楊恒樂,李青楠,高 鑫,張 浩,趙小浩
(河南天池抽水蓄能有限公司,河南 南陽 473000)
某抽水蓄能電站1號(hào)機(jī)組自2023年1月投入商業(yè)運(yùn)行以來,各工況下機(jī)組振動(dòng)、擺度、瓦溫、噪音等運(yùn)行指標(biāo)整體表現(xiàn)良好。在整組啟動(dòng)調(diào)試階段水泵工況啟動(dòng)過程中,水泵水輪機(jī)處偶有傳出嘯叫聲,持續(xù)時(shí)間較短,約為5~6 s左右;近期隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,機(jī)組在水泵工況啟動(dòng)過程中頻繁發(fā)出嘯叫聲,持續(xù)時(shí)間可達(dá)40 s左右,與此同時(shí)機(jī)組頂蓋、水導(dǎo)等部位振擺值激增。機(jī)組在水泵抽水穩(wěn)態(tài)、發(fā)電、調(diào)相等其他工況下均未發(fā)出類似異響。針對(duì)這一異?,F(xiàn)象,需迅速查明嘯叫聲的來源,避免機(jī)械機(jī)構(gòu)振擺、過水部件可能存在的空化空蝕對(duì)機(jī)組造成不可逆?zhèn)Α?/p>
針對(duì)1號(hào)機(jī)組水泵工況啟機(jī)噪音,現(xiàn)場(chǎng)于4月4日、5月4日錄制了啟機(jī)過程音頻,錄制點(diǎn)選取在蝸殼層底環(huán)下部近轉(zhuǎn)輪室處,對(duì)音頻進(jìn)行頻譜分析以判斷異響的來源和組成特性[1]。
由現(xiàn)場(chǎng)采集頻譜圖得出,前后月份水泵開機(jī)過程的音頻成分整體穩(wěn)定,主要由發(fā)電電動(dòng)機(jī)傳來的風(fēng)噪頻率:100 Hz、200 Hz等,以及2倍葉片通過頻率:150 Hz等組成[2]。當(dāng)嘯叫聲出現(xiàn)時(shí),240 Hz及480 Hz、720 Hz等倍頻頻率成分開始突現(xiàn)。該頻率成分與機(jī)組導(dǎo)葉和葉片(無葉區(qū))的動(dòng)靜干涉頻率并不匹配,需查找具體來源。
為確定240 Hz及其倍頻噪聲的源頭,對(duì)5月4日監(jiān)控系統(tǒng)水泵工況啟機(jī)過程運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行查詢,調(diào)取嘯叫聲發(fā)生時(shí)段內(nèi)壓力脈動(dòng)、頂蓋振動(dòng)、功率、導(dǎo)葉開度等曲線,如圖1所示。
圖1 5月4日水泵工況啟機(jī)運(yùn)行狀態(tài)曲線
根據(jù)頻譜圖時(shí)間軸分布,在圖1中框定出嘯叫聲持續(xù)時(shí)段,可以看出當(dāng)水泵造壓成功時(shí)(水泵功率增至-50 MW附近)嘯叫聲開始發(fā)現(xiàn),活動(dòng)導(dǎo)葉打開時(shí)嘯叫聲即刻停止。另在噪音發(fā)生初期,頂蓋的水平和垂直振動(dòng)出現(xiàn)明顯突增后快速回歸至較低振幅,這是由于水泵造壓初期對(duì)頂蓋的瞬態(tài)沖擊所致[3],屬于正?,F(xiàn)象;無葉區(qū)、頂蓋與轉(zhuǎn)輪間壓力脈動(dòng)在整個(gè)水泵造壓過程中均維持在較高水平,隨著活動(dòng)導(dǎo)葉的開啟,各點(diǎn)壓力脈動(dòng)值迅速降低,該現(xiàn)象與水泵造壓特性吻合,亦屬于正常。
再結(jié)合1號(hào)機(jī)組調(diào)試期間錄制的水泵工況啟機(jī)流程圖(如圖2所示)進(jìn)行判斷,在嘯叫聲發(fā)生期間,蝸殼排氣閥、轉(zhuǎn)輪排氣閥均已經(jīng)關(guān)閉,因而嘯叫聲的產(chǎn)生應(yīng)與排氣回水系統(tǒng)無關(guān)。另在此期間球閥正處于開啟階段,固嘯叫聲也非由球閥工作密封的退出所引起。
圖2 水泵工況啟機(jī)流程圖
嘯叫聲僅發(fā)生在轉(zhuǎn)輪憋壓過程中,即水泵功率達(dá)到造壓功率,且無葉區(qū)壓力上升至造壓壓力時(shí)段。當(dāng)活動(dòng)導(dǎo)葉開啟后,嘯叫聲立刻停止,因此嘯叫聲產(chǎn)生的根源應(yīng)與無葉區(qū)的憋壓息息相關(guān)。
已投2號(hào)機(jī)組在各工況下運(yùn)行時(shí)均未發(fā)出過嘯叫聲,因此排除機(jī)組水力設(shè)計(jì)原因。對(duì)比2臺(tái)機(jī)安裝記錄發(fā)現(xiàn),1號(hào)機(jī)組接力器壓緊行程約為1 mm,明顯小于2號(hào)機(jī)組壓緊行程1.7 mm。考慮導(dǎo)水機(jī)構(gòu)各部件的加工制造誤差、軸承安裝間隙、機(jī)構(gòu)動(dòng)作摩擦力等因素,當(dāng)前1號(hào)機(jī)組接力器壓緊行程傳遞到活動(dòng)導(dǎo)葉葉瓣上的壓緊力可能不夠充裕,且導(dǎo)葉水力設(shè)計(jì)為抽水方向趨開,導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪憋壓過程中,無葉區(qū)內(nèi)的高壓水作用在活動(dòng)導(dǎo)葉葉瓣上所產(chǎn)生的力矩克服了接力器的壓緊力矩,從而在導(dǎo)葉立面產(chǎn)生狹窄的間隙并且發(fā)生射流,同時(shí)發(fā)出強(qiáng)烈的射流噪音[4]。
根據(jù)上述分析,1號(hào)機(jī)組水泵工況啟機(jī)過程中的嘯叫噪音主要是由于當(dāng)前接力器壓緊行程不夠,在回水完成后憋壓過程中,導(dǎo)葉立面處產(chǎn)生細(xì)微間隙與射流,射流產(chǎn)生強(qiáng)烈的嘯叫聲[5]。
為避免該間隙射流所產(chǎn)生的振動(dòng)、空化等現(xiàn)象對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉以及整個(gè)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)產(chǎn)生傷害,需盡快對(duì)1號(hào)機(jī)組接力器壓緊行程進(jìn)行調(diào)整,參考2號(hào)機(jī)組的安裝及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),將1號(hào)機(jī)組接力器壓緊行程調(diào)整至1.8~2.0 mm。與此同時(shí)對(duì)1號(hào)機(jī)組活動(dòng)導(dǎo)葉立面間隙進(jìn)行檢查[6],排查是否存在個(gè)別導(dǎo)葉立面間隙偏大而導(dǎo)致嘯叫的發(fā)生。
尾水排空后,對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉葉瓣、轉(zhuǎn)輪葉片、座環(huán)、導(dǎo)葉連桿、剪斷銷等部件進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常;對(duì)1號(hào)機(jī)組復(fù)測(cè)壓緊行程,接力器自動(dòng)鎖定側(cè)為0.6 mm、手動(dòng)側(cè)為0.7 mm,兩側(cè)均小于安裝數(shù)據(jù)0.3~0.4 mm;在接力器無壓緊狀態(tài)下檢查導(dǎo)葉立面間隙,發(fā)現(xiàn)6號(hào)/7號(hào)、17號(hào)/18號(hào)、19號(hào)/20號(hào)導(dǎo)葉立面存在間隙,最大可達(dá)0.18 mm;在接力器全關(guān)壓緊狀態(tài)下,17號(hào)/18號(hào)導(dǎo)葉立面仍存在0.1 mm間隙,實(shí)際間隙的存在加劇了射流的發(fā)展。
重新加工壓緊行程調(diào)整墊厚度,將壓緊行程調(diào)整至自動(dòng)側(cè)1.67 mm、手動(dòng)側(cè)1.79 mm,較調(diào)整前增加壓緊量約1.07 mm,對(duì)應(yīng)壓緊油壓為1.4 MPa。調(diào)整后復(fù)測(cè)壓緊行程,在無壓緊狀態(tài)下基本無變化,在接力器全關(guān)壓緊狀態(tài)下,所有導(dǎo)葉立面間隙均消失[7],調(diào)整完成。前后接力器壓緊行程數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?所示。
表1 接力器壓緊行程數(shù)據(jù)匯總
5月22日,進(jìn)行調(diào)整完成后首次水泵工況啟機(jī),異常嘯叫聲不再出現(xiàn)。對(duì)啟機(jī)過程音頻進(jìn)行頻譜分析采集,頻譜圖見示原240 Hz及其倍頻成分消失,在轉(zhuǎn)輪憋壓過程中僅留存2倍葉片通過頻率,此噪音成分為正常的無葉區(qū)動(dòng)靜干涉現(xiàn)象。至此1號(hào)機(jī)組水泵工況啟機(jī)噪聲問題圓滿解決。
通過對(duì)某抽水蓄能電站1號(hào)機(jī)組水泵工況啟機(jī)過程中異常嘯叫聲進(jìn)行原因分析、缺陷處理,總結(jié)有以下4點(diǎn)結(jié)論和建議:
(1)接力器壓緊行程不足會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)葉全關(guān)時(shí)預(yù)加在導(dǎo)葉上的壓緊力矩不足以克服水力扭矩,從而造成活動(dòng)導(dǎo)葉在轉(zhuǎn)輪憋壓過程中被無葉區(qū)水壓力推開,形成導(dǎo)葉立面間隙射流,同時(shí)引起劇烈振動(dòng)和異常噪音。
(2)機(jī)組在運(yùn)行一段時(shí)期后均存在一定程度的壓緊行程松弛現(xiàn)象,該現(xiàn)象是各連桿部件之間、軸承與軸套之間的安裝間隙隨運(yùn)行時(shí)長被逐漸壓實(shí)造成的,另外接力器基礎(chǔ)混凝土的收縮同樣會(huì)引起壓緊行程的變化。導(dǎo)葉接力器壓緊行程調(diào)整時(shí),需額外考慮一定的余量以彌補(bǔ)松弛效應(yīng)。
(3)機(jī)組后續(xù)運(yùn)行維護(hù)期間,應(yīng)做好接力器壓緊行程的跟蹤記錄,監(jiān)測(cè)其是否存在進(jìn)一步松弛現(xiàn)象,結(jié)合機(jī)組運(yùn)行狀況,必要時(shí)對(duì)壓緊行程做相應(yīng)調(diào)整。
(4)機(jī)組投運(yùn)后需定期對(duì)接力器基礎(chǔ)螺栓、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)關(guān)鍵把合螺栓(如剪切臂抱緊螺栓、活動(dòng)導(dǎo)葉防抬壓板螺栓、連板偏心銷抱緊螺栓等)的預(yù)緊力進(jìn)行復(fù)核,檢查是否存在松動(dòng)。