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        高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用技術(shù)去除致嗅物質(zhì)的優(yōu)化控制

        2023-11-10 06:49:38葉浩宇
        供水技術(shù) 2023年5期
        關(guān)鍵詞:嗅味高錳酸鉀原水

        張 冉, 葉浩宇

        (合肥供水集團有限公司, 安徽 合肥 230011)

        感官性狀指標直接影響用戶的飲水感受,帶嗅味的飲用水使飲用者產(chǎn)生不信任感和不安全感。 嗅味是由水中各種有機與無機物質(zhì)綜合作用而表現(xiàn)出來,主要由腐殖質(zhì)等有機物、藻類、放線菌和真菌以及過量投氯引起的。 目前已知的嗅味物質(zhì)有一百多種,其中二甲基異坎醇(2-MIB)和土臭素(GSM)是飲用水中最常見的兩種嗅味物質(zhì)。 2-MIB 和GSM具有強烈土霉味,由放射菌和藍藻等藻類大量繁殖產(chǎn)生的兩種代謝產(chǎn)物。 2-MIB 和GSM 的嗅閾濃度很低,嗅味敏感者在含量5 ng/L 左右即可聞出。

        除嗅、除味一直是飲用水處理的核心問題之一,在常規(guī)水處理工藝中,通過混凝、沉淀、過濾等工藝過程對溶解性嗅味物質(zhì)去除率低,且混凝過程中的攪拌作用會讓藻細胞破裂,使嗅味物質(zhì)分散到水體中,降低了常規(guī)工藝的除嗅效果。 GB 5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》規(guī)定飲用水中不得含有異臭、異味,并規(guī)定了2-MIB 和GSM 的限值分別為10 ng/L。 目前,國內(nèi)針對水中2-MIB 和GSM 的去除手段主要有活性炭吸附、化學氧化、生物處理以及臭氧-活性炭、高錳酸鉀-活性炭聯(lián)用等方法。 化學氧化法容易受催化劑性質(zhì)影響,光能利用率低,催化劑回收困難;臭氧氧化、活性炭吸附運行成本比較高;生物處理受現(xiàn)有水廠工藝局限性影響,不易推廣。

        本文主要針對原水中致嗅物質(zhì)2-MIB、GSM 達到較高濃度時,如何保證出廠水水質(zhì)嗅味指標。 通過分析單因素對致嗅物質(zhì)去除效果,結(jié)合A 水廠現(xiàn)有常規(guī)處理工藝,開展水中致嗅物質(zhì)2-MIB、GSM處理生產(chǎn)性試驗,在高錳酸鉀、粉末活性炭消耗總量不變的情況下,高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)極大地提高了水中致嗅物質(zhì)的去除率,生產(chǎn)上操控簡便、易于實施,適用性強,可在大部分水廠推廣,同時也為應(yīng)急供水工藝提供技術(shù)參考。

        1 水廠現(xiàn)狀

        1.1 A 水廠工藝基本情況

        A 水廠采用常規(guī)處理工藝,設(shè)計制水能力為2.5×104m3/d,日供水能力約為2.0×104m3/d。 取水泵房至廠區(qū)原水管管徑DN800,管長約2.5 km,以設(shè)計水量2.5×104m3/d 計算,滿管情況下原水到達廠部需要1 h。 原水經(jīng)集水塘后,由取水泵房送至廠區(qū),反應(yīng)池采用相對折板絮凝池,混合時間25 s,絮凝時間19.3 min,平流沉淀池停留時間113 min,水平流速7.9 mm/s。 該水廠采用聚合鋁鐵作為混凝劑,在靜態(tài)混合器前投加,設(shè)有2 個高錳酸鉀投加點、3 個粉末活性炭投加點,分別在取水泵房、反應(yīng)池前端設(shè)有高錳酸鉀和活性炭投加點,沉淀池末端設(shè)有應(yīng)急活性炭投加點,該水廠工藝流程見圖1。

        圖1 水廠工藝流程Fig.1 Process flow diagram of waterworks

        1.2 原水水質(zhì)基本情況

        A 水廠采用水庫水為水源,該水庫總庫容為1 400萬m3,原水水質(zhì)基本為Ⅲ類,整個湖面處于中營養(yǎng)狀態(tài),4—8 月份水質(zhì)變化較大,夏季高溫時原水中2-MIB濃度最高可達200 ng/L,GSM 濃度最高可達60 ng/L,藻類含量較高,多以隱藻、針桿藻和小球藻為主,嗅味為Ⅲ級,土腥味較重,原水部分指標見表1。

        表1 原水部分指標Tab.1 Part index of raw water

        2 試驗部分

        2.1 試驗儀器

        Z4 型混凝攪拌機、DB-5MS 色譜柱、賽默飛全自動固相微萃取-氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀等。

        2.2 試驗研究

        試驗用水為模擬的夏季高溫時2-MIB、GSM 濃度分別為150、50 ng/L 的水庫原水。 探究常規(guī)處理工藝下單因素對2-MIB、GSM 去除效果。

        2.2.1 粉末活性炭粒徑選擇

        取模擬后的原水,粉末活性炭投加量為100 mg/L,探究活性炭粒徑分別為0.15 ~0.18 mm、0.10 ~0.15 mm、0.075~0.10 mm、0.044~0.075 mm 時,在轉(zhuǎn)速120 r/min、吸附時間120 min 的條件下對2-MIB、GSM 的去除效果,見圖2。 由圖2 可知,粉末活性炭粒徑大小與2-MIB、GSM 去除率成負相關(guān),活性炭顆粒粒徑越小對2-MIB、GSM 的吸附效果越好。

        圖2 粒徑對2-MIB、GSM 的影響Fig.2 The effect of particle size on 2-MIB and GSM

        2.2.2 粉末活性炭投加量選擇

        取粒徑為0.044 ~0.075 mm 的粉末活性炭,轉(zhuǎn)速120 r/min,投加量分別為5、10、25、50、75、100 mg/L,吸附時間120 min,對2-MIB、GSM 的去除效果見圖3。 由圖3 可知,粉末活性炭投加量多少與2-MIB、GSM 去除率成正相關(guān),投加量越多二者吸附效果越好。

        圖3 投量對2-MIB、GSM 的影響Fig.3 The impact of investment on 2-MIB and GSM

        2.2.3 粉末活性炭吸附時間選擇

        取粒徑為0.044~0.075 mm 的粉末活性炭,投加量為100 mg/L,轉(zhuǎn)速120 r/min,吸附時間分別為20、40、60、80、100、120 min,對2-MIB、GSM 的去除效果見圖4。由圖4 可知,粉末活性炭可以快速吸附GSM,去除率在98%以上,粉末活性炭對2-MIB 的吸附量隨著吸附時間的增加而增加。

        圖4 吸附時間對2-MIB、GSM 的影響Fig.4 The effect of adsorption time on 2-MIB and GSM

        2.2.4 高錳酸鉀投加量選擇

        取模擬后的原水,分別投加0.4、0.7、1.0、1.3、1.6、2.0 mg/L 高錳酸鉀,模擬生產(chǎn)工藝進行攪拌試驗,對2-MIB、GSM 的去除效果見圖5。 由圖5 可知,隨著高錳酸鉀投加量的增加,GSM 基本沒有去除,投加量為1.0 mg/L 時,2-MIB 的去除率達到90%以上,當再次增加高錳酸鉀投加量,去除率幾乎不變。

        圖5 高錳酸鉀投加量對2-MIB、GSM 的影響Fig.5 The effect of potassium permanganate dosage on 2-MIB and GSM

        3 生產(chǎn)驗證試驗結(jié)果及分析

        隨著氣溫的升高,致嗅物質(zhì)2-MIB 和GSM 的風險頻發(fā)。 為保證出廠水濁度<0.30 NTU,色度<5,嗅味0級,2-MIB、GSM 控制在標準限值以內(nèi),A 水廠采取相關(guān)措施進行控制。

        3.1 單獨投加粉末活性炭

        取水頭部按照120 kg/kt 水的投加量,投加粒徑為0.044~0.075 mm,吸附時間約40 min,對該水廠原水2-MIB、GSM 含量進行分析。 結(jié)合前期試驗結(jié)果,理論上基本可以去除水中致嗅物質(zhì),但經(jīng)過連續(xù)幾日實際監(jiān)測發(fā)現(xiàn),沉淀池出口水2-MIB 的去除率只有20%~35%左右,去除效果不理想,但GSM 的去除率達到75%以上,結(jié)果見圖6。 實際生產(chǎn)過程中2-MIB 去除效果不理想,主要原因是活性炭吸附時間不夠,反應(yīng)時間短,另外由于工藝條件受限,導(dǎo)致大部分活性炭的吸附?jīng)]有達到飽和。

        圖6 單獨投加粉末活性炭出口水2-MIB、GSM 去除率Fig.6 Separate addition of powdered activated carbon outlet water with 2-MIB and GSM removal rate

        3.2 高錳酸鉀-粉末性活性炭聯(lián)用投加

        連續(xù)幾日單獨投加粉末活性炭去除致嗅物質(zhì)效果不理想,因此采用高錳酸鉀-粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)去除水中致嗅物質(zhì),在取水頭部按照高錳酸鉀1.0 kg/kt、粉末活性炭100 kg/kt 的投加量,通過連續(xù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)沉淀池出口水2-MIB、GSM 的去除率穩(wěn)定在70%以上,見圖7。 結(jié)果表明通過在取水頭部投加高錳酸鉀和活性炭,利用高錳酸鉀的強氧化能力,使水體中的有機物在活性炭表面發(fā)生氧化聚合,既提高活性炭的吸附能力,同時活性炭吸附部分反應(yīng)中間產(chǎn)物,還原水中殘留的高錳酸鉀,從而提高2-MIB、GSM 的去除效率。 高錳酸鉀與一定孔徑的粉末活性炭具有協(xié)同作用:一方面,高錳酸鉀通過強氧化性質(zhì)使水中的大分子嗅味物質(zhì)氧化成小分子有機物,從而便于活性炭吸附;另一方面,高錳酸鉀的還原產(chǎn)物二氧化錳自身也可以吸附有機物進而發(fā)生聚沉,達到去除嗅味物質(zhì)的效果。

        圖7 聯(lián)用投加出口水2-MIB、GSM 去除率Fig.7 Combined dosing outlet water 2-MIB and GSM removal rate

        3.3 高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加

        為了進一步研究水中致嗅物質(zhì)去除效果,采用高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù),在取水泵房處預(yù)加高錳酸鉀,利用水體紊流在原水集水塘內(nèi)投加一定量粉末活性炭,降低進廠原水致嗅物質(zhì)2-MIB、GSM 的濃度,再在反應(yīng)池前端投加活性炭,緊急情況時在沉淀池末端指形鋼槽內(nèi)應(yīng)急投加少量的粉末活性炭。

        根據(jù)A 水廠制水量和工藝構(gòu)筑物的尺寸、水位,計算各構(gòu)筑物的水力停留時間,在保持粉末活性炭投加總量不變的前提下,在取水頭部、反應(yīng)池、沉淀池末端按照4 ∶3 ∶1 多節(jié)點投加粉末活性炭,同時在取水頭部投加高錳酸鉀。 經(jīng)檢測,進廠原水中致嗅物質(zhì)含量下降50%左右,反應(yīng)池采用活性炭吸附后,沉淀池出水致嗅物質(zhì)濃度又有下降,去除率達到80%以上,通過砂濾池后,最終出廠水水質(zhì)達標。 多節(jié)點投加濾后水2-MIB、GSM 去除率見圖8。 在粉末活性炭投加總量與前期相同的前提下,采用高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù),有效地提高了2-MIB和GSM 的去除率,出廠水去除率可達85%以上。

        圖8 多節(jié)點投加濾后水2-MIB、GSM 去除率Fig.8 Removal rate of 2-MIB and GSM in water after adding filtration at multiple nodes

        高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)通過在原水頭部利用高錳酸鉀強氧化能力,將原水中的部分致嗅物質(zhì)快速氧化并被粉末活性炭吸附,降低進廠原水中致嗅物質(zhì)含量,提高反應(yīng)池活性炭最大吸附能力,保證沉淀池出口水中的致嗅物質(zhì)能被投加的活性炭完全吸附,使濾后水中2-MIB、GSM含量符合GB 5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》的限值要求,從而保證出廠水水質(zhì)。

        在應(yīng)急處置期間,由于活性炭投加量較大,在沉淀池底和濾池截留大量活性炭,為保證出口水水質(zhì)和濾池運行效率,需提高沉淀池排泥機排泥頻率和濾池反沖洗次數(shù)。 在沉淀池末端指形鋼槽內(nèi)投加活性炭會造成濾池表面活性碳積聚,但不會影響出水水質(zhì)。

        4 結(jié)論

        ① 高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)對2-MIB 有良好的去除效果,沉淀池出口水中2-MIB 的最高去除率可達88.5%,出廠水中的2-MIB、GSM 濃度符合GB 5749—2022 標準限值要求。當原水中2-MIB、GSM 含量不高時,根據(jù)工藝適當調(diào)整高錳酸鉀、粉末活性炭的投加量。

        ② 采用高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)去除水中高濃度致嗅物質(zhì)時,需投加大量粉末活性炭,為防止沉淀池中活性炭和二氧化錳的富集,避免濾砂中截留的活性炭穿透砂層進入清水池,應(yīng)增加沉淀池排泥頻次和砂濾池的反沖洗頻次,將沉淀池和濾池及時沖洗干凈。

        ③ 采用高錳酸鉀-多節(jié)點粉末活性炭聯(lián)用投加技術(shù)去除水中致嗅物質(zhì),操控簡便,易于實施,適用性強,可在大部分水廠推廣,同時也為應(yīng)急供水工藝提供技術(shù)參考。

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