鐘漍標(biāo),何俊明,黃 誠
(1.廣東宏大欣電子科技有限公司,廣州 510003;2.廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣州 510630)
隨著能源需求的不斷增長,煤炭等傳統(tǒng)能源的開采和利用已成為全球能源供應(yīng)的重要來源,而煤炭開采和利用過程中產(chǎn)生的瓦斯等有害氣體不僅對礦工的生命安全造成威脅,還對環(huán)境造成了嚴(yán)重污染,因此瓦斯的利用已成為煤炭行業(yè)的重要課題。苞谷山電站位于貴州省盤縣苞谷山,是一座以煤礦瓦斯為燃料的發(fā)電站,電站一期規(guī)模為6 臺700 kW 等級低濃度瓦斯發(fā)電機(jī)組,于2014年6 月投產(chǎn)發(fā)電;二期為2 臺700 kW 低濃度淄柴瓦斯發(fā)電機(jī)組,于2018 年6 月份投產(chǎn)發(fā)電。隨著時(shí)間的推移和技術(shù)的發(fā)展,苞谷山瓦斯發(fā)電站的控制系統(tǒng)已經(jīng)逐漸老化,存在控制系統(tǒng)功能單一,無法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集控和自動(dòng)化控制;瓦斯流量和濃度測量不準(zhǔn)確,影響發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行效率和安全等問題[1]。
為了提高苞谷山瓦斯發(fā)電站的生產(chǎn)效率和安全性,須對其自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。以達(dá)到實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集控和自動(dòng)化控制,打造區(qū)域標(biāo)桿示范瓦斯發(fā)電示范項(xiàng)目,樹立貴州新能源發(fā)電品牌的目的。
針對現(xiàn)在苞谷山瓦斯電站的設(shè)備穩(wěn)定性差、生產(chǎn)效率低下、安全性弱的情況,對整個(gè)控制系統(tǒng)進(jìn)行重設(shè)改造,包含控制策略升級和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湓O(shè)計(jì)、現(xiàn)場硬件改造和升級、系統(tǒng)管理軟件設(shè)計(jì)等,本項(xiàng)目選用西門子S7-1200 的PLC 作為控制核心,要求進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作簡便、集控互聯(lián)、技術(shù)先進(jìn)和功能穩(wěn)定等要求,其系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖1 所示。
圖1 苞谷山瓦斯電站自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目總架構(gòu)圖
瓦斯電站改造升級工作完成后,數(shù)據(jù)接入貴州公司集控中心的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)對電站設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)視和最優(yōu)控制等功能,滿足用戶對遠(yuǎn)程集控系統(tǒng)軟件二次開發(fā)功能需求。實(shí)現(xiàn)就地監(jiān)控中心及遠(yuǎn)程集控中心對電站機(jī)組及輔助系統(tǒng)滿足電站無人值守、一鍵啟停、設(shè)備單操、設(shè)備運(yùn)行順控、設(shè)備自動(dòng)、設(shè)備電氣聯(lián)鎖保護(hù)、設(shè)備工藝過程調(diào)節(jié)策略、設(shè)備最優(yōu)化運(yùn)行、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析、電站日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析和設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與預(yù)警等生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能[2]。
3.1.1 開機(jī)控制流程策略
PLC 控制主要控制單元采用西門子公司的S7-1200系列,增加數(shù)字量和模擬量輸入輸出模塊,配合電力智能儀表、各溫度傳感器、壓力傳感器、氧濃度傳感器、速度傳感器和瓦斯流量計(jì)等,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制和檢測。啟動(dòng)控制過程包括合上啟動(dòng)電源,啟動(dòng)冷卻水系統(tǒng),預(yù)先供給潤滑油,監(jiān)測啟動(dòng)電機(jī),從PLC 向發(fā)電機(jī)控制器發(fā)送啟動(dòng)信號,執(zhí)行啟動(dòng)控制,并在參數(shù)指標(biāo)達(dá)到要求時(shí)并網(wǎng)合閘。其具體控制策略如圖2 所示[3]。
圖2 開機(jī)控制流程策略
3.1.2 停機(jī)控制流程策略
正常停機(jī)時(shí),斷開發(fā)電機(jī)出口開關(guān),按下停車按鈕,發(fā)電機(jī)組自動(dòng)減速,怠速運(yùn)行1 min,關(guān)閉進(jìn)氣電動(dòng)閥,打開本機(jī)組排空閥,停車結(jié)束。
當(dāng)機(jī)組發(fā)生飛車或者瓦斯泄漏等緊急情況,運(yùn)行人員可通過按下運(yùn)行機(jī)組急停按鈕停機(jī),或由程序控制啟動(dòng)緊急停車流程,速度停機(jī),關(guān)閉進(jìn)氣閥,根據(jù)事態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)反饋情況,打開排空閥,以保障發(fā)電廠運(yùn)行安全。其具體控制策略如圖3 所示[3]。
圖3 停機(jī)控制流程策略
本地集控室用一臺西門子S7-1500 PLC 系列的CPU 為載體,采用PROFINET 協(xié)議與就地控制柜中S7-1200 PLC 通信,由S7-1500 PLC 采集各臺發(fā)電機(jī)組就地控制柜中S7-1200 PLC 所采集的數(shù)據(jù)并存儲、計(jì)算、數(shù)據(jù)處理。本地工程站服務(wù)器與西門子S7-1500 PLC 通信,進(jìn)行計(jì)算、數(shù)據(jù)處理,實(shí)現(xiàn)監(jiān)控、遠(yuǎn)程操控目的。電站監(jiān)控室集控中心可控制本電站所有發(fā)電機(jī)組,包含監(jiān)控功能、操控功能、數(shù)據(jù)查詢打印功能、數(shù)據(jù)采集和處理功能、DCS模擬量控制功能、順序控制功能和保護(hù)及報(bào)警功能。其網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙鐖D4 所示。
圖4 本地集控中心網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
遠(yuǎn)程集控中心擁有本地集控室的所有功能,只是操作優(yōu)先級要次于本地集控室。遠(yuǎn)程通信可采取租用電信光纖專用通道、利用4G 或5G 網(wǎng)絡(luò),自行組建無線網(wǎng)絡(luò)。包含就地側(cè)的數(shù)據(jù)基站、遠(yuǎn)程監(jiān)控程序(APP、大屏、電腦端)、云服務(wù)(機(jī)組遠(yuǎn)程優(yōu)化、診斷、分析等),包括掌上APP 等。通過工程師站將發(fā)電機(jī)的油溫、缸溫、瓦斯?jié)舛?、燃?xì)鈮毫半姍C(jī)轉(zhuǎn)速和狀態(tài)等數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)上傳到盤州及貴陽集控中心,可通過智能終端如手機(jī)、電腦、平板等通信設(shè)備按權(quán)限等級訪問數(shù)據(jù)。為了保證通信的可靠性和安全性,需增添對數(shù)據(jù)加解密算法和CRC 沉余校驗(yàn)。工程師站服務(wù)器與集控中心服務(wù)器之間通信采用數(shù)據(jù)加解密處理,在滿足政府、電力等部門網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上,保證數(shù)據(jù)通信的實(shí)時(shí)性。被控設(shè)備,在一些關(guān)鍵機(jī)構(gòu)或關(guān)鍵位置,要有反饋回路,形成閉環(huán)回路,與其他相關(guān)聯(lián)的部件形成聯(lián)鎖控制機(jī)制,提升了設(shè)備的可靠性和安全性,以此來提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)級別。其網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙鐖D5 所示。
圖5 集控中心與電站的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
粵電集團(tuán)貴州有限公司苞谷山、中紙廠和老洼地瓦斯發(fā)電機(jī)組技術(shù)改造后的就地控制系統(tǒng),通過專用控制模塊將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等信息提供人機(jī)對話監(jiān)控系統(tǒng)界面,人機(jī)對話監(jiān)控系統(tǒng)可以顯示瓦斯發(fā)電機(jī)組的實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)??刂葡到y(tǒng)在自動(dòng)運(yùn)行模式下運(yùn)行時(shí),所有運(yùn)行參數(shù)無須人工調(diào)節(jié),全部由控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié);控制系統(tǒng)在手動(dòng)模式下運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)組工況根據(jù)現(xiàn)場情況需要人工調(diào)節(jié)來保證發(fā)電機(jī)組在最佳工況下運(yùn)行,就地控制系統(tǒng)與電站監(jiān)控中心和遠(yuǎn)程集控中心通信協(xié)議采用PROFINET或MOUDBUS 工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行組網(wǎng)。
就地控制系統(tǒng)采用S-1200 PLC,通過搭載模擬量和數(shù)字量擴(kuò)展模塊及RS485 通信模塊電壓電流、壓力、流量和溫度等,以及各類傳感器的信號采集,通過PLC 程序?qū)崿F(xiàn)對輸出對象閥門、電動(dòng)閥、電磁閥、比例閥、繼電器、伺服系統(tǒng)和變頻系統(tǒng)的控制,在就地通過HMI 實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的控制,在多個(gè)機(jī)組之間、多個(gè)PLC之間可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互,實(shí)現(xiàn)對機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)(正常運(yùn)行、停止運(yùn)行等)、機(jī)組手動(dòng)控制、機(jī)組自動(dòng)控制、累計(jì)運(yùn)行小時(shí)數(shù)、累計(jì)發(fā)電量、當(dāng)前發(fā)電量、三相電流、相間電壓、功率因數(shù)、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速、發(fā)電機(jī)功率、平均缸溫、平均排溫、油溫、水溫、濾前油壓、濾后油壓、濾網(wǎng)前后油壓差、主油道機(jī)油壓力、增壓器油壓、渦前溫度、渦后溫度、最優(yōu)缸溫、空氣反饋或空氣閥門開度、燃?xì)夥答伝蛉細(xì)忾y門開度、節(jié)氣門開度、高負(fù)壓濃度、低負(fù)壓濃度、混合濃度、混合流量、流量、溫度、壓力和振動(dòng)等的監(jiān)控[4]。其PLC 控制系統(tǒng)改造示意圖如圖6 所示。
圖6 PLC 控制系統(tǒng)改造示意圖
S7-1200 PLC 程序針對實(shí)際應(yīng)用功能分成操作系統(tǒng)程序、IO 數(shù)據(jù)分析程序、Modbus 通信程序、連鎖與測量程序、空燃比控制程序、控制邏輯程序和對象控制程序,在工藝對象中設(shè)計(jì)了5 路的伺服閥門的PID 控制,設(shè)計(jì)了PID 缸溫調(diào)節(jié)、PID 余氧調(diào)節(jié)、PID 功率調(diào)節(jié)、PID 速度調(diào)節(jié)和PID 壓力調(diào)節(jié)等,人機(jī)界面則開發(fā)了手自動(dòng)模式界面、參數(shù)設(shè)置界面、調(diào)節(jié)燃?xì)饪諝忾y門開度界面和查詢點(diǎn)電量數(shù)據(jù)記錄界面等共21 個(gè)界面[5]。HMI 部分可視化界面如圖7 所示。
圖7 HMI 部分可視化界面
遠(yuǎn)程集控程序設(shè)計(jì)以vue2.6 作為基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu),同時(shí)使用vuex 進(jìn)行數(shù)據(jù)的管理;采用antdesignUI 對UI 界面進(jìn)行布局,圖表采用了主流的echarts 作為支持、視頻監(jiān)控主要采用了flv.js 技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)展示監(jiān)控畫面,首頁大屏展示采用了組件化處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)后臺配置生成組件,每個(gè)圖標(biāo)可采用后臺配置快速生成圖標(biāo),實(shí)現(xiàn)低代碼、高復(fù)用的快速配置方式;使用了MQTT 協(xié)議進(jìn)行鏈接數(shù)據(jù)的讀寫,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高頻刷新;使用了axios.js技術(shù)實(shí)現(xiàn)與后端的下發(fā)指令進(jìn)行交互,可做到快速下發(fā)指令,并快速獲得下發(fā)成功與否的反饋。遠(yuǎn)程集控中心看板如圖8 所示。
圖8 集控中心看板
改造項(xiàng)目實(shí)施后,能在電站現(xiàn)有自動(dòng)化控制水平的基礎(chǔ)上,顯著提高苞谷山電站機(jī)組就地控制系統(tǒng)自動(dòng)化控制水平,能在電站及集控中心全面監(jiān)視和控制電站內(nèi)機(jī)組設(shè)備及其輔助系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對瓦斯機(jī)組及其輔助系統(tǒng)的最優(yōu)安全穩(wěn)定運(yùn)行調(diào)節(jié)和各類報(bào)表報(bào)送、故障報(bào)警及查詢、異常事件記錄、各類操作記錄、自動(dòng)聯(lián)鎖、順序控制、模擬調(diào)節(jié)、單操、歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)無延遲數(shù)據(jù)通信和就地遠(yuǎn)方一鍵啟停等,從而實(shí)現(xiàn)瓦斯電站少人值守目的,有效提高自動(dòng)化水平,推動(dòng)瓦斯行業(yè)發(fā)展,提高社會影響力。