洪 衛(wèi),張增國,梁世華,譚 心,莊會棟,潘興朋,王紅燕,洪光波
(山東省資源環(huán)境建設(shè)集團有限公司,山東濟南 250100)
制藥廢水污染物種類多、水質(zhì)水量變化大、可生化性差、處理難度高,是目前國內(nèi)外水處理的熱點與難點〔1-4〕。隨著我國制藥行業(yè)的不斷發(fā)展,制藥廢水對環(huán)境的影響日漸顯著,自2008 年以來,我國陸續(xù)頒布多項制藥行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),使企業(yè)面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)〔5〕。同時,隨著化工企業(yè)“退城入園”及生態(tài)環(huán)境保護力度加大,制藥企業(yè)逐漸集中于工業(yè)園區(qū),各類制藥、精細化工企業(yè)污水處理站出水集中收集于園區(qū)污水處理廠進行處理。由于廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量波動大,較大程度上影響了園區(qū)污水處理廠的正常運營,需采用多種處理技術(shù)對其進行深度處理,才能達到排放標(biāo)準(zhǔn)要求,進一步保護環(huán)境安全,促進園區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展〔6-8〕。
山東某制藥工業(yè)園區(qū)污水處理廠,處理水量為2 000 m3/d,設(shè)計處理工藝為“AO 生化處理+混凝沉淀”。由于制藥廠污水處理站出水中可生化組分含量低,含有生化工藝難以去除的氟化物,且廢水中特定污染物對微生物有抑制作用〔2,9-11〕,因此園區(qū)污水處理廠生化處理工段運行不穩(wěn)定,難以長期穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。有研究表明,采用Fenton、類Fenton 法對青霉素、頭孢類制劑、原料藥廢水及醫(yī)藥中間體廢水等制藥廢水處理效果顯著〔10,12-14〕,但常規(guī)Fenton 或類Fenton 處理工藝加藥量多,運行費用偏高〔15-16〕,且園區(qū)污水處理廠生化處理尾水中氟化物含量超標(biāo),F(xiàn)enton 或類Fenton 工藝對其無法去除,需采用絡(luò)合或吸附等其他技術(shù)手段對廢水進行二級深度處理,加強對廢水中低濃度氟化物的去除〔17-18〕。為達到COD 和氟化物同時去除的目的,污水處理廠深度處理工段往往需設(shè)置串聯(lián)的兩套處理系統(tǒng),工藝流程長、操作繁雜、占地面積大、能耗藥耗高、設(shè)備投資高等問題突出。
針對常規(guī)深度處理工藝的不足,本研究擬采用設(shè)置外加磁場的“催化混合反應(yīng)器”對傳統(tǒng)Fenton 工藝進行改良,以加快反應(yīng)進程,節(jié)省藥劑投加量,同時設(shè)置雙格反應(yīng)池,在氧化反應(yīng)末端投入含鋁除氟劑強化混凝,通過絡(luò)合及吸附作用去除廢水中低濃度氟化物,從而實現(xiàn)在同一深度處理設(shè)施內(nèi)一次性去除制藥園區(qū)生化處理出水中有機物、總磷、懸浮物及氟化物等多種污染物指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化反應(yīng)器和強化條件控制,整體優(yōu)化深度處理工藝運行條件,達到節(jié)省藥劑及能耗、協(xié)同增效的目的,以期為制藥園區(qū)廢水綜合性深度處理工程化應(yīng)用提供參考。
中試待處理水樣為園區(qū)污水處理廠二沉池出水,實驗裝置進水水質(zhì):pH 6~8;化學(xué)需氧量(COD)56~91 mg/L,均值73 mg/L;總懸浮物(SS)9~59 mg/L,均值15.8 mg/L;總磷(TP)0.24~0.62 mg/L,均值0.47 mg/L;氟化物3.58~4.79 mg/L,均值4.10 mg/L。
深度處理中試系統(tǒng)采用改良型Fenton 處理工藝,處理裝置包括水泵、進水水箱、催化混合反應(yīng)器、雙格反應(yīng)池、沉淀池及配加藥系統(tǒng),工藝流程見圖1。
圖1 改良型Fenton 深度處理工藝流程Fig. 1 Improved Fenton advanced treatment process flow
圖1中,中試催化混合反應(yīng)器、雙格反應(yīng)池(反應(yīng)池1+反應(yīng)池2)和沉淀池均置于角鐵支架上,中試裝置運行時,藥劑在配藥桶內(nèi)經(jīng)磁力攪拌混合均勻后,由蠕動泵泵送至中試裝置內(nèi)各加藥點。經(jīng)生化處理后的園區(qū)廢水由進水水箱定量泵送至催化混合反應(yīng)器,與藥劑充分混合后,泵送進入雙格反應(yīng)池。經(jīng)充分反應(yīng)后,混合水樣自流進入沉淀池進行泥水分離。
改良型Fenton 處理工藝采用催化混合反應(yīng)器,外置高強汝鐵硼永磁體,使反應(yīng)器內(nèi)部空間整體形成磁化區(qū),并在反應(yīng)器進水口位置設(shè)置H2SO4、FeSO4、H2O2加藥口和高速攪拌器及導(dǎo)流板,強化進料口攪拌,形成多介質(zhì)速混區(qū)。催化混合反應(yīng)器內(nèi)設(shè)有低速攪拌器、pH 及ORP 檢測裝置,便于運行控制。改良型Fenton 工藝在催化混合反應(yīng)器后設(shè)置雙格反應(yīng)池,以實現(xiàn)多種污染物協(xié)同去除的目的。在反應(yīng)池1 內(nèi)設(shè)置低速攪拌器,保證氧化反應(yīng)充分進行,底部設(shè)曝氣裝置,避免了出水中H2O2殘留對水質(zhì)造成影響;反應(yīng)池2 內(nèi)設(shè)置Ca(OH)2、鋁系除氟劑及助凝劑PAM 加藥口,并設(shè)置pH 檢測裝置,以實現(xiàn)強化混凝及絡(luò)合除氟同步進行。雙格反應(yīng)池后設(shè)置沉淀池,沉淀池底部設(shè)泥斗,加速泥水分離,出水口設(shè)砂濾過濾層及溢流堰,保證出水水質(zhì)。沉淀池泥斗設(shè)置有排泥口,定時經(jīng)泵送排泥。
中試裝置設(shè)計處理水量為100 L/h,裝置總水力停留時間(HRT)為3.5 h,催化混合反應(yīng)器ORP 控制在350~420 mV。中試裝置主要設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 中試裝置主要設(shè)計參數(shù)Table 1 Main design parameters of pilot scale apparatus
中試裝置穩(wěn)定運行后,每12 h 對進出水取樣一次,進行水質(zhì)檢測。其中,COD、懸浮物、總磷、氟化物分別采用重鉻酸鉀法、重量法、鉬酸銨分光光度法、離子選擇電極法進行檢測。
依據(jù)園區(qū)生化處理出水水質(zhì),在污水處理廠實驗室進行常規(guī)Fenton 與改良型Fenton 小試實驗,以對比兩種工藝對廢水中COD 的去除效果。其中,為驗證改良型Fenton 中催化混合反應(yīng)器外加磁場的作用,工藝小試過程中在改良型Fenton實驗組燒杯外對稱放置兩片磁鐵(60 mm×60 mm,磁感應(yīng)強度3 000 Gs)。對比實驗中硫酸亞鐵+雙氧水分別選取200 mg/L+100 mg/L、300 mg/L+150 mg/L 及400 mg/L+200 mg/L 3 組加藥量,所得COD 去除效果見圖2。
圖2 改良型Fenton 與常規(guī)Fenton COD 去除效果對比Fig. 2 Comparison of COD removal effects for improved Fenton and regular Fenton
為對比兩種工藝對廢水的綜合處理效果,以及外加磁場對藥劑投加量的影響,在保證出水COD、TP、SS 及氟化物指標(biāo)基本相同的條件下,進行加藥量對比,結(jié)果見表2。
表2 改良型Fenton 與常規(guī)Fenton 處理加藥量對比Table 2 Drug consumption comparison for improved Fenton and regular Fenton
由圖2 可知,在相同水質(zhì)及加藥量條件下,常規(guī)Fenton 處理出水COD 與改良型Fenton 相較明顯偏高。同時,如表2 所示,為達到相同處理效果,出水水質(zhì)指標(biāo)相同條件下常規(guī)Fenton 加藥量與改良型Fenton 相較,濃硫酸、雙氧水的投加量有所增加,氫氧化鈣、除氟劑用量顯著增加。這一結(jié)果證明,在處理效果相同的條件下,改良型Fenton 能夠節(jié)省藥劑消耗,與大量消耗雙氧水的常規(guī)Fenton 相比,具有顯著工藝優(yōu)勢。
依據(jù)實驗室小試對比實驗,中試裝置運行工藝參數(shù)設(shè)置如下:廢水進入催化混合反應(yīng)器后pH調(diào)整至4.2~4.5;FeSO4投加量為195~220 mg/L(均值212 mg/L);H2O2(質(zhì)量分數(shù)27.5%)設(shè)置兩點投加,總投加量為105~114 mg/L(均值110 mg/L);磁化區(qū)停留時間0.5 h,反應(yīng)池1內(nèi)停留時間1 h;反應(yīng)池2 內(nèi)除氟劑(以Al2O3計,有效質(zhì)量分數(shù)15%)投加量為40~44 mg/L(均值42 mg/L),Ca(OH)2投加量為96~102 mg/L(均值99 mg/L),停留時間1 h;沉淀池停留時間1 h。
中試實驗裝置經(jīng)組裝調(diào)試后,加藥系統(tǒng)及控制裝置運行逐漸穩(wěn)定。在設(shè)定工藝條件下穩(wěn)定運行34 d,考察改良型Fenton 工藝對園區(qū)生化出水COD的去除效果,結(jié)果見圖3。
圖3 改良型Fenton 深度處理工藝對COD 的去除效果Fig. 3 COD removal effect by the improved Fenton advanced treatment process
如圖3 所示,采用改良型Fenton 深度處理工藝,在系統(tǒng)進水COD 56~91 mg/L、均值73 mg/L 的條件下,處理后出水COD 為 21~39 mg/L,均值33 mg/L,COD 平均去除率為54.8%,出水COD 滿足《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第5 部分:半島流域》(DB 37/3416.5—2018)中一級標(biāo)準(zhǔn)要求。該中試系統(tǒng)對水樣有機物濃度波動具有顯著的抗沖擊能力,在進水COD 波動較大情況下,出水COD 能夠維持在40 mg/L 以下,并且出水水質(zhì)波動顯著減緩,這說明無論是在較低進水負荷(取樣序列點25~34)還是較高進水負荷(取樣序列點55~68)情況下,改良型Fenton 中試系統(tǒng)對COD 的處理效果均較為穩(wěn)定,滿足園區(qū)污水處理廠COD 穩(wěn)定達標(biāo)的處理要求。
有研究表明,在一定條件下,磁場可以促進Fenton 反應(yīng)中羥基自由基(·OH)的產(chǎn)生,并且當(dāng)反應(yīng)相為水溶液時,磁場的磁化作用還可以減少分子間因氫鍵能而導(dǎo)致的分子締合效應(yīng),進而大大提高·OH與有機物碰撞結(jié)合的概率〔19-20〕;另有研究表明,F(xiàn)enton 氧化可將制藥廢水生化出水中分子質(zhì)量在5~10 000 u 的組分降解為小分子物質(zhì),而分子質(zhì)量在0.1~1 000 u 的組分才能夠被徹底礦化去除〔21〕。由于中試裝置處理水樣為園區(qū)污水處理廠生化處理出水,制藥廢水生化出水中殘留有機物主要為小分子腐殖酸、富里酸,同時含有少量的微生物代謝產(chǎn)物,有機物分子質(zhì)量集中在800~1 250 u〔22〕,因此,改良型Fenton 工藝對制藥園區(qū)生化處理出水中污染物礦化效果較好。此外,改良型Fenton 工藝通過外加磁場、混合條件的精準(zhǔn)控制及H2O2的定量分次投加,避免了局部藥劑濃度過高,有效提高了藥劑的利用率,同時在有機物氧化過程中可促進形成的羧酸類有機物與Fe3+、Al3+類金屬離子進行絡(luò)合,并將絡(luò)合物轉(zhuǎn)移至固相沉淀去除〔23〕,因此,該工藝對制藥園區(qū)生化處理出水中殘留有機物的去除效果較為理想,能夠穩(wěn)定達到深度處理水質(zhì)要求。
中試裝置系統(tǒng)在穩(wěn)定運行期內(nèi),對園區(qū)污水處理廠二沉池出水中SS 和TP 的處理效果分別見圖4、圖5。
圖4 改良型Fenton 深度處理工藝對SS 的去除效果Fig. 4 SS removal effect by the improved Fenton advanced treatment process
圖5 改良型Fenton 深度處理工藝對TP 的去除效果Fig. 5 TP removal effect by the improved Fenton advanced treatment process
由圖4、圖5 中試裝置進水水質(zhì)可以看出,園區(qū)污水處理廠生化系統(tǒng)處理出水水質(zhì)波動較大。這一結(jié)果說明園區(qū)污水處理廠生化系統(tǒng)較為脆弱,容易受進水水質(zhì)影響,生化系統(tǒng)處理后廢水中SS 及TP指標(biāo)波動較大,采用常規(guī)絮凝沉淀工藝容易造成缺氧條件下有機磷的釋放,因此除磷藥劑的投加量偏大,對園區(qū)污水處理廠后續(xù)物化處理效果及出水水質(zhì)穩(wěn)定性影響較大。由圖4、圖5裝置出水水質(zhì)可以看出,改良型Fenton 工藝中試裝置出水SS 及TP 波動減緩,在中試裝置系統(tǒng)進水SS 9.11~58.92 mg/L、均值15.78 mg/L的條件下,處理出水SS 2.01~10.11 mg/L、均值4.79 mg/L,SS 平均去除率為69.62%;在中試裝置系統(tǒng)進水TP 0.07~0.62 mg/L、平均0.35 mg/L 的條件下,處理出水TP 0.01~0.11 mg/L、平均0.03 mg/L,TP平均去除率為90.31%。出水SS 及TP 指標(biāo)滿足《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第5 部分:半島流域》(DB 37/3416.5—2018)中一級標(biāo)準(zhǔn)要求(SS≤10 mg/L,TP≤0.5 mg/L)。這一結(jié)果表明,改良型Fenton 處理工藝對制藥園區(qū)污水處理廠生化出水綜合處理效果良好,在高效去除COD 的同時能夠保證對SS 及TP的去除效果,并且當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)波動時,中試裝置運行仍然能夠保持穩(wěn)定。
有研究表明,同步氧化Fe2+對廢水除磷效率有強化作用〔24〕。改良型Fenton 工藝在有機物氧化過程中促進了游離態(tài)Fe2+與磷酸鹽的結(jié)合,并實現(xiàn)了Fe2+的同步氧化,形成新生Fe3+-PO43-絡(luò)合物,對廢水中有機態(tài)及無機態(tài)磷均有較為理想的去除效果,最終達到強化TP 去除的目的。因此中試實驗對園區(qū)生化處理出水低濃度TP 的處理效率較高,且處理效果穩(wěn)定。
由于中試裝置處理的制藥廢水水樣中氟化物質(zhì)量濃度較低(3.58~4.79 mg/L,均值4.10 mg/L),且經(jīng)制藥廠污水處理站及園區(qū)生化工段處理后,部分氟化物以有機配體或其他復(fù)雜絡(luò)合形態(tài)存在于廢水中,前期小試結(jié)果顯示,單獨應(yīng)用絮凝劑或鋁鹽絡(luò)合處理效果并不理想。李捷等〔25〕采用PAC+PAM 混凝沉淀,可將廢水中20 mg/L 的氟離子質(zhì)量濃度降低至5.0 mg/L,但PAC 投加量高達800 mg/L;謝華俊等〔26〕為去除某焦化廢水中的氟離子、COD 和色度,采用“兩級混凝反應(yīng)+活性炭吸附”工藝進行深度處理,處理后出水COD、氟離子平均質(zhì)量濃度分別為67.1、2.1 mg/L,但該處理工藝流程長,且活性炭吸附容易產(chǎn)生二次污染。目前,采用傳統(tǒng)Fenton 對廢水中低濃度氟化物的去除效果未見報道。本研究采用改良型Fenton 工藝對園區(qū)污水處理廠生化出水進行深度處理中試,在反應(yīng)池2 內(nèi)同時投加氫氧化鈣及鋁鹽絮凝劑,可實現(xiàn)對COD 及氟化物的協(xié)同去除,處理效果見圖6。
由圖6 可以看出,在中試裝置進水氟化物質(zhì)量濃度3.58~4.79 mg/L、均值4.10 mg/L 條件下,出水氟化物質(zhì)量濃度維持在0.64~1.13 mg/L、均值0.80 mg/L,顯著優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)要求(氟化物≤2 mg/L)。這一結(jié)果表明,改良型Fenton 中試實驗處理過程中,通過催化混合反應(yīng)池內(nèi)藥劑的充分混合及反應(yīng)格1 內(nèi)的氧化反應(yīng),破壞了F-的絡(luò)合形態(tài),有效促進了反應(yīng)池2 內(nèi)Al3+與F-的結(jié)合;由于相較于傳統(tǒng)Fenton 工藝,改良型Fenton 工藝反應(yīng)條件溫和,在反應(yīng)池1 末端pH 能夠維持在4~5 之間,因此反應(yīng)格2 內(nèi)可同時協(xié)同投加氫氧化鈣及鋁鹽除氟劑,為Al3+與F-的結(jié)合提供更為適宜的反應(yīng)條件;由于改良型Fenton 反應(yīng)過程中Fe3+、Al3+可與羧酸類有機物小分子絡(luò)合形成“羧酸金屬鹽”化合物沉淀,鐵鹽及鋁鹽中間態(tài)絡(luò)合離子能夠同時對F-產(chǎn)生靜電吸附、絡(luò)合沉降等作用〔27〕,且具有較大比表面積的“羧酸金屬鹽”絮體能夠協(xié)同對氟離子和有機物產(chǎn)生吸附架橋、網(wǎng)捕卷掃等作用,進一步提高了除氟效率。因此,改良型Fenton 中試裝置能夠?qū)崿F(xiàn)Fenton 氧化與絡(luò)合除氟工藝的結(jié)合,有效縮短深度處理工藝流程。
依據(jù)進出水水質(zhì)控制中試裝置穩(wěn)定運行后,最佳加藥量及藥劑費用見表3。
表3 深度處理藥劑消耗Table 3 Drug consumption for advanced treatment
由表3 可知,中試裝置處理出水水質(zhì)穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)時,處理藥劑消耗費用約為0.51 元/m3。依據(jù)園區(qū)污水處理廠原有運行數(shù)據(jù),生化處理出水采用混凝沉淀進行三級處理,投加藥劑主要為聚合硫酸鐵、市售除氟劑及工業(yè)級氫氧化鈉,藥劑消耗費用約為0.83 元/m3,且出水水質(zhì)無法長期穩(wěn)定達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
李再興等〔28〕利用傳統(tǒng)Fenton 氧化法深度處理抗生素廢水二級出水,在進水COD 為480~520 mg/L條件下處理后出水COD 低于120 mg/L,以其當(dāng)時市場價格(98%濃硫酸0.3 元/kg,硫酸亞鐵0.2 元/kg,27.5%雙氧水1.2 元/kg,工業(yè)堿片1.7 元/kg)計算,廢水深度處理藥劑成本為7.05 元/m3。楊收等〔29〕采用PS 無酸高級氧化工藝深度處理制漿造紙廢水,在進水COD 均值為116 mg/L 條件下出水COD 可穩(wěn)定保持在60 mg/L 以下,運行成本為1.30 元/m3,其中藥劑費用為0.96元/m3;李偉利〔30〕采用“混凝沉淀+Fenton氧化”對3所企業(yè)制漿造紙生化處理出水進行深度處理,其生化出水COD 均值分別為157、171、958 mg/L,深度處理后出水COD均能降低至40 mg/L以下,噸水藥劑費用分別為0.926~1.056、1.459~1.865、3.198~3.924 元。而本研究中采用改良型Fenton 工藝對制藥園區(qū)廢水進行綜合性深度處理,不僅將廢水中COD 由均值73 mg/L 降低至33 mg/L,更實現(xiàn)了對F-的協(xié)同增效去除,在保證去除效果的同時縮短了深度處理工藝流程,與其他深度處理工藝相比,該工藝具有顯著的技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)勢。
改良型Fenton 深度處理技術(shù)通過改進催化混合反應(yīng)器,設(shè)置超強磁化區(qū),提高了氧化反應(yīng)效率〔19-20〕;催化混合反應(yīng)器內(nèi)存在多介質(zhì)速混區(qū),通過強化攪拌及設(shè)置導(dǎo)流板,進一步提高了催化劑及氧化劑與廢水的混合強度,避免了局部濃度過高,使系統(tǒng)內(nèi)快速形成反應(yīng)所需環(huán)境,實現(xiàn)了對反應(yīng)條件的精確控制,避免了氧化藥劑的過量消耗。此外,改良型Fenton 工藝通過雙格反應(yīng)池,實現(xiàn)了有機物氧化與絡(luò)合除氟的增效耦合。在反應(yīng)池1 內(nèi),廢水中有機污染物分子經(jīng)·OH 作用實現(xiàn)羧基化,羧基化的污染物分子在溫和反應(yīng)條件下與催化反應(yīng)產(chǎn)生及投加的金屬鹽離子(Fe3+、Al3+等)發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),生成分子質(zhì)量更大的羧酸金屬鹽絡(luò)合物,其水溶性大幅降低,繼而通過固液分離設(shè)施實現(xiàn)廢水中溶解態(tài)有機污染物向不溶態(tài)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化與分離,從而達到廢水凈化目的〔23〕。改良型Fenton 在有機物分子羧基化過程中促進了游離態(tài)Fe2+、Al3+與廢水中含磷、含氟污染物的結(jié)合及同步氧化,改變了含磷、含氟污染物在廢水中的存在形態(tài)。由于改良型Fenton 反應(yīng)條件相對溫和,且采用了雙格反應(yīng)池,以此實現(xiàn)在反應(yīng)末端(反應(yīng)池2)以同時投加的方式加入堿液及鋁鹽除氟劑,并強化pH 控制,為氟化物的去除提供了更為適宜的條件,因此,改良型Fenton 強化了低濃度磷酸鹽及氟化物的協(xié)同增效絡(luò)合與絮凝作用。與傳統(tǒng)Fenton 氧化相比,改良型Fenton 工藝能夠協(xié)同去除廢水中的COD、SS、TP、F-等多種污染物,反應(yīng)條件溫和,藥劑消耗量低,處理效果好,可有效縮短深度處理工藝流程,節(jié)省基建費用,在廢水集成化深度處理方面具有減污降碳、協(xié)同增效的顯著優(yōu)勢。
1)采用“外加磁場+強化混凝+絡(luò)合除氟”的改良型Fenton 工藝對制藥園區(qū)污水處理廠生化出水進行深度處理中試,中試裝置系統(tǒng)在運行期內(nèi),對園區(qū)污水處理廠二沉池出水COD、SS、TP 的去除效果較好,在進水COD、SS、TP 均值分別為73、15.8、0.35 mg/L 條件下,出水COD、SS、TP 均值分別為33、5.35、0.03 mg/L,可滿足《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第5部分:半島流域》(DB 37/3416.5—2018)中一級標(biāo)準(zhǔn)要求,且中試裝置系統(tǒng)運行穩(wěn)定性強,當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)波動時,中試裝置運行仍然能夠保持穩(wěn)定,滿足園區(qū)污水處理廠穩(wěn)定達標(biāo)的處理要求。
2)改良型Fenton 工藝能夠在有效去除COD、SS、TP 的同時,有效去除氟化物,在進水F-平均質(zhì)量濃度4.10 mg/L 條件下,處理后出水F-均值0.80 mg/L,實現(xiàn)了同一深度處理工段內(nèi)對多種污染物的協(xié)同去除。
3)中試裝置穩(wěn)定運行過程中,深度處理藥劑成本約為0.51 元/m3,與采用常規(guī)深度處理工藝相比,藥劑消耗費用大幅下降,并且在處理水質(zhì)條件及出水水質(zhì)要求類似情況下,與其他深度處理工藝相比,具有顯著的經(jīng)濟優(yōu)勢。
4)改良型Fenton 工藝通過對催化混合反應(yīng)器及雙格反應(yīng)池的改進,實現(xiàn)了對pH、ORP、攪拌強度、加藥時間等的強化控制,并通過磁場強化提高了氧化反應(yīng)效率,在保證處理效果的同時降低了藥劑消耗,實現(xiàn)了協(xié)同增效、強化去除的目的,為縮短深度處理流程、減污降耗集成化處理提供了新思路。