王國強(qiáng)
(山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
某發(fā)電企業(yè)安裝有東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)4×320 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組。自1996 年投產(chǎn)以來,4 臺機(jī)組在運(yùn)行中一直存在著汽輪機(jī)潤滑油含水超標(biāo)的情況,嚴(yán)重時潤滑油含水量高達(dá)8 000 mg/L,遠(yuǎn)超GB/T 7596—2017《電廠運(yùn)行中礦物渦輪機(jī)油質(zhì)量》中水分不高于100 mg/L 的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。針對潤滑油含水超標(biāo)的問題,該企業(yè)組織維護(hù)、運(yùn)行等部門,在充分吸收其他電廠相關(guān)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,采用新型復(fù)合式氣密油檔技術(shù)以及優(yōu)化系統(tǒng)布置等方式,取得了較好的治理效果,有效保障了機(jī)組的安全運(yùn)行。
根據(jù)油系統(tǒng)的設(shè)計,首先可排除冷油器(包括潤滑油冷油器、密封油冷油器以及給水泵汽輪機(jī)冷油器)管束泄漏造成的油中進(jìn)水。冷油器管束泄漏,油竄入冷卻水中,導(dǎo)致主油箱油位下降,但不會造成油質(zhì)變化。
現(xiàn)場對潤滑油相關(guān)系統(tǒng)開展查漏和分析工作,結(jié)合同類型機(jī)組電廠的技術(shù)調(diào)研以及與廠家的交流溝通,確認(rèn)汽輪機(jī)軸端設(shè)計不合理,軸封漏汽大,導(dǎo)致了潤滑油含水超標(biāo)。
針對此問題,該企業(yè)耗費(fèi)大量資源對汽輪機(jī)軸端汽封、軸承箱油檔以及濾油脫水裝置等設(shè)備進(jìn)行升級改造,提升安裝標(biāo)準(zhǔn)與優(yōu)化檢修工藝,但實施效果不佳,具體如下。
1) 2010—2012 年,現(xiàn)場對4 臺汽輪機(jī)進(jìn)行了通流改造,軸端汽封替換為較先進(jìn)的石墨接觸式汽封并開展了改造后機(jī)組性能鑒定試驗。以4 號機(jī)組為例,試驗表明:在閥門全開(VWO)試驗工況下,機(jī)組修正后的熱耗率為7 980.75 kJ/kWh,比機(jī)組設(shè)計熱耗率高出了41.75 kJ/kWh。
2) 2022 年,該企業(yè)對4 號機(jī)組汽輪機(jī)通流部分的汽封再次進(jìn)行改造,替換為某新型隨動汽封。改造完成后,供電煤耗下降了5~7 g/kWh,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性明顯提升,軸端漏汽的狀況有所好轉(zhuǎn),但漏汽量還是超出了設(shè)計值。
基于以上分析,即使通過改造使得機(jī)組的熱秏接近或達(dá)到設(shè)計值,但軸封漏汽量無法達(dá)到設(shè)計值;汽輪機(jī)軸端設(shè)計上的不合理很難通過改造進(jìn)行技術(shù)消除。
造成油含水高的因素還有運(yùn)行時軸封壓力大,油箱負(fù)壓偏高,參數(shù)調(diào)整、定期放水及日常濾油工作不及時等情況,這些都會導(dǎo)致和加劇油中進(jìn)水。
汽輪機(jī)油中進(jìn)水治理主要有三種方式:一是對軸端汽封進(jìn)行優(yōu)化,但由于軸端設(shè)計無法更改,只能選用新型的汽封形式,減小漏氣,無法實現(xiàn)缺陷的根治;二是進(jìn)行軸封調(diào)整及定期濾油、放水等,該方式只能作為運(yùn)行輔助手段;三是實施氣密油檔改造,以切斷進(jìn)水渠道。氣密油檔改造是三種方式中最為簡單和有效的措施,但該方式在機(jī)組安全性影響方面存在爭議,主要是氣密油檔供氣是否會造成汽輪機(jī)大軸局部過冷尚無定論,若發(fā)生大軸局部過冷將會導(dǎo)致大軸彎曲,造成非常嚴(yán)重的后果。
2016 年,4 號機(jī)組進(jìn)行了高背壓供熱改造,設(shè)計背壓由5.2 kPa 升高到至45 kPa,而汽輪機(jī)軸端汽封漏汽、油中進(jìn)水情況相比改造前更加嚴(yán)重。在冬季高背壓工況下,潤滑油中水分含量增長了50 %;尤其是給水泵小汽輪機(jī),在加強(qiáng)放水措施后,油中含水量仍由原來的0 mg/L 暴增至430 mg/L以上。2017—2020 年,維護(hù)部門先后對給水泵汽輪機(jī)進(jìn)行了軸端供回汽管路優(yōu)化等多項改造,但實施效果不佳,油中含水依舊超標(biāo)。
汽輪機(jī)潤滑油含水超標(biāo)加速了油質(zhì)老化和乳化,導(dǎo)致調(diào)節(jié)保安部套銹蝕卡澀從而造成保護(hù)拒動以及軸承碾瓦軸頸磨損等安全隱患,因此,解決油中進(jìn)水的缺陷迫在眉睫。
氣密油檔改造是解決汽輪機(jī)油中進(jìn)水的有效方案之一。其實施方案如下。
1) 氣密油檔的氣源為干燥的儀用壓縮空氣。
2) 壓縮空氣進(jìn)入氣密油檔均壓室后,通過全周進(jìn)氣噴嘴,形成氣封環(huán),均勻地環(huán)繞在軸徑整圈上以達(dá)到氣密效果。
3) 氣源在汽輪機(jī)盤車啟動前投入。
通過大量的技術(shù)調(diào)研、方案分析和論證以及參考其他電廠實施經(jīng)驗,氣密油檔技術(shù)在應(yīng)用上是可行的,不會造成大軸彎曲。冷氣竄入導(dǎo)致大軸彎曲的情況在停機(jī)時較為常見,尤其對未設(shè)置連續(xù)盤車的給水泵汽輪機(jī)更為危險。由于停機(jī)前后汽輪機(jī)軸心位置發(fā)生變化,軸封間隙也隨之產(chǎn)生變化(下部軸封間隙變小,上部軸封間隙變大),如果軸封供汽壓力沒有提前調(diào)整,就可能出現(xiàn)停機(jī)后軸封壓力不足的現(xiàn)象,此時冷空氣會瞬間從上部軸封連續(xù)竄入,造成大軸局部溫度驟降,引起大軸熱彎曲。因此,在給水泵汽輪機(jī)停機(jī)前提前調(diào)節(jié)汽輪機(jī)軸封供汽壓力,同時停機(jī)后立即投入盤車即可解決此問題。該方式同樣也適用于氣密油檔的運(yùn)行。
1) 在供氣方面,基于上述分析,提出了無需電輔熱的氣密油檔的改造思路。
2) 為保證改造后機(jī)組運(yùn)行的安全性,結(jié)合機(jī)組的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用了“梳齒式+氣密式+接觸式”三重油檔密封技術(shù)的復(fù)合式氣密油檔,如圖1 所示。
圖1 復(fù)合式氣密油檔
2021 年以來,4 號機(jī)組的給水泵汽輪機(jī)、汽輪機(jī)以及1 號機(jī)組汽輪機(jī)先后進(jìn)行了氣密油檔改造,實施效果良好,具體參數(shù)見表1~3。
表1 4 號機(jī)組汽輪機(jī)氣密油檔改造前后參數(shù)對比
表2 4 號機(jī)給水泵汽輪機(jī)改造效果對比
表3 1 號機(jī)組汽輪機(jī)改造效果對比
通過汽輪機(jī)潤滑油含水超標(biāo)的治理工作,在技術(shù)理論和實踐應(yīng)用上進(jìn)行了謹(jǐn)慎而有益的探索和嘗試,相關(guān)消缺和改造經(jīng)驗可為其他電廠解決油中含水超標(biāo)的問題提供思路與參考。