實現(xiàn)了提高機械鉆速與行程進尺、縮短鉆井周期的目的,創(chuàng)造了多項?311.1 mm 井眼施工紀錄,為濟陽坳陷頁巖油資源的勘探開發(fā)提供了技術(shù)支撐。
從鉆遇地層的情況來看,牛莊洼陷頁巖油自上而下依次鉆遇第四系、平原組、明化鎮(zhèn)組、館陶組、東營組和沙河街組,見表1。
從地層層序及巖性分布上,東營組以淺地層成巖作用差[5],館陶組底部-東營組含有礫石,對鉆頭的沖擊破壞性強,易造成鉆頭崩齒,嚴重鉆頭壽命影響,導致行程進尺短,鉆井時效低;沙河街組以深地層大段硬質(zhì)泥巖、灰質(zhì)夾層,可鉆性在5 級以上[6-7],鉆頭吃入困難、破巖效率低。
勝利油田頁巖油井采用三開制井身結(jié)構(gòu)設計,一開采用?444.5 mm 鉆頭,下?339.7 mm 表層套管至井深800 m,封隔疏松表層及地表水層;二開采用?311.1 mm 鉆頭,下?244.5 mm 技術(shù)套管進入沙三下地層20 m(垂深),封過沙三中低壓地層;三開采用?215.9 mm 鉆頭完成目的層鉆進,并下入?139.7 mm 套管,如圖1 所示。
圖1 勝利油田頁巖油水平井井身結(jié)構(gòu)示意Fig. 1 Well structure of shale oil horizontal well of Shengli Oilfield
井眼軌道采用“直-增-穩(wěn)-增-平”五段制軌道類型設計,造斜點井深約為3000 m,位于沙三中亞段地層;二開完鉆垂深約為3400 m 左右,進入沙三下亞段地層,中完井斜30°~40°,見表2。
表2 A 井靶前井眼軌道設計參數(shù)Table 2 Well trajectory design parameters before drilling to target
結(jié)合地層特性,牛莊洼陷頁巖油上部二開斜井段位于沙河街組三段,一方面地層可鉆性差,鉆頭破巖難度大;另一方面,?311.1 mm 大尺寸井眼滑動鉆進鉆頭穩(wěn)定性與攻擊性矛盾突出,工具面穩(wěn)定難度大,導致鉆井效率低。
針對勝利油田頁巖油?311.1 mm 大尺寸井眼面臨的地質(zhì)特性與工程難點,優(yōu)化了不同井段的提速工藝,以提高技術(shù)針對性。
(1)直井段采用“耐磨混合齒PDC 鉆頭+大扭矩螺桿”工藝,解決礫石層鉆頭損傷大、壽命低,行程進尺少的問題,完成全部直井段及部分增斜段鉆進;
(2)斜井段采用“牙輪-PDC 混合鉆頭+大扭矩螺桿+減摩降阻工具”的鉆進工藝,解決大尺寸井眼滑動鉆進PDC 鉆頭穩(wěn)定性差、“托壓”嚴重導致的鉆進效率低的問題,完成二開全部斜井段施工。
為實現(xiàn)“兩趟鉆”完成二開施工的目標,對二開井眼軌道設計進行了優(yōu)化。
(1)下壓造斜點,達到延長直井段、縮短斜井段的目標——提高PDC 鉆頭復合鉆進進尺,減輕牙輪-PDC 混合鉆頭的進尺壓力;
(2)提高造斜率:一方面可以以較少的滑動施工工作量完成斜井段施工的任務,另一方面可以為三開軌跡控制目標的實現(xiàn)提供保障。
2.3.1 穿礫石層耐磨混合齒PDC 鉆頭
館陶組底部-東營組上部分布100~200 m 厚的礫石層[8-9],鉆頭的沖擊損壞較為嚴重、單只鉆頭進尺少。為實現(xiàn)直井段“一趟鉆”鉆進目標,通過礫石層巖石-切削齒相互作用機理分析及強度特性分析[10-12],研制了穿礫石層高耐磨混合齒PDC 鉆頭。該鉆頭采用三棱齒+錐齒的抗沖擊穩(wěn)定切削結(jié)構(gòu)(見圖2),三棱齒具有比平面齒更高的抗沖擊性能,能夠承受更高的沖擊載荷而不失效;后排錐齒可以劈碎礫石,減小礫石對鉆頭的沖擊作用,同時起到穩(wěn)定鉆頭切削狀態(tài)的作用,提高鉆頭鉆進過程中的穩(wěn)定性,進一步降低鉆頭沖擊損壞的可能性。
圖2 穿礫石層耐磨混合PDC 鉆頭Fig.2 Wear-resistant PDC bit drilling through gravel layer
2.3.2 牙輪-PDC 混合鉆頭
鉆井實踐表明:牙輪-PDC 混合(俗稱“獅虎獸”)鉆頭在滑動鉆進中能顯著降低鉆頭扭轉(zhuǎn)振動、減弱鉆頭黏滑,提高滑動過程中工具面穩(wěn)定性,對提高滑動鉆進效率具有積極作用[13]。適合在致密泥頁巖、不均質(zhì)地層進行滑動鉆進,其導向鉆進能力與牙輪鉆頭相當,同時由于PDC 切削齒的作用,“獅虎獸”鉆頭的破巖效率與機械鉆速更高、純鉆壽命更長。能解決大斜度井定向井段摩阻扭矩大、“托壓”嚴重和工具面不穩(wěn)定的問題,并能夠提高大斜度井定向井段的鉆進速度[14]。
采用3 刀翼+3 牙輪結(jié)構(gòu)布局(見圖3),PDC 部分主切削齒采用19 mm 復合片大齒間距中等后傾角布齒,內(nèi)錐齒間距7~8 mm,鼻肩部齒間距5~6 mm,能夠有效提高鉆頭吃入能力[14];內(nèi)錐后傾角15°~18°,鼻肩部后傾角18°~22°,能夠提高復合片抗沖擊能力,防止崩齒環(huán)磨。采用2 排齒設計進一步提高鼻肩部布齒密度,防止環(huán)磨。
圖3 牙輪-PDC 混合鉆頭Fig.3 Cone-PDC mixed bit
內(nèi)錐、鼻肩部采用高端抗沖耐磨復合片,規(guī)徑采用高端進口抗沖擊復合片,強化保徑設計,防止定向鉆進及高轉(zhuǎn)速工況下縮徑。采用深排屑槽設計,優(yōu)化噴嘴組合,保證了良好的排屑效果,防止鉆頭泥包。
牙輪部分采用3-3-4 齒排勺形齒設計,冠部牙輪齒高度比PDC 切削齒高1~2 mm,能夠提高泥巖地層切削效率,同時保護內(nèi)錐外側(cè)和鼻肩部復合片,提高破巖效率并防止崩齒。
斜井段定向鉆進過程中,鉆柱僅沿井眼軸線方向滑動,不發(fā)生旋轉(zhuǎn),鉆柱與井壁之間近似于靜摩擦,鉆壓傳遞困難,并且隨著井斜的增加,“托壓”現(xiàn)象愈加明顯。主要表現(xiàn)為:(1)指重表讀數(shù)不斷增加,但鉆頭并未真正接觸井底,鉆壓主要由井壁對鉆桿的摩阻承擔,不能產(chǎn)生有效進尺;(2)為使鉆頭真正接觸井底產(chǎn)生破巖效果,需要不斷施加鉆壓、過度釋放鉤載,易發(fā)生鉆柱突然釋放,鉆頭猛烈沖擊井底導致憋泵,且螺桿鉆具的扭矩突然升高劇烈波動,導致工具面不穩(wěn)定。以上情況下,需要頻繁上提下放鉆具,釋放鉆具摩阻和扭矩,重新定向工具面,嚴重降低了滑動鉆進效率。
為解決?311.1 mm 大尺寸井眼滑動鉆進“托壓”頻繁、工具面穩(wěn)定性差、鉆進時效低等問題,配套應用了水力振蕩器和鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)系統(tǒng),從井下、地面雙管齊下,實現(xiàn)了減摩降阻、提速提效的目的。
2.4.1 水力振蕩器優(yōu)化
水力振蕩器能夠?qū)⑺δ芰哭D(zhuǎn)換為軸向振動的機械能,是減少滑動鉆進中“托壓”現(xiàn)象的有效手段,同時可以降低鉆具粘卡風險,提高鉆進安全性[15-16]。但水力振蕩器工作過程中會造成更多的水力壓耗,給機泵設備帶來更大負荷。為此在原有水力振蕩器基礎上對振蕩結(jié)構(gòu)進行了改進優(yōu)化。
(1)工具結(jié)構(gòu)改進。一方面,在原振蕩短節(jié)中新增加1 個固定活塞,使活塞反饋面積增大70%,從而提高振蕩力。另一方面,通過增大偏心閥過流孔直徑,降低工具壓耗,同等振蕩減阻效果下,壓耗降低40%。
(2)主要技術(shù)參數(shù)。利用工具室內(nèi)檢測試驗臺架對水力振蕩器工具性能進行了測試,通過在工具兩端連接進水和回水管線,形成測試回路,如圖4 所示。利用壓力傳感器、線性位移傳感器測量工具的主要技術(shù)參數(shù),見表3。
圖4 工具室內(nèi)檢測試驗臺架測試流程Fig.4 Flow chart of testbed in tool room
表3 水力振蕩器室內(nèi)測試性能參數(shù)Table 3 Indoor test performance parameters of hydraulic oscillator
(3)配套軟件。配套開發(fā)了水力振蕩器安放位置優(yōu)化計算軟件,可根據(jù)井眼尺寸、鉆具組合、軌跡參數(shù)、鉆井液性能等條件,計算不同鉆井參數(shù)條件下的水力壓耗及工具振蕩力輸出,優(yōu)化水力振蕩器選型及安放位置,如圖5 所示。
圖5 水力振蕩器應用優(yōu)化計算軟件計算流程Fig. 5 Calculation flow of hydraulic oscillator application optimization
2.4.2 鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)應用
鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)可以在滑動鉆進過程中,控制上部鉆具周向往復旋轉(zhuǎn),同時保持底部鉆具組合靜止,實現(xiàn)最大程度地降低摩阻、保持工具面穩(wěn)定的目的,從而提高滑動鉆進的施工時效[17-18]。鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)通過變頻器控制頂驅(qū)/轉(zhuǎn)盤電機正反轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)。扭轉(zhuǎn)過程中可靈活快捷的調(diào)整控制參數(shù),做到既讓上部大部分鉆柱扭轉(zhuǎn)起來,又保持底部鉆具組合靜止。
鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)自動控制系統(tǒng)主要由主控儀、司鉆操作顯示儀、慣剎氣壓傳感器、轉(zhuǎn)盤電機編碼器、變頻器驅(qū)動控制模塊、數(shù)據(jù)采集模塊等組成。鉆柱扭轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)可與鉆機轉(zhuǎn)盤控制系統(tǒng)自由切換,采集慣剎氣壓信號、轉(zhuǎn)盤電機風機信號及鏈條箱潤滑油泵信號形成互鎖保護;通過電機編碼器快速精確采集與控制電機旋轉(zhuǎn)角度和速度信號,形成控制閉環(huán)。
鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)自動控制軟件由上位機軟件和下位機軟件組成,上機位軟件具備參數(shù)設置、扭轉(zhuǎn)參數(shù)調(diào)節(jié)、MWD 及錄井數(shù)據(jù)顯示等功能。下位機軟件主要包括硬件組態(tài)和梯形圖程序塊等,主要實現(xiàn)角度精確定位、角度扭轉(zhuǎn)控制、扭矩扭轉(zhuǎn)控制等功能。
頁巖油?311.1 mm 大尺寸井眼優(yōu)快鉆井技術(shù)在牛莊洼陷國家級頁巖油示范區(qū)試驗井組應用20口井,總進尺122300 m,機械鉆速和行程進尺顯著增加,二開鉆井周期顯著縮短,提速提效成果顯著:二開平均機械鉆速20.71 m/h,較同區(qū)塊前期(12.26 m/h)提高40.8%;二開平均行程進尺1227.3 m/趟鉆,較同區(qū)塊前期(658.5 m/趟鉆)提升46.35%;二開平均鉆井周期11.05 d,較同區(qū)塊前期(24.86 d)縮短55.55%。
以示范區(qū)A 井為例,通過該技術(shù)應用實現(xiàn)了勝利油田頁巖油二開兩個“一趟鉆”的目標,創(chuàng)造了? 311.1 mm 大尺寸井眼日進尺1620 m 的紀錄,最短鉆井周期6.33 d,該指標處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。
根據(jù)下壓造斜點、提高造斜率的優(yōu)化思路,直井段增加了500 m,造斜井段縮短50 m,穩(wěn)斜段縮短563 m,二開造斜率增加1.1°/30 m,中完井斜基本保持一致,如表4 所示。
表4 A 井眼軌跡優(yōu)化前后對比Table 4 Comparison before and after well trajectory optimization
直井段采用高性能耐磨混合齒PDC 鉆頭配合大扭矩螺桿鉆具的鉆進工藝,單趟進尺1576 m,一趟鉆完成二開直井段,直井段平均機械鉆速提高至47.18 m/h。
進入斜井段后,起鉆更換為牙輪-PDC 混合鉆頭配合大扭矩螺桿及水力振蕩器,鉆具結(jié)構(gòu)為? 311.2 mm 混合鉆頭+?172 mm 1.25°螺桿+?210 mm 扶正器+浮閥+?127 mm 無磁承壓+MWD 無磁懸掛+?127 mm 加重鉆桿×3 根+?127 mm 鉆桿×7 根+?203 mm 水力振蕩器+?127 mm 鉆桿+?139.7 mm 加重鉆桿。配套鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)的鉆進工藝,由“托壓”導致的滑動鉆進輔助時效降低66.26%,滑動摩阻降低50%~88%(見表5),平均滑動鉆進機械鉆速11.13 m/h,較區(qū)塊鄰井提高3 倍以上,一趟鉆完成斜井段施工。
表5 A 井鉆柱雙向扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)應用效果統(tǒng)計Table 5 Statistics of application effect of string bidirectional torsion system in Well A
(1)牛莊洼陷地質(zhì)條件復雜,?311.1 mm 大尺寸井眼鉆井提速提效難度大,上部地層鉆頭壽命短、行程進尺少,斜井段滑動鉆進效率低,機械鉆速慢等問題成為限制二開鉆井時效的關(guān)鍵因素。實踐表明,以“分段提速”思路為核心,通過井眼軌跡優(yōu)化、高性能鉆頭及提速提效工具的研選配套、鉆井液體系優(yōu)選及工藝優(yōu)化等工藝技術(shù)應用,初步實現(xiàn)了勝利油田牛莊洼陷頁巖油大尺寸井眼的提速提效。
(2)參考國內(nèi)外先進經(jīng)驗,實現(xiàn)分開次“一趟鉆”是實現(xiàn)大幅度提速提效的關(guān)鍵途徑,目前二開兩個“一趟鉆”的分段提速工藝仍有較大提升空間。在現(xiàn)有技術(shù)基礎上,通過長壽命高穩(wěn)定性定向PDC 鉆頭研制,進一步解決PDC 鉆頭再滑動鉆進過程中破巖效率與穩(wěn)定性之間的矛盾,為實現(xiàn)開次“一趟鉆”打好基礎。