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        壓縮機連桿斷裂失效分析

        2023-11-02 08:14:38楊福伢任家虎常德衛(wèi)
        石油化工建設(shè) 2023年5期
        關(guān)鍵詞:索氏體脫碳連桿

        楊福伢 任家虎 常德衛(wèi)

        1.中國石化揚子石油化工有限公司 江蘇南京 210000;2.化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 江蘇南京 210000

        某化工廠壓縮機2#50 機一段連桿在安裝運行13d后突然斷裂,導(dǎo)致機組報廢停止運行。該連桿材質(zhì)為42CrMoA,熱處理狀態(tài)為調(diào)質(zhì)處理。其一進壓力設(shè)計為0.135MPa,運行為0.04MPa;一出壓力設(shè)計為0.34MPa,運行為0.24MPa;推力為50t。為防止斷裂的再次發(fā)生,化工廠委托檢驗中心對其斷裂原因進行分析。

        1 分析過程與結(jié)果

        1.1 宏觀檢驗

        現(xiàn)場初步勘察發(fā)現(xiàn),連桿斷裂于連桿桿身中間位置,裂紋起源于外表面,裂紋源附近可見貝殼狀宏觀條紋標記及機械磨光標記。裂紋擴展區(qū)約占整個斷面面積的1/ 2,可見多處二次疲勞臺階,最終斷裂區(qū)約占整個斷面面積的1/ 3,呈剪切唇形貌,斷口呈現(xiàn)宏觀疲勞特征。如圖1 所示。距斷口20mm 橫向截面處發(fā)現(xiàn)1 處表面裂紋,裂紋深度約1.7mm,如圖2 所示。

        圖1 斷口處照片(×1)

        圖2 表面裂紋照片(×8)

        1.2 化學(xué)成分

        連桿樣品化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,由表可見,其化學(xué)成分符合標準JB/ T6908—2006 對42CrMo 材料的要求。

        表1 連桿化學(xué)成分分析結(jié)果 wt%

        1.3 力學(xué)試驗

        連桿樣品力學(xué)試驗結(jié)果如表2 和表3 所示,由表可見,其抗拉強度略低于JB/ T6908—2006 對42CrMo 的要求,屈服強度和斷后伸長率均符合JB/ T6908—2006 對42CrMo 的要求,室溫沖擊功滿足標準要求。

        表2 連桿樣品力學(xué)性能分析結(jié)果

        表3 連桿樣品室溫沖擊功 J

        1.4 金相分析

        連桿樣品表面脫碳,金相組織為鐵素體+ 珠光體,脫碳層深度金相法測定1.4mm,斷口附近脫碳層發(fā)現(xiàn)一處平行于斷口的表面裂紋,裂紋主要呈穿晶形態(tài),如圖3(a)所示。圖3(b)所示斷口面二次裂紋開裂于組織不均勻處??偯撎紝右韵陆砻嫖恢媒鹣嘟M織為鐵素體+ 貝氏體+回火索氏體,如圖3(c)所示;向心部位置繼續(xù)觀察,鐵素體逐漸消失,心部金相組織為貝氏體+ 回火索氏體,回火索氏體呈帶狀分布,為未完全淬透組織,如圖3(d)所示。

        圖3 斷口處軸向截面組織形貌

        橫向截面表面裂紋附近經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)3 處裂紋(圖4),長度分別為1748.95、1254.05、611.93μm。其中裂紋2、裂紋3 處于脫碳層區(qū),裂紋1 已延伸至正常組織區(qū),裂紋起源的外表面已近于完全脫碳。

        圖4 距斷口20mm 橫向截面裂紋形貌

        1.5 脫碳層顯微硬度測定

        對脫碳層顯微硬度進行測定,結(jié)果見圖5。由圖可見,總脫碳層深度硬度法測定為1.4mm,距表面0.5mm 內(nèi)區(qū)域硬度嚴重偏低(138~159HV)。

        圖5 脫碳層硬度曲線圖

        1.6 斷口分析

        連桿斷口清洗后,通過掃描電子顯微鏡進行觀察,結(jié)果如圖6 所示。由圖可見,宏觀貝紋區(qū)發(fā)現(xiàn)大量疲勞輝紋,且紋間距較大,為低周疲勞特征。疲勞過渡區(qū)(圖7)可見疲勞輝紋及二次疲勞臺階。由此判斷,該斷口為疲勞斷裂。距斷口20mm 橫向截面處表面裂紋間隙內(nèi)發(fā)現(xiàn)疲勞輝紋形貌(圖8),說明該處已發(fā)生疲勞。

        圖6 宏觀貝紋區(qū)斷口形貌圖

        圖7 疲勞過渡區(qū)斷口形貌圖

        圖8 距斷口20mm 橫向截面處表面裂紋形貌圖

        1.7 能譜分析

        用X 射線能譜儀對樣品表面裂紋縫隙內(nèi)(裂紋1)腐蝕產(chǎn)物進行分析,結(jié)果見表4。由表可知,腐蝕產(chǎn)物均以氧 化物為主。

        表4 腐蝕產(chǎn)物主要元素分析能譜結(jié)果 wt%

        2 開裂原因分析

        (1)連桿表面嚴重脫碳,使得連桿表面無法淬硬。金相組織(鐵素體+ 珠光體)為非正常調(diào)質(zhì)組織,表面硬度嚴重偏低,距表面0.5mm 區(qū)域內(nèi)硬度僅為138~59HV,使得連桿表面強度不夠,從而導(dǎo)致在疲勞工況下產(chǎn)生多處脫碳層內(nèi)微裂紋。這些微裂紋是形成疲勞源的敏感部位,距斷口20mm 橫向截面處表面裂紋間隙內(nèi)觀察到的疲勞輝紋形貌證實了這一點。

        (2)熱處理工藝不合理,使得連桿整體金相組織(脫碳層以下至心部)出現(xiàn)大量貝氏體組織,而非調(diào)質(zhì)態(tài)出現(xiàn)的回火索氏體組織導(dǎo)致連桿的整體強度和硬度偏低。其次,由于淬火加熱溫度偏低導(dǎo)致的鍛造帶狀組織未消除會造成力學(xué)性能的降低,斷口面二次裂紋沿帶狀分布的回火索氏體開裂說明了這一點。

        3 結(jié)論與建議

        (1)連桿表面嚴重脫碳使得表面強度及硬度過低,在疲勞工況下產(chǎn)生脫碳層微裂紋形成疲勞源,從而造成快速斷裂的低周疲勞斷裂。有研究表明,脫碳嚴重影響工件的力學(xué)性能,降低工件表層的強度、硬度和疲勞強度,最終會導(dǎo)致連桿在使用過程中過早地發(fā)生疲勞失效損壞。壓縮機連桿生產(chǎn)過程中可通過打磨、機加工等方法去除脫碳層,或在熱處理過程中控制脫碳層深度。連桿出廠檢驗需關(guān)注表面硬度,當表面硬度低于標準要求時需檢驗工件脫碳層。

        (2)熱處理工藝不當導(dǎo)致連桿整體強度和硬度偏低,且未能消除影響力學(xué)性能的鍛造帶狀組織??赏ㄟ^加快淬火冷卻速度,提高淬火加熱溫度來改善。

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