吳錫鵬
(國家能源集團國源電力有限公司,北京 100033)
汽輪機本體主要由轉(zhuǎn)子、靜子、軸承及軸承箱、盤車裝置等組成,其中軸承分為支持軸承和推力軸承。支持軸承用來承受轉(zhuǎn)子的重量并保持轉(zhuǎn)子的徑向位置,推力軸承用來固定轉(zhuǎn)子的軸向位置,而軸承箱用來安裝軸承和軸承座[1]。
某汽輪機投產(chǎn)以來,機組前軸承箱(以下簡稱前箱)滑動面間頻繁出現(xiàn)拉毛、膨脹不暢的問題,進而導致高中壓缸膨脹不暢。機組冷態(tài)啟動時由于前箱膨脹不暢導致動靜碰磨,運行中出現(xiàn)支撐剛度弱、轉(zhuǎn)子上抬引起振動基數(shù)大、振動不穩(wěn)等問題,嚴重影響機組的安全性和經(jīng)濟性[2]。
本機型汽輪機高中壓缸為單層缸結(jié)構(gòu),通過下貓爪支撐在前箱和中箱上,與前、中軸承箱之間存在定中心梁的推拉機構(gòu)。汽缸膨脹時,依靠定中心梁推拉軸承箱和汽缸保證整個汽缸的中心穩(wěn)定[3]。前軸承箱底與臺板之間裝有2 個縱銷,軸承箱可在臺板上沿軸向自由滑動,其橫向移動受縱銷限制。前軸承箱側(cè)面的角銷和連接螺栓限制軸承座產(chǎn)生任何傾斜或抬高的傾向,角銷、連接螺栓與軸承座凸肩間留有適當間隙,允許臺板軸向滑動[4]。每個貓爪與軸承座之間都用雙頭螺栓連接,以防汽缸與軸承座之間產(chǎn)生脫空。螺母與貓爪、螺栓與貓爪通孔之間均留有適當間隙,當溫度變化時,汽缸貓爪能自由脹縮。汽輪機前箱滑銷系統(tǒng),如圖1 所示。
圖1 某機型汽輪機前箱滑銷系統(tǒng)
機組投產(chǎn)后,頻繁發(fā)生滑動面拉毛、前箱膨脹不暢問題,導致機組啟動時間過長、啟動頻繁失敗。即使啟動成功,也會造成機組振動大,運行不穩(wěn)定[5]。
改造前機組前箱與臺板間隙如圖2 所示。由圖2的測量數(shù)據(jù)可知,前箱底部與臺板間隙大,左右膨脹不均,前箱前翹?;赜凸艿琅c箱體間的剛性連接使前箱受到橫向作用力,導致前箱與縱銷間作用力過大、左右膨脹不均[6]。歷次檢修中發(fā)現(xiàn),前箱底部、角銷、縱銷等滑動面均有不同程度的拉毛現(xiàn)象,經(jīng)補焊、研磨處理后,短時間運行均再次出現(xiàn)前箱膨脹受阻、左右膨脹不均、前箱前翹等問題,嚴重威脅機組的安全運行。由于滑動面研磨不能有效解決滑動面拉毛、膨脹受阻的問題,需進一步改造以徹底解決前箱膨脹不暢的情況[7]。
圖2 汽輪機前箱滑動面間隙測量記錄
針對拆機初始測量數(shù)據(jù),實施拉毛損傷部位補焊、潤滑油槽填充板塊處理。填充板用沉孔螺栓緊固在臺板上,然后以左后方0 位為基準進行磨銑處理,磨銑后臺板平面度偏差在0.03 mm 之內(nèi)。
首先,利用前箱臺板加工量計算前箱底面加工量,保證二者加工量之和為(2.00±0.05)mm。其次,用前箱底板與臺板對研,利用紅丹粉檢查接觸情況,保證75%的面積均勻接觸。再次,將自潤滑片前端固定在前箱臺板前端,前箱落位后將其推到安裝位,保證自潤滑片完全伸展、壓實。翻邊后,用壓板固定自潤滑片后部。最后,前箱正式回落后,在前箱前后自潤滑片上部加裝防塵罩,避免在機組運行過程中粉塵及顆粒物落到自潤滑片上,確保機組啟停機和加減負荷過程中滑動面不被異物劃傷[8]。
2.2.1 滑動面潤滑方式的處理
為保證前箱與臺板面間接觸和受力均勻,潤滑優(yōu)良,在前箱與臺板間加裝自潤滑片。具體方案如下:首先,前箱臺板用數(shù)控龍門銑床銑平,平面度誤差為0.03 mm;其次,根據(jù)臺板加工量計算前箱底面加工量,保證總加工量滿足要求;最后,滑動面之間加裝自潤滑合金片,厚度為(2.00±0.01)mm,自潤滑片兩邊用壓板固定在前箱臺板兩端[9]。
本項目采用的潤滑片為以銅板為基體、燒結(jié)球形青銅粉為中間層、改性聚四氟乙烯為摩擦表面層的3層復合材料,如圖3 所示。其中,聚四氟乙烯的干摩擦系數(shù)為0.07 ~0.20,是目前塑料中摩擦系數(shù)較小的材料,具有極好的化學穩(wěn)定性[10]。在與摩擦副對磨時,潤滑片表面的聚四氟乙烯能向摩擦副表面發(fā)生轉(zhuǎn)移,形成穩(wěn)定的聚四氟乙烯固體潤滑膜。銅板基體能夠提供足夠的機械強度及尺寸穩(wěn)定性[11]。
圖3 自潤滑片結(jié)構(gòu)
2.2.2 前軸承箱回油管硬性連接的處理
本機型前箱供回油管采用套裝油管?;赜凸懿馁|(zhì)為0Cr18Ni9,管徑及壁厚為Φ325 mm×10 mm,與前軸承箱剛性連接。運行中,前箱膨脹量為26 ~27 mm,本次改造選擇304 不銹鋼材質(zhì)波紋膨脹節(jié),長為520 mm,管徑及壁厚為Ф325 mm×6 mm,設(shè)計壓強為0.3 MPa,補償量為±20 mm。安裝膨脹節(jié)時,在-10 mm 位移處偏裝,有效補償機組熱態(tài)時前箱膨脹量[12]。
改造后,機組正常運行過程中實測前箱底部與自潤滑片之間除右側(cè)中部約150 mm 長度范圍內(nèi)間隙為0.05 mm,其余間隙均為0.00 mm。前箱絕對膨脹數(shù)值較改造前增大3.00 ~3.70 mm。改造前,不同負荷下前箱左右兩側(cè)最小膨脹數(shù)值分別為25.84 mm、25.70 mm,最大膨脹數(shù)值分別為27.11 mm、26.94 mm。改造后,不同負荷下前箱左右兩側(cè)最小膨脹數(shù)值分別增加至28.85 mm、28.78 mm,最大膨脹數(shù)值分別增加至30.79 mm、30.45 mm。機組膨脹受阻、膨脹不均問題均得以解決,提升了機組啟停調(diào)峰性能和運行可靠性[13-14]。改造后前箱與臺板間隙記錄如圖4 所示。
圖4 改造后前箱與臺板間隙記錄
文章通過采集機組運行中前箱臺板間隙、汽輪機絕對膨脹數(shù)值,分析了前箱膨脹不暢及左右膨脹不均的原因,通過相關(guān)措施的實施保證了綜合治理效果,極大地提升了機組運行的可靠性。本次項目的成功實施為類似汽輪發(fā)電機組提供了參考,也為主機廠后續(xù)設(shè)計和生產(chǎn)制造提供了設(shè)計數(shù)據(jù)及實際應用案例。