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        某水電站機組開機過程中圓筒閥竄油故障分析與處理

        2023-11-29 01:56:22王金蘭
        水電站機電技術 2023年11期
        關鍵詞:故障

        王金蘭

        (國能大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川 雅安 625304)

        0 引言

        圓筒閥是水輪機進水閥門的一種結構形式,它替代了傳統(tǒng)意義上的蝶閥和球閥,適合水頭大于80 m的混流式水輪機組。該水電廠裝有單機容量為600 MW的混流式水輪發(fā)電機組,最小水頭114 m,最大水頭181 m,均采用高壓水管導流。圓筒閥安裝于水輪機的靜態(tài)導葉與運動導葉中間,用于攔截進水。閥由圓筒閥體、同步機構、操作接力器3大部件組成。其中閥體安裝于靜態(tài)導葉與運動導葉的中間,當圓筒閥關閉時,將閥體置于底環(huán)上,用于阻擋水流和實現(xiàn)密封作用,在圓筒閥開啟時,將其提升至頂蓋內(nèi)并與頂蓋的抗磨部件齊平。操作接力器安裝于頂蓋上,通過活塞桿與閥體連接,接力器上腔通壓力油時,筒閥關閉;下腔通壓力油時,筒閥開啟。該電廠圓筒閥的同步機構采用鏈條形式,裝設于機墩內(nèi)的絲杠式機械同步器來實現(xiàn)同步控制,接力器的供排油總管則由機墩上的組合閥組控制,因此所有接力器都靠機墩內(nèi)的機械鏈條來完成同步。圓筒閥正常開啟分兩段,第一段快速開啟至85%開度后轉入第二段慢開啟,全過程要60 s,正常停機和事故停機時均為一段快速關閉。正常的工作狀態(tài),圓筒閥有全開與全關兩種情況,不調(diào)節(jié)流量。開機過程中,圓筒閥開啟失敗,會直接造成機組退出開機流程,影響機組并網(wǎng)。

        1 故障分析

        1.1 故障過程及現(xiàn)象

        6月6日X號機組開機過程中,監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)圓筒閥開啟命令。上位機報“X號機:(總線)圓筒閥油系統(tǒng)至少兩臺泵啟動”、“X號機:(總線)圓筒閥油壓裝置壓力油罐油壓5.189越下限”、“X號機:圓筒閥油壓裝置及漏油裝置系統(tǒng)綜合故障”等光字,圓筒閥油壓持續(xù)下降。之后圓筒閥開啟超時,退出開機流程。運行人員檢查X號機組圓筒閥油管路未發(fā)現(xiàn)漏油,現(xiàn)場有明顯油過流聲音。運行人員關閉X號機組圓筒閥油壓裝置總油源閥61206,關閉后油流聲減小,但仍有油流聲。上位機檢查X號機組圓筒閥油罐壓力、油位恢復額定值。經(jīng)反復排查X號機組圓筒閥回油箱、控制柜、水車室無漏油,觀測總油量無異常。運行人員手動操作X號機組圓筒閥關閉電液閥1DPG,管路油流聲音明顯減小。X號機組圓筒閥自動緩慢開啟至全開,油罐油壓、油位基本維持,無明顯下降。經(jīng)檢查各部無滲漏,管路無油流聲后,運行人員開啟X號機組圓筒閥油壓裝置總油源閥61206,圓筒閥保持全開正常,管路無油流聲,油壓和油位均正常。上位機單點提落X號機組圓筒閥試驗正常。

        1.2 故障分析

        圓筒閥的控制柜中安裝了一組控制閥組,其中包括二通插裝閥、電液換向閥、電磁換向閥(1個開啟圓筒閥的電液換向閥1DPK,1個慢開啟圓筒閥的專用電液換向閥2DPK,1個關閉圓筒閥的電磁換向閥關閉電液閥1DPG)等液壓電氣元器件及控制閥塊。全部的液壓元件集中安裝在同一個閥塊上,通過操作控制柜中的電液換向閥和電磁換向閥,可使圓筒閥完成開啟、關閉的操作。圓筒閥的開啟、關閉等動作,均通過控制閥組直接操縱圓筒閥的接力器實現(xiàn),所以控制閥組工作時必須靈活可靠。與一般的滑閥不同的是,其控制系統(tǒng)中的二通插裝閥阻力較低,更適用于大流量介質,工作時其閥口為錐面密封,泄漏量較小,結構簡單,工作可靠,標準化程度也較高,便于與液壓系統(tǒng)集成,且大幅度減少了管道聯(lián)接件之間以及管道中引起的泄漏、振動、噪聲等問題。因此,東方電機有限公司依托第一代筒形閥控制系統(tǒng)在實際工作上的技術優(yōu)勢,并憑借研制、制造二通插裝閥組的寶貴經(jīng)驗,成功研制了筒形閥插裝式控制閥組[1-3]。

        圖1 圓筒閥控制閥組圖

        1.2.1 圓筒閥正常開關原理

        (1)圓筒閥開啟原理

        正常運行中,圓筒閥遠方控制。開機過程中,圓筒閥控制PLC發(fā)出開啟筒閥命令后,圓筒閥開啟電液閥1DPK和圓筒閥慢開電液閥2DPK投入,壓力油經(jīng)1DPK接通至滑閥左側,使滑閥閥芯右移,處于開啟位置,同時2DPK閥芯左移,使圓筒閥接力器下腔通壓力油,上腔通回油,開啟筒閥。筒閥開啟至90%開度后,1DPK電液閥復歸,滑閥左側撤壓,閥芯左移至中位。筒閥僅在2DPK控制下轉入慢開過程,待筒閥全開后,2DPK動作信號復歸,2DPK電液閥在自保持線圈作用下處于開啟位,維持筒閥全開。

        (2)圓筒閥關閉原理

        停機過程中,圓筒閥PLC發(fā)出關閉筒閥命令后,2DPK電液閥復歸動作,關斷開啟油源。圓筒閥關閉電液閥1DPG動作,壓力油經(jīng)1DPG接通至滑閥右側,使滑閥閥芯左移,處于關閉位置,此時圓筒閥接力器下腔通回油,上腔接壓力油,關閉筒閥。筒閥全關后,1DPG復歸,滑閥右側撤壓,閥芯右移,關斷主供油管路。

        圖2 圓筒閥控制油回路圖

        1.2.2 圓筒閥竄油原因分析

        根據(jù)實際情況,借助歷史數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)分析,在6月5日23:33:00停機過程中筒閥正常關閉,期間油泵打壓正常。筒閥全關至6月6日06:34:00開機前,圓筒閥油泵未啟動,油壓正常,得出停機過程中圓筒閥未發(fā)生竄油現(xiàn)象。6月6日06:34:00開機過程中,筒閥開啟動作令,1DPK及2DPK動作后,筒閥發(fā)生竄油現(xiàn)象,油罐壓力持續(xù)降低,據(jù)此可判斷圓筒閥接力器內(nèi)部密封良好,無竄油。

        現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)筒閥在全關狀態(tài)下,圓筒閥關閉電液閥1DPG未復歸,電液閥實際保持在開啟位置。可判斷6月5日23:33:00圓筒閥關閉后,圓筒閥關閉電液閥1DPG電氣回路復歸,但電液閥閥芯發(fā)卡,電液閥實際保持在動作位置,壓力油經(jīng)1DPG接通至滑閥右側,使滑閥閥芯左移,處于關閉位置,此時圓筒閥接力器下腔通回油,上腔通壓力油。6月6日06:34:00開機過程中,PLC下達圓筒閥開啟命令后,圓筒閥開啟電液閥1DPK和圓筒閥慢開電液閥2DPK投入動作,使壓力油經(jīng)滑閥后通過2DPK接通回油到達回油箱,在筒閥油壓控制系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)。油罐壓力持續(xù)下降,油泵頻繁啟動。綜上分析可知,圓筒閥關閉電磁閥1DPG動作后閥芯發(fā)卡是造成此次圓筒閥竄油的主要原因,排除插裝閥控制腔的輸入部分故障。

        該機組圓筒閥油壓裝置總油源閥61206是油罐出口總閥,運行人員關閉61206后,圓筒閥管路仍有油流聲。且在運行人員手動復歸圓筒閥關閉電液閥1DPG,未開啟61206閥的情況下,圓筒閥仍能在61206閥漏油的作用下緩慢開啟至全開,說明61206閥門關閉不嚴,有內(nèi)漏情況。

        2 故障處理

        (1)針對本次圓筒閥控制系統(tǒng)竄油現(xiàn)象,發(fā)函至生產(chǎn)廠家,咨詢了東電機組圓筒閥控制管路電液閥發(fā)卡可能造成管路竄油情況的防范措施。對圓筒閥控制系統(tǒng)程序邏輯進行了部分修改,有效改善了類似竄油問題的發(fā)生,程序修改如下:

        修改前:第一段開啟同時投入快開電液閥1DPK和第二段慢開電液閥2DPK,圓筒閥開啟至90%開度(開關量信號)時,復位快開電液閥1DPK。圓筒閥全開后復位第二段慢開電液閥2DPK。

        修改后:圓筒閥第一段開啟投入快開電液閥1DPK,圓筒閥開啟至90%開度(開關量信號)時,延時3 s復位快開電液閥1DPK。圓筒閥開啟至90%開度(開關量信號)時,投入第二段慢開電液閥2DPK。圓筒閥全開后復位第二段慢開電液閥2DPK。

        (2)協(xié)調(diào)調(diào)度及檢修人員,擇機對該機組圓筒閥油壓裝置進行排壓后,更換圓筒閥油壓裝置總油源閥61206,并更換圓筒閥關閉電液閥1DPG。

        (3)研究討論對圓筒閥關閉電液閥1DPG、圓筒閥開啟電液閥1DPK、圓筒閥慢開電液閥2DPK重新選型,更換為帶閥芯位置反饋信號的電液閥,將電液閥位置反饋信號加入PLC控制回路中,從根本上避免類似竄油事件發(fā)生。

        3 結語

        在開機過程中,圓筒閥竄油導致開啟失敗,會造成機組開機并網(wǎng)失敗,影響系統(tǒng)負荷供給,特別是負荷高峰期,備用機組因為缺陷不能及時開機,會對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提出挑戰(zhàn)。所以在電站運維生產(chǎn)工作中,盡量避免類似事件發(fā)生,定期對設備進行維護保養(yǎng),及時排除設備隱患,實在無法避免的缺陷,要及時消缺,保證機組盡快投入運行。針對本次故障,運行人員應檢查圓筒閥PLC運行是否正常;接力器比例閥組24 V電源是否正常;圓筒閥控制柜解鎖條件“RG Open”指示信號是否為綠色,是否滿足操作條件;圓筒閥操作油壓是否正常,主供油閥是否全開;檢查有無圓筒閥失步報警等故障信號,判斷機械發(fā)卡或位移傳感器故障,查找到問題癥結以后,立即采取措施,組織維修或者更換故障設備,保證設備缺陷及時消除,機組及時正常開機,嚴禁故障原因沒有查清楚,強行讓設備帶病工作,避免更大的安全隱患。

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