高 偉,毛玲娟,劉亭亭,廖祖維,代恩東
(1.浙江石油化工有限公司,浙江 舟山 316200;2.浙江大學(xué)化學(xué)工程聯(lián)合國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)工程與生物工程學(xué)系,浙江 杭州 310058)
近年來,化工模擬技術(shù)越來越成熟,經(jīng)常被用于解決實(shí)際生產(chǎn)問題?;つM技術(shù)就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)能夠有效地解決和診斷化工過程中所面臨的實(shí)際問題,通過數(shù)學(xué)方法把化工實(shí)際生產(chǎn)中的現(xiàn)場數(shù)據(jù),選擇合適的模擬軟件,在計(jì)算機(jī)上得以再現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的過程[1]。通過化工模擬技術(shù)無需小試、中試,模擬結(jié)果可直接用于工業(yè)裝置設(shè)計(jì)[2],減少時(shí)間及成本消耗。
某煉化企業(yè)的55×104t/a 烷基化裝置反應(yīng)系統(tǒng)采用CDAlky?低溫硫酸烷基化工藝,反應(yīng)溫度為-4 ℃,具有副反應(yīng)少、酸耗低和辛烷值高的優(yōu)點(diǎn),分餾系統(tǒng)采用脫異丁烷塔和脫正丁烷塔進(jìn)行產(chǎn)品分離,反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入脫異丁烷塔,塔頂異丁烷循環(huán)返回反應(yīng)器參與反應(yīng),底部物料進(jìn)入脫正丁烷塔,塔頂抽出正丁烷產(chǎn)品,底部產(chǎn)出烷基化油。烷基化油又名異辛烷,具有低硫、低烯烴、高辛烷值的特點(diǎn),是汽油的理想調(diào)和組分。
該烷基化裝置分餾系統(tǒng)在設(shè)計(jì)工況條件下正常運(yùn)行,然而物料性質(zhì)較原設(shè)計(jì)有所變化,因此裝置不在最佳的操作條件,可能存在能耗高的問題。為了驗(yàn)證,文中基于該煉化企業(yè)55×104t/a 烷基化裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù),利用Petro-SIM 流程模擬軟件建立了烷基化裝置分餾系統(tǒng)的機(jī)理模型。通過模擬烷基化裝置分餾系統(tǒng)雙塔操作,對裝置最佳操作參數(shù)進(jìn)行了模擬優(yōu)化研究,提出了最優(yōu)操作條件的優(yōu)化方案,以實(shí)現(xiàn)裝置降低生產(chǎn)成本的目的[3~5]。
分餾系統(tǒng)由脫異丁烷塔和脫正丁烷塔組成,每個(gè)塔各設(shè)有1臺塔底重沸器,利用中壓蒸汽作為熱源。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)聚結(jié)分離后作為脫異丁烷塔進(jìn)料,進(jìn)塔前與烷基化油產(chǎn)品進(jìn)行換熱,回收熱量并提升進(jìn)塔溫度。脫異丁烷塔頂分離得到異丁烷產(chǎn)品,脫正丁烷塔塔頂分離得到正丁烷產(chǎn)品,塔底得到烷基化油產(chǎn)品。利用Petro-SIM 流程模擬軟件對烷基化裝置分餾系統(tǒng)進(jìn)行建模。
脫異丁烷塔的進(jìn)料性質(zhì)可通過該烷基化分餾系統(tǒng)各產(chǎn)品的混合得到。異丁烷的產(chǎn)品流量154.76 t/h,正丁烷的產(chǎn)品流量6.79 t/h ,烷基化油產(chǎn)品流量65.48 t/h,反應(yīng)產(chǎn)物作為脫異丁烷塔的進(jìn)料是以異丁烷、正丁烷和烷基化油產(chǎn)品通過混合器[6]得到的數(shù)據(jù)。在Petro-SIM 混合器中輸入3 種產(chǎn)品的化驗(yàn)分析組成和流量后,混合得到脫異丁烷塔進(jìn)料,其族組成見表1。
表1 脫異丁烷塔進(jìn)料族組成
由脫異丁烷塔進(jìn)料組分與實(shí)際操作條件作為Petro-SIM 流程模擬軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立了烷基化裝置分餾系統(tǒng)操作模型。
脫異丁烷塔的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求:異丁烷,質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于85%。脫正丁烷塔的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求:正丁烷,質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于95%;烷基化油,飽和蒸汽壓不大于60 kPa,含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不高于5×10-6%,終餾點(diǎn)不高于205 ℃,實(shí)際操作條件見表2。
表2 實(shí)際工況和模擬工況數(shù)據(jù)對比
由表2可以看出,通過模型得到的運(yùn)行數(shù)據(jù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)與實(shí)際相近,表明模型可真實(shí)反映運(yùn)行工況。由于模型計(jì)算采用的數(shù)據(jù)均為理想狀態(tài),沒有計(jì)算損失量,所以模型計(jì)算時(shí)蒸汽耗量較實(shí)際耗量低,屬于正常情況。
脫正丁烷塔頂部產(chǎn)品正丁烷,底部產(chǎn)品烷基化油,研究降低塔頂壓力時(shí)需考慮產(chǎn)品泵的汽蝕壓力,塔頂產(chǎn)品泵汽蝕壓力為0.5 MPa,通過計(jì)算塔頂壓力應(yīng)不低于0.45 MPa,為確保泵正常運(yùn)行,脫正丁烷塔頂部壓力由0.52 MPa 降至0.48 MPa。優(yōu)化時(shí)將回流比由5.31 降低至3.0,產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求,優(yōu)化前后操作條件和產(chǎn)品質(zhì)量見表3。
表3 脫正丁烷塔模擬優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比
由表3可以看出,在保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,降低塔頂壓力和回流比后,塔頂溫度和塔底溫度分別降低了2.55 ℃和4.00 ℃,節(jié)約中壓蒸汽2.48 t/h,表明降低塔頂壓力和回流比可以有效降低能耗。
脫異丁烷塔進(jìn)料與脫正丁烷塔底部出料換熱,脫正丁烷塔優(yōu)化后塔底出料溫度降低,模擬得到脫異丁烷塔進(jìn)料溫度由原來的55.5 ℃降至54.7 ℃。脫異丁烷塔底部物流通過自身壓力進(jìn)入脫正丁烷塔中部,經(jīng)測算,2 塔壓差不應(yīng)該低于0.13 MPa,優(yōu)化時(shí)使2塔壓差為0.15 MPa,脫異丁烷塔頂壓力由0.71 MPa降壓為0.63 MPa,優(yōu)化前后操作條件和產(chǎn)品質(zhì)量對比見表4。
表4 脫異丁烷塔模擬優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比
由表4可以看出,在保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,降低塔頂壓力和回流比后,塔頂溫度和塔底溫度分別降低了4.84 ℃和4.4 ℃,節(jié)約中壓蒸汽5.02 t/h。
預(yù)計(jì)優(yōu)化方案實(shí)施后,裝置加工負(fù)荷不變的情況下,預(yù)計(jì)可節(jié)約中壓蒸汽7.5 t/h,塔頂空冷風(fēng)機(jī)節(jié)約電耗45.6 kW·h,裝置設(shè)計(jì)運(yùn)行時(shí)間為8 400 h/a。中壓蒸汽和電價(jià)分別按照143 元/t 和0.57 元/kW·h 計(jì),則預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用922.7×104元/a,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低了裝置的生產(chǎn)成本。
(1)通過建立烷基化裝置分餾系統(tǒng)模型,模擬計(jì)算得到的運(yùn)行數(shù)據(jù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)與實(shí)際相近,表明所建立的模型能夠真實(shí)反映實(shí)際運(yùn)行工況,可用于優(yōu)化和指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)。
(2)在模型中,對塔頂壓力、塔底溫度、回流比、塔頂溫度等操作條件進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)化脫正丁烷塔塔頂壓力由0.52 MPa 降至0.48MPa、回流比降至3.0,優(yōu)化脫異丁烷塔塔頂壓力降至0.63 MPa、回流比降至0.42,在此優(yōu)化方案下異丁烷、正丁烷和烷基化油質(zhì)量均能滿足要求。
(3)預(yù)計(jì)優(yōu)化方案實(shí)施后,裝置可節(jié)約中壓蒸汽7.5 t/h,可節(jié)約費(fèi)用922.7萬元/a。