廖芳珍,鐘黎雨
(水利部珠江水利委員會(huì)珠江水利綜合技術(shù)中心,廣州 510635)
近年水利行業(yè)施工技術(shù)和管理水平都有長(zhǎng)足的發(fā)展和很大的提高,但仍有相當(dāng)數(shù)量的在建新建工程存在混凝土強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量問(wèn)題,這種建造期間發(fā)生的工程事故的處理技術(shù)以及加固的理論支持要求越來(lái)越強(qiáng)烈[1-2]。混凝土結(jié)構(gòu)加固的方式有增加截面法[3]、混凝土置換法[4]等,具體選用何種加固技術(shù)需要在分析與擬加固項(xiàng)目的適用性,經(jīng)濟(jì)性以及施工條件等多種因素的基礎(chǔ)上綜合判斷。本文以滄江船閘工程為例,對(duì)船閘混凝土強(qiáng)度缺陷原因進(jìn)行分析,綜合比選結(jié)構(gòu)加固方案,結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)行混凝土表面增強(qiáng)劑與鋼纖維混凝土加固方案設(shè)計(jì),最后以質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果及實(shí)際運(yùn)行效果論證方案的有效性。目前該補(bǔ)強(qiáng)加固技術(shù)已用于工程實(shí)踐且加固效果良好,可為類似混凝土結(jié)構(gòu)的加固提供參考。
高明區(qū)滄江水利樞紐是高明區(qū)重要的水利工程,是一項(xiàng)以防洪、排澇為主,兼顧灌溉、航運(yùn)等多功能于一體的大型水利樞紐。高明區(qū)滄江水利樞紐重建工程包括保留滄江泵站,拆除舊滄江水閘、船閘,重建滄江水閘和船閘。滄江船閘為VI(2)級(jí)單線單級(jí)船閘,通航最大船舶噸位為100 t,上、下游設(shè)計(jì)最高通航水位為6.0 m。從上游至下游依次布置有上游引航道、上閘首、閘室、下閘首、下游引航道。閘室為整體式結(jié)構(gòu),矩形斷面,長(zhǎng)100.0 m,寬12.0 m,每隔 20 m 設(shè)一條伸縮縫,縫內(nèi)設(shè)止水。混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30,鋼筋保護(hù)層厚度為50 mm,底板頂標(biāo)高為-2.10 m,厚1.9 m,側(cè)墻橫斷面為梯形,厚度為1.5~3.0 m。下閘首為整體式鋼筋砼結(jié)構(gòu),平面尺寸為21.0 m×27.0 m (寬×長(zhǎng)),其中口門(mén)凈寬12.0 m,左、右閘墩寬均為 4.5 m,門(mén)檻高程為-2.10 m,底板厚度為1.9 m,閘頂高程為9.80 m。
船閘底板于2021年3月10日—2021年3月18日完成基坑建基面隱蔽工程驗(yàn)收,并完成C15混凝土墊層澆筑,開(kāi)始鋼筋綁扎和混凝土澆筑等工作。按施工方案先分段澆筑底板后分段分倉(cāng)澆筑閘室側(cè)墻。混凝土采用商品混凝土,天泵入倉(cāng),采用插入式振搗棒充分振搗,混凝土澆筑完成后,及時(shí)灑水養(yǎng)護(hù)14 d。
2021年4月14—21日,檢測(cè)公司對(duì)佛山市高明區(qū)滄江水利樞紐重建工程的混凝土強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)船閘4#閘室底板及下閘首混凝土(設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)為C30)不合格,抗壓強(qiáng)度分別為18.8 MPa和20 MPa。2021年5月6日,質(zhì)量檢測(cè)站檢測(cè)結(jié)果顯示船閘1#~5#底板、下閘首底板以及船閘1#閘室左側(cè)墻、2#右側(cè)墻、3#左側(cè)墻,4#左側(cè)墻,5#右側(cè)墻混凝土抗壓強(qiáng)度均低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度C30。具體檢測(cè)強(qiáng)度分布見(jiàn)圖1,數(shù)據(jù)分析見(jiàn)表1。
圖1 檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度最小值平面分布示意
表1 混凝土抗壓強(qiáng)度數(shù)據(jù)分析
根據(jù)檢測(cè)芯樣破損情況,發(fā)現(xiàn)混凝土的膠結(jié)比較松散、存在一些水淅和氣泡孔隙、粗骨料中含有風(fēng)化石,分析判斷混凝土強(qiáng)度不合格的主要原因有以下幾點(diǎn):
① 混凝土供應(yīng)廠家未按檢測(cè)合格的混凝土配合比供料,擅自使用未經(jīng)確認(rèn)和檢測(cè)合格的混凝土配合比,嚴(yán)重影響混凝土質(zhì)量。
② 使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料,混凝土公司使用的膨脹劑未經(jīng)第三方檢測(cè)合格,特殊部位使用的混凝土未按要求添加膨脹劑。
③ 生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有質(zhì)量監(jiān)控,管理混亂,弄虛作假;發(fā)往項(xiàng)目施工方的混凝土施工配料單,與生產(chǎn)線實(shí)際下料情況不相符。
④ 在混凝土下料過(guò)程中對(duì)用水量、砂含水量缺乏嚴(yán)格控制。配合比不滿足要求,施工材料不合格以及質(zhì)量管理不到位,共同導(dǎo)致了現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量缺陷。
根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL191—2008)[6]對(duì)現(xiàn)狀船閘承載能力極限狀態(tài)及正常使用狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。在承載能力極限狀態(tài)時(shí),因船閘鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)相對(duì)受壓區(qū)高度小于2倍的受壓鋼筋合力點(diǎn)至受壓區(qū)邊緣的距離,即縱向受拉鋼筋達(dá)到屈服和受壓混凝土破壞同時(shí)發(fā)生,相對(duì)界限受壓區(qū)計(jì)算高度僅與鋼筋抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值有關(guān),經(jīng)計(jì)算的結(jié)構(gòu)抗力大小僅與結(jié)構(gòu)配筋情況相關(guān),與混凝土強(qiáng)度大小相關(guān)性不強(qiáng),現(xiàn)狀混凝土檢測(cè)強(qiáng)度的情況下,船閘承載力可滿足要求。在正常使用極限狀態(tài)時(shí),現(xiàn)狀檢測(cè)的混凝土強(qiáng)度下,閘室底板在各工況下,最大裂縫寬度有所增加但仍能滿足小于0.25 mm的要求。采用牛荻濤模型[7]對(duì)現(xiàn)狀混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行耐久性評(píng)估,計(jì)算結(jié)果表明2#、4#、5#閘室底板不滿足合理使用年限30年,下閘首不滿足合理使用年限100年結(jié)構(gòu)耐久性要求。鑒于以上可靠性評(píng)估結(jié)論,考慮經(jīng)濟(jì)性和時(shí)間因素,滄江船閘質(zhì)量缺陷的處理方式選擇為結(jié)構(gòu)加固處理,即對(duì)混凝土強(qiáng)度不足的船閘底板2#、4#、5#、下閘首底板以及右側(cè)墻2#、右側(cè)墻5#進(jìn)行加固處理。
混凝土結(jié)構(gòu)加固主要是通過(guò)各種途徑來(lái)減少荷載效應(yīng)或增加結(jié)構(gòu)抗力,目前應(yīng)用較多的混凝土結(jié)構(gòu)加固法主要包括增大截面加固法、混凝土置換法、外包型鋼加固法[8]、碳纖維復(fù)合增強(qiáng)塑料加固法[9]及預(yù)應(yīng)力加固法[10-11]等??紤]到船閘通航要求及閘室底板抗沖刷要求,底板加固方法的選擇需保證閘室截面尺寸不發(fā)生較大變化,且加固材料具有一定的抗沖擊性能。以上加固方法中混凝土置換法可滿足項(xiàng)目需求,混凝土置換法選取環(huán)氧砂漿樹(shù)脂方案與C40鋼纖維混凝土方案對(duì)比(見(jiàn)表2),經(jīng)對(duì)比C40鋼纖維混凝土施工方便經(jīng)濟(jì)性好且能滿足閘室段強(qiáng)度加固及使用年限要求,閘室底板加固采用C40鋼纖維混凝土方案。閘室右側(cè)墻2#、右側(cè)墻5#鉆芯法檢測(cè)3個(gè)芯樣的抗壓強(qiáng)度算數(shù)平均值相對(duì)較高,考慮立面施工難度等因素,采用涂刷混凝土表面增強(qiáng)劑修復(fù)處理。
表2 閘室底板加固方案對(duì)比
3.2.1閘室底板及下閘首底板加固方案
2#、4#、5#閘室底板及下閘首底板采用C40鋼纖維混凝土置換法進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固,底板混凝土基面鑿毛,澆筑C40鋼纖維混凝土50 mm,處理后混凝土檢測(cè)強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到C40(加固示意見(jiàn)圖2)。
圖2 閘室混凝土加固示意
3.2.2閘室側(cè)墻加固方案
閘室右側(cè)墻2#、右側(cè)墻5#采用涂刷混凝土表面增強(qiáng)劑補(bǔ)強(qiáng)處理,示意見(jiàn)圖3。水性滲透型無(wú)機(jī)材料工程根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 50476中不同環(huán)境類別及作用,本工程環(huán)境類別為一般環(huán)境,設(shè)防等級(jí)為二級(jí)[14]。設(shè)防做法為A組份兩遍、B組份各一遍,每遍間隔時(shí)間24 h,A組噴涂?jī)杀榭偤牧坎簧儆?00 mL/m2,B組份每遍耗量不少于150 mL/m2。二級(jí)設(shè)防后可達(dá)到設(shè)計(jì)年限50 a以上,滿足閘室段30 a使用年限要求。
圖3 閘室側(cè)墻混凝土補(bǔ)強(qiáng)加固示意
結(jié)合前期混凝土質(zhì)量缺陷教訓(xùn),本次加固材料商品混凝土運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),隨機(jī)取樣作坍落度實(shí)驗(yàn)和立方體抗壓強(qiáng)度試塊,現(xiàn)場(chǎng)坍落度檢測(cè)值為200 mm,混凝土和易性和均勻性等指標(biāo)滿足要求。立方體抗壓強(qiáng)度試塊共作6組,標(biāo)養(yǎng)28 d后作抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)(試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3)。
表3 船閘底板C40鋼纖維混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)情況統(tǒng)計(jì) MPa
船閘2#、4#和5#底板及下閘首底板C40鋼纖維混凝土澆筑并按規(guī)范養(yǎng)護(hù),28 d后采用回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度(檢測(cè)情況見(jiàn)表4)。從回彈強(qiáng)度情況可見(jiàn),船閘2#、4#、5#和下閘首底板強(qiáng)度分別為50.4 MPa、48.1 MPa、49.0 MPa、48.8 MPa,混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。
表4 船閘2#、4#、5#和下閘首底板砼回彈強(qiáng)度檢測(cè)情況 MPa
2#和5#閘室右側(cè)墻采用瑞納德牌混凝土表面增強(qiáng)劑按修補(bǔ)施工方案涂刷并養(yǎng)護(hù)后,采用回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度(檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表5)。從回彈強(qiáng)度檢測(cè)報(bào)告可見(jiàn),涂刷瑞納德牌混凝土表面增強(qiáng)劑后,2#和5#閘室右側(cè)墻混凝土強(qiáng)度分別為54.8 MPa和48 MPa,混凝土強(qiáng)度有大幅度提高,滿足設(shè)計(jì)要求。
表5 船閘2#、5#右側(cè)墻砼回彈強(qiáng)度檢測(cè)情況 MPa
加固方案實(shí)施前,抽取閘室底板混凝土芯樣送實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展新老混凝土粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)進(jìn)行了C40鋼纖維混凝土配合比設(shè)計(jì),粘結(jié)強(qiáng)度試件成型和粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)。從芯樣粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)試件的破壞形態(tài)來(lái)看,斷裂處主要發(fā)生在老混凝土(見(jiàn)圖4),新混凝土、新老混凝土結(jié)合面之間不存在斷裂。這表明新老混凝土膠結(jié)良好,由于新混凝土的強(qiáng)度等級(jí)(C40)比老混凝土的強(qiáng)度等級(jí)(C30)要高,試件斷裂處位于老混凝土屬于正?,F(xiàn)象。此次粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)受養(yǎng)護(hù)齡期(3d)的影響,同時(shí)受試件尺寸、形狀影響,無(wú)法制作加工成極限拉伸試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)試件,導(dǎo)致粘結(jié)強(qiáng)度偏低,隨著齡期的增長(zhǎng),粘結(jié)強(qiáng)度值應(yīng)該會(huì)有所提高。3d齡期粘接強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6所示。
圖4 新老混凝土粘接強(qiáng)度試件破壞形態(tài)示意
表6 粘接強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)新老混凝土粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)可知,鋼纖維混凝土與原結(jié)構(gòu)膠結(jié)良好,結(jié)合面不存在斷裂問(wèn)題,質(zhì)量滿足要求。
材料的質(zhì)量缺陷、配合比不符合要求及施工質(zhì)量管理不到位是導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量缺陷的關(guān)鍵因素。針對(duì)混凝土強(qiáng)度質(zhì)量缺陷,鋼纖維混凝土置換法可有效適用于有抗沖刷及截面尺寸限制的混凝土結(jié)構(gòu)加固,而混凝土表面增強(qiáng)劑對(duì)于混凝土強(qiáng)度補(bǔ)強(qiáng)差較小及立面施工困難的部位能取得良好的加固效果。佛山高明區(qū)滄江船閘合理運(yùn)用了以上兩種補(bǔ)強(qiáng)加固方式,取得了較好的補(bǔ)強(qiáng)加固效果,可為類似工程提供參考。