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        污水處理廠原位擴容提標設計實例

        2023-11-06 12:28:28陳黎明周林凡林文輝肖學貴
        工業(yè)用水與廢水 2023年5期
        關鍵詞:水質工藝設計

        陳黎明, 周林凡, 林文輝, 肖學貴

        (中國市政工程中南設計研究總院有限公司福州分院, 福州 350001)

        AAO-MBR 工藝是在傳統(tǒng)AAO 工藝基礎上取消二沉池, 同時增設MBR 池。 與傳統(tǒng)AAO 工藝相比,AAO-MBR 工藝污泥濃度更高, 普遍達到8 000 ~10000mg/L, 有利于縮短工藝流程, 減少水力停留時間(HRT), 增強抗水質水量沖擊負荷能力[1]。 AAOMBR 工藝在GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A 出水要求下能夠節(jié)約占地[2], 在現(xiàn)有設施提標改造應用中具有明顯優(yōu)勢, 可滿足原位擴容及提標的要求[3]。

        福建省某生活污水處理廠現(xiàn)狀規(guī)模為2×104m3/d, 采用氧化溝工藝, 出水標準為GB 18918—2002中的一級B 標準。 為保護城市水環(huán)境, 污水處理廠進行擴容提標改造工程, 擴容提標后處理規(guī)模從目前的2×104m3/d 提高到4×104m3/d, 出水標準由原一級B 標準提升到一級A 標準。 本文針對本次擴容提標工程的設計思路、 設計參數(shù)和改造后的運行效果進行了介紹。

        1 污水處理廠現(xiàn)狀

        福建省某污水處理廠總用地面積為16 700 m2。污水處理廠一期工程規(guī)模為1.0×104m3/d, 采用卡式氧化溝工藝, 于2007 年5 月正式投產(chǎn); 二期工程規(guī)模為1.0×104m3/d, 采用改良型卡式氧化溝工藝, 于2011 年7 月正式投產(chǎn)。

        現(xiàn)狀污水處理廠主體采用氧化溝+紫外線消毒工藝, 污水處理廠出水達到一級B 標準, 尾水外排。 廠區(qū)污泥采用帶式壓濾機脫水至80% 以下后運至污泥處理廠統(tǒng)一處置。

        現(xiàn)狀污水處理廠主要污水處理構筑物有: 粗格柵間及進水泵房、 細格柵間及旋流沉砂池、 卡式氧化溝(一期)、 二沉池(一期)、 改良型卡式氧化溝(二期)、 二沉池(二期)、 紫外線消毒池、 污泥泵房、污泥濃縮池、 儲泥池、 污泥脫水間、 加藥間等。

        由于本工程已無預留用地且無法新征用地, 同時污水處理廠內可利用空地較少, 經(jīng)綜合考慮后,采用AAO-MBR 工藝進行擴容提標改造。 從節(jié)省用地和投資等方面出發(fā), 考慮拆除現(xiàn)狀綜合樓, 原址設置MBR 膜系統(tǒng)。

        2 擴容及提標改造要求

        本次工程擴容規(guī)模為2.0×104m3/d, 本工程實施后污水處理廠總規(guī)模為4.0×104m3/d, 出水水質執(zhí)行GB 18918—2002 一級A 標準。

        污水處理廠進水主要是城區(qū)生活污水, 通過對一期、 二期設計進水水質和實際進水水質分析確定改造工程的進水水質。 設計進出水水質如表1 所示。

        表1 設計進出水水質Tab.1 Design influent and effluent water quality

        3 擴容及提標改造工藝設計

        3.1 工藝流程選擇

        采用傳統(tǒng)生化提標工藝時, 反應池后面的沉淀池不能完全截留活性污泥, 反應池內活性污泥隨水流失, 不能保證反應池內的污泥濃度, 因此生化反應不完全, 很難滿足高品質出水水質要求。 MBR工藝把活性污泥法和超濾膜系統(tǒng)相結合, 該工藝利用中空纖維膜(微/超濾膜)替代了傳統(tǒng)活性污泥法的二沉池, 大大提高了固液分離效率, 并且由于曝氣池中活性污泥濃度的增大和污泥中特效菌(特別是優(yōu)勢菌群)的出現(xiàn), 提高了生化反應速率, 同時,還可以通過降低F/M 值減少剩余污泥量。

        相對于傳統(tǒng)的活性污泥法, MBR 工藝用膜分離取代了沉淀池的固液分離, 可去除懸浮顆粒獲得高質量的出水水質, 與脫氮除磷工藝相結合, 達到提標的目的, 且節(jié)省了占地[1]。

        MBR 工藝對現(xiàn)有污水處理廠的升級改造具有突出的優(yōu)勢, 具體表現(xiàn)為能夠在不新增土地、 不停水的條件下, 對現(xiàn)有污水處理廠進行擴容提標改造, 該工藝在諸多項目上已經(jīng)成功應用[4-8]。 2015年, 成都興蓉集團2 個處理規(guī)摸分別為10 × 104m3/d 的市政污水處理廠采用MBR 工藝成功進行了提標改造[9-10]。

        3.2 擴容改造后工藝流程

        根據(jù)MBR 工藝的技術特點, 結合其他類似已建污水處理廠提標改造實踐經(jīng)驗[4-5], 考慮到本次擴容要求處理能力翻倍, 為保證穩(wěn)定的出水效果,采用一期和二期氧化溝后均增設MBR 膜系統(tǒng)的方案進行擴容提標。 本次擴容及提標改造后工藝流程如圖1 所示。

        圖1 擴容及提標改造后工藝流程Fig.1 Process flow of the project after expansion and upgrading reconstruction

        污水進入進水泵房(現(xiàn)狀)經(jīng)污水泵提升至旋流沉砂池, 旋流沉砂池(現(xiàn)狀)出水進入精細膜格柵間(新建), 通過膜格柵攔截作用去除水中細小漂浮物后, 出水進入改造后的AAO 池及好氧池, 再進入MBR 膜池。 MBR 膜池混合液回流至好氧池, 以確保好氧池內活性污泥濃度在5 000~10 000 mg/L 之間。 同時為提高生物脫氮除磷效率, 本工程設計結合了AAO和MBR 工藝的優(yōu)勢, 將膜池混合液回流至好氧池, 好氧池混合液回流至AAO 池的缺氧區(qū),反硝化后的混合液再回流至厭氧區(qū)。 為改善C/N比, 本工程考慮在缺氧區(qū)投加乙酸鈉。 為確保出水TP 達標, 考慮在MBR 膜池進水端適當投加PAC。

        MBR 膜池替代了傳統(tǒng)工藝的沉淀池、 污泥泵池。 采用超濾膜系統(tǒng)時, 因活性污泥完全被超濾膜截留, 因此可保證反應池內活性污泥濃度一般可達5 000~10 000 mg/L, 通過混合液回流使污水中的有機物大量被去除。 MBR 膜池內也存在好氧生化反應過程, 在膜池吹掃鼓風系統(tǒng)的作用下, 污水中硝化菌可以繼續(xù)去除氨氮, 好氧微生物也可繼續(xù)分解水中剩余的有機污染物, 達到去除有機物的目的。 結合大量實際運行情況, 除磷藥劑對膜影響較小, 且污染是可通過常規(guī)化學清洗去除的, 不會形成不可逆污染。 為了消除可逆膜污染, 快速恢復部分膜通量, 需定期對膜進行清洗。

        3.3 水頭校核

        本設計方案需要針對現(xiàn)狀一、 二期構筑物進行改造, 根據(jù)實測資料, 旋流沉砂池出水水頭為5.95 m, 氧化溝進水水位為5.10 m, 水頭差約0.85 m;根據(jù)廠家提供資料, 精細格柵間內部水頭損失在0.40 m 左右, 在旋流沉砂池出水與生化池進水管之間增設精細格柵間后, 考慮增大前后連接管道管徑, 連接管道水頭損失為0.30 m 左右, 前后堰跌落水頭約0.30 m 左右, 以上合計1.00 m, 大于0.85 m 的預留水頭, 為此將進水泵房出水井及細格柵旋流沉砂池的水位標高提高0.20 m, 以滿足工藝流程要求。

        4 主要構筑物及其工藝運行參數(shù)

        4.1 粗格柵間、 進水泵房(利舊)

        改造前粗格柵間及進水泵房的土建設計規(guī)模為3.0×104m3/d, 設備按2.0×104m3/d 規(guī)模安裝。 原有粗格柵2 臺, 單臺柵寬為1.0 m, 柵條間隙為20 mm。 處理規(guī)模增加至4.0×104m3/d 時, 原有的粗格柵過柵流速為0.70 m/s, 符合GB 50014—2006《室外排水設計規(guī)范(2016 年版)》要求。 此次提標擴建, 更換2 臺粗格柵, 單臺柵寬為1.0 m, 柵條間隙為20 mm, 柵條寬度為10 mm。

        進水泵房原有5 臺泵(一期2 臺450 m3/h 水泵和1 臺200 m3/h 水泵, 二期2 臺350 m3/h 水泵)。本次拆除原有潛水泵, 更換5 臺潛污泵, 單臺Q =530 m3/h, H =10 m, N =30 kW, 4 用1 備, 其中1 臺變頻。

        4.2 細格柵間、 旋流沉砂池(利舊)

        改造前細格柵與旋流沉砂池的土建設計規(guī)模為3.0×104m3/d, 設備按2.0×104m3/d 規(guī)模安裝。 原有細格柵2 臺, 單臺柵寬為1.0 m, 柵條間隙為10 mm, 可滿足4.0×104m3/d 處理規(guī)模。 原有旋流沉砂池2 座, 單座直徑為3.05 m, 砂斗直徑為1.0 m,池深1.5 m, 停留時間為35 s, 水力表面負荷為160 m3/(m2·h), 可滿足4.0 萬m3/d 處理規(guī)模要求。

        4.3 精細格柵間(新建)

        新建1 座精細格柵間, 平面尺寸為11.8 m ×3.8 m。 精細格柵采用轉鼓式細格柵, 柵條間隙為1 mm, 共2 臺, N =0.55 kW, 渠寬1 200 mm, 柵前水深1.8 m。 配套1 套螺旋壓榨機(功率為3 kW),2 套高壓沖洗泵。

        4.4 AAO-MBR 膜處理系統(tǒng)

        AAO-MBR 膜處理系統(tǒng)是本工程擴容及提標改造工程的中心構筑物, 主要由AAO 池(一、 二期工程氧化溝改造), 好氧池(一、 二期二沉池改造),膜池和膜設備間組成, 兼有生物處理和膜過濾的雙重作用。 設計規(guī)模為4.0×104m3/d, 污水處理構筑物按照原一、 二期工程二級生化系統(tǒng)劃分, 以2.0×104m3/d 規(guī)模作為1 組, 原一期工程改造單元稱為1# AAO-MBR 膜處理系統(tǒng), 原二期工程改造單元稱為2#AAO-MBR 膜處理系統(tǒng)。

        4.4.1 AAO 系統(tǒng)

        改造前一期氧化溝的總池容為6 486 m3, 平均時總停留時間為15.57 h, 其中厭氧區(qū)1.24 h, 缺氧區(qū)3.09 h, 好氧區(qū)11.24 h; 一期二沉池總池容為2 462 m3, 平均時總停留時間為5.90 h。

        改造前二期氧化溝的總池容為7 360 m3, 平均時總停留時間為17.65 h, 其中選擇區(qū)0.60 h, 厭氧區(qū)1.50 h, 缺氧區(qū)3.65 h, 好氧區(qū)11.90 h; 二期二沉池總池容為2 861 m3, 平均時總停留時間為6.86 h。

        改造后AAO 參數(shù)如下: 單組設計規(guī)模為2.0×104m3/d; 設計最低水溫為12 ~25 ℃; 厭氧區(qū)污泥濃度為5 000 mg/L; 缺氧區(qū)污泥濃度為5 500 mg/L;好氧區(qū)污泥濃度為6 000 mg/L; 膜池污泥濃度為8 000 mg/L; 一級回流比(膜池至好氧池)為300%;二級回流比(好氧區(qū)至缺氧區(qū))為200%~300%; 三級回流比(缺氧區(qū)至厭氧區(qū))為200%。 缺氧區(qū)至厭氧區(qū)回流泵設置在氧化溝內, 采用穿墻泵; 好氧池至缺氧區(qū)回流新建混合液回流泵房; 膜池至好氧池回流泵設置在MBR 膜池內。 缺氧區(qū)溶解氧質量濃度控制在0.5 mg/L 以下, 好氧區(qū)(池)及膜池溶解氧質量濃度控制在2 mg/L 左右。

        改造后1#AAO 總池容為8 948 m3, 平均時總停留時間為10.73 h, 其中厭氧區(qū)1.25 h, 缺氧區(qū)3.50 h, 好氧區(qū)5.98 h。

        改造后2#AAO 總池容為10 221 m3, 平均時總停留時間為12.22 h, 其中厭氧區(qū)1.26 h, 缺氧區(qū)3.40 h, 好氧區(qū)7.56 h。

        1#AAO 需氧量為255 kg[O2]/h(其中好氧池內120 kg[O2]/h), 2#AAO 需氧量為290 kg[O2]/h(其中好氧池內150 kg[O2]/h); 好氧池供氣由MBR 膜設備間內的風機供給, 考慮到1#、 2# 好氧池需氧量及水位存在差別, 采用1#、 2# 好氧池分2 個系統(tǒng)分別供氧的方式進行。

        4.4.2 MBR 膜池、 設備間(與管理用房合建)

        膜設備間主要用來放置MBR 工藝所需要的產(chǎn)水泵、 反洗水泵、 抽真空泵、 回流泵、 膜吹掃風機、 加藥設備、 好氧池供氧鼓風機等, 并在膜設備間上部設置配電和控制間。

        MBR膜池、 設備間及配電間按照4.0×104m3/d 規(guī)模設計, 膜池間平面尺寸為29.7 m × 20.4 m,組合結構(膜池分8 格), 有效容積為1 325 m3, 停留時間為0.8 h; 設備間平面尺寸為29.7 m × 12.7 m, 框架結構; 設備間與配電間的建筑面積為539.4 m2。

        本工程MBR 膜片設計采用PVDF 材質中空纖維簾式膜, 孔徑小于0.1 μm, 設72 個膜組件, 每個膜組件設計膜面積為1 672 m2, 膜通量為16.75 L/(m2·h)。

        膜池至好氧池混合液回流泵(變頻調速) 3 臺,2 用1 備, Q =2 500 m3/h, H =2.5 m, N =55 kW。

        4.5 混合液回流泵房(新建)

        在現(xiàn)有一、 二期二沉池之間新建1 座規(guī)模為4×104m3/d 的混合液回流泵房, 尺寸為11.20 m×8.8 m×6.0 m, 設計回流比為200%~300%。 設置混合液回流泵(變頻調速)6 臺, Q =833 m3/h, H =2.0 ~2.5 m, N =15 kW; 1#、 2#系統(tǒng)各3 臺。

        4.6 污泥脫水車間(利舊)

        改造前污泥脫水車間土建按3.0×104m3/d 規(guī)模進行建設, 設備處理規(guī)模為2×104m3/d, 此次擴容時更換及增加設備, 以滿足擴容提標后污泥處理要求。 設計參數(shù): 剩余污泥干重為6 600 kg/d;需脫水污泥量為220 m3/d, 含水率為97%; 脫水后污泥量含水率≤80%。 污泥脫水PAM 平均投加量為3.0 kg/t[干污泥]。

        5 改造后運行效果

        本工程2018 年10 月完工, 實際處理水量從2019 年的3.0×104m3/d 增加到2022 年的3.6×104m3/d, 最高日處理量已達到4.0×104m3/d, 滿足設計負荷。 2022 年污水處理廠實際進出水水質如表3所示。 由表3 可知, 實際進水除TP 指標高于設計值外, 其余進水指標均低于設計值。 實際出水水質遠優(yōu)于GB 18918—2002 一級A 標準。

        表3 2022 年污水處理廠實際進出水水質Tab.3 Actual influent and effluent water quality of the sewage treatment plant in 2022

        6 工程設計特點與難點

        (1) 該污水處理廠已建成超過10 a, 周邊為現(xiàn)狀建成區(qū), 無法新增用地, 本次擴容提標只能在污水處理廠現(xiàn)有1.67×104m2(約25 畝)用地范圍內擴容, 并實施提標改造, 建設用地緊張。 同時, 該項目建設周期短, 于2018 年5 ~10 月完成了擴容提標改造。

        (2) 為滿足擴容后處理規(guī)模要求, 本次改造將單期氧化溝系統(tǒng)處理規(guī)模調整至2×104m3/d: 將原有的厭氧區(qū)及部分缺氧區(qū)作為改造后的厭氧區(qū);原有部分缺氧區(qū)及部分好氧區(qū)作為改造后的缺氧區(qū); 保留氧化溝部分好氧區(qū), 并將現(xiàn)狀二沉池改為好氧池。 同時, 對現(xiàn)有的推流器、 攪拌器、 表面曝氣機進行更換; 考慮現(xiàn)狀二沉池為圓形結構, 采用管式曝氣器供氧, 為保證池體內污水的流向及溶解氧控制, 增加推流器。

        (3) 污水處理廠擔負著中心城區(qū)繁重的污水處理任務, 在擴容提標建設中要求實現(xiàn)不停產(chǎn)、 不降低原有排放標準, 擴容難度系數(shù)高。 具體改造步驟如下: ①新建紫外線消毒池及巴氏計量槽、 精細格柵間, 拆除現(xiàn)狀綜合樓并在原址建設MBR 膜池、設備間及管理用房, 在此期間, 原有的污水處理廠兩期工程保持正常運行。 ②將原有一、 二期工程氧化溝的出水接至新建的MBR 膜池(管道駁接過程中短暫停水), 管道建設完成后, 運行一、 二期氧化溝及MBR 膜池、 新建的紫外線消毒池及巴氏計量槽等, 污水處理廠的處理規(guī)??蛇_2×104m3/d,處理后出水水質達到GB 18918—2002 一級B 標準及以上。 ③在一、 二期二沉池之間建設污泥回流泵房, 同時改造一、 二期二沉池為1#、 2# 好氧池。④1#、 2# 好氧池改造完成后, 投入使用(管道駁接過程中短暫停水), 并按先后順序對1#、 2# 氧化溝進行改造, 改造過程中單獨運行1 座氧化溝及MBR膜池, 處理能力可達2×104m3/d, 出水水質達到一級B 標準。 1#、 2# 氧化溝改造完成后, 整個污水處理廠處理工藝為AAO-MBR 工藝, 處理能力達到4.0×104m3/d, 出水水質達到GB 18918—2002一級A 標準。

        7 經(jīng)濟效益分析

        該工程總投資為9 984.41 萬元, 其中工程直接費用為8 103.88 萬元, 工程建設其他費為944.52 萬元, 基本預備費為723.87 萬元, 建設期利息為166.40 萬元, 鋪底流動資金為45.74 萬元。 該工程經(jīng)營成本為0.94 元/m3。

        8 結語

        (1) 福建省某污水處理廠原處理規(guī)模為2×104m3/d, 需擴容至4×104m3/d, 并提標至GB 18918—2002 一級A 標準。 由于廠區(qū)現(xiàn)狀用地限制, 經(jīng)綜合考慮后采用AAO-MBR 工藝, 改造工程充分利用現(xiàn)有生化池和二沉池池容, 將二沉池改造為好氧池, 并新建1 座膜設備車間, 在現(xiàn)有構筑物和用地范圍基礎上實現(xiàn)污水處理規(guī)模翻倍和出水水質提標, 實際運行出水效果遠優(yōu)于設計要求。

        (2) 本工程改造過程中, 進行分步改造施工,改造過程中, 沒有降低現(xiàn)狀污水處理負荷, 滿足了不停水擴容提標改造要求, 可為類似提標改造工程項目的設計及運行提供借鑒。

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